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        基于GT-Power的汽車消聲器降背壓優(yōu)化設(shè)計

        2017-02-25 09:32:38丁吉民胡光輝嚴(yán)鑫映左煒晨何竹革張利
        汽車實用技術(shù) 2017年2期
        關(guān)鍵詞:背壓排氣損失

        丁吉民,胡光輝,嚴(yán)鑫映,左煒晨,何竹革,張利

        (安徽江淮汽車股份有限公司,安徽 合肥 230601)

        基于GT-Power的汽車消聲器降背壓優(yōu)化設(shè)計

        丁吉民,胡光輝,嚴(yán)鑫映,左煒晨,何竹革,張利

        (安徽江淮汽車股份有限公司,安徽 合肥 230601)

        文章基于GT-Power軟件,對某乘用車消聲器傳遞損失與背壓仿真分析過程做了詳細(xì)介紹,得到消聲器傳遞損失曲線與背壓值。在保證消聲性能不下降的前提下,對此消聲器進(jìn)行降低背壓的優(yōu)化設(shè)計,最后通過試驗驗證仿真分析結(jié)果。文章可對汽車消聲器設(shè)計起到參考作用。

        GT-Power;傳遞損失;排氣背壓;仿真分析

        CLC NO.:U462.1Document Code:AArticle ID:1671-7988 (2017)02-140-04

        引言

        GT-SUITE系列軟件是由美國Gamma Technology公司開發(fā)的一款完整的、自成體系的開發(fā)平臺,涵蓋發(fā)動機(jī)本體、驅(qū)動系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、燃油供給系統(tǒng)、曲軸機(jī)構(gòu)、配氣機(jī)構(gòu)、空調(diào)系統(tǒng)等車輛各個子系統(tǒng)。主要應(yīng)用于發(fā)動機(jī)、動力系統(tǒng)、車輛性能等的設(shè)計和分析工作。包括GT-Power、GT-Suite-MP等模塊。GT-Power是GT-SUITE下的發(fā)動機(jī)性能分析模塊,能有效模擬計算發(fā)動機(jī)的功率、扭矩、油耗等參數(shù),為發(fā)動機(jī)的性能優(yōu)化提供方向,同時也能應(yīng)用于噪聲分析和消聲元件的設(shè)計,可以節(jié)省大量的試驗工作,縮短產(chǎn)品開發(fā)周期。

        本文基于GT-Power軟件對某款乘用車消聲器做了仿真分析,得到消聲器的傳遞損失曲線與背壓值,并在保證消聲性能不下降的前提下(消聲性能以傳遞損失為依據(jù))[1],對此消聲器進(jìn)行降低背壓的優(yōu)化設(shè)計,提出幾種優(yōu)化方案,通過仿真計算找到最優(yōu)的消聲器優(yōu)化方案,最后通過試驗驗證仿真分析結(jié)果,可以對汽車消聲器的設(shè)計起到參考作用。

        1、消聲器傳遞損失仿真分析

        1.1 排氣系統(tǒng)仿真模型建立

        排氣系統(tǒng)仿真模型的建立就是用特定的圖形工具準(zhǔn)確描述消聲器的結(jié)構(gòu),并離散成GT-ise模塊能接受的管子、分支及其連接模型的過程。該模型能加入到GT-Power的仿真模型中用于排氣系統(tǒng)的仿真分析。排氣系統(tǒng)三維模型見圖1。

        圖1 排氣系統(tǒng)三維模型Fig.1 3D model of exhaust system

        1.1.1 排氣系統(tǒng)HyperMesh處理

        該排氣系統(tǒng)模型為三維實體模型,無法直接導(dǎo)入到GEM3D模塊進(jìn)行模型處理,本文所用的處理方法為先在HyperMesh中提取其相關(guān)內(nèi)表面并進(jìn)行網(wǎng)格劃分,保存為stl格式的輸出文件[2],以方便排氣模型在GT-Power的GEM3D模塊進(jìn)行前處理。圖2為在HyperMesh中處理后的排氣模型局部示意。

        圖2 網(wǎng)格劃分后的排氣系統(tǒng)模型Fig.2 Exhaust system after grid division

        1.1.2 排氣系統(tǒng)模型GEM處理

        打開GT-Suit軟件的GEM3D模塊,選擇處理好的stl排氣系統(tǒng)模型,導(dǎo)入排氣系統(tǒng)模型。對導(dǎo)入的模型進(jìn)行GEM轉(zhuǎn)化,并輸入相關(guān)參數(shù)進(jìn)行管路與隔板的穿孔以及腔體填棉,分別建立管路、消聲器的GEM模型,根據(jù)實物參數(shù)建立催化器,并設(shè)置相關(guān)參數(shù)。建立好的二級消聲器GEM模型如圖3。

        圖3 二級消聲器GEM模型Fig.3 GEM model of the second stage muffler

        設(shè)置相關(guān)離散參數(shù)對GEM模型進(jìn)行離散。離散后的二級消聲器GTM模型如圖4。

        圖4 二級消聲器GTM模型Fig.4 GTM model of the second stage muffler

        1.1.3 排氣系統(tǒng)模型GTM處理

        打開GT-Suit軟件的GTise模塊,對離散好的管路GTM模型進(jìn)行排列組合,插入SubAssemblyExternal,導(dǎo)入消聲器模型,建立排氣系統(tǒng)GTM模型[5],如圖5。

        圖5 排氣系統(tǒng)GTM模型Fig.5 GTM model of exhaust system

        1.2 排氣系統(tǒng)傳遞損失仿真計算

        通過GT-Suit軟件的GTise模塊,刪除排氣歧管部分模型,為排氣系統(tǒng)模型建立聲源與無反射端。為加快計算速度,本模型未擬合發(fā)動機(jī)模型計算尾管噪聲,而是使用固定帶寬頻譜連續(xù)均勻的白噪聲,消聲性能只以傳遞損失為依據(jù)。消聲器前后的聲功率之差即為傳遞損失。采用傳感器法,通過四個傳感器間的自相關(guān)譜和互相關(guān)譜得到聲功率差。建立傳遞損失分析模型[3],如圖6。

        圖6 傳遞損失計算模型Fig.6 Transmission loss calculation model

        設(shè)置相關(guān)參數(shù)后開始計算,計算結(jié)果如下圖7所示。

        圖7 傳遞損失分析結(jié)果Fig.7 Analysis result of transmission loss

        2、排氣系統(tǒng)背壓仿真計算

        通過GT-Suit軟件的GTise模塊,在排氣歧管前分別連接四個EndEnvironment模塊,輸入發(fā)動機(jī)參數(shù),模擬發(fā)動機(jī)四個氣缸,建立排氣系統(tǒng)背壓分析模型[4]。背壓分析模型見圖8。

        圖8 排氣背壓計算模型Fig.8 Back pressure calculation model

        分析結(jié)果見圖9,一級催化器前背壓為62kPa。前期此方案排氣系統(tǒng)實測為60.8 kPa,仿真結(jié)果誤差約為2%。

        圖9 排氣背壓計算結(jié)果Fig.9 Analysis result of back pressure

        3、消聲器降背壓優(yōu)化設(shè)計

        以原狀態(tài)消聲器傳遞損失及背壓仿真結(jié)果為依據(jù),在不改變消聲器殼體結(jié)構(gòu)的前提下,通過改變消聲器內(nèi)部管路直徑、改變隔板穿孔、增加中間管路等手段提出了兩種消聲器降背壓優(yōu)化方案。

        原方案見圖3,兩個優(yōu)化方案見圖10。

        圖10 二級消聲器優(yōu)化方案模型Fig.10 The second stage muffler optimization model

        方案一為在原二級消聲器基礎(chǔ)上進(jìn)氣管加粗至45mm,出氣管加粗為45mm,前后隔板各打兩個直徑20mm圓孔,出氣管縮口取消;方案二在原狀態(tài)基礎(chǔ)上增加第三塊穿孔隔板,增加直徑33mm中間管路,改變進(jìn)出氣管穿孔,第二腔填棉處理,填棉密度110kg/m3。

        將優(yōu)化方案的消聲器模型導(dǎo)入前期建立好的排氣系統(tǒng)背壓及傳遞損失計算模型進(jìn)行計算,傳遞損失對比見圖11。

        圖11 傳遞損失對比Fig.11 Comparison of transmission loss

        上圖中可以看出,兩種優(yōu)化方案與原方案傳遞損失在不同頻率段略有差別,但總體消聲水平相差不大。 背壓仿真結(jié)果見表1。

        表1 背壓仿真結(jié)果Tab.1 Back pressure analysis result

        4、優(yōu)化方案噪聲與背壓實車驗證

        由于此次優(yōu)化目的為降低排氣背壓,方案二的背壓仿真結(jié)果更理想,因此選擇方案二制作樣件,做實車噪音與背壓驗證。

        原方案與優(yōu)化方案車內(nèi)噪聲對比如圖12(圖中“狀態(tài)一”為優(yōu)化方案)。

        圖12 車內(nèi)噪聲總級對比Fig.12 Contrast of interior noise

        怠速尾管噪聲對比如圖13。

        圖13 怠速尾管噪聲對比Fig.13 Contrast of the noise of the tail pipe in the idle state

        由以上測試結(jié)果可以看出,在常用轉(zhuǎn)速區(qū)間,優(yōu)化方案的消聲器車內(nèi)噪聲略優(yōu)于原狀態(tài)消聲器,高轉(zhuǎn)速區(qū)間二者相當(dāng)。優(yōu)化方案怠速尾管噪聲為53.36dB與原方案值51.91dB相當(dāng),滿足設(shè)計要求。

        優(yōu)化方案與原方案背壓測試結(jié)果如圖14,結(jié)果對比如表2。

        圖14 背壓測試結(jié)果Fig.14 Back pressure test result

        表2 背壓值分析與測試結(jié)果對比Tab.2 Comparison of the results of back pressure value analysis and test

        從驗證結(jié)果可以看出,利用GT-Power軟件仿真分析選出的優(yōu)化方案的消聲器傳遞損失及背壓完全滿足設(shè)計要求。

        5、結(jié)論

        基于GT-Power軟件對某乘用車消聲器做的仿真分析,得到實踐的驗證,并成功在保證消聲性能不下降的前提下,對此消聲器進(jìn)行降低背壓的優(yōu)化設(shè)計。依照仿真分析結(jié)果選出的優(yōu)化方案的消聲器傳遞損失及背壓完全滿足設(shè)計要求。由此可見,在消聲器的設(shè)計過程中,充分利用聲學(xué)仿真分析軟件的輔助,可以大大提高工作效率,降低實驗成本,縮短開發(fā)周期。本文可對汽車消聲器的設(shè)計起到參考作用。

        [1]湯海娟等. 基于GT-Power軟件的排氣系統(tǒng)噪聲分析與改進(jìn)[J].客車技術(shù)與研究,2015,6:20-23.

        [2]李楚琳等.HyperWorks分析應(yīng)用實例[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2008.

        [3]湯鴻明等.基于GT-Power的消聲器聲學(xué)性能分析計算[J].裝備制造技術(shù).2015,11:30-32.

        [4]盧元燕. 基于GT-Power分析應(yīng)用的排氣系統(tǒng)優(yōu)化[J].制造業(yè)信息化.2014,9:120-122.

        [5]岳東鵬等.基于GT-Power 的汽車消聲器研究[J].小型內(nèi)燃機(jī)與摩托車.2012,41(6):30-33.

        Optimization Design of Lower Back Pressure of Automobile Muffler Based on GT-Power

        Ding Jimin, Hu Guanghui, Yan Xinying, Zuo Weichen, He Zhuge, Zhang Li
        ( Anhui Jianghuai Automobile Co. Ltd., Anhui Hefei 230601 )

        In this paper, based on the GT-Power software, a passenger car muffler transmission loss and back pressure simulation process are described in detail, and the transmission loss curve and the back pressure value of the muffler is obtained. Under the premise of ensuring the noise reduction performance is not decreased, the muffler is optimized to reduce the back pressure, and finally the simulation results are verified by experiments. This paper can play a reference role in the design of automotive muffler.

        GT-Power; transmission loss; back pressure; simulation analysis

        U462.1

        A

        1671-7988 (2017)02-140-04

        丁吉民,(1990—),男,底盤設(shè)計工程師,就職于安徽江淮汽車股份有限公司。主要從事乘用車進(jìn)排氣系統(tǒng)的設(shè)計工作。

        10.16638/j.cnki.1671-7988.2017.02.048

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