黎仕增,張德華,周 偉,蔣銀靜
(1.廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣西 南寧530007;2.柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣西 柳州 541007;3.北海職業(yè)學(xué)院,廣西 北海 536000)
某6X2牽引車在重載爬坡約10 km/h車速時出現(xiàn)變速箱振動比較嚴(yán)重,嚴(yán)重影響了整車的舒適性。為了準(zhǔn)確了解實(shí)際情況對實(shí)車進(jìn)行現(xiàn)場測試,測試結(jié)果如下圖1所示。
圖1 重載爬坡(10k m/h)行駛振動測試結(jié)果
從上面的測試結(jié)果可以看出,當(dāng)重載爬坡在10 km/h車速時Z向的振動加速度明顯出現(xiàn)了一個很大的峰值,Z向明顯大于X、Y向振動。同時對平路工況進(jìn)行測試,結(jié)果表明平路振動量約為爬坡時各方向振動量的1/5~1/6.
由于此車型的傳動軸采用不等速萬向節(jié)連接,根據(jù)其特性,傳動軸轉(zhuǎn)動時會產(chǎn)生2階振動,2階振動大小跟傳動軸夾角及傳遞的扭矩大小有關(guān)[1],采用如下計(jì)算公式可以計(jì)算出1階頻率[2]。
式中,n為傳動軸理論平均轉(zhuǎn)速;R為驅(qū)動輪滾動半徑,為0.496 m;V為行車速度10 km/h;i是驅(qū)動橋總傳動比為4.11;2階為一階頻率的2倍,約為7.34 Hz,此頻率與測試出現(xiàn)的振動頻率7.5 Hz非常接近。
經(jīng)計(jì)算在同車速10 km/h下,爬坡時傳動軸需要輸出的扭矩與平路行駛的比值約11倍[2]。車輛在雖然都有7.34 Hz的振動,但振動的幅值相差11倍,此振動相對于變速箱來說為激勵輸入,因此會導(dǎo)致變速箱振動明顯增加。
同時由于在此頻率下出現(xiàn)了振動峰值,判斷動力傳動的懸置系統(tǒng)某一階固有頻率可能接近于此7.5Hz.
在ADAMS中建立如下的振動仿真分析模型如圖2所示。
圖2 動力傳動系統(tǒng)振動仿真分析模型
如2圖所示,在ADAMS中建仿真分析模型已經(jīng)實(shí)際的動力傳動及模型參數(shù)(發(fā)動機(jī)、變速箱、傳動軸質(zhì)量及慣性參數(shù)和懸置參數(shù)及傳動軸夾角)[3,4]。
對建立的仿真模型進(jìn)行系統(tǒng)固有模態(tài)分析,分析結(jié)果如下表1所示。
表1 系統(tǒng)固有模態(tài)分析結(jié)果
從上面的結(jié)果可以看出,動力傳動系統(tǒng)在7.83處出現(xiàn)Z向振動即發(fā)動機(jī)變速箱體上下振動,此系統(tǒng)的固有頻率與傳動軸輸入到變速箱的振動激勵頻率7.34 Hz非常接近,會導(dǎo)致變速箱振動響應(yīng)增大。
在固有模態(tài)分析的基礎(chǔ)上,進(jìn)行激勵頻域響應(yīng)分析,激勵輸入位置為傳動軸2的末端(參見圖 2),大小為單位扭矩激勵正弦掃頻,提取變速箱的振動各方向響應(yīng)(具體位置見圖 2)[3,4,5]。頻率響應(yīng)分析結(jié)果如下圖3所示。
圖3 系統(tǒng)振動頻域響應(yīng)分析結(jié)果
由上圖看出變速箱的Z向振動在7.8 Hz處出現(xiàn)了大的峰值,且Z向的響應(yīng)要比X、Y向響應(yīng)都要大,雖然圖中Z、Y向在3.5 Hz的出現(xiàn)波峰但實(shí)車在行駛過程中的變速箱受到的激勵頻率為7.34 Hz遠(yuǎn)大于此頻率的因此實(shí)車不會出現(xiàn)3.4 Hz的大的振動響應(yīng),與實(shí)際測試結(jié)果(見圖1)趨勢吻合。
基于前面的理論分析和動力學(xué)振動仿真分析結(jié)果。提出如下的改進(jìn)思路:(1)減少傳動軸萬向節(jié)傳動夾角,從而減少傳動軸的振動,以此減少變速箱受到的激勵輸入,最終改善變速箱的振動;(2)改變變速箱處的懸置軟墊支撐,使系統(tǒng)的固有模態(tài)頻率避開7.8 Hz,從而改善變速箱在此頻率下的隔振效果;(3)加速傳動軸夾角的同時改變變速箱出的懸置支撐。
依據(jù)整改思路1:只改變傳動軸夾角設(shè)計(jì),改進(jìn)前后夾角數(shù)值如下表2所示。
表2 傳動軸夾角整改對比值
傳動軸夾角具體含義如下圖4所示。
圖4 傳動軸夾角示意圖
對傳動軸夾角減少前后進(jìn)行單位激勵輸入頻域響應(yīng)對比分析,分析結(jié)果如下圖5所示。
圖5 傳動軸夾角前后頻域響應(yīng)分析對比
從上面的圖對比可以看出,系統(tǒng)明顯在Z向的振動響應(yīng)有所改善,其它方向沒有很大的變化。
依據(jù)整改思路2只改變變速箱支撐懸置,變速箱支撐整改前后如下圖6所示。
圖6 變速箱支撐懸置整改前后方案
對變速箱支撐整改前后進(jìn)行單位激勵輸入頻域響應(yīng)對比分析,分析結(jié)果如下圖7所示。
圖7 變速箱支撐懸置整改前后頻域響應(yīng)分析對比
圖9 傳動軸夾角整改前后測試對比
從上圖結(jié)果對比可以看出,改變變速箱支撐懸置后與原方案對比有明顯改善,效果比減少傳動軸夾角要好,同時曲線峰值點(diǎn)發(fā)生了一定的變化,說明系統(tǒng)固有模態(tài)頻率發(fā)生了一定的變化。
依據(jù)整改思路3即把前面的整改思路1和2結(jié)合,對整改前后的進(jìn)行單位激勵頻域響應(yīng)分析,具體結(jié)果如下圖8所示。
圖10 變速箱支撐懸置整改前后測試對比
圖8 方案3整改前后頻域響應(yīng)分析對比
圖11 傳動夾角及變速箱支撐懸置整改前后測試對比
由上圖的分析結(jié)果對比可以看出,系統(tǒng)在7.8 Hz出的響應(yīng)整改后大大減少,比方案1和2的效果都要好,同時響應(yīng)的波峰發(fā)生了一定變化,完全避開了 7.8 Hz,從而實(shí)現(xiàn)了避開了激勵頻率[5,6]。
基于前面的三種整改思路,重新設(shè)計(jì)動力傳動系統(tǒng),然后進(jìn)行測試提取7.5 Hz處各向加速度幅值,測結(jié)果變化如下下表3所示。
從上圖8、9、10整改前后的對比測試結(jié)果可以看出整改后效果有明顯改善,尤其是采用整改方案3后,取得非常效果,與各整改方案的仿真分析對比趨勢是一致,說明ADAMS振動仿真分析能有效的幫助我們分析解決相關(guān)振動問題。
表3 各整改方案測試結(jié)果列表
具體測試結(jié)果見圖9、10、11所示。
在ADAMS中建立仿真分析模型,仿真再現(xiàn)了實(shí)際測試中的振動問題現(xiàn)象。通過對問題的理論分析并在ADAMS中建立改進(jìn)后模型進(jìn)行振動仿真分析對比,驗(yàn)證了改進(jìn)思路的。最終依據(jù)整改方案改進(jìn)實(shí)車設(shè)計(jì)并進(jìn)行測試,測試結(jié)果與振動仿真分析結(jié)果效果一致,最終驗(yàn)證了整改方案的合理性。通過ADAMS的振動仿真分析模塊,可以有效地解決動力傳動系統(tǒng)的相關(guān)振動問題。
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