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        合成氨解吸廢氣在封頭加熱爐中的應(yīng)用

        2017-01-05 01:17:37袁紅玲劉銳杰顧朝暉
        河南化工 2016年12期
        關(guān)鍵詞:壓力降合成氨水封

        袁紅玲 , 劉銳杰 , 顧朝暉

        (河南心連心化肥有限公司 , 河南 新鄉(xiāng) 453731)

        ?設(shè)計與計算?

        合成氨解吸廢氣在封頭加熱爐中的應(yīng)用

        袁紅玲 , 劉銳杰 , 顧朝暉

        (河南心連心化肥有限公司 , 河南 新鄉(xiāng) 453731)

        目前封頭行業(yè)加熱爐氣源基本全部采用工業(yè)天然氣,為了合理配置園區(qū)資源,有效降低燃?xì)獬杀?,河南心連心化肥有限公司通過對合成氨系統(tǒng)解吸廢氣進(jìn)行技術(shù)可行性及經(jīng)濟可行性分析,最終確定了從吹風(fēng)氣崗位緩沖罐后2號爐調(diào)節(jié)閥前引管線至封頭加熱爐。同時為保證安全聯(lián)用,在封頭加熱爐入口處新增穩(wěn)壓水封、防回火水封及氣水分離器等設(shè)備,成功將合成氨解吸廢氣運用到封頭加熱爐作為燃料使用,該項應(yīng)用不僅合理配置了園區(qū)資源,實現(xiàn)了化工園區(qū)的利益最大化,也大大降低了封頭加熱爐對天然氣的依賴,使封頭公司燃?xì)獬杀窘档?3%左右,提高了封頭產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)的競爭力。

        合成氨 ; 解吸廢氣 ; 封頭加熱爐 ; 天然氣

        0 前言

        河南神州精工制造股份有限公司8 000 t加熱爐原氣源為某燃?xì)夤咎峁┑奶烊粴?,額定用氣量約為1 000 Nm3/h,工業(yè)用天然氣價格約為3.0元/Nm3,天然氣消耗已經(jīng)成為神州封頭公司的主要成本組成。同時,與神州公司毗鄰的河南心連心化肥有限公司,有一股合成氨解吸廢氣,是合成氨弛放氣及氨罐弛放氣洗氨后,再經(jīng)過變壓吸附提氫產(chǎn)生的解吸廢氣,平均流量為650 Nm3/h,通過送吹風(fēng)氣崗位回收利用,副產(chǎn)中壓3.8 MPa的中壓蒸汽。該解吸廢氣平均熱值約18 810 kJ/Nm3,低于天然氣的熱值35 856.04 kJ/Nm3,但是明顯高于其他化工氣體的熱值,如半水煤氣、焦?fàn)t氣等。所以理論上是可以用來作為加熱爐的燃?xì)馐褂谩?/p>

        1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及用戶需求

        1.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

        解吸廢氣組分:CH4,43.2%;H2,31.5%;N2,25.3%。平均流量:900~400 Nm3/h(650 Nm3/h)。工作壓力:25~80 kPa(氣源壓力15~100 kPa循環(huán)波動)。溫度:環(huán)境溫度。管道直徑:DN150(Φ159×4.5)。管道長度:1 150 m。合成至吹風(fēng)氣緩沖罐800 m(現(xiàn)有)+吹風(fēng)氣至封頭加熱爐350 m(新配)。閥門個數(shù):10個。彎頭個數(shù):116個。管道提升高度:5 m。

        1.2 用戶需求

        封頭加熱爐壓力需求:8 kPa(7~10 kPa)。

        2 改造方案

        改造方案主要包括工藝流程設(shè)計、管道壓力降核算、主要設(shè)備核算等。

        2.1 工藝流程設(shè)計

        在工藝流程設(shè)計中,一方面由于解吸廢氣是變壓吸附提氫的尾氣,其壓力是在一定范圍內(nèi)波動的,因此不利于氣體的穩(wěn)定輸送,必須考慮增設(shè)緩沖罐來穩(wěn)定壓力;另一方面,封頭用氣為間歇用氣,白天用氣量大且頻繁開停,如果與合成氨系統(tǒng)相聯(lián)絡(luò),必然會影響到合成氨系統(tǒng)的穩(wěn)定操作;最重要的一點是安全,頻繁開停必然會增加安全隱患,為了保障合成氨系統(tǒng)的安全,必須考慮增設(shè)安全水封、分離器等設(shè)備。

        通過實際考察,解吸氣送至封頭的方案有兩種,方案一是:從吹風(fēng)氣崗位引管線至封頭,將2號爐進(jìn)口管線氣調(diào)閥前過濾器更換為三通,通過管線連接至封頭;方案二是從合成崗位引管線至封頭,將解吸氣出口去小氣柜閥門前彎頭更換為三通,通過管線連接至封頭。

        經(jīng)過對兩種方案進(jìn)行管道壓力降的測算,得出兩個方案均能實現(xiàn)解吸廢氣輸送至封頭加熱爐。但考慮投資、施工難度、操作難度等因素,方案一從吹風(fēng)氣崗位引管線至封頭,新增管線較短,且可利用吹風(fēng)氣崗位16 m3的緩沖罐,無需再增加較大的緩沖罐,投資較??;施工中可利用的管架多,沿線管架空間大,施工難度較低;在投運后可作為吹風(fēng)氣崗位的第三臺爐由吹風(fēng)氣崗位協(xié)調(diào)操作,操作難度相對方案二較低,綜合以上因素考慮選擇方案一從吹風(fēng)氣崗位引管線至封頭。

        工藝流程簡圖如圖1所示。

        圖1 工藝流程圖

        流程簡述:將吹風(fēng)氣崗位2號爐進(jìn)口管線氣調(diào)閥前過濾器更換為三通,作為送封頭解吸氣的出口,出口設(shè)置截止閥,便于吹風(fēng)氣崗位檢修。截止閥后設(shè)置壓力表和流量計,并體現(xiàn)在吹風(fēng)氣DCS系統(tǒng)上,便于吹風(fēng)氣崗位根據(jù)壓力和流量進(jìn)行調(diào)節(jié)。吹風(fēng)氣緩沖罐后的氣體壓力為25~80 kPa,經(jīng)管道送至封頭加熱爐附近,分別經(jīng)過緩沖罐、電磁切斷閥、穩(wěn)壓水封、防回火水封及氣水分離器,緩沖罐的作用穩(wěn)定用戶用氣壓力,兩個水封的作用調(diào)節(jié)出口壓力,并起到安全保護(hù)作用,分離器的作用是將氣體中所帶水分充分分離。出分離器的氣體進(jìn)入減壓閥將壓力減至8 kPa后,送加熱爐燃燒。

        2.2 管道壓力降核算

        《化工工藝手冊》第四版:表2.1“常用流速范圍表”:壓縮氣體p≤0.3 MPa(表壓),流速為8~12 m/s。管道輸送平均流量為650 Nm3/h,管道直徑為Φ159 mm×4.5 mm,計算流速約為10 m/s,符合常用流速范圍。

        表2.2-2“每100 m管長的壓力降控制值”:輸送氣體的管道111 kPa

        ①當(dāng)緩沖罐壓力為25 kPa,輸送流量按照900 Nm3/h,此時流體的雷諾數(shù)為Re>4 000,所以摩擦系數(shù)的計算公式為:

        取管道的絕對粗糙度ε=0.3 mm,則相對粗糙度ε/d=0.002;所以摩擦系數(shù)λ=0.023 4;直管段的阻力損失為:hf1=λl/d×u2/2=5 505 J/kg;通過查資料,彎頭的阻力系數(shù)ζ1=0.75,截止閥的阻力系數(shù)ζ2=6.4,所以管件的阻力損失為:

        hf2=(36×ζ1+8×ζ2)×u2/2=7 884 J/kg

        管道的位差損失為:hf3=gz=49 J/kg;

        所以管道中總的阻力損失為:hf=13 438 J/kg;

        管道中總的壓力降為:

        △p=ρhf=0.681×13 438=9.2 kPa。

        即當(dāng)緩沖罐壓力為25 kPa時,壓力降為9.2 kPa,出口壓力約為15.8 kPa。

        ②同理:當(dāng)緩沖罐壓力為50 kPa時,壓力降為4.7 kPa,出口壓力約為45.3 kPa;當(dāng)緩沖罐壓力為80 kPa時,壓力降為1.8 kPa,出口壓力約為78.2 kPa。核算結(jié)果與ASPEN PLUS軟件核算結(jié)果接近,滿足管道壓力降控制值15.75 kPa。

        2.3 主要設(shè)備核算

        2.3.1 緩沖罐核算

        在封頭停止用氣后,一方面吹風(fēng)氣崗位需要一定的時間進(jìn)行倒氣操作,時間為3~5 min,另一方面合成解吸氣壓力應(yīng)<0.1 MPa,在兩者的約束下,要求合成解吸氣出口至封頭電磁切斷閥前的管道及設(shè)備空間,具有升壓至0.1 MPa時間3~5 min,顯然,管道及設(shè)備空間越大,升壓時間越長。

        現(xiàn)有廢棄緩沖罐一個,容積為6 m3,計算采用此緩沖罐配合吹風(fēng)氣緩沖罐及管道,能否滿足所需升壓時間。計算過程如下:

        儲氣罐容積計算公式:

        QS·t·p0=V·(p1-p2)

        即:t=[V·(p1-p2)]/(Qs·p0)

        式中:V,管線及緩沖罐的體積,V=V1+V2+V3+V4。其中V1(管線體積),20m3;V2(解吸氣緩沖罐體積),20 m3;V3(吹風(fēng)氣緩沖罐體積),16 m3;V4(廢棄緩沖罐體積),6 m3;故V=62 m3。

        p1,為最高允許壓力,0.1 MPa,絕對壓力為0.2 MPa,即200 kPa;p2,為工作壓力,50 kPa,絕對壓力為150 kPa;QS,為流量,650 Nm3/h,即,10.8 Nm3/min;p0,為標(biāo)準(zhǔn)大氣壓,絕對壓力100 kPa。

        將上述數(shù)據(jù)代入公式計算得:

        即:封頭停用解吸氣3 min內(nèi)若重新啟用,或者吹風(fēng)氣啟用解吸氣,可不致管道憋壓超過0.1 MPa。

        此計算結(jié)果是理論平均值,實際憋壓時間根據(jù)實際壓力大小可能增加或縮短。

        2.3.2 水封槽核算

        根據(jù)HG/T 20570.17-95中涉及的常用液封裝置,在加熱爐前增加的液封屬于燃料氣進(jìn)口液封,其目的是使設(shè)備系統(tǒng)內(nèi)維持一定壓力,保證安全生產(chǎn)。水封槽需要確定的主要參數(shù)是水封槽高度,水封槽直徑主要是考慮配管空間,故以下僅對穩(wěn)壓水封及防回火水封的高度進(jìn)行計算。

        2.3.2.1 穩(wěn)壓水封水封高度的確定

        式中:Hmin,最小水封高度,m;p1,進(jìn)口壓力,105Pa;p2,出口壓力,105Pa;γ,相對液體密度;hf:管道/設(shè)備阻力降,一般情況下,hf值較小可以忽略不計。

        考慮該穩(wěn)壓水封正常進(jìn)口壓力為50~80 kPa,其后設(shè)置有防回火水封,及減壓閥,故設(shè)定該水封具有降低20 kPa壓力的能力。

        為保證水封效果,水封高度一般選取比計算所需高度加0.3~0.5 m余量為宜,取余量0.4 m。

        故:穩(wěn)壓水封高度為2.4 m。

        2.3.2.2 防回火水封高度的確定

        防回火水封主要作用是安全防回火,液位較低,但考慮到如果進(jìn)口壓力較高可以起到一定的降壓作用,故設(shè)定該水封具有降低10 kPa壓力的能力。

        計算同2.3.2.1,代入得:

        取余量為0.5 m,故:防回火水封的高度為1.5 m。

        注意:水封介質(zhì)在冬季有可能結(jié)凍,應(yīng)采取防凍措施。

        2.3.3 分離器核算

        設(shè)置分離器的目的是除去水封出口氣體中攜帶的水分,減少水分對燃燒的影響,并對分離水具有一定的儲存作用,以及對氣體具有一定的緩沖作用。

        =1.96 m/s

        ue≤Vt,即容器中的氣體流速必須小于懸浮液滴的浮動流速,取ue=1 m/s。

        得:D=0.0188(900×1.5)0.5=0.7 m,

        取整到1 m,并進(jìn)行適當(dāng)放大,D=1.2 m,高度H根據(jù)實際情況取2.4 m。

        此計算是根據(jù)HG/T 20570.8-95近似估算法計算的。

        3 投資概算

        表1 設(shè)備材料投資

        4 改造小結(jié)

        改造完成后即對裝置進(jìn)行了試壓、試漏及試運行,點火試運行方案是對置一組燒嘴逐組投運,第一組燒嘴點火成功后每隔20 min新增一組燒嘴投運,6組燒嘴全部投運后,又進(jìn)行了摻燒天然氣的試運行。經(jīng)過近兩個小時的試驗,全部點火燃燒方式試運行結(jié)束,神州封頭8 000 t加熱爐不僅能夠單獨使用天然氣或者合成解吸廢氣,也可以兩者摻用,氣源靈活度大大提高。同時,使用的合成解吸廢氣比例越大,燃?xì)獬杀驹降汀8脑斓某晒ν哆\,標(biāo)志著神州封頭加熱爐用氣改造項目一次投運成功,神州封頭公司成為行業(yè)第一個使用天然氣之外氣源的廠家。2016年4月,通過三個月的試運行得出,神州公司8 000 t加熱爐燃?xì)獬杀就认陆?3%,預(yù)計年節(jié)約成本在200萬元以上,大大提升封頭產(chǎn)品的市場競爭力。

        2016-08-17

        袁紅玲(1986-),女,工程師,從事化工設(shè)計及合成氨生產(chǎn)工藝研究,電話:15903863515,郵箱yuanhongling1225@163.com。

        TQ051.5

        B

        1003-3467(2016)12-0047-04

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