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        2021-10-27 07:38:56張春秋郝春來赫麗杰夏紀(jì)占
        化工技術(shù)與開發(fā) 2021年10期
        關(guān)鍵詞:煙氣催化劑效率

        張春秋,郝春來,赫麗杰,楊 健,夏紀(jì)占

        (1.營口理工學(xué)院材料科學(xué)與工程學(xué)院,遼寧 營口115014;2.遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司,遼寧 遼陽111003)

        NH3選擇催化還原NO(NH3-SCR)與CO選擇催化還原NO(CO-SCR),是消除氮氧化物(NOx)行之有效的手段[1-2],尤其是NH3-SCR,已被證明是現(xiàn)階段消除氮氧化物(NOx)最有效的方法。目前工業(yè)上常用的NH3-SCR催化劑是V2O5-WO3(MoO3)/TiO2催化劑。催化劑的高粉塵布置方式,使得催化劑長期處于300~400℃、高粉塵、含有SO2的環(huán)境中,會(huì)使催化劑中毒甚至失活,增加催化劑的更換頻率?,F(xiàn)在的煙氣脫硝催化劑的研發(fā)方向,是采用低粉塵布置,煙氣與催化劑反應(yīng)時(shí)的溫度一般在200℃以內(nèi),因此在脫除煙氣NOx時(shí),在低溫環(huán)境下使催化劑保持脫硝活性具有重要意義[3],其中Mn-Ce-Ti基催化劑粉體展示出良好的低溫活性[4]。

        近年來,國內(nèi)外學(xué)者對(duì)低溫Mn系催化劑的配方、制備條件及制備方法等進(jìn)行了研究,低溫SCR催化劑的研究取得了很大的進(jìn)步。但低溫SCR催化劑的制備成本高,工藝復(fù)雜且難以控制,不易實(shí)現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn),且報(bào)道較多的是粉體的催化性能,小試成型的報(bào)道較少。本文采用分步共混法制備了Mn-Ce-Ti基催化劑樣品,對(duì)比考察了活性組分添加量、焙燒溫度、焙燒時(shí)間對(duì)成型催化劑樣品脫硝效果的影響。

        1 實(shí)驗(yàn)部分

        1.1 實(shí)驗(yàn)試劑

        50%硝酸錳,硝酸鈰,硬脂酸,乳酸,二氧化鈦,20%氨水,去離子水。

        1.2 實(shí)驗(yàn)儀器

        電子天平,捏合機(jī),真空練泥機(jī),電熱鼓風(fēng)干燥箱,馬弗爐,煙氣分析儀,油壓千斤頂,AL-2700型X射線衍射儀(XRD),KYKY-EM6200型鎢燈絲掃描電子顯微鏡(SEM)。

        1.3 實(shí)驗(yàn)方案

        改變Mn-Ce-Ti基催化劑中的Mn(NO3)2添加量(10%、12%、14%)、焙燒溫度(400℃、500℃、600℃)、焙燒時(shí)間(3h、4h、5h)等變量,通過實(shí)驗(yàn)確定催化劑的最佳配方。模擬實(shí)際的煙氣組分,在SCR評(píng)價(jià)裝置上,100~180℃溫度范圍內(nèi),對(duì)催化劑樣品進(jìn)行脫硝效果評(píng)價(jià)。

        1.4 催化劑的制備

        催化劑的制備采用分步共混法。向燒杯中加入Mn鹽和Ce鹽(12∶1,質(zhì)量比),再將一定數(shù)量的去離子水加入燒杯中,在室溫條件下,用磁力攪拌器攪拌10min,得到前驅(qū)體溶液。分別稱取一定量的硬脂酸、乳酸、二氧化鈦、20%氨水、玻纖等,加入前驅(qū)體溶液中,在捏合機(jī)中攪拌。攪拌一定時(shí)間后,測定漿料的含水量和酸堿度達(dá)標(biāo)后,進(jìn)行24h陳腐。取出陳腐后的漿料,在真空練泥機(jī)中反復(fù)練泥幾次,用油壓千斤頂和模具將催化劑料漿擠出成型。將擠出的催化劑放置于電熱鼓風(fēng)干燥箱中,80℃持續(xù)干燥24h。把烘干的催化劑樣品放在馬弗爐中400~600℃焙燒3~5h,隨爐冷卻[4-5]。

        1.5 催化劑的脫硝性能測試

        Mn-Ce-Ti基催化劑的 脫硝活性裝置見參考文獻(xiàn)[6]。在SCR反應(yīng)器中放入體積為61.25cm3(9孔,外形尺寸35mm×35mm×50mm)的催化劑試塊,模擬實(shí)驗(yàn)煙氣由標(biāo)準(zhǔn)鋼瓶氣經(jīng)減壓后按照一定的比例混合而成。模擬煙氣的氣體組合與組分,在標(biāo)況下的氣體流量分別為:NO 流量 3.06mL·min-1(600×10-6),NH3流量 3.06mL·min-1(600×10-6),O2流量 1L·min-1,99.999%高純N2流量4.1L·min-1(平衡氣)。氧氣含量4%,模擬煙氣總流量5.1L·min-1,測試空速4995.9h-1。測試時(shí),要在每個(gè)溫度點(diǎn)滯留20min以上方可進(jìn)行分析。使用LB-70C型煙塵煙氣分析儀,在反應(yīng)前后,分別測試反應(yīng)器入口處和反應(yīng)器出口處的NO濃度。NO轉(zhuǎn)化率的計(jì)算公式如下:

        式中,[NO]in是反應(yīng)器入口處NO濃度;[NO]out是反應(yīng)器出口處NO濃度。

        1.6 催化劑的表征

        1.6.1 催化劑的晶體形態(tài)分析

        采用AL-2700型X射線衍射儀,CuKα輻射,得到X射線衍射(XRD)圖譜。設(shè)置2θ掃描角度范圍為10°~80°,以0.2°和1s·點(diǎn)-1的計(jì)數(shù)時(shí)間,X射線波長λ=0.15406nm,采集強(qiáng)度數(shù)據(jù),分析催化劑樣品(粉末)的晶型。

        1.6.2 催化劑的表面形貌分析

        用KYKY-EM6200型鎢燈絲掃描電子顯微鏡,設(shè)置對(duì)比度在50左右,電壓15kV,燈絲電流2.2A,在真空條件下觀察Mn-Ce-Ti基催化劑(片體)樣品的表面形貌。

        2 結(jié)果與討論

        采用分步共混法,制備不同的活性組分添加量、焙燒時(shí)間和焙燒溫度的Mn-Ce-Ti基催化劑樣品,采用XRD和SEM研究催化劑樣品的脫硝性能與結(jié)構(gòu)及表面形貌的關(guān)系。

        2.1 制備因素對(duì)Mn-Ce-Ti基催化劑低溫脫硝性能的影響

        2.1.1 Mn(NO3)2添加量對(duì)催化劑脫硝活性的影響

        表1為實(shí)驗(yàn)配料表。圖1為Mn(NO3)2添加量分別為10%、12%、14%的3個(gè)經(jīng)500℃焙燒4h的催化劑樣品,在100~180℃溫度區(qū)間的脫硝效率曲線圖。分別在100℃、120℃、150℃、180℃,測量了3種催化劑樣品的脫硝效率。Mn(NO3)2添加量為10%的催化劑樣品,其脫硝效率分別為72%、78%、86%、89%。Mn(NO3)2添加量為12%的催化劑樣品,其脫硝效率分別為86%、90%、91%、92%。Mn(NO3)2添加量為14%的催化劑樣品,其脫硝效率分別為84%、88%、90%、91%??梢钥闯鲈?100~180℃的測量范圍內(nèi),3種催化劑樣品的脫硝效率均隨溫度的增高而增高,隨著Mn(NO3)2添加量的增多而增多。其中,Mn(NO3)2添加量為12%的催化劑樣品,其脫硝效率最高,Mn(NO3)2添加量為14%的催化劑樣品次之,Mn(NO3)2添加量為10%的催化劑樣品最低。Mn(NO3)2添加量為14%的催化劑,其脫硝效率比添加量為12%的催化劑樣品低的原因,是在焙燒過程中,催化劑表面疏松的孔道被多余的活性組分阻塞,使得活性成分的疏松度降低,降低了活性成分的使用效果。吸附態(tài)的NH3數(shù)量及活性成分相對(duì)偏少,催化劑樣品表面的活性核心數(shù)量相對(duì)收縮等原因,使得在3個(gè)樣品中,Mn(NO3)2添加量為10%的催化劑樣品,在低溫條件下的脫硝效率偏低。

        表1 實(shí)驗(yàn)配料表

        圖1 不同活性組分添加量的Mn-Ce-Ti基催化劑的脫硝活性

        2.1.2 焙燒溫度對(duì)Mn-Ce-Ti基催化劑脫硝活性的影響

        圖2是Mn(NO3)2添加量為12%、分別在300℃、400℃、500℃下焙燒4h的3個(gè)催化劑樣品,在100~180℃溫度區(qū)間的脫硝效率曲線圖。從圖中可以明顯看出,500℃焙燒的催化劑樣品,在100℃時(shí)的脫硝效率最高為88%;400℃焙燒的樣品,由于Mn-Ce活性成分前驅(qū)體沒有完全分解為MnOx和CeOx,導(dǎo)致表面活性位點(diǎn)下降,因此脫硝效率低于500℃焙燒的樣品,脫硝效率為80%;600℃焙燒的樣品的脫硝效率最低為66%,原因是活性點(diǎn)被遮擋,比表面積減少。隨著溫度的增加,催化劑樣品的脫硝效率上升,180℃時(shí)3個(gè)樣品的脫硝效率均達(dá)到了90%以上。

        圖2 不同焙燒溫度下的12% Mn-Ce-Ti基催化劑的脫硝活性

        2.1.3 焙燒時(shí)間對(duì)Mn-Ce-Ti基催化劑脫硝活性的影響

        圖3是Mn(NO3)2添加量為12%、在500℃下分別焙燒3h、4h、5h的3個(gè)樣品,在100~180℃溫度區(qū)間的脫硝效率曲線圖。從圖3可知,經(jīng)過4h焙燒的催化劑樣品的脫硝效率最好,焙燒5h的催化劑樣品的脫硝效率最低。Mn(NO3)2添加量為12%的催化劑樣品,其脫硝效率隨焙燒時(shí)間的延長呈先提高后下降的趨勢,原因是催化劑的焙燒時(shí)間太長會(huì)破壞孔道結(jié)構(gòu),使得催化劑的活性和比表面積減少。

        圖3 不同焙燒時(shí)間下12%Mn-Ce-Ti基催化劑的脫硝活性

        2.2 制備變量對(duì)負(fù)載型Mn-Ce-Ti基催化劑物理化學(xué)特性的影響

        分別用X射線衍射儀和掃描電子顯微鏡分析了催化劑的物相和表面形態(tài)。

        2.2.1 催化劑物相分析

        對(duì)Mn(NO3)2添加量分別為10%、12%、14%,經(jīng)500℃焙燒4h的催化劑樣品進(jìn)行了XRD表征,結(jié)果見圖4。圖4中并沒有看到TiO2(金紅石)晶型的衍射峰,說明TiO2(銳鈦礦)晶型沒有向TiO2(金紅石)晶型轉(zhuǎn)變,活性成分MnOx、CeOx在載體表面高度分散或形成了無定形構(gòu)造。對(duì)比Mn(NO3)2添加量為12%、在不同溫度下(400℃、500℃、600℃)焙燒的催化劑樣品的XRD圖譜,其晶相均為銳鈦礦型TiO2晶相,400~600℃下焙燒3~6h,催化劑的晶相明顯沒有轉(zhuǎn)變。

        圖4 不同活性組分添加量的Mn-Ce-Ti基催化劑的XRD圖譜

        2.2.2 催化劑的表面形貌分析

        為了進(jìn)一步考察焙燒溫度對(duì)催化劑樣品低溫活性的影響,用掃描電子顯微鏡對(duì)不同焙燒溫度(400℃、500℃、600℃)下的催化劑樣品進(jìn)行了表征。結(jié)果表明,各焙燒溫度下的催化劑樣品的表面顆粒致密排列,未見顯著差異。

        3 結(jié)論

        本文以Mn(NO3)2為活性組分,Ce(NO3)·6H2O為活性助劑,TiO2為載體,采用分步共混法制備了Mn-Ce-Ti基脫硝催化劑。用單一變量實(shí)驗(yàn),結(jié)合XRD、SEM等表征手段,分析了不同制備變量對(duì)Mn-Ce-Ti基催化劑脫硝活性的影響,得出以下結(jié)論:

        1)采用分步共混法,制備了不同的活性組分添加量、焙燒溫度、焙燒時(shí)間的Mn-Ce-Ti基催化劑樣品?;钚越M分Mn(NO3)2添加量為12%、500℃下焙燒、保溫4h的樣品,其低溫脫硝效果最好,100℃下的脫硝效率達(dá)到87%,180℃時(shí)的脫硝效率達(dá)到94%。

        2)催化劑樣品的物相分析和表面形貌分析結(jié)果表明,在400~600℃下焙燒3~6h,催化劑樣品的主要晶型為銳鈦礦,未出現(xiàn)金紅石晶型,催化劑表面的顆粒致密排列,未受焙燒溫度及保溫時(shí)間影響。

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