李俊峰
(貴州路橋集團有限公司,貴州貴陽550000)
雙側(cè)壁導(dǎo)坑法對山區(qū)高速公路寬拱隧道施工優(yōu)缺點思考與探索
李俊峰
(貴州路橋集團有限公司,貴州貴陽550000)
針對山區(qū)高速公路寬拱隧道施工中使用雙側(cè)壁導(dǎo)坑法的優(yōu)缺點進行了分析,并提出了針對雙側(cè)壁導(dǎo)坑法工藝速度慢、成本高等缺點的優(yōu)化方案。
隧道;雙側(cè)壁導(dǎo)坑法;工藝優(yōu)化
雙側(cè)壁導(dǎo)坑法,又叫眼鏡工法,是新奧義的分支。該工藝即是通過在主體隧道兩側(cè)進行先行側(cè)壁導(dǎo)坑的施工建設(shè),使先行側(cè)壁導(dǎo)坑提前進洞,此時側(cè)壁導(dǎo)坑之間未開挖的土體就可成為兩道側(cè)壁間的橫撐,起到對隧道的支護和加固作用,使得形成一個隧道的“地下基坑”圍護結(jié)構(gòu),使得進行主體隧道的開挖時產(chǎn)生的土體側(cè)向壓力能夠很好的被承受,同時也能很好的限制工程施工時圍巖土體豎向變形現(xiàn)象的出現(xiàn)。另外,該法還可以對富水地層進行洞內(nèi)水平降水,保障公路隧道工程的順利開展。
雙側(cè)壁導(dǎo)坑法的具體施工工藝是以新奧法為依托,通過導(dǎo)洞臨時側(cè)壁的支護,對工程施工的全過程進行監(jiān)控測量,實時監(jiān)視土體及其結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,并采用加密超前管棚、加強超前注漿、初支背后注漿加固支護等方法,結(jié)合工程施工的實際情況及時調(diào)整支護參數(shù),從而實現(xiàn)有效控制地表下沉、促使隧道主體結(jié)構(gòu)安全順利的建成。
(1)雙側(cè)壁導(dǎo)坑法基于“新奧法”基本原理,采用錨噴支護等手段,能夠充分利用圍巖的自承能力實現(xiàn)對隧道主體結(jié)構(gòu)的有效支撐,并保證對原狀土體最小程度的擾動,同時該方法還能運用數(shù)據(jù)信息處理反饋技術(shù)對實際施工進行指導(dǎo),保證施工安全順利的進行。
(2)與其他隧道施工方法相比,雙側(cè)壁導(dǎo)坑法能以較為簡單的結(jié)構(gòu)使工程施工對原狀土體的影響降到最低,從而更好的保證圍巖極易坍塌變形段開挖的安全性,同時該方法還具備拆裝方便、靈活等特點,有利于減少施工工作量。
(3)根據(jù)實際驗證表明,與短臺階法相比,雙側(cè)壁導(dǎo)坑法所引起的地表沉陷僅為短臺階法的1/2。與單側(cè)壁導(dǎo)坑法相比,雙側(cè)壁導(dǎo)坑法在應(yīng)對較大的隧道跨度、較差的圍巖條件時,在控制圍巖變形方面表現(xiàn)出了更明顯的優(yōu)勢,在控制地表沉陷方面也表現(xiàn)突出。
(4)雖然雙側(cè)壁導(dǎo)坑法的開挖斷面分塊多、擾動大,而且初次支護全斷面閉合的時間長,但每個分塊在開挖后都可以實現(xiàn)各自的立即閉合,因此在施工中幾乎不會出現(xiàn)變形發(fā)展。這也是雙側(cè)壁導(dǎo)坑法能有效保證施工安全的原因所在。然而由此也帶來了雙側(cè)壁導(dǎo)坑法施工速度較慢、成本較高的缺點。在實際施工中,針對雙側(cè)壁導(dǎo)坑法的施工方案優(yōu)化也主要集中在提高施工速度、降低成本投入方面。
3.1 工程概況
龍頭山隧道是廣州東二環(huán)高速公路上的一座雙向分離式八車道高速公路隧道,最大開挖寬度達21.47m。隧道位于廣州龍頭山公園,地貌單元為殘丘區(qū),地勢起伏大,植被茂盛。工程地質(zhì)勘察報告顯示,隧道兩線左右出口表層為第四系全新統(tǒng)殘坡積礫質(zhì)亞粘土,半干硬狀態(tài),下臥燕山晚期全、強風(fēng)化二長花崗巖,節(jié)理裂隙較發(fā)育,結(jié)構(gòu)松散,穩(wěn)定性差。地下水主要為松散巖類孔隙潛水和基巖裂隙水。
由于工程所處地區(qū)的自然條件復(fù)雜、且隧道的跨徑和開挖斷面較大,為有效控制隧道開挖后的應(yīng)力應(yīng)變及沉降,確保施工安全性,決定采用雙側(cè)壁導(dǎo)坑法進行隧道洞口段軟弱圍巖的施工。
3.2 施工方案分析
雙側(cè)壁導(dǎo)坑法適用于大斷面大跨度隧道的施工,可以較好的保證施工的安全性和適用性,但則于其施工工序較為復(fù)雜、受干擾程度大,開挖方法、人員配置、機械設(shè)備等因素都可能影響到開挖和初期支護的工程進度,為滿足工期需求,具體施工方案的確定需要解決工序復(fù)雜、施工干擾大、循環(huán)時間長、機械設(shè)備優(yōu)選等問題。
3.3 施工方案優(yōu)化
優(yōu)化后的施工方案確定了在具體施工中各導(dǎo)洞每開挖初支26 m,將架設(shè)4 m的臨時中隔墻鋼格柵拱,并且無需噴射混凝土。從安全角度出發(fā),在施工期間適當(dāng)加密橫通道段的鋼格柵拱架的布置,直至隧道初期支護全面封閉成環(huán)后,再拆除掉中隔墻的加密段的鋼格柵。同時保證左右兩導(dǎo)洞每30 m形成一個4 m多寬的聯(lián)絡(luò)通道。
3.4 進一步優(yōu)化方案
首先,加強初期支護,以對拉錨桿代替中間核心土錨桿。在側(cè)壁開挖后施工臨時橫撐,在側(cè)壁鋼架底部上0.5 m處打設(shè)長度為6.0 m的對拉Φ25錨桿,錨桿打設(shè)需穿透核心土,并焊接錨桿與鋼架內(nèi)側(cè)壁背[14槽鋼架,使其形成牢固的整體連接,通過對側(cè)壁鋼架的有效銷定,提高核心土的穩(wěn)定性。
其次,以小導(dǎo)管代替徑向中空錨桿,達到增加摩擦、提高圍巖承載力的目的。
最后,采用三步臺階法,將上臺階的高度和長度控制在4.0 m、3.0~5.0 m,下臺階的高度和長度控制在4.65 m、10~15 m,仰拱部分臺階高度為3.5 m,采用棧橋施工進行仰拱的施工,仰拱施工與下臺階掌子面的距離為10~20 m。
3.5 實施效果評價
雙側(cè)壁導(dǎo)坑法在該工程項目中的應(yīng)用提高了圍巖的自承能力,并延長了圍巖的自穩(wěn)時間,為后續(xù)的支護奠定了良好的施工基礎(chǔ)。經(jīng)過工序優(yōu)化后的施工方案雖然增加了橫通道部分鋼格柵的數(shù)量,但是通過將原來的2路改為1路,減少了風(fēng)水管路和洞內(nèi)照明線路的鋪設(shè),使管路材料的使用量降低了300多m。同時則于橫通道可作會車之用,節(jié)省了2處避車洞的設(shè)置,使工程費用降低了10萬余元。
(1)在寬拱隧道施工中,應(yīng)對支護結(jié)構(gòu)和強度進行設(shè)計,以此提高支護剛度,從而實現(xiàn)對圍巖變形的有效控制。在施工中,應(yīng)保證錨桿與型鋼鋼架連成整體,這樣才能使支護發(fā)揮應(yīng)有的作用。
(2)將監(jiān)控量測工作納入施工工序管理,使其為施工提供如圍巖穩(wěn)定性、支護可靠性等相關(guān)的參數(shù)調(diào)整信息和依據(jù),以此保證隧道施工的安全和施工的合理進度。
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1008-3383(2017)04-0155-01
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