銅山華潤電力有限公司
1000MW汽輪機設備治理及節(jié)能改造
銅山華潤電力有限公司
銅山華潤電力有限公司完成蒸汽加熱啟動項目、脫硫煙氣余熱利用項目、廣義回熱項目、彈性回熱項目、空預器綜合優(yōu)化項目、節(jié)能型調(diào)頻項目改造,實現(xiàn)每臺機組運行供電煤耗下降約8g/kWh。
銅山華潤電力有限公司(以下簡稱銅山公司)成立于 2007年 3 月,位于江蘇省徐州市銅山區(qū)柳新鎮(zhèn)境內(nèi),配備2×1000MW機組,分別命名為#5、#6機組,是江蘇省“十一五”規(guī)劃中的“上大壓小”建設項目、蘇北地區(qū)首個百萬機組項目。兩臺機組分別于2010年6月和7月建成投產(chǎn)。汽輪機是上海電氣集團引進西門子技術設計制造的產(chǎn)品,型號為N1000-26.25/600/600(TC4F),型式為超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、八級回熱抽汽、反動凝汽式汽輪機,兩臺機組分別經(jīng)歷5次計劃性檢修,針對汽輪機本體問題的治理,采用標本兼治的方法,有效提升了汽輪機本體設備的可靠性。
銅山公司在歷次機組檢修中,已深度開展汽輪機本體的檢修工作,重在排查治理汽輪機本體隱患,如中壓調(diào)門擴散器裂紋修復及防范、中壓主汽門、調(diào)門閥蓋螺栓斷裂防范、汽門閥座裂紋修復等重大問題。節(jié)能減排改造方面,2015年12月完成蒸汽加熱啟動項目、脫硫煙氣余熱利用項目、廣義回熱項目、彈性回熱項目、空預器綜合優(yōu)化項目、節(jié)能型調(diào)頻項目改造,實現(xiàn)每臺機組運行供電煤耗下降約8g/kWh。
1.中壓調(diào)門擴散器裂紋修復及防范。
2013年4月601C檢修期間,#61、#62中壓調(diào)門解體發(fā)現(xiàn)擴散器內(nèi)壁存在兩道深度裂紋,#61中壓調(diào)門擴散器內(nèi)壁沿汽門軸線方向裂紋,長度約300mm,寬度10mm,深度已穿透擴散器;#62中壓調(diào)門擴散管內(nèi)壁沿汽門軸線方向出現(xiàn)裂紋,裂紋長度600mm左右,寬度20mm,深度已穿透擴散管。公司迅速成立#6機中壓調(diào)門擴散器搶修組織機構,從中壓汽門的檢查、拆除、吊裝、返廠處理、回裝以及嚴峻的工期控制等方面全力著手,確保了#6機5月9日并網(wǎng)發(fā)電。
中壓調(diào)門擴散器裂紋是機組安全經(jīng)濟運行的重大隱患,直接威脅著主機設備的安全。安全性方面,由于問題發(fā)現(xiàn)及時,避免了因中壓調(diào)門擴散器硬質(zhì)合金脫落導致中壓轉(zhuǎn)子損壞情況的發(fā)生。經(jīng)濟性方面,再熱蒸汽直接通過擴散器漏入中壓外缸,造成中壓缸排氣溫度高出設計值10℃,中壓缸效率下降0.71%,發(fā)電煤耗上升約0.5g/kWh,修復完成后可節(jié)煤約3000噸,每年為公司節(jié)約240萬元。
針對這一問題,技術支持部汽機、金屬專業(yè)會同上汽廠、江蘇方天等單位,立刻組織分析,初步排查原因為擴散器內(nèi)外存在較大的溫差,引起擴散器內(nèi)外收縮及膨脹存在嚴重的不一致,最終導致擴散器拉裂。由于擴散器疏水槽設計對金屬壁溫差的敏感性,為保證主設備的可靠性,專業(yè)組制定出相應防范措施,如汽輪機快冷裝置的停用、機組滑停方式的調(diào)整、加強對中壓缸排汽溫度的對比以及制定計劃檢修項目等,機組經(jīng)過3年多的運行檢修考驗,中壓調(diào)門擴散器檢查未發(fā)現(xiàn)裂紋,治理效果顯著。
2.中壓主汽門、調(diào)門閥蓋螺栓斷裂防范。
2013年5月和2014年1月,#6汽輪機中壓主汽門、調(diào)門閥蓋部分螺栓發(fā)生斷裂問題。螺栓斷裂直接影響著機組的安全運行,從而導致機組的停運,所以這一重大隱患必須查清原因,做好防范措施,一是對斷裂螺栓進行送檢分析,查明原因;二是要對螺栓的緊固工藝深入研究,制定合理的安裝工藝;三是做好機組逢停必檢,做好螺栓的微觀與宏觀的檢查。
通過近兩年來的檢修摸索,以及與制造廠的密切交流,首先是做好螺栓的硬度控制。在每次機組中修期間,都會做好螺栓的硬度檢測與記錄,一旦螺栓硬度超標,我們是堅決更換超標螺栓,保證其性能,對斷裂螺栓或硬度超標螺栓及時送檢,做好分析記錄。其次是嚴格按照螺栓的最新緊固工藝施工,做好過程監(jiān)督控制。上汽廠非常重視螺栓的緊固工藝規(guī)范,對螺栓的冷緊、熱緊工藝及時更新并下發(fā)通知,在機組檢修中,我們持續(xù)更新檢修作業(yè)指導書,對螺栓的冷緊力矩、熱緊伸長量及安裝工藝進行更新,完善螺栓的緊固工藝記錄表,安裝過程嚴格把控,一一核查,保證螺栓的安裝規(guī)范有序。最后就是在機組調(diào)?;蛐⌒奁陂g,由于檢修工期原因,我們會利用內(nèi)窺鏡對內(nèi)孔進行裂紋檢查,發(fā)現(xiàn)缺陷,及時處理,始終保持對中壓汽門閥蓋螺栓的全方位周期性檢查。
2014年1月份至今,通過制定的一系列防范措施,結合著機組檢修時機,對超標螺栓及時更換,未發(fā)生1次螺栓斷裂問題,從而提升了機組運行的安全可靠性。
3.汽門閥座裂紋修復。
2015年11月、2016年4月,通過這半年的全面深入治理,#5、#6汽輪機高中壓主汽門、調(diào)門的閥座密封面裂紋得到了徹底修復。汽門閥座密封面裂紋有的是表面能看到的,有的是藏在合金層內(nèi)的,裂紋產(chǎn)生會擴展成環(huán)形裂紋,裂紋穿透后就會引起閥座密封面合金脫落,吹損高中壓轉(zhuǎn)子及部件,直接導致機組效率的大幅下降,損失非常巨大。
通過與西門子公司的深入交流,同時了解兄弟電廠的實際情況,發(fā)現(xiàn)這一問題是汽輪機的共性缺陷,必須采用新工藝消除存在的隱患。西門子公司將密封面司太立合金更換為鎳基合金,保證閥座密封面與母材兩種材料的融合性,可避免汽門閥座產(chǎn)生裂紋。
2015年11月6日,西門子公司對高中壓主汽門、調(diào)門閥座進行滲透及超聲波探傷檢查,發(fā)現(xiàn)七只汽門閥座存在不同程度的數(shù)道層狀和線性裂紋。11月8日下午,西門子公司技術人員全部到位,為保質(zhì)保期地完成工作,各方統(tǒng)一目標,編制進度,優(yōu)化工序,統(tǒng)籌安排,考慮到檢修后期汽門的回裝工期,技術支持部、西門子公司、江蘇電建一公司三方制定最佳工序方案。從11月9日至11月30日,22天的時間,在各方的共同努力下,對存在裂紋的7只汽門閥座成功修復并回裝完畢。2016年3月至4月期間,#5汽輪機也完成了汽門閥座的修復工作,目前正在檢修調(diào)試階段。
1.項目實施簡介。
2013年9月8日,華潤電力與上海申能能源科技有限公司簽訂了《技術合作框架協(xié)議》,次月9日,銅山華潤公司與申能科技公司簽訂節(jié)能減排綜合改造項目技術協(xié)議,標志著銅山華潤電力有限公司節(jié)能減排綜合改造項目正式啟動。
銅山華潤電力有限公司節(jié)能減排綜合改造項目共六大改造項目:蒸汽加熱啟動項目、脫硫煙氣余熱利用項目、廣義回熱項目、彈性回熱項目、空預器綜合優(yōu)化項目、節(jié)能型調(diào)頻項目。
本改造項目在保障機組效率不下降的基礎上,解決因氧化皮脫落和囤積阻塞引起的鍋爐爐管超溫和爆管問題,低負荷經(jīng)濟性差的問題,調(diào)頻方式對機組設備的疲勞損傷及汽輪機主調(diào)門、補汽閥的節(jié)流損失等問題,提高煤粉燃盡率,拓展回熱系統(tǒng)應用范圍,提高鍋爐低負荷的水動力穩(wěn)定性,以及鍋爐穩(wěn)燃性,減少空預器堵灰等都將全面提高機組運行經(jīng)濟性和安全性。隨后,在節(jié)煤所取得的減排效益外,還將實現(xiàn)煙氣余熱綜合利用,節(jié)能型全天候脫硝,延長脫硝催化劑壽命等效益,提高機組綜合環(huán)保水平等。
2.項目實施過程。
(1)安全管理方面。
在停機檢修前的5個多月里,為保證施工對運行機組的風險降到最低,現(xiàn)場施工思路由廠房外施工逐步轉(zhuǎn)向廠房內(nèi)施工,鍋爐房內(nèi)施工逐步轉(zhuǎn)向汽機房內(nèi)施工。
施工區(qū)域必須做到全封閉隔離,各個區(qū)域設立現(xiàn)場安全專職,安全交底到每一位施工人員,實行每周一次的工程例會,安徽二建、申能科技、監(jiān)理、銅山華潤成立四級安全網(wǎng)絡,以高壓態(tài)勢嚴格管理,共同完成了改造工程的各項安全目標,保證了施工及調(diào)試期間無一安全事故發(fā)生。
(2)質(zhì)量管理方面。
由于項目是總承包性質(zhì),從初步設計、設備采購、施工安裝開始,建設方就把設計的標準、設備的質(zhì)量、安裝的質(zhì)量放在首位,總包方尤為重視,專門安排技術過硬、經(jīng)驗豐富的團隊負責本次改造項目,在換熱器設計上,為提高換熱效率,傳熱面積就有所放大;增壓泵、調(diào)節(jié)閥、電動閘閥等設備均采用進口產(chǎn)品,從基礎階段提高了機組運行的可靠性。
施工階段,總包方組織進行圖紙的會審討論,現(xiàn)場核查,形成會審意見并進行整改;對采購的到廠物資,供貨方、采購方、使用方共同開展物資驗收流程,保證了物資的嚴格把關,高質(zhì)量驗收,充分體現(xiàn)出了參建單位一盤棋的思想。
0號高加平臺加固、吊裝及拖運方案是本次改造的重大方案之一,方案的審查討論,由華東電力設計院、同濟大學、上海電建、建設方、監(jiān)理方、總包方、施工方組成專家審查組,在汽機房鋼結構設計、鋼結構檢測、地質(zhì)情況、鋼梁焊接、滑道荷載、高加起吊等方面,審查組充分討論、形成意見。自10月10日至10月18日,成功完成了0號高加的一次起吊、一次拖運、一次就位的各項節(jié)點,保證了這一重大單體施工項目的順利實施。
10月3日到10月28日的高溫省煤器管道焊接中,短短26天內(nèi)3204只承壓焊口一次合格率達到99%。在#1換熱器P91管道安裝過程中,嚴格執(zhí)行工藝規(guī)范標準,焊口一次合格率達到100%,參建各方統(tǒng)一思想、協(xié)力同心,嚴格監(jiān)管施工工藝,履行施工中的監(jiān)督、驗收職責。
施工過程中,建設方、總包方、監(jiān)理方專工深入檢查管道內(nèi)部清潔度、逐一驗收疏水及測點的接管座安裝,監(jiān)督焊接熱處理工藝、焊口質(zhì)量、保溫厚度,高標準制作各類平臺,從內(nèi)到外嚴格把關,直至1月14日,改造系統(tǒng)已順利通過168小時試運行,未發(fā)生一起設備質(zhì)量問題,保證了質(zhì)量目標的圓滿完成。
(3)進度管理方面。
建設方編制了#5機組檢修一、二級網(wǎng)絡計劃,參建單位組織編制三級施工網(wǎng)絡計劃,網(wǎng)絡計劃編制細致,分為停機前網(wǎng)絡計劃、停機后網(wǎng)絡計劃、調(diào)試網(wǎng)絡計劃。參建單位嚴格按照各級網(wǎng)絡計劃執(zhí)行,保證各項節(jié)點按時完成,時間緊了,加班加點趕上來,雨季來了,室外不能施工,加班加點趕上來,大家同舟共濟、共度難關,如期完成了各項改造項目。
3.項目初步成果。
(1)脫硫煙氣余熱利用項目。
低溫省煤器與冷一、冷二次風換熱器的完美結合,將低溫省煤器的換熱量提高到了極致,利用低品質(zhì)七抽、八抽蒸汽,排擠高品質(zhì)的六抽蒸汽量達到40-60t/h,一方面提高了做功能力,另一方面大幅減少了六抽排擠蒸汽對凝汽器排汽損失,優(yōu)勢大大超越了傳統(tǒng)的低溫省煤器的效益。同時提高了空預器的進口冷風溫度,保證空預器冷端壁溫在酸漏點溫度以上,避免了空預器冷端蓄熱元件等部件低溫腐蝕的損害。
初步計算,本次改造低溫省煤器的經(jīng)濟性、安全性均已達到設計要求,低溫省煤器、廣義回熱的投入使排煙溫度下降40℃,供電煤耗下降約4g/kWh。
(2)彈性回熱系統(tǒng)。
給水溫度與熱二次風溫共同提高,很大程度地體現(xiàn)出了循環(huán)經(jīng)濟性,80%負荷,給水溫度提高15℃,熱二次風溫提高20℃,供電煤耗下降約1g/kWh。目前我們還要進一步做好機組的深化調(diào)整工作,做好AGC、調(diào)頻的快速響應、給水溫度的提高,保證低負荷脫硝投入,綜合降低風機電耗,效益最大化。
(3)空預器改造項目。
改造實施后,雖然爐膛出口煙溫下降15℃,但是熱二次風溫與改造前持平,即實現(xiàn)了供電煤耗下降2g/kWh。同時空預器漏風的解決總體上確保供電煤耗再下降1g/kWh。
(4)蒸汽加熱啟動項目。
2014年12月1日,#5機組改造項目中第1個單體項目-蒸汽加熱開始投入運行。依次完成鍋爐靜壓上水、#3高加蒸汽加熱、#2高加蒸汽加熱、熱態(tài)沖洗等啟動步驟,實現(xiàn)了啟動初期,不啟風機、不投油,節(jié)約了啟動初期耗能,達到了設計要求。由于本項目改變了運行人員以往的操作習慣,人員操作還需要進一步磨合,達到外三啟動的各項指標。
4.初步成果見公司性能優(yōu)化系統(tǒng),#5、#6機組對比,負荷相同工況下,#5機組鍋爐效率提高約1.4%,供電煤耗下降約7g/kw.h。同樣負荷下,機組改造后實時煤量與#6機(未改造)對比始終減少10t/h左右,每臺機組全年節(jié)約標煤約4萬噸,效果顯著。
銅山華潤電力有限公司全年發(fā)電量按照116億千瓦時計算,改造后實現(xiàn)單臺機組供電煤耗下降7.5克/千瓦時,每年可節(jié)約8.7萬噸標煤,按照目前標煤單價600元/噸計算,全年節(jié)能收益約5200萬元。環(huán)保收益方面,每年可減排粉塵近6萬噸、二氧化碳近26萬噸、二氧化硫排放近6600噸、氮氧化物近3300噸,節(jié)能與環(huán)保收益顯著。
時至今日,銅山公司兩臺百萬汽輪機排查的重大隱患及節(jié)能減排改造得到了全面治理與提升,為機組長期安全高效運行奠定了堅實基礎。同時,我們也認識到百萬機組還有很多技術需要深入研究與摸索,隨著機組運行年限的增長,下一階段就是百萬機組的集中大修檢查工作,各項工藝、技術更要潛心學習,嚴格把關,以保證百萬機組汽輪機的更加穩(wěn)定運行。
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