摘 要:文章圍繞長距離天然氣輸送管道的在線內(nèi)檢測器速度控制方面開展相關(guān)的技術(shù)研究,課題組在大量研究基礎(chǔ)上提出一種具有調(diào)速響應(yīng)迅速、無能耗、可靠性高、速度波動范圍小等特點的機(jī)器人,具有很好的實用推廣應(yīng)用價值。
關(guān)鍵詞:速度自控;輸氣管道內(nèi)檢測器;移動載體
前言
目前,世界上針對管道檢測的方法主要有管道外檢測和管道內(nèi)檢測兩類,管道外檢測只能通過對管道外部防腐層損傷、人為破壞、管道埋深等相關(guān)數(shù)據(jù)分析評價管道的狀況,無法檢測管道自身的腐蝕狀況;管道內(nèi)檢測是通過將管道內(nèi)檢測器放置在管道內(nèi)部,同時檢測器隨著輸送介質(zhì)在管道內(nèi)運動,通過相關(guān)技術(shù)采集管道內(nèi)部的有效信息并存儲,通過后期對檢測器所獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析來確定管道內(nèi)、外的缺陷部位進(jìn)行定位,從而有效保障了管道的使用安全。
1 管道內(nèi)檢測器實施檢測影響因素
管道內(nèi)檢測器在實施檢測作業(yè)時,由于受到輸送介質(zhì)速度變化、埋地管道隨地勢高低起伏變化、管道內(nèi)部光潔度的變化、焊縫等因素的影響,檢測器在管道內(nèi)的行進(jìn)速度波動性較大,因此,必須對內(nèi)檢測器的移動速度進(jìn)行控制,目前,常采用節(jié)流裝置通過旁通方式實現(xiàn)速度控制。此方法已被很多國家成功應(yīng)用于原油管道工程的檢測,并且取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和成果。由于輸油管道中的油液可近似歸為不可壓縮一類形態(tài),其在管道內(nèi)部的輸送速度較緩慢(一般不大于3m/s),且其速度變化比較小,因此可通過改變旁通閥門的開度從而實現(xiàn)對液體的輸送速度。而另一方面,由于氣體具有高壓縮比這一特性,其壓力升降較快,且其輸送速度遠(yuǎn)快于液體的輸送速度,因此在氣體輸送管道內(nèi),很難單純通過改變旁通閥門的開度來實現(xiàn)對內(nèi)檢測器運行速度的控制。與此同時,在針對氣體輸送管道方面,國內(nèi)外更是朝著大口徑、高壓力以及高流速方向在大力發(fā)展氣體輸送,以西氣東送管道工程為例,管道直徑為1016mm、設(shè)計壓力10MPa,氣體流速達(dá)到20m/s,實施檢測作業(yè)的內(nèi)檢測器重量達(dá)1t左右,都給管道檢測器的速度控制增加了難度。
2 國外發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢
目前,在國外比較成熟的在線測試管道實驗和理論研究的控制主要有:(1)韓國學(xué)者Nguyen T T,他假設(shè)了一種不可壓縮氣體——天然氣,推導(dǎo)出的計算公式關(guān)于帶旁通閥的旁通孔局部流體阻力的,采用了數(shù)值分析的理論研究了清管器前后壓差與動力學(xué)方程關(guān)于帶清管器旁通孔的,應(yīng)用速度、清管器位置和旁通孔流速3個參數(shù)推導(dǎo)了速度控制的方法;(2)伊朗學(xué)者Hosseinalipour SM等研究了一種動力學(xué)方程動力學(xué)方程關(guān)于帶旁通孔清管器的天然氣管道的,并研究氣體輸送速度機(jī)器人運行和距離,結(jié)果壓力變化之間的關(guān)系相比運行9兆帕測量數(shù)據(jù)管道的壓力數(shù)值模擬;(3)巴西學(xué)者Nieckele A O以及Tolmasquim S T利用有限差分方程推導(dǎo)清管器的運行方程,以收發(fā)球站場閥門的PID控制器調(diào)整清管器的運行速度,以適于兩相流管道;(4)俄羅斯學(xué)者Podgorbunskikh A M等研究了內(nèi)檢測器調(diào)速技術(shù)的進(jìn)展、設(shè)計方法、旁通閥調(diào)速機(jī)理和旁通閥控制電路等,以提高內(nèi)檢測設(shè)備的精度和可靠性;德國ROSEN公司的Rahe F博士為優(yōu)化內(nèi)檢測器的速度控制效果、降低其耗電量,簡化了內(nèi)檢測器的動力學(xué)方程,用優(yōu)化控制策略進(jìn)行速度控制數(shù)值模擬,ROSEN公司研制的內(nèi)檢測器要運行50m才能調(diào)速至穩(wěn)定值,這將導(dǎo)致肘部檢測精度下降,完全打開旁通閥需要13秒,在檢測數(shù)據(jù)中存在相當(dāng)大的誤差。
3 國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢
上個世界80年代末,由于我國不斷發(fā)生燃?xì)夂推托故录?,造成了非常?yán)重的后果。也因此讓我國相應(yīng)的研究機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)了問題的嚴(yán)重性,也有一些機(jī)構(gòu)開始研究了,其中沈陽工業(yè)大學(xué)楊理踐課題組在國家4項自然基金的支持下研發(fā)的在線內(nèi)檢測系統(tǒng),實現(xiàn)了管道特征辨別、管道腐蝕及管道缺陷的在線內(nèi)檢測,已經(jīng)完成2000多公里的輸油管道檢測,取得檢測成果非常顯著,但未見國內(nèi)輸氣管道內(nèi)檢測器進(jìn)行工業(yè)檢測的報導(dǎo)。國內(nèi)針對于輸氣管道內(nèi)檢測器泄流調(diào)速理論方面均有比較典型的研究,如楊理踐等利用標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計構(gòu)造出內(nèi)檢測器泄流孔模型,通過流體流經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)孔板時的流場對管道內(nèi)檢測器的泄流狀態(tài)進(jìn)行了流場模擬,從而得到前后壓力場和速度場的數(shù)值。
孟浩龍等人分析了不同介質(zhì)對機(jī)器人運動產(chǎn)生的各種影響并對此進(jìn)行了理論分析和仿真實驗,采用了以牛頓第一力學(xué)為基礎(chǔ),借助于CFD軟件的方法對流場的數(shù)值計算進(jìn)行了詳細(xì)計算,對水平直管內(nèi)的內(nèi)檢測器周圍的流場進(jìn)行了相關(guān)分析,得到了內(nèi)檢測器受到的驅(qū)動力,流體的摩擦力和周圍流場的基本情況。
現(xiàn)如今,國內(nèi)各高校以及科研機(jī)構(gòu)等針對油氣管道內(nèi)清管設(shè)備的調(diào)速裝置方面都進(jìn)行了大量的研究,如廣州工業(yè)大學(xué)楊宜民等在國家自然基金(項目批準(zhǔn)號:60375035)的支持下設(shè)計的傘狀調(diào)速翼,根據(jù)行進(jìn)速度的要求,在電機(jī)的驅(qū)動下,實時調(diào)整驅(qū)動皮碗與管壁的環(huán)形縫隙來調(diào)節(jié)泄流量與摩擦負(fù)載,該方法只適用于液體低壓小管道的調(diào)速控制;中國石油大學(xué)張仕民在綜述了天然氣管道清管器的動力學(xué)問題、旁通調(diào)速裝置的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀基礎(chǔ)上,設(shè)計了加裝在清管器的泄流通由直流電機(jī)驅(qū)動的旁通轉(zhuǎn)閥和旁通蝶閥調(diào)速裝置,通過改變泄流孔泄流的有效開度改變清管器前后壓差,進(jìn)而實現(xiàn)對清管器速度的調(diào)控,由于長距離管道檢測器每次行進(jìn)距離一般在350km左右,需要單獨攜帶大量的蓄電池為電機(jī)提供電能,且當(dāng)電能不足時,需要及時關(guān)閉轉(zhuǎn)閥,以防止檢測器因過量泄流而失去前進(jìn)動力出現(xiàn)堵管的事故;限于檢測器功耗要求,清華大學(xué)黃松嶺在國家自然基金(項目批準(zhǔn)號:10974115)的支持下,研究設(shè)計了天然氣管道缺陷內(nèi)檢測器泄流裝置,該裝置利用管道內(nèi)檢測器前后天然氣的壓力差作為驅(qū)動力,根據(jù)檢測器速度要求,用一個3位2通電磁閥實現(xiàn)了氣缸前后腔與檢測器前后端天然氣管路的通斷,并對決定瀉流量大小的關(guān)鍵影響尺寸進(jìn)行了結(jié)構(gòu)優(yōu)化,實驗室條件下的性能測試表明該裝置驅(qū)動電磁閥所需功耗為10W,泄流閥門啟動的最小壓力0.04MPa,瀉流通道開關(guān)時間為3-6秒,由于該裝置采用間歇泄流方式,勢必導(dǎo)致檢測器運行速度波動,而運行在高壓大口徑天然氣管道檢測器本體質(zhì)量就在1t左右,要想控制如此大的質(zhì)量塊在管道內(nèi)有限速度區(qū)間內(nèi)(0.5m/s-4m/s)低速運行,還存在著很多未解決的問題。
4 結(jié)束語
綜上所述,對輸氣管道內(nèi)檢測器的速度控制是該領(lǐng)域的研究熱點和難點,還未見有實際應(yīng)用的相關(guān)實例報道。國內(nèi)外圍繞檢測器的速度控制問題進(jìn)行了大量的理論分析與實驗驗證,探索了管道內(nèi)檢測器的動力學(xué)模型和管道內(nèi)流場的分布規(guī)律,在理論上探討其可能性與可行性,清管作業(yè)實踐經(jīng)驗也證明了旁通泄流降速的可行性。但對管道內(nèi)檢測器在速度失穩(wěn)后至重新恢復(fù)穩(wěn)速行進(jìn)的流場變化規(guī)律、調(diào)節(jié)泄流量對恢復(fù)穩(wěn)速行進(jìn)作用機(jī)理缺少系統(tǒng)的研究與分析;國內(nèi)部分學(xué)者設(shè)計并研制出以電機(jī)或電磁換向閥控制壓差氣缸為動力元件,以管道內(nèi)檢測器運行速度檢測為目標(biāo),采用智能控制系統(tǒng)對泄流口的開度大小或通斷時間實現(xiàn)對泄流量的調(diào)節(jié)與控制,并在實驗室條件下進(jìn)行了測試,取得了階段性研究成果,但受到電能供給、開啟響應(yīng)速度、高壓密封、系統(tǒng)可靠性等因素的制約,還未達(dá)到工業(yè)化應(yīng)用階段。
因此,研制出一種具有完全自主知識產(chǎn)權(quán),并且具有速度調(diào)控功能的管道在線內(nèi)檢測器是當(dāng)下的研究重點,為我國輸氣管道內(nèi)檢測器的產(chǎn)業(yè)化和能源輸送提供安全保障。
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作者簡介:李海連(1982,05-),女,朝鮮,吉林省吉林市,講師,北華大學(xué)(機(jī)械工程學(xué)院),碩士研究生,研究方向:機(jī)械設(shè)計與制造。