(四川嘉陵江亭子口水利水電開發(fā)有限公司,四川 蒼溪,628400)
一起調(diào)速器負荷波動故障的分析處理
楊宗學
(四川嘉陵江亭子口水利水電開發(fā)有限公司,四川 蒼溪,628400)
水輪機調(diào)速器的作用是保證水輪發(fā)電機的頻率穩(wěn)定、維持電力系統(tǒng)負荷平衡,并根據(jù)操作控制命令完成各種自動化操作,是水電站的重要基礎(chǔ)控制設(shè)備。它的安全可靠程度對水輪發(fā)電機有著舉足輕重的影響。然而在實際的運行過程中,水電廠調(diào)速器非常容易出現(xiàn)負荷波動的現(xiàn)象。本文對亭子口電站調(diào)速器負荷波動的問題進行了分析,并針對問題提出了解決措施,以期為同行提供有益的借鑒。
調(diào)速器 負荷波動 故障處理
亭子口水利樞紐電站采用了長江三峽能事達電氣股份有限公司生產(chǎn)的MGC4000型調(diào)速器系統(tǒng)。其主要由電氣控制微機系統(tǒng)、機械液壓隨動系統(tǒng)和油壓系統(tǒng)等部分組成。電氣調(diào)節(jié)由A套伺服電機,B套比例伺服閥構(gòu)成互為備用。通過切換閥轉(zhuǎn)換比例閥和電機自復(fù)中裝置的輸出,實現(xiàn)主配控制接力器動作,完成水輪機發(fā)電機組的開機、停機、增減負荷、緊急停機等任務(wù)。2014年3月19日,運行人員發(fā)現(xiàn)3號機組調(diào)整負荷為200MW,負荷在190MW~210MW,導(dǎo)葉開度在71%~77%之間波動;3號機組調(diào)速器油泵不足2min啟動一次;現(xiàn)地檢查3號機組接力器往復(fù)動作頻繁。調(diào)整3號機組負荷至其它區(qū)域運行,負荷波動現(xiàn)象依然存在。將調(diào)速器由A套控制伺服電機切至B套控制比例伺服閥運行,機組有功負荷及導(dǎo)葉開度穩(wěn)定,但主配仍頻繁小幅抽動。由B套控制比例伺服閥切回A套控制伺服電機運行,觀察有功負荷及導(dǎo)葉開度穩(wěn)定未再發(fā)生波動。在后來運行過程中3號機組多次發(fā)生調(diào)速器負荷波動現(xiàn)象。
(1)主配壓閥、比例伺服閥、伺服電機存卡阻,調(diào)速器油管路有空氣,透平油質(zhì)量劣化等;
(2)反饋輸入信號出現(xiàn)異常,包括機組頻率、功率變送器、導(dǎo)葉位移反饋等出現(xiàn)異常均可能引起調(diào)速器負荷波動;
(3)調(diào)速器PID控制參數(shù)(kp+ki+kd)設(shè)置不正確可能會導(dǎo)致負荷波動;
(4)系統(tǒng)與機組的頻率偏差Δf=f-fg,當機組頻率相對于50Hz偏離較多時,調(diào)速器就會調(diào)整導(dǎo)葉接力器開度以達到減緩機組頻率變化的目的。當調(diào)速器處于開度模式調(diào)節(jié)時,且處于負載運行時,只有機組頻率變化大于±0.2Hz之后調(diào)速器才會調(diào)整導(dǎo)葉接力器。當調(diào)速器處于負載且頻率模式運行時,機組頻率只要不等于50Hz,調(diào)速器就會進行調(diào)節(jié),所以當頻率出現(xiàn)波動時可能引起負荷波動;
(5)調(diào)速器Yg導(dǎo)葉開度給定值的變化。調(diào)速器獲得的開度給定值,在遠方自動方式下是根據(jù)監(jiān)控下發(fā)的增減脈沖在空載開度的基礎(chǔ)上累加而來。而監(jiān)控下發(fā)增減脈沖的依據(jù)是功率給定和當前有功功率反饋的差值通過脈寬調(diào)制程序運算得來。如果監(jiān)控在某個區(qū)間連續(xù)下發(fā)調(diào)整令,調(diào)速器有可能按照其調(diào)整令往返調(diào)節(jié)。所以監(jiān)控有功功率變送器出現(xiàn)波動也會引起有功負荷波動而頻繁調(diào)節(jié);
(6)調(diào)速器本身的導(dǎo)葉反饋Y在機組有功處于200MW左右這個開度區(qū)間內(nèi),位移傳感器不穩(wěn)定,會造成有功波動;
(7)調(diào)速器A套伺服電機本身控制性能沒有調(diào)整好,調(diào)整過程中一直存在超調(diào),也會造成導(dǎo)葉接力器往復(fù)波動;(8)調(diào)速器由A套伺服電機切至B套比例伺服閥運行,有功功率調(diào)節(jié)雖然平滑,但發(fā)現(xiàn)主配壓閥仍有小幅抽動現(xiàn)象,可能為比例閥控制死區(qū)設(shè)置較小,靈敏度較高,造成主配有小幅抽動。
針對以上分析可能引起有功負荷波動故障出現(xiàn)的原因,我們進行了如下的排查處理:
(1)對3號機組調(diào)速器油壓裝置更換了干凈的透平油,檢查主配壓閥、比例伺服閥、伺服電機無卡阻現(xiàn)象后,手動將導(dǎo)葉往開和關(guān)的方向連續(xù)多動作排盡空氣。在3號機組負荷波動時,將調(diào)速器切至機手動運行,3號機組運行穩(wěn)定,排除了調(diào)速器機械原因;
(2)在3號機組帶負荷運行過程中,檢查調(diào)速器接力器兩套導(dǎo)葉位移傳感器反饋值是否穩(wěn)定,并對兩套導(dǎo)葉位移傳感器的屏蔽措施重新進行了處理。檢查伺服電機本身控制性能是否完好,伺服驅(qū)動器參數(shù)設(shè)置是否正確。觀察記錄監(jiān)控系統(tǒng)遠方下發(fā)增減脈沖的次數(shù)是否在合理范圍內(nèi),如監(jiān)控系統(tǒng)在某個區(qū)域內(nèi)連續(xù)下發(fā)調(diào)整令,調(diào)速器有可能按照其調(diào)整指令往返調(diào)節(jié),造成負荷波動。檢查監(jiān)控系統(tǒng)增減負荷繼電器動作正確,功率變送器運行穩(wěn)定;
(3)通過3號機組調(diào)速器B套調(diào)節(jié)器的擾動試驗,根據(jù)擾動波形,調(diào)整空載PID參數(shù)由原來的Kp=300,Ki=20,Kd=35,修改為Kp=350,Ki=18,Kd=60,修改后重新進行空擺、空載擾動試驗各數(shù)據(jù)正常;
(4)對3號機組壓力鋼管排水后進行調(diào)速器無水試驗,在機手動條件下,觀察接力器有0.8%/10min的關(guān)方向靜態(tài)漂移,針對關(guān)方向靜態(tài)漂移對主配的零點重新進行了調(diào)整,調(diào)整后靜態(tài)漂移正常;
(5)重新調(diào)整3號機組導(dǎo)葉比例閥控制最小區(qū)間增益由850調(diào)整為600,導(dǎo)葉比例閥中間反饋倍數(shù)由800調(diào)整到600,調(diào)整參數(shù)后主配小幅抽動現(xiàn)象消失;
(6)3號機組調(diào)速器靜態(tài)無水試驗時,模擬負荷波動時的工況機組運行穩(wěn)定。目前3號機組在A套調(diào)節(jié)器遠方自動運行調(diào)整負荷時,未見有功負荷波動情況出現(xiàn)。
調(diào)速器作為水輪發(fā)電機組正常運行的關(guān)鍵部位,確保其穩(wěn)定性能是非常必要的。本文中針對發(fā)電機組調(diào)速器負荷波動這一故障進行了分析與處理,以期為同類故障提供一些參考。但在實際的生產(chǎn)中,調(diào)速器并非只有這一種故障問題,當發(fā)生其他故障問題時,就需要我們及時采取有效的分析排除方法,來確定故障產(chǎn)生的根本原因,并采取合理科學的處理方法一次性解決這些問題,保證水輪發(fā)電機組的正常生產(chǎn)。
TV734∶TK730∶41
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2095-1809(2017)06-0034-02
楊宗學(1986-),男,四川廣元人,本科,助理工程師,從事水電站運行。