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        純堿生產(chǎn)中節(jié)能蒸餾系統(tǒng)改造設(shè)計(jì)

        2017-03-04 07:59:02趙會(huì)聰劉忠華王歡虞紅梅楊亞雄唐山三友化工股份有限公司純堿分公司河北唐山063305
        化工管理 2017年23期
        關(guān)鍵詞:蒸餾塔純堿母液

        趙會(huì)聰 劉忠華 王歡 虞紅梅 楊亞雄(唐山三友化工股份有限公司純堿分公司,河北 唐山 063305)

        純堿生產(chǎn)中節(jié)能蒸餾系統(tǒng)改造設(shè)計(jì)

        趙會(huì)聰 劉忠華 王歡 虞紅梅 楊亞雄(唐山三友化工股份有限公司純堿分公司,河北 唐山 063305)

        本文主要講述純堿生產(chǎn)中節(jié)能蒸餾系統(tǒng)改造時(shí),設(shè)計(jì)方面考慮的一些關(guān)鍵問(wèn)題。

        母液;調(diào)和液;廢液;閃發(fā);游離氨

        根據(jù)公司生產(chǎn)需求,對(duì)原節(jié)能蒸餾系統(tǒng)(母液濃縮干法蒸餾系統(tǒng))進(jìn)行改造。將母液多效蒸發(fā)工序改為濃海水蒸發(fā),達(dá)到節(jié)約原鹽降低成本的目的。節(jié)能蒸餾系統(tǒng)母液濃度降低后,要求提高母液處理量,這就要求對(duì)現(xiàn)有設(shè)備及工藝進(jìn)行改造。

        1 工藝流程改造

        1.1 原工藝流程簡(jiǎn)述

        濾過(guò)工序產(chǎn)生的冷母液經(jīng)預(yù)熱,進(jìn)入揮氨塔蒸發(fā)游離氨,之后進(jìn)入多效蒸發(fā)工序利用廢熱蒸汽將母液蒸發(fā)濃縮,與來(lái)自磨灰工序的干灰在預(yù)灰桶內(nèi)制成調(diào)和液,進(jìn)入固定銨蒸餾塔進(jìn)行蒸餾。蒸餾出的氨氣進(jìn)入原有吸氨系統(tǒng),蒸餾產(chǎn)生的濃廢液送氯化鈣工序。

        1.2 改造后工藝流程

        冷母液經(jīng)預(yù)熱在揮氨塔中揮發(fā)游離氨后,進(jìn)入預(yù)熱母液儲(chǔ)桶,再由預(yù)熱母液泵打入預(yù)灰桶,與磨灰工序來(lái)的干灰在預(yù)灰桶內(nèi)混合,制成調(diào)和液,自流進(jìn)入固定銨蒸餾塔蒸氨,預(yù)灰桶和蒸餾塔出氣做揮氨塔的熱源后并入原有氨氣吸收系統(tǒng)。固定銨蒸餾塔蒸出的廢液自流進(jìn)入第一閃發(fā)器,閃發(fā)出的蒸汽經(jīng)熱泵回收,用作蒸餾塔熱源,廢液從第一閃發(fā)器自流進(jìn)入第二閃發(fā)器,閃發(fā)出的蒸汽用于高真空蒸餾系統(tǒng),第二閃發(fā)器排出的廢液送氯化鈣工序制備氯化鈣。

        2 設(shè)備改造

        2.1 蒸餾塔的改造

        本次設(shè)計(jì)需要提高蒸餾塔的生產(chǎn)能力,原設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力100m3/h,現(xiàn)需要處理大約150m3/h的冷母液。因?yàn)槭乾F(xiàn)有設(shè)備改造,塔高、塔徑塔、板數(shù)不做改動(dòng),首先采用比較簡(jiǎn)便的方法,只對(duì)塔板進(jìn)行改造??讖接稍瓉?lái)的φ95改為φ90,孔數(shù)由原來(lái)的148個(gè)增加到208個(gè),各層篩板開(kāi)孔率由目前21.4%增加到26.97%。減小開(kāi)孔孔徑,增大開(kāi)孔數(shù)量,提高總開(kāi)孔率,增大氣液接觸面積,降低氣體阻力,以提高蒸餾塔生產(chǎn)能力。

        2.2 揮氨塔的改造

        揮氨塔是填料塔,主要目的是蒸出母液中的游離氨。填料由規(guī)整填料改為聚丙烯鮑爾環(huán)亂堆填料。聚丙烯鮑爾環(huán)填料壓降小,通量大,鮑爾環(huán)上的兩排窗孔交錯(cuò)排列,氣體流動(dòng)通暢,避免了液體嚴(yán)重的溝流及壁流現(xiàn)象,有利于提高揮氨塔的處理能力。

        因在原系統(tǒng)內(nèi)部進(jìn)行改造,將揮氨塔下端裙座空圈改造為預(yù)熱母液儲(chǔ)桶,有利于節(jié)省有限空間位置。預(yù)熱母液從揮氨塔進(jìn)入預(yù)熱母液儲(chǔ)桶,使生產(chǎn)系統(tǒng)操作維持穩(wěn)定。

        2.3 閃發(fā)器的改造

        原有的第一閃發(fā)器和第二閃發(fā)器的處理能力已不能滿(mǎn)足現(xiàn)狀要求,公司決定拆除原第一閃發(fā)器,將第二閃發(fā)器用作改造后的第一閃發(fā)器,新增加一臺(tái)處理能力足夠的第二閃發(fā)器。

        以前蒸餾系統(tǒng)的閃發(fā)器進(jìn)液口都是為切向向斜上方進(jìn)液,目的是使液體形成較大的表面積,有利于閃發(fā)蒸汽。但是由于廢液中含泥砂等固體顆粒,對(duì)設(shè)備沖刷腐蝕較為嚴(yán)重,導(dǎo)致設(shè)備筒體維修頻繁,檢修費(fèi)用增加,也影響生產(chǎn)穩(wěn)定。為了解決這一問(wèn)題,本次設(shè)計(jì)對(duì)進(jìn)液方式進(jìn)行改造。改切向進(jìn)液為水平進(jìn)液,考慮到閃發(fā)效果,需要增大閃發(fā)面積,因此對(duì)設(shè)備內(nèi)部進(jìn)行改造。在設(shè)備內(nèi)部增加豐字型溢流槽,并在溢流堰上設(shè)置成鋸齒,溢流槽底板上開(kāi)小孔,防止泥砂聚集。廢液水平進(jìn)入第二閃發(fā)器,之后直接進(jìn)入溢流槽,大部分液體溢流而下,少量液體夾帶著泥砂從底部小孔流出,增大了閃發(fā)面積,提高了閃發(fā)效率,減少設(shè)備磨損及檢修費(fèi)用。

        3 設(shè)備安裝高度

        固定銨蒸餾塔、第一閃發(fā)器、第二閃發(fā)器之間廢液自流,整個(gè)系統(tǒng)處于負(fù)壓狀態(tài),與原有系統(tǒng)聯(lián)系密切,適當(dāng)?shù)陌惭b高度是整個(gè)流程能夠順利運(yùn)行的關(guān)鍵。

        固定銨蒸餾塔低壓18-35kpa,第一閃發(fā)器頂壓-15~-35kpa,第二閃發(fā)器頂壓-54kpa,利用壓力平衡可計(jì)算:蒸餾塔至第一閃發(fā)器和第一閃發(fā)器至第二閃發(fā)器的液封高度、第一閃發(fā)器和第二閃發(fā)器進(jìn)液口高度。通過(guò)這些計(jì)算,再根據(jù)現(xiàn)有蒸餾塔的安裝高度,可確定第一閃發(fā)器、第二閃發(fā)器的安裝高度。

        廢液直接從第二閃發(fā)器進(jìn)入廢液泵,中間沒(méi)有緩沖桶,這對(duì)泵的汽蝕余量及、第二閃發(fā)器與廢液泵之間的安裝高度有較高的要求,要經(jīng)過(guò)計(jì)算確定廢液泵能穩(wěn)定運(yùn)行。關(guān)于沒(méi)有設(shè)置緩沖桶,是因?yàn)閺U液溫度在80-90℃,如果進(jìn)入緩沖桶,桶頂會(huì)不停冒出蒸汽,而且當(dāng)液位控制不當(dāng)時(shí),會(huì)發(fā)生溢流現(xiàn)象,高溫液體溢流存在安全隱患。

        影響生產(chǎn)的特殊情況必須考慮,如第二閃發(fā)器出液故障,排液出現(xiàn)問(wèn)題,液位會(huì)瞬間上升,來(lái)不及做任何操作處理,此時(shí)的保護(hù)措施為第二閃發(fā)器設(shè)備出氣口,要高出故障時(shí)最高能達(dá)到的液位高度并有安全余量,防止液體進(jìn)入出氣體系統(tǒng)造成生產(chǎn)事故,要保證整套系統(tǒng)改造后的安全性。這些都要經(jīng)過(guò)計(jì)算獲得可靠數(shù)據(jù)。

        4 結(jié)語(yǔ)

        (1)固定銨蒸餾塔的改造受到現(xiàn)有條件制約,塔高、塔徑塔、板數(shù)未做改動(dòng),對(duì)處理能力有一定影響。

        (2)改造后的節(jié)能蒸餾系統(tǒng)并入原系統(tǒng)后能夠穩(wěn)定運(yùn)行。

        [1]姚玉英 化工原理,天津科學(xué)技術(shù)出版社,1999.

        [2]大連化工研究設(shè)計(jì)院,純堿工藝[M],化學(xué)工藝出版社,2003.

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