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        循環(huán)流化床鍋爐摻燒高鈣煤矸石脫硫性能試驗(yàn)研究

        2016-12-28 14:10:43任清潔牛擁軍
        綜合智慧能源 2016年10期
        關(guān)鍵詞:效率

        任清潔,牛擁軍

        (1.華電陜西能源有限公司,西安 710032;2.西安熱工研究院有限公司,西安 710032)

        循環(huán)流化床鍋爐摻燒高鈣煤矸石脫硫性能試驗(yàn)研究

        任清潔1,牛擁軍2

        (1.華電陜西能源有限公司,西安 710032;2.西安熱工研究院有限公司,西安 710032)

        介紹了循環(huán)流化床鍋爐在燃用不同煤種、摻燒不同煤矸石及啟動(dòng)爐內(nèi)噴鈣與否情況下鍋爐脫硫性能的試驗(yàn)情況,結(jié)果表明,燃用不同煤種以及摻燒不同鈣基含量煤矸石情況下,爐內(nèi)自脫硫效率差異明顯。燃用鈣基含量高的燃煤,爐內(nèi)脫硫效率較高,在原來(lái)燃煤基礎(chǔ)上摻燒高鈣煤矸石可明顯提升鍋爐爐內(nèi)脫硫性能。對(duì)燃煤鈣基含量較高而硫分較低的部分電廠,摻燒高鈣煤矸石可達(dá)到較高的綜合脫硫效率及明顯的SO2總量減排效果,同時(shí)滿足國(guó)家關(guān)于燃煤電廠SO2排放限值要求。

        循環(huán)流化床鍋爐;高鈣煤矸石;摻燒;脫硫性能

        0 引言

        循環(huán)流化床鍋爐具有燃料適應(yīng)性廣、負(fù)荷調(diào)節(jié)性好、燃燒效率高、可實(shí)現(xiàn)資源高效綜合利用、污染物排放強(qiáng)度低等優(yōu)點(diǎn),在國(guó)內(nèi)外應(yīng)用廣泛[1]。但目前的實(shí)際運(yùn)行情況表明,循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫效率較低,多數(shù)在75%左右,大部分達(dá)不到90%以上的設(shè)計(jì)脫硫效率[2],無(wú)法滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保要求,達(dá)不到GB 13271—2014《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》[3]及GB 13223—2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》[4]的相關(guān)要求。究其原因,與循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫效率影響因素多、運(yùn)行過(guò)程中連續(xù)控制性差等均有關(guān)系。

        2013-08-25—09-14,以陜西華電瑤池發(fā)電有限公司(以下簡(jiǎn)稱瑤池發(fā)電公司)2臺(tái)705 t/h循環(huán)流化床鍋爐中的#1機(jī)組鍋爐為試驗(yàn)對(duì)象,實(shí)施完成了不同煤礦次煤,摻燒不同煤礦、不同比例的煤矸石及爐內(nèi)噴鈣的脫硫性能評(píng)估試驗(yàn)。本文對(duì)瑤池發(fā)電公司#1循環(huán)流化床鍋爐在燃用不同煤種、摻燒不同煤矸石及啟動(dòng)爐內(nèi)噴鈣與否情況下鍋爐脫硫性能及SO2排放濃度的試驗(yàn)研究成果進(jìn)行總結(jié)分析。

        1 不啟動(dòng)爐內(nèi)噴鈣、摻燒煤矸石主要參數(shù)情況

        #1鍋爐不啟動(dòng)爐內(nèi)噴鈣、摻燒不同比例煤矸石情況下主要測(cè)試參數(shù)見(jiàn)表1,表1中:①為實(shí)驗(yàn)室分析的入爐煤樣收到基全硫;②為分散控制系統(tǒng)(DCS)顯示鍋爐給煤量;③為實(shí)測(cè)煙氣流量(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2);④為實(shí)測(cè)凈煙氣SO2質(zhì)量濃度(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2);⑤為理論估算脫硫效率;⑥為實(shí)驗(yàn)室分析推算的入爐煤樣含鈣量(以CaO計(jì));A為皇樓溝煤;B為下溝煤矸石;C為順通煤;D為卸煤溝煤;E為毛家山煤;F為中煤(火石咀)。表中脫硫效率均為理論計(jì)算的鍋爐自脫硫效率,根據(jù)DCS采用的入爐煤質(zhì)量計(jì)算出該燃煤中的全硫全部轉(zhuǎn)化為SO2情況下煙氣中的SO2質(zhì)量濃度,據(jù)此對(duì)循環(huán)流化床鍋爐的自脫硫效率進(jìn)行理論估算。下同。

        #1機(jī)組在鍋爐燃煤中摻燒不同比列煤矸石的情況下,鍋爐爐內(nèi)脫硫率差別很大,單燒毛家山煤或摻燒下溝煤矸石時(shí)鍋爐爐內(nèi)脫硫效率普遍較高,脫硫率最高達(dá)到99.8%,最低為78.0%;而單燒皇樓溝煤或摻燒中煤(火石咀)時(shí)爐內(nèi)脫硫效率均較低:?jiǎn)螣蕵菧厦簳r(shí)爐內(nèi)脫硫效率僅為4.9%,毛家山煤摻燒中煤(火石咀)比例為5∶5時(shí)爐內(nèi)脫硫效率最高為55.1%,皇樓溝煤摻燒中煤(火石咀)比例為7∶3時(shí)爐內(nèi)脫硫效率最低為37.8%。

        分別對(duì)下溝煤矸石和中煤(火石咀)進(jìn)行了化驗(yàn)分析,分析數(shù)據(jù)表明:下溝煤矸石中的鈣基含量很高,以CaO計(jì)可達(dá)到20.48%,而其收到基全硫僅為0.44%;中煤(火石咀)中的鈣基含量就很低了,以CaO計(jì)僅為3.00%,收到基全硫?yàn)?.10%。2種不同煤矸石的成分差別較大,造成鍋爐爐內(nèi)脫硫率差別較大。

        2 啟動(dòng)爐內(nèi)噴鈣、摻燒煤矸石主要參數(shù)情況

        #1鍋爐啟動(dòng)爐內(nèi)噴鈣、摻燒不同比例煤矸石情況下主要測(cè)試參數(shù)見(jiàn)表2。#1機(jī)組在鍋爐燃煤中摻燒不同比例煤矸石的情況下同時(shí)啟動(dòng)爐內(nèi)噴鈣(石灰石粉),循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫效率良好,試驗(yàn)期間脫硫效率最大值為97.9%(毛家山煤與下溝煤矸石按5∶5摻配同時(shí)啟動(dòng)爐內(nèi)噴鈣情況下),最低值86.1%(毛家山煤與中煤(火石咀)按5∶5比例摻配同時(shí)啟動(dòng)爐內(nèi)噴鈣情況下)。

        表1 #1鍋爐不啟動(dòng)爐內(nèi)噴鈣、摻燒不同比例煤矸石情況下主要測(cè)試參數(shù)

        啟動(dòng)爐內(nèi)噴鈣與不啟動(dòng)爐內(nèi)噴鈣時(shí),同樣的摻燒比例下進(jìn)行對(duì)比:毛家山煤與中煤(火石咀)按5∶5摻配時(shí),爐內(nèi)脫硫效率從54.6%提高到86.1%;皇樓溝煤與中煤(火石咀)按7∶3摻配時(shí),爐內(nèi)脫硫效率從37.8%提高到88.0%;皇樓溝煤與中煤(火石咀)、毛家山煤按3∶2∶5摻配時(shí),爐內(nèi)脫硫效率從52.4%提高到96.6%;毛家山煤與下溝煤矸石按5∶5摻配時(shí),爐內(nèi)脫硫效率從96.5%提高到97.9%。

        測(cè)試數(shù)據(jù)表明,在啟動(dòng)爐內(nèi)噴鈣情況下,鈣基含量低的煤種摻配情況下?tīng)t內(nèi)脫硫效率提升效果明顯,在電廠目前的煤種摻燒方式中,在不啟動(dòng)爐內(nèi)噴鈣時(shí)爐內(nèi)脫硫效率最差的皇樓溝煤與中煤(火石咀)摻配,啟動(dòng)爐內(nèi)噴鈣后爐內(nèi)脫硫效率也從37.8%提高到了88.0%。但啟動(dòng)爐內(nèi)噴鈣時(shí),鈣基含量高的煤種摻配情況下?tīng)t內(nèi)脫硫效率提升效果不明顯,這主要是因?yàn)楦哜}煤矸石摻配方式下?tīng)t內(nèi)脫硫效率已經(jīng)達(dá)到了較高水平,啟動(dòng)爐內(nèi)噴鈣則無(wú)明顯提升。

        3 摻燒對(duì)脫硫效率及SO2質(zhì)量濃度的影響

        本次性能評(píng)估試驗(yàn)研究表明,入爐煤摻燒高鈣煤矸石與否、摻燒煤矸石的比例高低以及煤矸石含鈣量的高低對(duì)鍋爐爐內(nèi)自脫硫效率的影響較為顯著[5]。

        表2 #1鍋爐啟動(dòng)爐內(nèi)噴鈣、摻燒不同比例煤矸石情況下主要測(cè)試參數(shù)

        單燒皇樓溝煤時(shí),該煤種鈣基含量較低,試驗(yàn)期間取樣分析的煤中鈣基含量(以CaO計(jì))約為2.84%,按煤中的硫分全部生成SO2考慮,理論計(jì)算進(jìn)入煙氣中的SO2質(zhì)量濃度為5010.6 mg/m3(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),干基,6%O2),實(shí)測(cè)尾部煙氣中的SO2質(zhì)量濃度為4766.1 mg/m3(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),干基,6%O2),爐內(nèi)脫硫效率為4.88%,脫硫效率低。

        在摻燒鈣基含量高的煤矸石情況下,尤其是摻燒煤矸石比例較高的情況下,理論估算的爐內(nèi)脫硫效率普遍很高,如單燒毛家山煤(由供煤廠家摻配煤矸石)理論推算的爐內(nèi)脫硫效率最高可達(dá)99.8%,實(shí)測(cè)的尾部煙氣SO2質(zhì)量濃度達(dá)到了10 mg/m3(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),干基,6%O2)以下。

        4 結(jié)論

        本次評(píng)估試驗(yàn)表明,瑤池發(fā)電公司機(jī)組鍋爐在不同的入爐煤摻配方式下,爐內(nèi)自脫硫效率差別較大,分析認(rèn)為,這受不同煤種鈣基含量、硫分含量、不同的摻配比例以及是否啟動(dòng)爐內(nèi)噴鈣等因素制約,當(dāng)然,可能還與不同煤種中鈣基的不同的賦存形態(tài)及其反應(yīng)活性有關(guān)。綜上所述,本次試驗(yàn)研究結(jié)論簡(jiǎn)單歸納如下。

        (1)在適當(dāng)?shù)拿喉肥瘬綗壤?,瑤池發(fā)電公司循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫效率可達(dá)到99.8%,遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)循環(huán)流化床鍋爐的爐內(nèi)脫硫效率。

        (2)在適當(dāng)?shù)拿喉肥瘬綗壤蜉o以爐內(nèi)噴鈣措施,瑤池發(fā)電公司循環(huán)流化床鍋爐摻燒高鈣煤矸石時(shí)爐內(nèi)脫硫效率可達(dá)99.8%。

        (3)不同的煤種、煤矸石摻配比例以及混合后入爐煤的含鈣量高低對(duì)鍋爐爐內(nèi)脫硫效率影響顯著。

        (4)在摻燒一定比例的高鈣煤矸石或摻燒高鈣煤矸石并啟動(dòng)爐內(nèi)噴鈣情況下,可達(dá)到較高的鍋爐爐內(nèi)自脫硫效率,SO2排放質(zhì)量濃度可接近0。

        (5)摻燒高鈣煤矸石可以大量節(jié)約石灰石,即在摻燒高鈣煤矸石達(dá)到一定比例時(shí),即使不啟動(dòng)爐內(nèi)噴鈣,仍可獲得較高的鍋爐爐內(nèi)脫硫效率,同時(shí)實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。

        [1]孔祥瑜.循環(huán)流化床鍋爐脫硫問(wèn)題探討[J].科技情報(bào)開(kāi)發(fā)與經(jīng)濟(jì),2006,16(4):174-176.

        [2]王三平,馬紅友,姜凌.火電廠循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫效率影響因素分析[J].科技信息,2010,2(17):223-224.

        [3]鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn):GB 13271—2014[S].

        [4]火力發(fā)電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn):GB 13223—2014[S].

        [5]王智微,王鵬利,孫獻(xiàn)斌,等.循環(huán)流化床內(nèi)高CaO含量煤自脫硫的試驗(yàn)研究[J].動(dòng)力工程,2003,23(3):2436-2438.

        (本文責(zé)編:白銀雷)

        X 701

        B

        1674-1951(2016)10-0017-03

        任清潔(1970—),男,陜西洋縣人,工程師,碩士,從事電力企業(yè)環(huán)保管理方面的工作(E-mail:rqj3132@163.com)。

        2016-09-12;

        2016-09-29

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