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        亭子口電站技術(shù)供水系統(tǒng)淺析

        2018-01-04 02:34:23
        四川水利 2017年6期
        關(guān)鍵詞:電動閥蝸殼冷卻器

        (嘉陵江亭子口水利水電開發(fā)有限公司,四川 蒼溪,628400)

        亭子口電站技術(shù)供水系統(tǒng)淺析

        亓深

        (嘉陵江亭子口水利水電開發(fā)有限公司,四川 蒼溪,628400)

        本文闡述了亭子口水電站技術(shù)供水系統(tǒng)的組成及運行方式,通過投運設(shè)備的長周期運行,前期技術(shù)供水系統(tǒng)部分設(shè)備隨之暴露出一些問題與隱患,如機組運行時,出現(xiàn)冷卻水流量偏低及中斷情況,影響機組正常運行,結(jié)合在運行過程中存在的隱患進(jìn)行分析優(yōu)化,通過改造后技術(shù)供水系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠。

        技術(shù)供水 冷卻水 存在問題 處理措施 亭子口電站

        1 技術(shù)供水系統(tǒng)組成

        亭子口電站技術(shù)供水系統(tǒng)采取蝸殼取水、過濾、減壓供水方式。供水對象主要包括發(fā)電機上導(dǎo)軸承冷卻器、發(fā)電機空氣冷卻器、發(fā)電機推力下導(dǎo)軸承外循環(huán)冷卻器、水導(dǎo)軸承外循環(huán)冷卻器、水輪機主軸密封潤滑水主用水源及主變油冷卻器。

        根據(jù)供水要求,1號、2號機組(3號、4號機組)取水口通過供水管路連通,相鄰機組取水管道經(jīng)電動閥門DF1(1201-1或3201-1)聯(lián)絡(luò),取水口水源互為備用。

        本廠技術(shù)供水系統(tǒng)主要由兩臺全自動濾水器、兩臺機組技術(shù)供水減壓閥、兩臺主變技術(shù)供水減壓閥(以上設(shè)備均互為備用)、機組正反向切換閥門組、主變冷卻器四通閥、供水管路及閥門、電磁流量計、壓力和溫度變送器、冷卻器等設(shè)備組成。濾水器設(shè)在減壓閥前,以防止異物堵塞減壓閥及部分管路或冷卻器。機組技術(shù)供水減壓閥與主變技術(shù)供水減壓閥采用并聯(lián)方式分布。減壓閥出水管路均設(shè)置安全閥泄壓裝置,當(dāng)減壓閥故障、機組技術(shù)供水管路壓力超過安全閥設(shè)定值0.48MPa(主變技術(shù)供水管路壓力超過安全閥設(shè)定值0.38MPa)時,安全閥自動泄壓,降低技術(shù)供水管路的水壓值,保護(hù)機組與主變設(shè)備的安全運行。

        本廠水輪機主軸密封潤滑水主用水源為機組供水,經(jīng)主軸密封供水管路濾水器、旋流器至機組主軸密封;備用水源為消防水,經(jīng)主軸密封供水管路濾水器至機組主軸密封,兩水源互為備用。機組及主變各部分設(shè)備技術(shù)供水水壓及流量整定值詳見表1。

        表1 機組及主變各部分設(shè)備技術(shù)供水水壓及流量整定值

        2 前期設(shè)備運行時存在的問題

        (1)本廠技術(shù)供水均采取蝸殼取水,因前期上游水庫投運時間較短,特別是遇到汛期異物較多,雖在機組蝸殼取水口設(shè)置濾網(wǎng),但汛期上游沖積物較多易造成濾網(wǎng)堵塞,相鄰機組亦帶來同樣問題,影響技術(shù)供水系統(tǒng)正常運行,對設(shè)備安全運行帶來風(fēng)險。若采用人工手動清除堵塞物時,需要停機,蝸殼排水,開啟蝸殼入孔門,工作量大,風(fēng)險也大;

        (2)技術(shù)供水系統(tǒng)濾水器采用兩臺互為備用,前期采用自動切換、自動定期排污運行方式,當(dāng)壓差達(dá)到0.27MPa動作值時,差壓開關(guān)輸出電信號至濾水器控制箱中的PLC,來啟動濾水器進(jìn)入排污過濾工作模式。當(dāng)PLC上電后,開始計時,計時時間達(dá)到4h,PLC啟動排污過濾工作模式。同時水庫中一些柔軟細(xì)小的異物,如塑料紙、細(xì)繩等易通過進(jìn)水管進(jìn)入濾水器造成堵塞,因差壓排污與定時排污每次清污運行1min時間較短,部分異物不易清除,存在設(shè)備安全運行隱患。針對4臺機組技術(shù)供水濾水器自動排污頻繁啟閉上下排污閥,在運行過程中多次出現(xiàn)關(guān)閉不嚴(yán),導(dǎo)致閥門操作機構(gòu)與閥門本體易變位,嚴(yán)重影響機組穩(wěn)定運行,同時閥門關(guān)閉不嚴(yán)造成技術(shù)供水耗水量增大;

        (3)同樣一些通過濾水器的小異物易導(dǎo)致機組各部分冷卻器內(nèi)細(xì)小銅管的堵塞,機組及主變技術(shù)供水設(shè)計自動正反向或主備用定期切換,以1號機組為例:正向運行時,DF13(1221)、DF15(1223)全開,DF14(1224)、DF16(1222)全關(guān)。因部分電動閥動作不可靠,正反向切換運行時對設(shè)備安全運行帶來隱患。例如:2號機組技術(shù)供水,2號濾水器運行自動切換為1路濾水器運行過程中,電動閥門DF3(2203)未正常開啟、DF4(2204)正常開啟,電動閥門DF6(2210)、DF7(2211)動作全關(guān),導(dǎo)致2號機組、2號主變技術(shù)供水中段,影響設(shè)備正常運行;

        (4)水輪機組主軸密封潤滑水在水壓和水質(zhì)方面要求較高,不但要求水壓保持穩(wěn)定,還要求水質(zhì)相對干凈,否則出現(xiàn)水壓與水質(zhì)方面的原因都有可能引起橡膠密封損壞。前期清潔消防水備用水源不滿足投運條件,不能提供水質(zhì)干凈、水壓穩(wěn)定水源、前期水庫投運時間較短,主用水源水質(zhì)較差易造成主用水源進(jìn)水管濾水器堵塞、進(jìn)水管路電動閥開、關(guān)動作不到位(1號機組開機過程中曾出現(xiàn)備用水源進(jìn)水電動閥1256未全部開啟,造成流量計顯示0~150L/min頻繁波動,顯示流量正常,壓力為0Bar,機組繼續(xù)執(zhí)行開機流程,及時發(fā)現(xiàn)后手動開啟電動閥1256,在機組并網(wǎng)前正常投入主軸密封潤滑水)、流量計與壓力變送器顯示數(shù)據(jù)有誤,誤報信號,對機組安全運行帶來隱患;

        (5)每臺主變技術(shù)供水均取自對應(yīng)機組蝸殼取水,無法互為備用,機組檢修蝸殼需要排水或機組壓力鋼管需要消缺時,機組所對應(yīng)主變將失去技術(shù)供水造成停運,同時因本廠采用發(fā)電機變壓器角形接線,一臺主變停電時,需將同一單元兩臺主變停電,增加了倒閘操作次數(shù)及主變受電沖擊次數(shù)。

        3 針對風(fēng)險采取的措施

        3.1 機組蝸殼取水口易堵塞采取的措施

        (1)目前水庫長周期運行,采取定期對上游水庫內(nèi)異物進(jìn)行清理,水質(zhì)得到保證,滿足機組技術(shù)供水要求;

        (2)機組停機蝸殼排水后,到機組蝸殼內(nèi)進(jìn)行人工清污。

        1.6 統(tǒng)計學(xué)方法 采用13.0版軟件包進(jìn)行統(tǒng)計處理,符合正態(tài)分布的計量資料以x-±s表示。符合正態(tài)分布且經(jīng)方差齊性檢驗的多樣本均數(shù)組間差別比較采用完全隨機設(shè)計的單因素方差分析。相關(guān)性分析采用Pearson線性相關(guān)檢驗,P<0.05為差異有統(tǒng)計學(xué)意義。

        3.2 濾水器堵塞采取的措施

        (1)根據(jù)汛期與非汛期上游水質(zhì)情況,增加濾水器排污次數(shù)(包括定期工作、自動排污設(shè)定);

        (2)在巡檢過程中,發(fā)現(xiàn)濾水器有明顯壓差及時手動操作排污,避免造成嚴(yán)重堵塞不易清除;

        (3)定期切換主備用濾水器,及時對備用濾水器檢查清理;

        (4)利用機組檢修機會分別對4臺機組技術(shù)供水1號濾水器進(jìn)行更換,更換后的濾水器上、下排污閥間隔動作排污,任何模式下啟動下排污流程時,下排污閥打開至全開位置,減速機依靠定位傳感器運行至濾筒位置停止,定位沖洗30s(可通過控制箱內(nèi)KT2自行設(shè)定時間),一個濾筒沖洗計時完畢后運行至下一個濾筒,減速機一次運行一圈,每個濾筒(該濾水器6個濾筒)沖洗一次后,排污流程完畢。減速機停止,下排污閥全關(guān)。減速機僅與下排污閥聯(lián)動。任何模式下啟動上排污流程,上排污閥打開至全開位置,PLC內(nèi)部計時5min,計時完畢后上排污閥關(guān)閉。目前機組均采用機組技術(shù)供水1號濾水器運行,2號濾水器備用,并修改濾水器主備用切換邏輯,備用濾水器進(jìn)出口電動閥全開后,關(guān)閉主用濾水器進(jìn)出口電動閥,目前運行時采用手動定期切換主備用濾水器,滿足技術(shù)供水系統(tǒng)穩(wěn)定運行要求,未出現(xiàn)前期隱患。

        3.3 各部分冷卻器內(nèi)部管路堵塞采取的措施

        (1)定期對技術(shù)供水正反向供水電動閥檢查,確保各進(jìn)、排水管路電動閥開、關(guān)動作可靠性;

        (2)水質(zhì)較差時加強監(jiān)視各參數(shù)變化情況,及時進(jìn)行多點多人核對判斷是否管路堵塞或儀表反饋有誤;

        (3)定期手動進(jìn)行機組技術(shù)供水正反向切換操作,優(yōu)化電動閥自動切換邏輯,進(jìn)行正反向切換操作(以1號機組技術(shù)供水正向切反向為例)步驟如下:開啟DF14(1224)、開啟DF16(1222),關(guān)閉DF13(1221)、關(guān)閉DF15(1223),反向切換正向順序與之相反。切換過程中密切監(jiān)視機組各部冷卻水壓力、流量及溫度有無異常,根據(jù)實際情況確定反沖洗運行時間;

        (4)定期進(jìn)行主變冷卻器四通轉(zhuǎn)向閥正反向切換,同時密切監(jiān)視主變冷卻水壓力及流量變化情況,操作前退出主變冷卻器全停保護(hù)壓板,切換正常后投入。

        3.4 機組主軸密封潤滑水不穩(wěn)定采取的措施

        (1)運行人員加強監(jiān)視機組主軸密封潤滑水壓力及流量運行工況,發(fā)現(xiàn)壓力及流量異常,及時到現(xiàn)場檢查確認(rèn)是否是信號誤報造成,并對主用水源進(jìn)水管濾水器手動操作排污2~3次,觀察潤滑水壓力及流量恢復(fù)正常;

        (2)根據(jù)設(shè)計要求投入清潔消防水備用水源,定期對主軸密封潤滑水濾水器進(jìn)行定期維護(hù),若主用水源不能滿足機組運行要求,及時切換至備用水源,提高主軸密封潤滑水水壓及流量運行時的穩(wěn)定性;

        (3)定期對主軸密封潤滑水管路各電動閥開、關(guān)動作的可靠性進(jìn)行校驗。

        3.5 針對主變技術(shù)供水系統(tǒng)采取的措施:

        利用設(shè)備檢修期,在技術(shù)供水室內(nèi)將4臺主變技術(shù)供水減壓閥前端管路串聯(lián)在一起,使4臺主變技術(shù)供水串聯(lián)互為備用,當(dāng)廠內(nèi)任何一臺機組壓力鋼管排空時,對應(yīng)主變冷卻水由其他機組技術(shù)供水系統(tǒng)供水,不影響主變的正常運行,減少了主變的停電和受電沖擊次數(shù),保證了設(shè)備的安全穩(wěn)定運行。

        4 結(jié)語

        加強設(shè)備運行管理維護(hù),發(fā)現(xiàn)缺陷及時記錄并處理。目前技術(shù)供水系統(tǒng)經(jīng)改造后運行正常,未再出現(xiàn)前期隱患。以后運行過程中,加強運行監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)問題及時優(yōu)化改造,解決運行中出現(xiàn)的問題,確保技術(shù)供水系統(tǒng)安全穩(wěn)定的運行。

        TV737

        B

        2095-1809(2017)06-0021-03

        亓 深(1984-),男,四川成都人,電廠熱能與動力工程專業(yè),助理工程師,值長,從事水電站運行工作。

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