谷曉黎++翟海波++高帆
摘 要:為使井下工作人員遠離掘進機工作面,改善工作環(huán)境,提高安全系數(shù),減輕勞動強度,需開發(fā)出一套掘進機遠程可視控制系統(tǒng),該系統(tǒng)是利用無線攝像儀和遠程遙控系統(tǒng)實現(xiàn)井下掘進機無線遠程控制,并可將井下的音視頻和設(shè)備狀態(tài)運行情況實時上傳至地面調(diào)度室,有效地解決了煤礦安全生產(chǎn)等相關(guān)問題。讓操作掘進機變得更智能、更輕松、更安全。
關(guān)鍵詞:掘進機 無線 遠程可視 遙控
中圖分類號:TD632.2 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)01(a)-0006-02
我國是煤炭資源及開采大國,隨著煤礦機械化、自動化水平的提升,懸臂式掘進機在煤礦領(lǐng)域已經(jīng)廣泛應用。井下掘進機工作面因其環(huán)境惡劣、地質(zhì)復雜,且井下工人又需要在近工作面處進行開采作業(yè),存在極大安全隱患。近些年這些隱患尤為凸顯。重者,很多煤礦出現(xiàn)瓦斯突出、冒頂?shù)仁鹿?,造成人員傷亡;輕者,掘進時產(chǎn)生的大量粉塵被工人吸入,造成塵肺職業(yè)病,已嚴重危及井下工作人員的人身安全和身體健康。
為避免或降低工作面現(xiàn)場人員工作時的危險程度,減輕其勞動強度,在工作面的惡劣環(huán)境中,研制出一套具備掘進機視頻圖像和狀態(tài)信息遠傳監(jiān)視及遠程操控功能的可視化控制系統(tǒng),使井下工作人員能夠在距掘進機100 m范圍內(nèi)實現(xiàn)對設(shè)備的監(jiān)控。
1 方案選擇
方案一:遠程視頻信息、掘進機運行狀態(tài)信息傳輸及遠程控制功能全部由有線方式實現(xiàn)。
優(yōu)點:運行帶寬大,數(shù)據(jù)傳輸量大。
缺點:掘進機工作時拖動大量線纜且易損壞,維護性差。
方案二:視頻信息和掘進機運行狀態(tài)信息通過有線形式傳輸,遠程控制利用無線遙控實現(xiàn)。
優(yōu)點:線纜數(shù)量有所減少,運行帶寬大,數(shù)據(jù)傳輸量大。
缺點:掘進機工作時拖動大量線纜且易損壞,維護性差。
方案三:視頻信息、掘進機運行狀態(tài)信息及遠程控制功能全部由無線方式實現(xiàn)。
優(yōu)點:無需拖動大量線纜,可擴展性強、易維護。
缺點:傳輸帶寬有限,傳輸數(shù)據(jù)量有限。
結(jié)合煤礦綜掘工作面環(huán)境及掘進機工作狀態(tài)特點,有線方式線纜易被破壞,從而無法實現(xiàn)有效的遠程監(jiān)控。通過試驗測試,工作面視頻信息和掘進機運行數(shù)據(jù)量完全可以使用無線網(wǎng)絡(luò)承載,所以選擇方案三作為最佳方案,進而實現(xiàn)更加簡便的掘進機遠程監(jiān)控。
2 關(guān)鍵部件組成
(1)本質(zhì)安全型無線攝像儀(見圖1)。
①本安無線攝像儀專為煤礦掘進機視頻監(jiān)控設(shè)計。
②集紅外燈、攝像機、擴音器及麥克風功能于一體。
③能夠?qū)崿F(xiàn)視頻實時采集、無線監(jiān)聽和廣播功能。
④采用強光抑制、超寬動態(tài)及超低照度音視頻技術(shù)。
⑤圖像采集清晰度達600 TVL,圖像采集最低照度
圖1本質(zhì)安全型無線攝像儀達0.0014 lux(星光夜視級) 。
⑥納米玻璃鏡片,解決鏡頭吸塵問題。
(2)隔爆兼本安型監(jiān)控分站(見圖2)。
①隔爆兼本安型監(jiān)控分站專為高速無線傳輸音視頻信號設(shè)計。
②可實現(xiàn)井下煤巷200 m的音視頻無線傳輸。
③傳輸速率:10/100 Mbps自適應(WIFI技術(shù))。
④可將本安無線攝像儀采集的音視頻數(shù)據(jù)傳輸至遠程操作臺。
⑤通過CAN總線采集掘進機工作狀態(tài)數(shù)據(jù)傳輸至遠程操作臺。
⑥可接入4路本安攝像儀。
(3)遠程操作站(見圖3)。
①通過遙控器和顯示屏視屏圖像自由操控掘進機。
②監(jiān)控軟件實時顯示掘進機狀態(tài)數(shù)據(jù)。
③配備15寸高亮顯示器,4分屏顯示,可任意切換全屏顯示。
④具備遠程視聽和廣播功能。
⑤鍵盤采用推拉式設(shè)計,推放自如,便于控制。
3 系統(tǒng)布置情況
整個系統(tǒng)由4臺攝像儀組成,每個攝像儀附近安裝一臺輔助光源,有助于影像的清晰。前部兩個攝像儀監(jiān)視掘進機截割部的工作狀態(tài),由于操作人員根據(jù)工況進行開采,后部攝像儀主要是監(jiān)視后配套以及倒車使用,最后一臺攝像儀安裝在掘進機尾部上方,安裝在錨桿上,監(jiān)視掘進機的整體狀態(tài),監(jiān)控站安裝在掘進機中部便于信號的收集,尾部電控箱上面安裝天線,與遠程操作臺進行無線通訊,把音視頻圖像及掘進機運行狀態(tài)傳輸至遠程操作臺。遠程操作系統(tǒng)通過遙控發(fā)射器發(fā)出信號,遙控接收器接收到無線控制信號后,通過總線的方式送至控制器,實現(xiàn)掘進機全部控制和生產(chǎn)作業(yè)。(見圖4)
4 數(shù)據(jù)上傳
視頻采集系統(tǒng)通過無線方式將視頻信號送至遠程服務器,服務器對視頻信息進行解碼和處理,并將圖像顯示到顯示屏上,實現(xiàn)畫面的顯示和自由切換。通過掘進機上各種傳感器采集工作狀況,傳感器信號傳入控制器,控制器通過無線方式將信息送至遠端服務器,服務器對數(shù)據(jù)處理后呈現(xiàn)在人機界面上,并將信息傳輸至地面調(diào)度室。實現(xiàn)在井上監(jiān)控井下畫面和運行參數(shù),極大提升了工作效率。
5 結(jié)語
該研究項目已經(jīng)成功地在煤礦井下實現(xiàn)了掘進機的遠程無線音視頻和設(shè)備狀態(tài)參數(shù)傳輸監(jiān)視,并可使用遙控在100 m外實現(xiàn)無線操控。將相關(guān)音視頻和參數(shù)傳輸至井上調(diào)度中心,極大地推動了礦井的智能化、少人化,提高了煤礦生產(chǎn)的安全水平。
參考文獻
[1] 孫崇君.掘進機無線遙控技術(shù)的應用[J].煤礦機電,2010(2):67-69.
[2] 孫貴廷.掘進機可視遙控系統(tǒng)的設(shè)計[J].煤礦機電,2011(1):11-13.
[3] 王蘇彧,杜毅博,吳淼,等.掘進機遠程控制技術(shù)及監(jiān)控系統(tǒng)研究與應用[J].煤炭科技,2013,39(4):63-67.
[4] 魏建華,宋德玉,陳寧.掘進機上位機監(jiān)控系統(tǒng)的研究及實現(xiàn)[J].煤炭學報,2004(4):481-486.