裴增帥
(中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535000)
國內(nèi)首套140000m3/h制氫裝置開工難點(diǎn)分析
裴增帥
(中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535000)
分析了國內(nèi)首套140000m3·h-1制氫裝置在開工中遇到的問題及難點(diǎn),并針對(duì)開工難點(diǎn)提出解決方案。關(guān)鍵詞:首套;開工;難點(diǎn)分析;解決方案
某煉廠140000 m3·h-1制氫裝置的造氣部分采用法國德希尼布(TECHNIP)技術(shù),PSA部分采用美國UOP專利技術(shù)設(shè)備,采用“烴類水蒸氣轉(zhuǎn)化制氫+PSA變壓吸附提純”工藝路線。采用較高的轉(zhuǎn)化爐出口溫度(895℃),以增加轉(zhuǎn)化深度,提高單位原料產(chǎn)氫率,降低原料消耗。增設(shè)預(yù)轉(zhuǎn)化反應(yīng)器,減小轉(zhuǎn)化爐尺寸,充分利用高溫作為煙氣熱量,降低轉(zhuǎn)化爐操作苛刻度,進(jìn)一步降低轉(zhuǎn)化爐的燃料消耗。采用雙蒸汽系統(tǒng),將煙道氣﹑轉(zhuǎn)化氣產(chǎn)汽分開,滿足自產(chǎn)蒸汽外輸品質(zhì)要求的同時(shí),最大限度地利用裝置的余熱。優(yōu)化換熱流程,合理利用余熱溫位,提高熱效率。工藝流程主要由原料升壓和精制﹑原料預(yù)轉(zhuǎn)化﹑水蒸氣轉(zhuǎn)化﹑高溫變換反應(yīng)和工藝氣熱回收﹑PSA凈化部分﹑轉(zhuǎn)化爐熱量供應(yīng)和煙氣余熱回收及雙產(chǎn)汽系統(tǒng)等7個(gè)部分組成。以煉廠氣﹑天然氣﹑液化氣和石腦油為主要原料,每h可生產(chǎn)出14萬標(biāo)m3﹑純度99.9%以上﹑2.3MPa的工業(yè)氫氣。裝置2014年7月29日成功產(chǎn)氫并網(wǎng),后由于設(shè)備﹑工藝﹑儀表等原因造成停工,又經(jīng)歷數(shù)次開工。
2.1 開工壓縮機(jī)K151聯(lián)鎖停機(jī)
開工壓縮機(jī)K151在開工時(shí)帶動(dòng)轉(zhuǎn)化高變循環(huán),如果K151停機(jī),系統(tǒng)就會(huì)停止循環(huán),無法進(jìn)行轉(zhuǎn)化高變催化劑升溫還原操作。
1)分液罐D(zhuǎn)302液位高高造成聯(lián)鎖停機(jī)。在轉(zhuǎn)化高變配汽后,D302建立液位,但底部排液閥30LV005﹑70LV001-2現(xiàn)場(chǎng)流程沒導(dǎo)通,導(dǎo)致D302排液不暢。
2)K151出口壓力高高造成聯(lián)鎖停機(jī)。在進(jìn)行配汽配氫操作時(shí),配入量過大,K151調(diào)節(jié)不及時(shí)導(dǎo)致出口憋壓。
3)K151入口壓力低低造成聯(lián)鎖停機(jī)。K151入口壓力低低聯(lián)鎖沒有旁路,在壓縮機(jī)加載負(fù)荷后入口補(bǔ)氮不及時(shí)。
4)轉(zhuǎn)化爐停車I202聯(lián)鎖導(dǎo)致K151停機(jī)。
2.2 ABC測(cè)試不成功
在轉(zhuǎn)化爐點(diǎn)火前燃料氣系統(tǒng)先要進(jìn)行ABC測(cè)試,目的是檢測(cè)每根火嘴根部閥皆關(guān)閉,燃料氣系統(tǒng)無泄漏,保壓正常。在ABC測(cè)試成功后才可以復(fù)位火嘴邏輯。若ABC測(cè)試不成功,則不能進(jìn)行下一步操作。
1)ABC測(cè)試燈不亮。SIS上有些條件并沒有達(dá)到,或者儀表﹑電氣問題。
2)ABC測(cè)試失敗。燃料氣兩道手閥沒有完全關(guān)閉,造成漏氣,系統(tǒng)保不住壓。
2.3 轉(zhuǎn)化高變系統(tǒng)配汽后發(fā)生飆升現(xiàn)象
在配汽前,因高變床層未達(dá)到配汽要求,為了使高變床層達(dá)到配汽要求的溫度,裝置指示按操作曲線繼續(xù)提高轉(zhuǎn)化爐出口溫度,同時(shí)內(nèi)操通過15FV001調(diào)整轉(zhuǎn)化高變系統(tǒng)的循環(huán)量,以保證及時(shí)將熱量帶到高變反應(yīng)器。當(dāng)轉(zhuǎn)出溫度達(dá)到598℃時(shí),高變反應(yīng)器最低點(diǎn)床層溫度達(dá)到202℃,此時(shí)轉(zhuǎn)化爐入口溫度已經(jīng)達(dá)到了645.5℃,煙氣轉(zhuǎn)對(duì)流段的溫度已經(jīng)高達(dá)839℃,轉(zhuǎn)化爐爐膛上層溫度基本都在950℃左右,配汽后轉(zhuǎn)化爐出口有了明顯的溫升,轉(zhuǎn)化出口溫度達(dá)到711℃,配汽后溫升達(dá)到110℃。內(nèi)操降低了燃料氣進(jìn)轉(zhuǎn)化爐流量,保證轉(zhuǎn)化爐溫度未大幅波動(dòng)。
1)高變反應(yīng)器床層最低點(diǎn)溫度一直達(dá)不到配汽時(shí)的溫度要求。班組為了保證D751的升溫升壓,DCS上高變反應(yīng)器溫控閥30TIC001閥位一直是0,導(dǎo)致轉(zhuǎn)出溫度達(dá)到360℃時(shí),高變反應(yīng)器溫度只有100℃,嚴(yán)重推延了高變的床層升溫時(shí)間。
2)轉(zhuǎn)化爐爐膛和轉(zhuǎn)化出口溫度較高。為了使高變床層達(dá)到配汽要求的溫度,裝置指示按操作曲線繼續(xù)提高轉(zhuǎn)化爐出口溫度,同時(shí)內(nèi)操通過15FV001調(diào)整轉(zhuǎn)化高變系統(tǒng)的循環(huán)量,以保證及時(shí)將熱量帶到高變反應(yīng)器,結(jié)果在配汽操作時(shí),轉(zhuǎn)化爐入口溫度已經(jīng)達(dá)到了645.5℃,煙氣轉(zhuǎn)對(duì)流段的溫度已經(jīng)高達(dá)839℃,轉(zhuǎn)化爐爐膛上層溫度基本都在950℃左右。
3)氮?dú)鈮嚎s機(jī)K151循環(huán)量未達(dá)到要求,氮?dú)庋h(huán)量過小。
在開工過程中,氮?dú)庋h(huán)量在23000kg·h-1左右,與裝置之前開工循環(huán)量29000kg·h-1有差距,因?yàn)镵151的幾次聯(lián)鎖均造成K151超電流,此次開工過程中內(nèi)操時(shí)刻關(guān)注著K151的運(yùn)行電流和氮?dú)庋h(huán)量,但一直未達(dá)到裝置以前開工的循環(huán)量,使得轉(zhuǎn)化爐爐膛熱量一直未帶到轉(zhuǎn)化出口和高變床層,配汽后循環(huán)量降至17471kg·h-1。這與裝置之前開工,轉(zhuǎn)化配汽后的24141kg·h-1的流量相差較大,而相差的接近7000kg·h-1的循環(huán)量被配入的蒸汽取代,蒸汽的熱焓值大于氮?dú)猓瑢?dǎo)致轉(zhuǎn)化爐爐膛上層溫度被帶到轉(zhuǎn)化出口,轉(zhuǎn)出溫度溫升明顯。
4)煙氣熱量利用較少。由于脫硫系統(tǒng)沒有建立循環(huán),CE205熱量并沒有帶走,造成煙氣熱量利用較少,轉(zhuǎn)化爐大部分熱量都由配汽后的循環(huán)氣帶到轉(zhuǎn)化爐出口,造成轉(zhuǎn)出溫度較高。
5)初始配汽量過大。
2.4 加氫反應(yīng)器床層溫度高高聯(lián)鎖停工
轉(zhuǎn)化高變建立熱氮循環(huán)后,為保護(hù)脫硫系統(tǒng)原料預(yù)熱段CE205(轉(zhuǎn)化爐煙氣預(yù)熱原料氣)不干燒,脫硫系統(tǒng)通氮?dú)夥趴铡5S著時(shí)間的推進(jìn)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的溫度越來越高,CE205的煙氣熱量也越來越大,對(duì)脫硫氣的換熱也增加,特別是D741產(chǎn)汽后,由于D741產(chǎn)的蒸汽全部經(jīng)過原料氣第三預(yù)熱器E312(蒸汽預(yù)熱原料氣),脫硫氣的溫度也會(huì)越來越高。由于氮?dú)獗葻崛葺^小,開工進(jìn)料前需要將大量天然氣通入脫硫系統(tǒng)(放空),取走CE205的熱量。
1)天然氣通入量過少,最大時(shí)僅為3.9t天然氣·h-1,開工方案關(guān)于通入天然氣量沒有明確規(guī)定具體數(shù)值,同時(shí)由于調(diào)度通知當(dāng)時(shí)火炬放空量較大,要求適當(dāng)控制放空量,且當(dāng)班班組沒有14萬t制氫開工進(jìn)料的經(jīng)驗(yàn),故當(dāng)班內(nèi)操?zèng)]有進(jìn)一步提高通入脫硫系統(tǒng)的天然氣的量。
2)加氫﹑脫硫反應(yīng)器沒有切除。
3.1 開工壓縮機(jī)K151問題
K151的問題主要是如何保證在整個(gè)轉(zhuǎn)化高變升溫還原過程中正常運(yùn)行。由于K151設(shè)計(jì)出口壓力0.8MPa,在系統(tǒng)進(jìn)行循環(huán)時(shí)因系統(tǒng)壓力降比較高,操作出口壓力也比較高,接近聯(lián)鎖值。特別是在系統(tǒng)進(jìn)行配汽配氫操作時(shí),如果不注意,使配入量過大,極易引起K151出口壓力高高而聯(lián)鎖停機(jī)。
為此,在進(jìn)行配汽配氫操作時(shí),原則是不能影響循環(huán)流程的壓力,所以開閥一定要緩慢。內(nèi)外操配合,外操緩慢開啟,當(dāng)內(nèi)操發(fā)現(xiàn)K151出口壓力升高時(shí),立即停止開閥,觀察。如果循環(huán)系統(tǒng)壓力升高及時(shí)通過K151入口放掉多余壓力,防止K151跳車。
3.2 ABC測(cè)試問題
ABC測(cè)試的主要問題是要保證一次性成功,否則會(huì)影響點(diǎn)火進(jìn)度。因此,在ABC測(cè)試前,無論是瓦斯還是解析氣,火嘴壓力一定要低于壓力低低聯(lián)鎖值。內(nèi)操可以將瓦斯低低進(jìn)行強(qiáng)制,首先外操要確認(rèn)瓦斯﹑解析氣火嘴根部閥全部關(guān)閉,內(nèi)操確認(rèn)SIS上所有關(guān)于ABC測(cè)試的所有條件已經(jīng)滿足,現(xiàn)場(chǎng)操作柱指示燈正常,則可以進(jìn)行ABC測(cè)試。如果現(xiàn)場(chǎng)操作柱可以進(jìn)行ABC測(cè)試而指示燈不亮,則不能進(jìn)行ABC測(cè)試,聯(lián)系儀表﹑電氣查找原因。
3.3 配汽操作
配汽操作是轉(zhuǎn)化高變升溫還原最重要的一步,配汽操作不當(dāng)可能引起蒸汽管線水擊﹑汽包液位不穩(wěn)﹑K151出口壓力超高﹑轉(zhuǎn)化爐出口溫度難以控制等問題。由于配汽時(shí)汽包D741產(chǎn)汽,汽包D751壓力不夠,所以先采用D741蒸汽配汽,再采用D751配汽,74FV001的限位應(yīng)該取消,現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)關(guān)閉。74PV004-1為20%限位閥,配汽前應(yīng)先將74PV004-1后至配汽點(diǎn)的手閥緩慢打開一點(diǎn),開74MV001前的放空閥暖管,完畢后關(guān)閉74PV004-1后至配汽點(diǎn)的手閥,打開74MV001,保險(xiǎn)起見,也可以現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)慢慢打開,緩慢打開74PV004-1后至配汽點(diǎn)的手閥給系統(tǒng)配汽,觀察壓縮機(jī)出口壓力變化及轉(zhuǎn)化爐溫度,發(fā)生變化及時(shí)停止開閥,并且等一段時(shí)間,待穩(wěn)定后再進(jìn)行下一步操作。待74PV004-1后至配汽點(diǎn)的手閥全部打開后,內(nèi)操用74PV004-1控制配汽,D741配汽不夠時(shí),現(xiàn)場(chǎng)緩慢打開74FV001給系統(tǒng)配汽,待開到20%后,投用74FV001限位,內(nèi)操開始控制配汽量。蒸汽進(jìn)入爐管后根據(jù)溫度,外操及時(shí)增減燃燒火嘴。
3.4 加氫脫硫系統(tǒng)進(jìn)料
當(dāng)轉(zhuǎn)化高變催化劑還原完成或者將要完成時(shí),加氫脫硫系統(tǒng)首先要進(jìn)行進(jìn)料。由于原料為天然氣,經(jīng)過采樣分析,甲烷含量為99%以上(體積),且沒有高級(jí)烴﹑不飽和烴以及雜質(zhì),是制氫最理想的原料,所以原料對(duì)加氫﹑脫硫催化劑的影響可以忽略,主要是溫度。由于這時(shí)原料被過熱蒸汽和煙氣分別加熱,溫度很高,操作不當(dāng),極易使加氫反應(yīng)器床層溫度高高,引發(fā)全裝置聯(lián)鎖。
隨著轉(zhuǎn)化爐出口溫度升高,前端系統(tǒng)加氫反應(yīng)器入口溫度也會(huì)越來越高,當(dāng)用氮?dú)獠蛔阋越禍貢r(shí),脫硫系統(tǒng)停止通氮,通入天然氣,用原料天然氣帶動(dòng)加氫脫硫系統(tǒng)升溫。根據(jù)幾次開工經(jīng)驗(yàn)及總結(jié)討論,加氫脫硫系統(tǒng)進(jìn)料天然氣在10t·h-1左右時(shí),可有效控制溫升。為了保險(xiǎn)起見,可以在加氫反應(yīng)器入口溫度還未達(dá)到操作溫度時(shí),提前將加氫脫硫反應(yīng)器旁路,待系統(tǒng)溫度能控制后再將反應(yīng)器聯(lián)入。
某煉廠公司140000m3·h-1制氫裝置是國內(nèi)首套單系列最大制氫,在開工中遇到難點(diǎn),原因是多方面的,既有裝置本身設(shè)計(jì)不夠完善,也有班組人員面對(duì)著制氫裝置大型化,采用新工藝﹑新設(shè)計(jì)﹑新設(shè)備的操作經(jīng)驗(yàn)不足。唯有在每次開工中遇到問題及時(shí)總結(jié),對(duì)開工難點(diǎn)加以分析討論,完善開工方案,在每次開工前做好裝置開工培訓(xùn),嚴(yán)格按照開工方案操作,步步確認(rèn),才能達(dá)到對(duì)裝置開工得心應(yīng)手。
Start-up Difficulty Analysis on 140000m3/h Hydrogen Producing Plant
PEI Zengshuai
(Guangxi Petrochemical Company, CNCP, Qinzhou 535000, China)
TQ 116.2
B
1671-9905(2017)04-0058-03
2017-02-23