浙江國華浙能發(fā)電有限公司 胡劍
600MW機(jī)組軸系過臨界振動(dòng)故障處理措施研究
浙江國華浙能發(fā)電有限公司 胡劍
針對(duì)某型亞臨界600MW機(jī)組啟停過一階臨界時(shí),2號(hào)、3號(hào)軸承振動(dòng)過大影響啟機(jī)的問題,通過分析認(rèn)為2號(hào)、3號(hào)軸承系統(tǒng)的等效剛度相對(duì)較弱是主要原因之一。采用針對(duì)性措施后,實(shí)現(xiàn)了啟動(dòng)過程中軸振能通過臨界轉(zhuǎn)速,為同類型機(jī)組處理該問題提供一定的參考。
汽輪機(jī);過臨界振動(dòng);軸承襯環(huán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化;軸承座加固;支承系統(tǒng)等效剛度
軸系過臨界的振動(dòng)主要與不平衡激振力、系統(tǒng)剛度和阻尼等有關(guān)[1-3]。國產(chǎn)某型亞臨界600MW機(jī)組軸系啟停機(jī)過一階臨界時(shí),存在2號(hào)、3號(hào)軸承的相對(duì)軸振偏大的問題[4-6](3號(hào)軸承尤其突出),甚至影響了機(jī)組的正常啟動(dòng),造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。以下對(duì)該型機(jī)組軸系2號(hào)、3號(hào)軸承(這兩個(gè)軸承結(jié)構(gòu)相同)的相對(duì)軸振難以通過臨界轉(zhuǎn)速的主要原因進(jìn)行分析,并介紹利用該型機(jī)組的通流改造機(jī)會(huì),采取的三項(xiàng)針對(duì)性治理措施。尤其是對(duì)軸承襯環(huán)的優(yōu)化及軸承座三角支承加固的措施與以往的研究有所不同。
2013年11月18日07:36:00,某電廠的2號(hào)機(jī)組完成A級(jí)檢修后首次沖轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速升至接近一階臨界轉(zhuǎn)速1600r/min時(shí),3號(hào)瓦軸振達(dá)到保護(hù)值而跳機(jī);隨后兩次沖轉(zhuǎn),汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速升至1600r/min時(shí),振動(dòng)保護(hù)動(dòng)作跳機(jī),3Y基頻振幅達(dá)到325μm;后對(duì)3號(hào)瓦進(jìn)行揭上瓦檢查,對(duì)4號(hào)瓦翻瓦檢查下瓦烏金情況,拆高中對(duì)輪罩檢查對(duì)輪螺栓情況,經(jīng)檢查未見異常。
2013年11月20日,因過臨界的頻率以基頻為主且相位穩(wěn)定,反映出不平衡質(zhì)量是主要激振力。采取動(dòng)平衡方法,以鍵相槽為零點(diǎn),在3瓦側(cè)逆轉(zhuǎn)動(dòng)方向340°加配重1180g,在4瓦側(cè)逆轉(zhuǎn)動(dòng)方向340°加配重1173g。加重后于2013年11月21日2:57:00沖轉(zhuǎn),過一階臨界時(shí),3瓦X、Y方向振動(dòng)分別為156μm、334μm,所以又打閘停機(jī)。停機(jī)后對(duì)中壓轉(zhuǎn)子進(jìn)行第二次加配重,在3瓦側(cè)120°加配重596g、在4瓦側(cè)120°加配重602g。
2013年11月21日16:00:00,汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)過程中3號(hào)瓦振動(dòng)都較平穩(wěn),過一階臨界時(shí),3瓦X/Y方向基頻振幅分別為89μm/167μm;轉(zhuǎn)速升至3000r/min時(shí)3瓦X/Y方向通頻振幅分別為66μm/76μm。
表1 某電廠中壓轉(zhuǎn)子兩側(cè)加重的影響系數(shù)
圖1 2號(hào)、3號(hào)軸承及軸承座原結(jié)構(gòu)
動(dòng)平衡的影響系數(shù)見表1,在3瓦側(cè)和4瓦側(cè)加相同的配重,影響系數(shù)差別比較大。雖然4瓦結(jié)構(gòu)與3瓦不同,且4瓦側(cè)通過中低對(duì)輪與低壓轉(zhuǎn)子相連之后,對(duì)4瓦的軸振有一定的約束作用,使得4瓦側(cè)對(duì)配重沒有3瓦側(cè)那么敏感,但中壓轉(zhuǎn)子兩端加重的影響系數(shù)正常情況下不應(yīng)該相差那么多,反映出3瓦等效支承剛度較弱使其對(duì)不平衡質(zhì)量很敏感。
圖2 軸瓦襯環(huán)優(yōu)化之前的結(jié)構(gòu)
圖3 軸瓦襯環(huán)優(yōu)化之后的結(jié)構(gòu)
該型亞臨界600MW機(jī)組的2號(hào)、3號(hào)軸承均位于軸承座內(nèi),由于軸承座包含2號(hào)、3號(hào)軸承以及推力軸承,2號(hào)、3號(hào)軸承靠得很近且結(jié)構(gòu)相同,因結(jié)構(gòu)緊湊而且復(fù)雜,空間比較狹小,給現(xiàn)場的檢修和測量工作帶來了一定的困難,容易對(duì)檢修的質(zhì)量造成較大的影響。如果現(xiàn)場檢修過程中未嚴(yán)格執(zhí)行軸承的安裝工藝標(biāo)準(zhǔn),將會(huì)導(dǎo)致2號(hào)、3號(hào)軸承過臨界的軸振偏大。
多臺(tái)該型機(jī)組檢修之后,2號(hào)、3號(hào)軸承過臨界的軸振都是以基頻為主,體現(xiàn)出一階不平衡質(zhì)量的影響。
另外,中壓轉(zhuǎn)子是雙分流結(jié)構(gòu),動(dòng)平衡過程中在中壓轉(zhuǎn)子兩側(cè)加的平衡塊質(zhì)量相同,但中壓轉(zhuǎn)子兩側(cè)影響系數(shù)的差別比較大(3號(hào)和4號(hào)軸承的結(jié)構(gòu)并不相同),3瓦的不平衡響應(yīng)很敏感,可推斷出3瓦的等效剛度偏低,在A級(jí)檢修過程中產(chǎn)生一定的不平衡質(zhì)量后會(huì)在3瓦側(cè)引起較大的振動(dòng)。
該型機(jī)組2號(hào)、3號(hào)軸承襯環(huán)為四個(gè)弧面接觸形式,軸承瓦塊對(duì)軸頸的約束下降,是導(dǎo)致2號(hào)、3號(hào)軸承等效剛度偏弱的其中一個(gè)因素(見圖1)。
綜上所述,導(dǎo)致該型機(jī)組2號(hào)、3號(hào)軸承過臨界的軸振偏大的主要原因包括:支承系統(tǒng)等效剛度較弱、檢修后轉(zhuǎn)子的不平衡質(zhì)量變化。
因該型機(jī)組要開展通流改造,故利用通流改造機(jī)會(huì),對(duì)該故障進(jìn)行治理。
因2號(hào)、3號(hào)軸承襯環(huán)剛度較弱,故采用有限元方法計(jì)算軸承支架的變形量,并結(jié)合該軸承襯環(huán)結(jié)構(gòu)的自身特點(diǎn),對(duì)軸承襯環(huán)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。如圖2所示,原襯環(huán)為四個(gè)弧面接觸形式,安裝應(yīng)力對(duì)原襯環(huán)的影響比較大,容易變形。
如圖3所示,軸瓦襯環(huán)經(jīng)過優(yōu)化之后,增大了襯環(huán)的寬度,使襯環(huán)整圈外圓接觸。
如圖4和圖5所示,采用有限元方法計(jì)算了軸瓦襯環(huán)優(yōu)化前后的變形量。根據(jù)有限元計(jì)算結(jié)果,軸承襯環(huán)改用整圈外圓接觸形式后,除確保安裝時(shí)襯環(huán)外圓受力均勻外,還會(huì)進(jìn)一步限制襯環(huán)的變形量,相當(dāng)于提高了剛度。在同樣給定0.05mm的過盈量的情況下,再加上轉(zhuǎn)子的靜載和動(dòng)載,整圈過盈的襯環(huán)剛性明顯好于只有四個(gè)弧面接觸的原結(jié)構(gòu)。
如圖6所示,改造前2號(hào)、3號(hào)軸承支承采用的是彈性支承,支承板截面最薄處厚度為41.5mm,軸承座的彈性支承剛度相對(duì)較弱,因此在彈性支承的側(cè)面增加三角支承,以進(jìn)一步提高軸承座的剛度。
圖4 軸瓦襯環(huán)優(yōu)化之前的變形量
圖5 軸瓦襯環(huán)優(yōu)化之后的變形量
圖6 軸承座的彈性支承和新增三角支承
圖7 某電廠2號(hào)機(jī)改造后通過一階臨界轉(zhuǎn)速
該型機(jī)組通流改造過程中要更換新的汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子,故提高新的高、中壓轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡出廠要求,要求新的高、中壓轉(zhuǎn)子在制造廠高速動(dòng)平衡過程中3000r/min下的振動(dòng)<1mm/s,過臨界振動(dòng)小于制造廠標(biāo)準(zhǔn)的三分之一,盡量減小剩余不平衡質(zhì)量。
以前面的某電廠2號(hào)機(jī)為例,處理后的軸承振動(dòng)見圖7,采用針對(duì)性措施后,啟機(jī)過程中,該機(jī)組的振動(dòng)能通過臨界轉(zhuǎn)速,其中3瓦過臨界時(shí)振動(dòng)通頻幅值由370μm降低到232μm。
部分600MW機(jī)組在啟機(jī)過一階臨界時(shí),出現(xiàn)了2號(hào)、3號(hào)軸承的相對(duì)軸振偏大影響機(jī)組正常啟動(dòng)的問題。因此從軸承襯環(huán)、軸承座的結(jié)構(gòu)、中壓轉(zhuǎn)子兩端的動(dòng)平衡影響系數(shù)等方面進(jìn)行了分析,認(rèn)為主要原因是2號(hào)、3號(hào)支承系統(tǒng)的等效剛度較弱、檢修過程中轉(zhuǎn)子不平衡質(zhì)量的變化。利用通流改造的機(jī)會(huì),采用有限元方法對(duì)軸承的襯環(huán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,并在軸承座增加三角支承、提高出廠動(dòng)平衡精度,實(shí)現(xiàn)了該型600MW機(jī)組啟動(dòng)過程中2號(hào)、3號(hào)軸承的相對(duì)軸振能通過臨界狀態(tài),為同類型機(jī)組處理該問題提供一定的參考。
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