陳永生
(福建華電電力工程有限公司,福州350003)
600 MW超臨界機組鍋爐水冷壁爆管原因分析
陳永生
(福建華電電力工程有限公司,福州350003)
電廠600 MW機組鍋爐水冷壁在機組啟動過程中發(fā)生爆管事故的處理過程。通過對爆口管樣進行宏觀、化學(xué)成分、金相、回路結(jié)構(gòu)等分析,認為是易溶紙堵塞,造成水冷壁管內(nèi)工質(zhì)減少繼而引發(fā)短時過熱爆管,同時機組制定了相關(guān)措施,避免此類事故再次發(fā)生。
超臨界機組;水冷壁;螺旋管圈;爆管;過熱;易溶紙
某電廠二期工程2×600 MW機組鍋爐為超臨界參數(shù)變壓運行直流爐,爐膛由膜式水冷壁組成,寬度18 816 mm,深度17 696 mm,從冷灰斗進口(標(biāo)高8300 mm)至標(biāo)高49 670 mm處采用螺旋管圈,在此上方為垂直管圈,高度約為23 m,過渡采用中間混合集箱。至2014年10月16日水冷壁爆管,鍋爐累計運行約40 494 h。
2014年9月30日,3#機組因節(jié)假日系統(tǒng)負荷低調(diào)停消缺,10月16日機組啟動,下午14:23并網(wǎng),18:00鍋爐1#角EF層燃燒器水冷壁區(qū)域發(fā)出4管泄漏報警,經(jīng)現(xiàn)場確認為水冷壁爆管,停爐檢查在鍋爐左墻距1#角EF層燃燒器頂部水冷套彎頭約1 m看火孔直通管處發(fā)現(xiàn)爆口(圖1),管子材料為15CrMoG、規(guī)格為超臨界機Φ38.1×6.36 mm。爆口周圍水冷壁管無明顯減薄,爆口下方回路向火側(cè)出現(xiàn)變色(圖2)。
在爆口、爆口上方和下方分別割取試樣,編號為1#樣、2#樣、3#樣。爆口宏觀形貌如圖3所示,呈短時過熱爆口特征,尺寸約100×15 mm。爆口②側(cè)呈脆性斷口特征,邊緣為鈍邊、壁厚輕微減薄;爆口①側(cè)存在較為明顯減薄,減薄處周圍存在眾多軸向微裂紋。爆口壁厚測量情況如表1所示,爆口內(nèi)壁存在氧化皮龜裂及脫落現(xiàn)象,爆口缺損處為管子泄漏時崩飛,殘余物未能找到。對1#樣進行化學(xué)成分檢測,檢測結(jié)果符合GB 5310-2008標(biāo)準(zhǔn)中15CrMoG材料化學(xué)成分的要求(表2)。
截取1#樣爆口處和爆口背面的橫截面及縱截面、2#樣向火側(cè)和背火側(cè)橫截面、3#樣向火側(cè)橫截面,經(jīng)鑲嵌、磨拋及化學(xué)侵蝕后進行金相檢驗,評定結(jié)果:①1#樣爆口金相組織為鐵素體+珠光體,晶粒呈拉伸纖維狀,為管件發(fā)生泄露時產(chǎn)生較大塑形變形引起(圖4);②其他截取樣品金相檢驗結(jié)果均未發(fā)現(xiàn)異常組織,金相組織為鐵素體+珠光體,珠光體區(qū)域完整,層片狀碳化物開始分散,趨于球狀化,晶界有少量碳化物,球化級別為2級,試樣橫截面金相組織如圖5~圖7所示。
對1#樣爆口處和爆口背面的橫截面及縱截面、2#樣向火側(cè)和背火側(cè)橫截面、3#樣向火側(cè)橫截面進行顯微硬度檢測,檢測結(jié)果如表3所示。對2#樣向火側(cè)及背火側(cè)、3#樣的向火側(cè)加工成拉伸試樣并進行常溫拉伸試驗,試驗結(jié)果符合GB 5310-2008標(biāo)準(zhǔn)中15CrMoG材料的要求(表4)。
圖1 爆管部位現(xiàn)場照片
圖2 爆口下方回路向火側(cè)變色照片
爆口及爆口附近金相組織為鐵素體+珠光體,珠光體球化評級為2級,說明管子短時超溫溫度未超過相變點溫度。爆管時間距離鍋爐點火時間短,爐膛內(nèi)觀察火焰刷墻現(xiàn)象不明顯,檢查爆口管相鄰管均未發(fā)現(xiàn)超溫現(xiàn)象,說明只是單管存在超溫現(xiàn)象,燃燒的中心偏差及鍋爐的運行操作不是管子過熱爆管的主要原因。根據(jù)管子的化學(xué)成分、金相組織、硬度值、拉伸試驗結(jié)果等分析,材質(zhì)也不是導(dǎo)到爆管的主要原因,檢查爆口管及相鄰管內(nèi)壁結(jié)垢情況,垢量不大,因此結(jié)垢因素也排除。
圖3 爆口宏觀形貌
表1 #1樣爆口壁厚測量結(jié)果mm
表2 #1樣化學(xué)成分檢測結(jié)果%
圖4 #1樣爆口橫截面圖5#1樣爆口背面橫截面金相組織(500×)金相組織(500×)
鍋爐水冷壁管在運行過程中吸收爐膛高溫輻射熱,管子的冷卻靠的是內(nèi)部蒸汽,如果管子內(nèi)部無蒸汽流動,或流動蒸汽量不足以使管子冷卻,則管子必然會發(fā)生超溫。綜合爆口下方回路向火側(cè)出現(xiàn)變色情況,推測水冷壁管短時過熱爆管原因為管內(nèi)工質(zhì)減少引起。對爆口上、下方回路進行通氣試驗,均通暢,沿下方回路檢查未發(fā)現(xiàn)其它泄漏點,回路彎頭射線抽檢未發(fā)現(xiàn)異物。經(jīng)現(xiàn)場核對,爆口管回路由水冷壁前墻下集箱右2管引出,因引出管與冷灰斗上水封密封焊縫處運行中膨脹受堵拉裂,此次節(jié)日調(diào)停檢修中對相應(yīng)管段進行更換,同時由于在機組停運過程中汽機側(cè)高、低旁管路出現(xiàn)故障情況抽真空執(zhí)行出現(xiàn)偏差,受熱面管內(nèi)積水較嚴(yán)重,進行新管焊接時因受熱面管內(nèi)水汽蒸發(fā)存在較大負壓,經(jīng)調(diào)整無效,焊接出現(xiàn)返工,為保證進度及焊口質(zhì)量,易溶紙使用量加大,而右2引出管底部水平段結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜,更換部位出口到螺旋上升管圈入口距離1000 mm左右,布置有3個直角彎頭,阻力大,在機組啟動初期,工質(zhì)流速低、流量小,量大的可溶紙容易堵塞彎頭。
圖6 #2樣向火側(cè)橫截面金相組織(500×)
圖7 #3樣向火側(cè)橫截面金相組織(500×)
表3 試樣硬度檢驗結(jié)果
表4 試樣常溫拉伸試驗結(jié)果
(1)對機組啟停機操作卡進行修訂,啟停過程中嚴(yán)格執(zhí)行操作卡,對影響操作缺陷立即安排處理。
(2)加強爐管焊接全過程規(guī)范化管理,明確易溶紙等封堵工藝。
(3)利用機組停運機會對鍋爐出現(xiàn)過拉裂及容易拉裂部位進行舉一反三普查,采取有效措施降低相應(yīng)部位焊縫處應(yīng)變。
綜上所述,此次爆管正是由于調(diào)停檢修爐管更換時易溶紙?zhí)钊灰?guī)范,機組啟動過程中堵塞水冷壁下部彎頭,造成管子內(nèi)工質(zhì)減少,引發(fā)短時過熱爆管。
[1]于程煒.超臨界直流鍋爐水冷壁爆管的特點及防治.火力發(fā)電廠鍋爐“四管”泄漏預(yù)防與控制技術(shù)研討會論文集[C],2006.
[2]丁吉榮.鍋爐屏式過熱器爆管原因分析.華電技術(shù),2008,32(11).
〔編輯 凌瑞〕
TM62
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10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2016.11.21