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        火電廠節(jié)能及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行措施

        2016-12-28 14:10:49陶再素
        綜合智慧能源 2016年10期
        關(guān)鍵詞:白音背壓給水泵

        陶再素

        (華電白音華金山發(fā)電有限公司,內(nèi)蒙古錫林郭勒 026200)

        火電廠節(jié)能及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行措施

        陶再素

        (華電白音華金山發(fā)電有限公司,內(nèi)蒙古錫林郭勒 026200)

        結(jié)合華電白音華金山發(fā)電有限公司在創(chuàng)建節(jié)約型企業(yè)過程中的實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),介紹了從鍋爐參數(shù)控制、燃燒調(diào)整、降低汽輪機(jī)背壓、提高給水溫度及節(jié)約廠用電等方面采取的一系列切實(shí)可行的措施,使電廠達(dá)到節(jié)能降耗、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的目的,收到良好效果。

        節(jié)能降耗;燃燒調(diào)整;背壓;給水溫度;廠用電;汽水

        0 引言

        資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)是我國的基本國策,推進(jìn)節(jié)能減排工作,加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會是我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大戰(zhàn)略任務(wù)。華電白音華金山發(fā)電公司(以下簡稱白音華發(fā)電公司)2× 600MW直接空冷火力發(fā)電機(jī)組煤耗和廠用電率高,生產(chǎn)成本長期居高不下。本文通過現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),總結(jié)了火電廠在運(yùn)行過程中可采取的節(jié)能降耗、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行措施。

        1 汽輪機(jī)側(cè)節(jié)能措施

        1.1 降低運(yùn)行背壓

        機(jī)組背壓對發(fā)電煤耗影響很大,額定工況下,背壓降低1 kPa,發(fā)電煤耗約降低2.045 g/(kW·h)。白音華發(fā)電公司#1,#2機(jī)組額定背壓為11 kPa,600 MW工況下阻塞背壓為7 kPa,為降低運(yùn)行背壓,增強(qiáng)機(jī)組做功能力,采取如下措施。

        (1)根據(jù)背壓參數(shù)限制曲線的要求,參考機(jī)組負(fù)荷、環(huán)境溫度等因素,冬季盡可能把運(yùn)行背壓控制在8~9 kPa,空冷系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)大面積冷區(qū)時可適當(dāng)提高運(yùn)行背壓。當(dāng)環(huán)境溫度小于-20℃時,逆流區(qū)風(fēng)機(jī)最高頻率不允許高于35 Hz,以保證逆流區(qū)不因過冷而發(fā)生凍結(jié)。順流區(qū)、逆流區(qū)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速在正常運(yùn)行中盡量保持一致,以保證整個空冷島蒸汽分布均勻,如抽真空管路溫度較低,可控制逆流區(qū)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速比順流區(qū)轉(zhuǎn)速低3~8 Hz。最少保持2臺真空泵運(yùn)行,以免由于空氣未能及時抽出而產(chǎn)生氣塞現(xiàn)象,造成局部過冷凍結(jié)。防凍主要通過每列機(jī)組#2,#6逆流風(fēng)機(jī)的反轉(zhuǎn)回暖來實(shí)現(xiàn),當(dāng)環(huán)境溫度小于-15℃時,回暖程序控制方式更改為10,30,50,70列回暖程序同時啟動,上述回暖程序結(jié)束后啟動20,40,60,80列回暖程序,回暖程序循環(huán)進(jìn)行,無時間間隔,不得終止;當(dāng)-15℃≤環(huán)境溫度<2℃時,采用雙列逆流風(fēng)機(jī)回暖,回暖順序?yàn)?0+50,20+60,30+70,40+80,間隔時間為5 min。當(dāng)?shù)拓?fù)荷運(yùn)行時,空冷風(fēng)機(jī)全停后,回暖程序繼續(xù)進(jìn)行,禁止利用啟動全部逆流區(qū)風(fēng)機(jī)長期反轉(zhuǎn)的方式提高機(jī)組背壓,否則易造成順流區(qū)凍結(jié)。

        (2)夏季環(huán)境溫度較高,在大負(fù)荷時段,為保證運(yùn)行安全,必須留出一定的背壓裕量,以防止由于外界擾動造成背壓迅速惡化最終導(dǎo)致背壓保護(hù)動作跳機(jī)。任何情況下,機(jī)組運(yùn)行背壓不得超過40 kPa。當(dāng)機(jī)組背壓達(dá)25kPa時,應(yīng)保持3臺真空泵運(yùn)行,同時投入#2機(jī)組空冷島噴淋系統(tǒng)。經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為,#2機(jī)組空冷島噴淋系統(tǒng)投入后(流量為90 t/h),機(jī)組運(yùn)行背壓可以降低4~5 kPa,效益明顯,#1機(jī)組在2016年大修時也將對空冷島加裝噴淋系統(tǒng)。

        (3)由于白音華地區(qū)風(fēng)沙較大,空冷島散熱面積灰、積沙嚴(yán)重,為保持散熱面清潔,每年5—10月,對空冷島散熱面進(jìn)行2~3次全面沖洗,以保證散熱效果。

        (4)機(jī)組運(yùn)行中,堅(jiān)持每月一次真空嚴(yán)密性試驗(yàn)。機(jī)組停運(yùn)后,及時進(jìn)行排汽裝置灌水查漏。平常加強(qiáng)對凝結(jié)水溶氧等參數(shù)的監(jiān)視,如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)認(rèn)真分析,同時加強(qiáng)系統(tǒng)漏點(diǎn)的查找。對發(fā)現(xiàn)的漏點(diǎn)要及時處理,保證真空系統(tǒng)不漏氣。

        1.2 減小凝結(jié)水過冷度[1-3]

        凝結(jié)水過冷度對發(fā)電煤耗影響比較大,額定工況下凝結(jié)水過冷度每升高1℃,發(fā)電煤耗上升約0.0483 g/(kW·h)。由于空冷系統(tǒng)管路長,面積大,凝結(jié)水過冷度普遍較大,為減小過冷度,采取以下措施。

        (1)按規(guī)定投入凝結(jié)水過冷霜凍保護(hù)。當(dāng)運(yùn)行列任一凝結(jié)水溫度低于35℃,或排汽溫度與運(yùn)行列任一凝結(jié)水溫度的差大于15℃,且環(huán)境溫度低于2℃時,發(fā)出凝結(jié)水過冷報(bào)警信號;過冷持續(xù)10 min后,發(fā)出凝結(jié)水霜凍保護(hù)報(bào)警信號,同時控制系統(tǒng)將排汽壓力設(shè)定值升高3 kPa,多啟動1臺真空泵。

        (2)運(yùn)行中空冷島凝結(jié)水回水旁路電動門必須處于關(guān)閉狀態(tài)。

        (3)定期對凝結(jié)水管路進(jìn)行檢查,保證保溫良好,冬季電伴熱可靠投入。

        1.3 提高給水溫度[4]

        給水溫度變化,一方面引起回?zé)岢槠孔兓?,影響做功能力,另一方面使鍋爐排煙溫度變化,影響鍋爐效率,額定工況下給水溫度每降低1℃,發(fā)電煤耗約增加0.0710 g/(kW·h)。

        (1)確保高壓加熱器(以下簡稱高加)投入率,實(shí)現(xiàn)高加滑啟、滑停。在給水泵啟動后,及時將高加水側(cè)投入,2000 r/min中速暖機(jī)時投入高加汽側(cè),汽輪機(jī)打閘前退出高加,機(jī)組運(yùn)行中保持高加水位穩(wěn)定。

        (2)調(diào)整高加水位。加熱器水位過高會淹沒有效傳熱面,降低熱經(jīng)濟(jì)性,同時疏水可能倒流入汽輪機(jī),危及主機(jī)安全,使進(jìn)汽側(cè)壓力擺動或升高,端差增大,還可能導(dǎo)致抽汽管和加熱器殼體振動;水位過低或無水位,蒸汽經(jīng)疏水管進(jìn)入相鄰較低一級加熱器,大量排擠低壓抽汽,降低熱經(jīng)濟(jì)性,并可能使該級加熱器汽側(cè)超壓,尾部管束受到?jīng)_蝕,同時加速對疏水管道及閥門的沖刷,引起疏水管振動和疲勞損壞。白音華發(fā)電公司#1,#2機(jī)組長期存在#1高加下端差大(比額定端差高約6℃)、#2高加溫升偏低(比額定溫升低約10℃)、減負(fù)荷過程中#3高加水位波動等問題,經(jīng)對比分析,除汽輪機(jī)內(nèi)部原因?qū)е赂骷壋槠麥囟绕咄?,?高加運(yùn)行水位比標(biāo)準(zhǔn)水位高約120 mm,#3高加運(yùn)行水位比標(biāo)準(zhǔn)水位高約30 mm也是引起異?,F(xiàn)象的原因,將水位調(diào)整至標(biāo)準(zhǔn)水位后,高加端差及水位波動等異?,F(xiàn)象均有所緩解。

        (3)定期檢查高加旁路有無漏泄以及抽汽逆止門或加熱器進(jìn)汽門開度是否正常,以保證抽汽壓降正常,核對給水溫度是否達(dá)到負(fù)荷對應(yīng)的要求。

        2 鍋爐側(cè)節(jié)能措施

        火力發(fā)電廠鍋爐效率提高1百分點(diǎn),可以使發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗降低3~4 g/(kW·h),因此,通過對鍋爐的運(yùn)行方式進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,可有效提高效率,達(dá)到節(jié)能目的。

        2.1 加強(qiáng)燃燒調(diào)整

        (1)加強(qiáng)運(yùn)行中的燃燒調(diào)整。運(yùn)行中根據(jù)負(fù)荷的變化情況與燃燒情況及時調(diào)節(jié)一、二次風(fēng)的設(shè)定值,保持磨煤機(jī)入口調(diào)節(jié)風(fēng)門全開,用一次風(fēng)母管風(fēng)壓調(diào)節(jié)各臺磨煤機(jī)一次風(fēng)量,減小節(jié)流損失,降低一次風(fēng)機(jī)電流。在保證不堵磨的前提下盡量減小各臺磨煤機(jī)一次風(fēng)量,從而降低一次風(fēng)總量,減少煤粉氣流著火熱量,也能降低火焰中心高度,同時降低選擇性催化還原(SCR)區(qū)入口NOx質(zhì)量濃度,減少噴氨量。

        控制氧量在合理的范圍內(nèi),減少系統(tǒng)漏風(fēng)。600 MW負(fù)荷下氧量控制在2.0%,480 MW負(fù)荷下氧量控制在2.5%,360 MW以下低負(fù)荷運(yùn)行時的氧量控制在3.5%左右(如再熱蒸汽溫度正常,氧量可控制在3.0%)。

        (2)保持合適的爐膛負(fù)壓及合理的火焰中心位置。應(yīng)維持爐膛負(fù)壓在-100~-50 Pa穩(wěn)定運(yùn)行,既可以保證爐內(nèi)的火焰沖滿度,又可以減少系統(tǒng)漏風(fēng)。當(dāng)少于等于4臺磨煤機(jī)運(yùn)行時,保持磨煤機(jī)集中運(yùn)行,盡量避免隔層運(yùn)行,以保持燃燒穩(wěn)定。

        2.2 調(diào)整汽溫及減溫水量

        加強(qiáng)主蒸汽及再熱蒸汽溫度的調(diào)整,減少再熱器減溫水量。

        (1)爐側(cè)主蒸汽及再熱蒸汽溫度盡量靠近額定值,但不超過額定值。

        (2)再熱蒸汽溫度調(diào)節(jié)方面,當(dāng)SCR區(qū)煙溫不超過420℃時,用尾部煙氣擋板調(diào)節(jié)再熱器溫度,不用再熱器減溫水調(diào)節(jié)。

        2.3 加強(qiáng)受熱面吹灰

        在鍋爐運(yùn)行當(dāng)中,受熱面上結(jié)渣或積灰使受熱面的傳熱變差,排煙溫度升高。為了減少排煙損失,如負(fù)荷滿足吹灰要求,按規(guī)定對鍋爐進(jìn)行吹灰,保持受熱面清潔,減少排煙熱損失。

        2.4 減小脫硝系統(tǒng)噴氨量

        噴氨量方面,現(xiàn)以脫硫側(cè)凈煙氣排放NOx質(zhì)量濃度為準(zhǔn),控制在85~95 mg/m3(標(biāo)態(tài),下同),加、減負(fù)荷時及時調(diào)節(jié)噴氨量,保證氨逃逸率不超標(biāo),并降低噴氨量。當(dāng)SCR區(qū)出口NOx質(zhì)量濃度與脫硫側(cè)凈煙氣排放NOx質(zhì)量濃度出現(xiàn)較大偏差時,應(yīng)及時聯(lián)系人員進(jìn)行檢修校驗(yàn)。目前白音華發(fā)電公司氨逃逸率均控制在0.21 mg/m3以下。

        2.5 采用滑壓運(yùn)行方式

        低負(fù)荷下定壓運(yùn)行,大型鍋爐難以維持主蒸汽及再熱蒸汽溫度,而變壓運(yùn)行時,鍋爐較易保持額定的主蒸汽及再熱蒸汽溫度。當(dāng)變壓運(yùn)行主蒸汽壓力下降,溫度保持一定時,雖然蒸汽的過熱比焓隨壓力的降低而降低,但由于飽和蒸汽比焓上升較多,總比焓明顯升高,這一點(diǎn)是變壓運(yùn)行取得經(jīng)濟(jì)性的重要因素。變壓運(yùn)行汽壓降低、汽溫不變時,汽輪機(jī)各級容積流量、流速近似不變,能在低負(fù)荷時保持汽輪機(jī)內(nèi)效率不下降,同時高壓缸各級與高壓缸排汽溫度都有所升高,這就保證了再熱蒸汽溫度,有助于改善熱循環(huán)效率。另外,在變壓運(yùn)行時,允許給水壓力相應(yīng)降低,在采用變速給水時可顯著減少給水泵的用電,減輕水流對給水泵的侵蝕,延長給水泵的使用壽命。

        為提高機(jī)組運(yùn)行效率,經(jīng)華電電力科學(xué)研究院試驗(yàn)測定,分別給出了白音華發(fā)電公司#1,#2汽輪機(jī)主蒸汽壓力與負(fù)荷最優(yōu)關(guān)系曲線,運(yùn)行中按滑壓曲線保持定-滑-定運(yùn)行方式,正常情況下滑壓偏置應(yīng)為0 MPa。

        (1)定壓方式下,壓力值由操作員設(shè)定,有上、下限制值,上限值為17 MPa,下限值為4 MPa,定壓變化速率為0.26 MPa/min。

        (2)滑壓方式下,滑壓的定值由負(fù)荷指令按照主蒸汽壓力與負(fù)荷曲線控制。

        #1機(jī)組自動滑壓的負(fù)荷范圍為180~565 MW,對應(yīng)的壓力范圍為5.90~16.67 MPa。各節(jié)點(diǎn)負(fù)荷與壓力的對應(yīng)關(guān)系見表1。

        表1 #1機(jī)組各節(jié)點(diǎn)負(fù)荷與壓力的對應(yīng)關(guān)系

        #2機(jī)組自動滑壓的負(fù)荷范圍為180~560 MW,對應(yīng)的壓力范圍為5.90~16.67 MPa。各節(jié)點(diǎn)負(fù)荷與壓力的對應(yīng)關(guān)系見表2。

        表2 #2機(jī)組各節(jié)點(diǎn)負(fù)荷與壓力的對應(yīng)關(guān)系

        3 降低廠用電率

        3.1 合理安排電動給水泵運(yùn)行方式

        (1)低負(fù)荷段采用單臺給水泵運(yùn)行。經(jīng)#2機(jī)組A給水泵最大出力試驗(yàn)結(jié)果得出:單臺電動給水泵運(yùn)行時,在保證安全的前提下,能滿足425 MW負(fù)荷要求(主蒸汽壓力按滑壓曲線設(shè)定,主蒸汽及再熱蒸汽溫度為540℃,背壓為9 kPa,主蒸汽流量為1350 t/h)。決定在機(jī)組低負(fù)荷(400 MW)且主蒸汽流量在1300t/h以下時采用單臺電動給水泵運(yùn)行方式,目前廠用電率降低明顯。

        (2)合理安排機(jī)組啟、停階段給水泵運(yùn)行方式。機(jī)組啟動后,特別是冬季,鍋爐上水至正常水位,停止給水泵運(yùn)行,待汽包水位降低至報(bào)警值或機(jī)側(cè)旁路投運(yùn)時,再啟動給水泵運(yùn)行;機(jī)組停運(yùn)時,鍋爐汽包壓力降低至1.7 MPa,將汽包水位上升至最高可見水位后停止給水泵運(yùn)行。

        3.2 鍋爐采用單側(cè)風(fēng)機(jī)運(yùn)行啟動方式

        鍋爐啟動單側(cè)引、送、一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行點(diǎn)火,在機(jī)組并網(wǎng)前方才啟動另一側(cè)風(fēng)機(jī)并列運(yùn)行。可減少單側(cè)風(fēng)機(jī)運(yùn)行時間7~10 h。

        3.3 對大功率電機(jī)進(jìn)行變頻改造

        白音華發(fā)電公司#1,#2機(jī)組凝結(jié)水泵、循環(huán)水泵均已進(jìn)行變頻改造,降耗效果顯著。單臺循環(huán)水泵頻率40~45 Hz即能夠滿足運(yùn)行需要,降低運(yùn)行電流約10 A。凝結(jié)水泵采用變頻方式運(yùn)行以后,凝結(jié)水母管壓力由3.2 MPa降低至1.5 MPa,600 MW工況下,凝泵高壓側(cè)電流能降低約50 A。

        3.4 其他節(jié)能措施

        (1)成對設(shè)置的低壓廠用變壓器,將其中1臺轉(zhuǎn)成熱備用,用1臺變壓器帶2段動力電源母線,節(jié)省1臺低壓廠用變壓器的空載損耗。

        (2)合理控制廠房內(nèi)的照明,保證照明充分的前提下及時關(guān)閉照明。

        (3)根據(jù)環(huán)境溫度情況及時停止設(shè)備電伴熱,以節(jié)省廠用電。

        4 減少工質(zhì)損耗

        4.1 降低補(bǔ)水率

        電廠補(bǔ)水率是一項(xiàng)重要指標(biāo),額定工況下補(bǔ)水率每升高1%,增加發(fā)電煤耗約0.0717g/(kW·h)。白音華發(fā)電公司從以下幾方面降低補(bǔ)給水量。

        (1)根據(jù)化學(xué)分析結(jié)果,合理控制鍋爐排污量,減少汽水損失。

        (2)加強(qiáng)閉冷水箱、凝結(jié)水補(bǔ)充水箱的水位控制,避免溢流。

        (3)合理安排真空泵的運(yùn)行方式,避免真空泵抽氣中大量帶汽,凝結(jié)成水后通過分離器溢流。

        (4)機(jī)組啟動后或運(yùn)行中每月對汽水系統(tǒng)閥門進(jìn)行一次全面檢查,確保關(guān)閉嚴(yán)密,對存在內(nèi)漏的閥門及時隔離處理,減少汽水損失。

        (5)制定措施,對機(jī)組排汽裝置灌水查漏或鍋爐水壓試驗(yàn)后的存水進(jìn)行回收。根據(jù)統(tǒng)計(jì),排汽裝置灌水查漏的回收水量約為880 m3/次,鍋爐水壓試驗(yàn)后回收水量約為500 m3/次(再熱器內(nèi)存水340 m3,剩余為主蒸汽、再熱蒸汽管路存水)。

        (6)對廠區(qū)暖氣系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造,避免因部分區(qū)域暖氣回水不暢而導(dǎo)致工質(zhì)就地外排。

        (7)對生產(chǎn)廢水和雨排水全部回收再利用。合理控制廢水池、回用水池及機(jī)力通風(fēng)塔塔盆水位,防止塔盆溢流,避免外排。

        4.2 降低工質(zhì)熱耗

        (1)冬季或春秋季運(yùn)行時,及時調(diào)整一次風(fēng)、二次風(fēng)暖風(fēng)器供汽電動門開度,保證暖風(fēng)器不凍的情況下,關(guān)小供汽總門,降低空氣預(yù)熱器入口冷風(fēng)溫度,達(dá)到降低排煙溫度、節(jié)約輔汽用量的目的。

        (2)對存在內(nèi)漏的汽水系統(tǒng)閥門及時隔離處理,減少高品質(zhì)汽水熱量損失。

        (3)通過系統(tǒng)改造,冬季將鍋爐連排擴(kuò)容器疏水引至廠房暖通換熱機(jī)組進(jìn)行熱量回收。

        (4)按照環(huán)境溫度編制溫度控制曲線,調(diào)整廠房暖氣系統(tǒng)一級汽水換熱機(jī)組二次側(cè)供水溫度,減少暖氣系統(tǒng)用汽量。

        5 結(jié)束語

        據(jù)2011—2015年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),白音華發(fā)電公司通過采取以上節(jié)能降耗措施,發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗由310.53 g/(kW·h)降低至300.56 g/(kW·h),發(fā)電廠用電率由8.01%降低至7.64%,補(bǔ)水率由2.04%降低至1.19%,取得了良好的節(jié)能效果?;痣姀S的節(jié)能降耗、提高經(jīng)濟(jì)效益的措施還有許多,需要更廣泛的相互交流和借鑒。

        [1]劉玉快,龐永梅,陳振洪,等.凝結(jié)水過冷度及對機(jī)組的影響[J].應(yīng)用能源技術(shù),2008(11):39-41.

        [2]崔修強(qiáng).火電廠凝結(jié)水過冷度產(chǎn)生的原因分析及對策[J].江西電力,2006,30(1):26-29,52.

        [3]肖國俊,包正強(qiáng).凝結(jié)水過冷度產(chǎn)生的原因及消除對策[J].電站輔機(jī),2005,26(4):22-26.

        [4]郭連偉.給水溫度對鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性及安全性的影響[J].中國化工貿(mào)易,2013(6):385.

        (本文責(zé)編:弋洋)

        TM 621

        B

        1674-1951(2016)10-0066-03

        陶再素(1975—),女,重慶梁平人,工程師,從事發(fā)電廠運(yùn)行管理方面的工作(E-mail:469968309@qq.com)。

        2016-05-09;

        2016-07-22

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