張現(xiàn)鋒 王剛
摘 要:長(zhǎng)編組臥車動(dòng)車組在投入運(yùn)營(yíng)后,乘客反應(yīng)列車晃動(dòng)明顯,特別是在時(shí)速為140公里到180公里的平直軌道上。對(duì)動(dòng)車組晃動(dòng)問題進(jìn)行了研究,通過動(dòng)力學(xué)模擬計(jì)算和大量線路試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)動(dòng)車組的車體下擺模態(tài)與轉(zhuǎn)向架蛇形模態(tài)發(fā)生耦合, 導(dǎo)致動(dòng)車組晃動(dòng)。根據(jù)晃動(dòng)問題的原因分析,研究了動(dòng)車組新型踏面,優(yōu)化轉(zhuǎn)向架懸掛參數(shù),解決了動(dòng)車組的晃動(dòng)問題。
關(guān)鍵詞:動(dòng)車組;晃動(dòng);踏面;懸掛;動(dòng)力學(xué)
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.06.203
0 引言
為適應(yīng)中國鐵路的高速發(fā)展,滿足中長(zhǎng)距離旅客運(yùn)輸?shù)男枰?,提高旅行的舒適性,新研發(fā)的250公里/小時(shí)長(zhǎng)編組臥鋪車動(dòng)車組從2009年開始上線運(yùn)行。動(dòng)車組采用高度自動(dòng)化控制、先進(jìn)的弓網(wǎng)技術(shù)、模塊化設(shè)計(jì)、高速動(dòng)車組轉(zhuǎn)向架、高效牽引系統(tǒng)及舒適環(huán)保的內(nèi)裝設(shè)計(jì)等先進(jìn)技術(shù),開發(fā)了多項(xiàng)技術(shù)專利和技術(shù)創(chuàng)新,保證動(dòng)車組的高效、安全及舒適。
1 問題描述
2009年長(zhǎng)編組臥鋪動(dòng)車組在上海-北京-上海段投入運(yùn)營(yíng)時(shí),乘客反應(yīng)列車存在晃動(dòng)現(xiàn)象,特別是在時(shí)速為140公里到180公里的平直軌道上運(yùn)行時(shí)晃動(dòng)明顯。根據(jù)在此線路上的測(cè)量,發(fā)現(xiàn)動(dòng)車組車體晃動(dòng)的頻率大約為0.7Hz-0.8Hz,橫向平穩(wěn)性W值部分高于2.5,個(gè)別點(diǎn)甚至高于3.0,測(cè)試結(jié)果見圖1。
2 動(dòng)車組晃動(dòng)原因調(diào)查研究
根據(jù)晃動(dòng)發(fā)生后的動(dòng)車組車體和轉(zhuǎn)向架振動(dòng)數(shù)據(jù)的分析,發(fā)現(xiàn)車體存在大約為0.7Hz-0.8Hz的橫向振動(dòng)是引起車體晃動(dòng)的主要原因。為了更好的了解動(dòng)車組的動(dòng)態(tài)特征,使用MBS軟件Simpack進(jìn)行了大量的動(dòng)態(tài)模擬計(jì)算。為此,選用了單編組、2編組、4編組和8編組的列車模型。并對(duì)動(dòng)車組在不同線路及采用不同懸掛參數(shù)的情況進(jìn)行了大量的線路動(dòng)力學(xué)性能測(cè)試。
根據(jù)模擬計(jì)算和線路測(cè)試的數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn):頻率為0.8赫茲左右的車體晃動(dòng)的根本原因是以下兩種模態(tài)頻率的相一致,因此發(fā)生了相互作用。
(1)第一種模態(tài)為車體下擺模態(tài)。
(2)第二種模態(tài)為動(dòng)力學(xué)模態(tài),即轉(zhuǎn)向架在軌道上以橫向正弦曲線的形式運(yùn)動(dòng)。
車體下擺模態(tài)和轉(zhuǎn)向架蛇行運(yùn)行的模態(tài)發(fā)生耦合,造成車體在0.8Hz的橫向晃動(dòng)較大,通過懸掛參數(shù)的優(yōu)化,僅能減小橫向晃動(dòng)的幅值,但無法消除晃動(dòng)。
3 解決方案研究
根據(jù)大量的模擬計(jì)算和線路試驗(yàn),從下面兩方面對(duì)解決動(dòng)車組的晃動(dòng)問題進(jìn)行了研究:
(1)優(yōu)化懸掛參數(shù):對(duì)懸掛參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,減小轉(zhuǎn)向架橫向振動(dòng)向車體的傳遞;
(2)新型踏面研究:研究新型踏面,使轉(zhuǎn)向架的蛇行頻率避開車體的固有下擺頻率,消除車體產(chǎn)生共振的可能。
通過對(duì)懸掛參數(shù)的各種組合模擬計(jì)算分析和線路試驗(yàn),最終確定將抗蛇行減振器阻尼減小30%、將二系橫向減振器阻尼增加40%,將會(huì)使車體的橫向振動(dòng)減到最小,滿足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的橫向平穩(wěn)性要求。
轉(zhuǎn)向架懸掛參數(shù)優(yōu)化無法消除車體和轉(zhuǎn)向架振動(dòng)模態(tài)的耦合。為消除這種耦合,需要改變轉(zhuǎn)向架的蛇行運(yùn)行模態(tài)頻率,對(duì)轉(zhuǎn)向架踏面進(jìn)行了大量的分析計(jì)算和試驗(yàn)研究,設(shè)計(jì)出一種新型的車輪踏面,踏面3mm處的等效錐度由0.04提高到0.1左右,將轉(zhuǎn)向架的蛇行頻率提高到1.2Hz以上,避免了此速度級(jí)下的車體下擺頻率和轉(zhuǎn)向架蛇行運(yùn)動(dòng)頻率耦合,消除了車體共振現(xiàn)象。
4 方案驗(yàn)證及效果
對(duì)采用解決方案后的動(dòng)車組進(jìn)行了動(dòng)力學(xué)型式試驗(yàn),轉(zhuǎn)向架的各項(xiàng)動(dòng)力學(xué)性能均滿足要求,橫向平穩(wěn)性指標(biāo)達(dá)到優(yōu)級(jí),解決了動(dòng)車組的橫向晃動(dòng)問題。選取了13列采用解決方案的動(dòng)車組進(jìn)行振動(dòng)和踏面跟蹤試驗(yàn),在整個(gè)旋修周期內(nèi),動(dòng)車組的橫向平穩(wěn)性均達(dá)到優(yōu)級(jí),車輪磨耗平穩(wěn)并磨耗較小。
5 總結(jié)
通過分析研究,長(zhǎng)編組臥鋪動(dòng)車組晃動(dòng)的原因是車體下擺模態(tài)與轉(zhuǎn)向架蛇行運(yùn)動(dòng)模態(tài)耦合,車體產(chǎn)生共振,造成動(dòng)車組橫向晃動(dòng)。通過采用新研發(fā)的車輪踏面、優(yōu)化懸掛參數(shù),消除了車體下擺模態(tài)與轉(zhuǎn)向架蛇行運(yùn)動(dòng)模態(tài)的耦合,解決了動(dòng)車組橫向晃動(dòng)問題,提高了乘客乘坐舒適性。
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