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        數(shù)控輪對壓裝機(jī)夾持小車位移偏差故障的分析及處理

        2017-03-08 06:26:54劉飛鵬
        裝備制造技術(shù) 2017年12期
        關(guān)鍵詞:巴魯壓裝零位

        劉飛鵬,宋 凱

        (中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司資產(chǎn)管理部,山東 青島266111)

        0 前言

        隨著中國高鐵時代的到來,列車運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性越來越成為重中之重,輪對作為機(jī)車轉(zhuǎn)向架的重要組成部分,其壓裝質(zhì)量直接影響到鐵路運(yùn)輸?shù)陌踩院褪孢m性[1],是高速列車轉(zhuǎn)向技術(shù)重要的考核指標(biāo)之一。中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司基于中國高鐵持續(xù)并快速發(fā)展的形勢,不斷提高了車輛產(chǎn)品的各項性能及質(zhì)量,于2010年引進(jìn)2臺意大利BBM公司生產(chǎn)的數(shù)控輪對壓裝機(jī)。本文對引進(jìn)的意大利BBM數(shù)控輪對壓裝機(jī)設(shè)備及工藝流程進(jìn)行了簡介,并詳細(xì)介紹了一起數(shù)控輪對壓裝機(jī)夾持小車位移偏差故障產(chǎn)生的原因分析及維修處理過程,效果良好。

        1 設(shè)備及工藝流程簡介

        意大利BBM公司生產(chǎn)的數(shù)控輪對壓裝機(jī)采用雙端油缸輪軸夾持方式和框架式機(jī)床機(jī)構(gòu),測量系統(tǒng)采用高精度位移傳感器,采用激光位移傳感器進(jìn)行非接觸式測量,避免了測量桿變形引起的精度誤差影響[2],從而檢測出輪對壓裝過程中車輪位置的微小變動,壓裝過程高度自動化和精確化,具有自動調(diào)整輪對的動平衡點(diǎn),自動壓裝并控制內(nèi)側(cè)距,自動控制輪對壓裝曲線等優(yōu)點(diǎn)。

        1.1 設(shè)備結(jié)構(gòu)

        設(shè)備示意圖如圖1所示。整體可分為立柱、上連

        接架、夾持小車、壓頭和檢測桿等部分構(gòu)成。

        圖1 設(shè)備示意圖

        1.2 工藝流程

        壓裝步驟如圖2所示。待壓裝軸通過起重機(jī)吊運(yùn)到夾持小車上,將輪對預(yù)裝到輪軸上后,調(diào)出帶壓裝程序,選擇待壓裝輪對應(yīng)的車軸類型、工作號,并輸入軸號后輸入待壓裝輪對的車軸號、制動盤號、車軸各座尺寸、輪盤內(nèi)孔尺寸等數(shù)據(jù),將裝有待壓裝輪對車軸的夾持小車運(yùn)行到數(shù)控壓裝機(jī)零位處。之后選擇右側(cè)油缸進(jìn)給,待接觸到軸端后再選擇左側(cè)油缸進(jìn)給,直到車軸被頂住后夾持小車自動回歸到初始上料位置,位移傳感器觸發(fā)感應(yīng)塊,當(dāng)觸發(fā)感應(yīng)塊后設(shè)備自動執(zhí)行輪對壓裝程序,輪對壓裝到設(shè)定尺寸后油缸卸載,夾持小車運(yùn)行到數(shù)控壓裝機(jī)零位,將壓裝好的輪軸卸下進(jìn)入下一道工序。

        圖2 壓裝步驟

        2 故障現(xiàn)象及分析

        2.1 故障現(xiàn)象

        夾持小車裝載上預(yù)壓裝的輪對后無法運(yùn)行到數(shù)控壓裝機(jī)零位,導(dǎo)致無法進(jìn)行下一步的油缸進(jìn)給壓裝輪對。

        2.2 原因分析

        (1)數(shù)控壓裝機(jī)夾持小車運(yùn)行導(dǎo)軌接近零位處存在固體雜物,導(dǎo)致夾持小車無法通過至零位。

        (2)數(shù)控壓裝機(jī)夾持小車位移傳感器損壞。

        由于該型號的巴魯夫位移傳感器無備件,備件倉庫只有一件型號為BTL5-S112B-M0250-P-S32的巴魯夫位移傳感器。由于生產(chǎn)任務(wù)緊張,為了不耽誤生產(chǎn)線的生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)度,將損壞的BTL5-S172B-M0250-P-S32的巴魯夫位移傳感器換成型號為BTL5-S112B-M0250-P-S32的巴魯夫位移傳感器。經(jīng)測試發(fā)現(xiàn)夾持小車可以到達(dá)數(shù)控壓裝機(jī)零位,但是在回到初始上料位置時無法到達(dá)感應(yīng)塊位置,位移傳感器與感應(yīng)塊中心始終差距L,如圖4所示。

        圖4 小車位置示意圖

        3 故障處理

        首先進(jìn)行設(shè)備停機(jī),檢查數(shù)控壓裝機(jī)夾持小車運(yùn)行軌道底部異物情況,發(fā)現(xiàn)運(yùn)行軌道下方無固體異物阻擋小車運(yùn)行,小車運(yùn)行通暢無阻。通過對夾持小車外觀檢查發(fā)現(xiàn),裝載后的夾持小車左右下陷高度不等,通過拆卸發(fā)現(xiàn)夾持小車底部的巴魯夫位移傳感器固定螺栓松動,位移傳感器松動脫落后與底部運(yùn)動軌道接觸,導(dǎo)致夾持小車運(yùn)行過程中位移傳感器一直與軌道發(fā)生干摩而致?lián)p壞。損壞的巴魯夫位移傳感器如圖3所示。傳感器參數(shù)如表1所示。

        圖3 巴魯夫位移傳感器

        表1 位移傳感器參數(shù)

        3.1 軟件調(diào)試

        使用鑰匙控制將數(shù)控輪對壓裝機(jī)控制面板上調(diào)到手動模式,在控制頁面上選擇小車命令頁面,使用命令控制夾緊小車置于壓裝機(jī)零位,選擇小車命令為手動模式,按下重置報警按鈕約5 s,直到旋轉(zhuǎn)編碼與磁性編碼相等。

        首先選擇P0740小車裝載位置偏移調(diào)試,將數(shù)值設(shè)置為-60mm,如圖5所示,進(jìn)行手動軟件調(diào)試模式,發(fā)現(xiàn)夾緊小車無法到達(dá)感應(yīng)塊處觸發(fā)信號。

        圖5 小車裝載位置偏移調(diào)試

        其次選擇P0748小車上料位置偏移調(diào)試,如圖6所示,無論賦何值進(jìn)行小車動作,發(fā)現(xiàn)夾緊小車無法到達(dá)感應(yīng)塊處觸發(fā)信號。

        圖6 小車上料位置偏移調(diào)試

        最后P0752小車極限位置坐標(biāo)調(diào)試,如圖7所示,無論賦何值進(jìn)行小車動作,發(fā)現(xiàn)夾緊小車無法到達(dá)感應(yīng)塊處觸發(fā)信號。

        圖7 小車上料位置偏移調(diào)試

        3.2 改造

        軟件調(diào)試無效后進(jìn)行分析認(rèn)為,將損壞的BTL5-S172B-M0250-P-S32型號的巴魯夫位移傳感器換成型號為BTL5-S112B-M0250-P-S32的巴魯夫位移傳感器使得格雷碼位數(shù)發(fā)生改變,系統(tǒng)自動根據(jù)BTL5-S112B-M0250-P-S32的格雷碼數(shù)設(shè)定極限位移,該極限位移與感應(yīng)塊相距L.

        根據(jù)分析,將位于小車軌道底部固定的感應(yīng)塊向O數(shù)控壓裝機(jī)零位方向移動M距離,M大于L,如圖8所示。

        圖8 改造實圖

        3.3 效果

        改造后夾持小車可以到達(dá)數(shù)控壓裝機(jī)零位和感應(yīng)塊位置,數(shù)控輪對壓裝機(jī)恢復(fù)正常功能,如圖9所示。

        圖9 小車恢復(fù)正常

        4 結(jié)束語

        設(shè)備故障出現(xiàn)后,分析故障的思路是從外因到內(nèi)因,由簡到繁,通過拆機(jī)查證所分析的正確性,再根據(jù)工廠實況進(jìn)行維修。通過對設(shè)備故障的原因排查、修復(fù)、調(diào)試到新問題出現(xiàn),并通過各種技術(shù)手段解決實際問題,提高對高精尖數(shù)控設(shè)備的感性認(rèn)識,為解決類似數(shù)控設(shè)備故障積累了實踐經(jīng)驗,并提供了有效理論案例。

        [1]劉志亮,潘 登,左明健,等.軌道車輛故障診斷研究進(jìn)展[J].機(jī)械工程學(xué)報,2016,52(14):134-146.

        [2]劉 焱,王 燁.位移傳感器的技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢[J].自動化技術(shù)與應(yīng)用,2013,32(6):76-80.

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