鄧彬(中化泉州石化有限公司,福建 泉州 362000)
加氫裂化循環(huán)氫壓縮機干氣密封使用及維護
鄧彬(中化泉州石化有限公司,福建 泉州 362000)
本文對加氫裂化循環(huán)壓縮機干氣密封的應(yīng)用與維修進行分析。根據(jù)現(xiàn)階段應(yīng)用故障問題與存在的安全隱患制定了有效方法與措施。針對故障原因進行判斷與討論,制定了優(yōu)化方法,確保干氣密封運行穩(wěn)定性進而保證循環(huán)氫壓縮機使用年限。
加強裂化設(shè)備;循環(huán)氫壓縮機;干氣密封;使用與維護
筆者以某公司加氫裂化設(shè)備為例進行分析。加氫裂化設(shè)備是該單位千萬噸煉油改造配套工程,其生產(chǎn)效率在1.2Mt/a。循環(huán)氫壓縮機內(nèi)離心式壓縮機型號為BCL407,其原理為背壓式汽輪機驅(qū)動。
1.1 現(xiàn)狀分析
該公司加氫裂化循環(huán)壓縮機密封氣源的主密封氣選擇壓縮機出口的氣體,其壓力在15.89MPa,氣體出來后流過換熱冷卻,隨后通過緩沖排液流入到干氣密封控制盤中。其設(shè)計目的是:降低密封干氣的帶液狀態(tài),進而使壓縮機出口氣體經(jīng)過冷卻后引出飽和液。不過,該設(shè)計影響了密封干氣溫度,析出的水分若在V3025沒能析出,通過管線流入再次降低溫度后,析出的液相組分會流入干氣密封控制盤前。
干氣密封主密封氣流入密封腔其熱量需要保持在60--80攝氏度。若根據(jù)要求程序操作V3025出口逐漸伴熱,密封控制盤中的主密封管線也將伴熱保溫。基于這一狀態(tài)下,溫度將難以達到60攝氏度以上,其最高溫度為50攝氏度。在控制方法中,必須提高伴熱蒸汽量并進行保溫處理。但效果不明顯,保溫伴熱方法缺少有效控制,無法能夠直觀的了解密封氣體溫度。
1.2 優(yōu)化方法
由于壓縮機出口溫度達到60--80攝氏度,若直接引入密封控制盤前而不采取冷卻,通過控制盤中的除霧器降低液相組分。通過伴熱保溫確保密封腔溫度在60攝氏度以上。通過該種方法,不僅可以保證氣源進入密封腔中無液相組分,同時也能夠確保氣體溫度符合密封要求,進而確保氣源溫度。
1.3 方案落實
第一,原有程序不變。停止E3009循環(huán)冷卻水,壓縮機出口氣體溫度保持不變。通過這一措施能夠在未進行高壓管線改造狀態(tài)下進行,方法簡便。不過,該種方法具有一定不足。首先,E3009和V3025設(shè)計溫度只有60攝氏度。若未冷卻將難以確保V3025能否耐80攝氏度溫度。其次,程序跨度較大,即使未冷卻將會導致溫度的減少而造成液相組分流出。同時,也會造成較多液相成分流入除霧器。第二,程序優(yōu)化。通過把壓縮機出口氣體引入干氣密封控制盤,進而縮減管線保持溫度,防止液相組分析出。不過這種方法工程量較大,包含高壓管線焊接等諸多環(huán)節(jié)。因此,第一種方法更加可行。
2.1 存在的問題
通過壓縮機干氣密封排放程序可知:在爆破膜附線中只有爆破膜而無其他構(gòu)件,壓縮機維護具有一定隱患。
第一,火炬倒竄問題。若在爆破膜擊穿狀態(tài)下,壓縮機多會由于滲漏較多而聯(lián)鎖停機。該過程中,火炬系統(tǒng)和密封滲漏線被打通,并生成反壓造成火炬倒竄。在具體加工運行時出現(xiàn)壓縮機停工情況,因為工藝對火炬泄壓造成爆破膜反應(yīng)擊穿,造成火炬倒竄至密封系統(tǒng)內(nèi),影響密封面整潔。在起動壓縮機過程中密封出現(xiàn)滲漏。第二,爆破膜附線維修問題。若果爆破膜擊穿則需要立即停止操作。該過程中,火炬系統(tǒng)和滲漏程序是打通的?;鹁嫦到y(tǒng)內(nèi)存在較多氫氣或是一些有毒氣體,在爆破膜被擊穿需要更換條件下,維修者只能佩戴相關(guān)裝置,其安全性較弱。
2.2 優(yōu)化方法
根據(jù)滲漏主程序分析進行分了有關(guān)流程優(yōu)化,以避免其缺陷與隱患。相對于原來程序流程,程序優(yōu)化多集中于幾項內(nèi)容。
第一,單向閥的安裝能夠保證爆破膜擊穿過程中,火炬系統(tǒng)不會出現(xiàn)倒竄現(xiàn)象。盡管爆破膜被擊穿,也不能出現(xiàn)倒竄問題進而保證干氣密封系統(tǒng)整潔,確保密封裝置的整潔、干燥的有效運行。第二,若爆破膜前后安裝截止閥,也能夠避免較多隱患與缺陷。當要求更換爆破膜下,僅將截止閥關(guān)閉就能夠隔離火炬系統(tǒng),能夠確保維修人員安全維修。此外,單向閥的嚴密性是不能確保的,而安裝截止閥能夠在爆破膜擊穿條件下第一時間關(guān)閉截止閥,進而降低火炬氣倒竄幾率。第三,在壓縮機中使用安全閥代替爆破膜。該優(yōu)化方案更具科學性,當滲漏較多時安全閥起跳能夠判斷密封有效性。隨后,自動恢復(fù)優(yōu)化了更換流程,節(jié)省投入資金,確保安全性。
3.1 偏流現(xiàn)象
當壓縮機運行階段,C3001密封系統(tǒng)在某時間段產(chǎn)生的數(shù)據(jù)得出:兩側(cè)主密封氣的孔板前后壓力無較大偏差,流量較為穩(wěn)定。一級滲漏量有較大偏流:非驅(qū)動端的一級滲漏孔板壓力差距為驅(qū)動端的2倍,流量偏流問題顯著。那么,該現(xiàn)象是否能夠判斷已經(jīng)出現(xiàn)滲漏問題。通過實驗驗證否認這一判斷。
第一,對一級滲漏管線與法蘭溫度進行實驗,確認溫度正常。若一級密封深口其氣體熱量在60--70攝氏度之間。因此,得出在一級滲漏管線流出的氣體多為氮氣,密封性較好沒有發(fā)生失效問題。而造成偏流問題究其原因為:二次密封氣通過自力閥調(diào)節(jié)壓力后分為兩段流入密封腔。因此,確定密封性較好,所以把問題原因縮小至單向閥和孔板中。第二,解決方法為:在壓縮機開車條件下不能展開檢驗,因為密封性較好,當壓縮機停止運行后展開檢驗,得出因為非驅(qū)動端二次進氣單向閥完全打開,導致驅(qū)動和非驅(qū)動兩側(cè)偏流。盡管密封性完好,不過因為偏流問題要求提高流量繼而確保驅(qū)動端二次密封氣流量。所以,當檢驗結(jié)束后需要更換全部高壓卡套單向閥。當循環(huán)氫壓縮機再次啟動后,全部流量達到正常狀態(tài)解決偏流問題。
干氣密封具有較高的軸端密封效果,但其要求也較為嚴格。所以,在保證安裝合理條件下,應(yīng)確保符合干氣密封需求,干氣密封能夠在正常狀態(tài)下運行。
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