岳續(xù)成 薛 嬌
(山西陽煤豐喜肥業(yè)〔集團(tuán)〕有限責(zé)任公司山西運(yùn)城044000)
第4代可控移熱變換技術(shù)的應(yīng)用
岳續(xù)成 薛 嬌
(山西陽煤豐喜肥業(yè)〔集團(tuán)〕有限責(zé)任公司山西運(yùn)城044000)
山西陽煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司臨猗分公司一分廠2#和3#變換系統(tǒng)共由3套0.8 MPa的變換裝置組成。3套變換裝置通過多次技術(shù)改造,2#和3#變換系統(tǒng)由原來的中溫變換工藝改為中串低工藝,后又改為全低變工藝,但仍存在以下問題:①系統(tǒng)套數(shù)多,規(guī)模小,最小的1套變換裝置僅能配置40 kt/a氨;②操作人員多,管理困難;③壓力等級(jí)低,動(dòng)力電耗高,蒸汽消耗高;④系統(tǒng)阻力大,催化劑后期系統(tǒng)阻力>0.12 MPa。
為了提高一廠2#和3#凈化系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行水平,確保安全生產(chǎn),降低生產(chǎn)能耗,提高企業(yè)效益,對(duì)2#和3#變換系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化改造勢(shì)在必行。
將3套變換裝置整合,新建1套采用第4代可控移熱變換技術(shù)、壓力等級(jí)2.1 MPa的變換、變脫裝置,設(shè)計(jì)產(chǎn)能擴(kuò)大至750 t/d氨??紤]到可控移熱變換催化劑床層溫度相對(duì)低,有機(jī)硫轉(zhuǎn)化不完全,在變換爐出口增加有機(jī)硫水解槽,減少對(duì)脫碳NHD液的污染。改造前、后合成氨系統(tǒng)工藝流程分別見圖1和圖2(虛線內(nèi)為改造部分)。
圖1 改造前合成氨系統(tǒng)工藝流程
圖2 改造后合成氨系統(tǒng)工藝流程
3.1 變換系統(tǒng)
(1)工藝氣流程:分離油水后的半水煤氣進(jìn)入除油器,除油后半水煤氣經(jīng)前熱交換器換熱后進(jìn)入后熱交換器,在后熱交換器后加入2.5 MPa 蒸汽使溫度升至約200 ℃進(jìn)入預(yù)變爐,預(yù)變爐出口變換氣進(jìn)入后熱交換器與半水煤氣換熱降溫,經(jīng)增濕器噴水和添加蒸汽后,溫度至約200 ℃后進(jìn)入可控移熱變換爐進(jìn)行反應(yīng)。出可控移熱變換爐的變換氣中CO體積分?jǐn)?shù)降至1.5%后,經(jīng)除氧水加熱器換熱,再經(jīng)水解槽將有機(jī)硫完全轉(zhuǎn)化成H2S后,進(jìn)入前熱交換器降溫至約87 ℃,經(jīng)蒸發(fā)水冷器冷卻后的變換氣(溫度<40 ℃)再經(jīng)分離器分離冷凝水后進(jìn)入變脫系統(tǒng)。
(2)水流程:界區(qū)外來的約80 ℃除氧水經(jīng)除氧水加熱器加熱至約170 ℃,分別供噴水增濕器和可控移熱變換爐的2 臺(tái)汽包使用,其中1 臺(tái)汽包副產(chǎn)2.5 MPa 蒸汽并送至本裝置蒸汽緩沖罐自用;另1臺(tái)汽包副產(chǎn)1.0~1.3 MPa 蒸汽送至界區(qū)外。
改造后變換系統(tǒng)工藝流程見圖3。
圖3 改造后變換系統(tǒng)工藝流程
3.2 變脫系統(tǒng)
來自變換系統(tǒng)的2.0 MPa變換氣先進(jìn)入二次脫硫塔,氣體在二次脫硫塔內(nèi)與自上而下的DDS脫硫液逆流接觸,吸收氣體中的H2S及部分有機(jī)硫,使氣體中H2S質(zhì)量濃度由300 mg/m3(標(biāo)態(tài))降低至5.0 mg/m3(標(biāo)態(tài))以下;再通過干法脫硫槽使氣體中H2S質(zhì)量濃度由5.0 mg/m3(標(biāo)態(tài))降低至1.5 mg/m3(標(biāo)態(tài)),然后送往2#變壓吸附脫碳系統(tǒng)和3#NHD脫碳系統(tǒng)。
(1)設(shè)備數(shù)量減少。可控移熱變換爐催化劑床框內(nèi)設(shè)置了中溫反應(yīng)區(qū)、次中溫?zé)崮芑厥諈^(qū)和低溫平衡區(qū),埋入催化劑床層中的換熱管束為2組,分別副產(chǎn)2.5 MPa及1.0 MPa壓力等級(jí)的飽和蒸汽,1臺(tái)設(shè)備取代了傳統(tǒng)絕熱變換工藝中的二段變換爐、三段變換爐、四段變換爐以及各級(jí)之間直接或間接移熱等設(shè)備。
(2)蒸汽消耗降低。通過控制平衡段出口溫度,有效降低了變換系統(tǒng)所需的水氣比,在滿足變換反應(yīng)蒸汽需要的情況下,降低了蒸汽消耗。
(3)催化劑使用周期延長(zhǎng)。低變催化劑出口溫度始終控制在200 ℃,不會(huì)出現(xiàn)反硫化現(xiàn)象,催化劑始終在相對(duì)平穩(wěn)的溫度下反應(yīng),有利于延長(zhǎng)催化劑壽命。
(4)水氣比低,溫度平穩(wěn),易控制。采用水移熱方式移出變換反應(yīng)熱,平衡段溫度穩(wěn)定易控制。變換氣出口溫度低、增大平衡溫距,不僅有利于降低蒸汽消耗,而且實(shí)現(xiàn)了在低水氣比條件下CO深度轉(zhuǎn)化。
(5)未參與反應(yīng)的蒸汽量減少。既減少了最后一段催化劑床層出口變換氣中夾帶的蒸汽量,又降低了變換氣的露點(diǎn)溫度,減輕了設(shè)備的露點(diǎn)腐蝕程度。
(6)操作簡(jiǎn)單??煽匾茻嶙儞Q反應(yīng)催化劑床層溫度僅與副產(chǎn)蒸汽壓力有關(guān),只要通過控制汽包副產(chǎn)的蒸汽壓就可控制催化劑床層的溫度,操作簡(jiǎn)單,誤操作少。
山西陽煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司臨猗分公司一分廠2#和3#變換系統(tǒng)采用了第4代可控移熱變換技術(shù)進(jìn)行節(jié)能優(yōu)化改造,該裝置(2#和3#)從2016年2月3日開始試運(yùn)行,目前運(yùn)行平穩(wěn),其優(yōu)越性明顯。裝置工藝指標(biāo)能達(dá)到設(shè)計(jì)要求;變換系統(tǒng)出口變換氣中CO 體積分?jǐn)?shù)為1.5%;干法脫硫槽出口氣體中H2S質(zhì)量分?jǐn)?shù)<1.0 mg/m3(標(biāo)態(tài))。
改造前、后主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比見表1。
表1 改造前、后主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比
注: 1. 單套變換系統(tǒng)產(chǎn)量660 t/d,電價(jià)格0.48元/(kW·h),蒸汽價(jià)格105元/t; 2. 單套變脫系統(tǒng)電耗增加原因是按設(shè)計(jì)產(chǎn)量750 t/d,選用泵流量大
2016- 12- 15)