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        生料分料CAMCAM智能控制系統(tǒng)的研發(fā)與應(yīng)用

        2016-12-10 02:32:41歐陽(yáng)昆翔袁亦斌歐丹林梁逸敏
        水泥技術(shù) 2016年5期
        關(guān)鍵詞:分料生料預(yù)熱器

        歐陽(yáng)昆翔,袁亦斌,歐丹林,梁逸敏

        生料分料CAMCAM智能控制系統(tǒng)的研發(fā)與應(yīng)用

        歐陽(yáng)昆翔,袁亦斌,歐丹林,梁逸敏

        懸浮預(yù)熱器裝置是水泥企業(yè)必備的生產(chǎn)配套裝置。預(yù)熱器可分為單系列和雙系列,本文主要針對(duì)雙系列預(yù)熱器。預(yù)熱器的預(yù)熱作用對(duì)水泥熟料生產(chǎn)有著不可忽視的作用。本文以CAM(Cement's Automation and Management System,即水泥自動(dòng)化與管理系統(tǒng))智能控制系統(tǒng)為平臺(tái),創(chuàng)建神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,開(kāi)發(fā)出生料分料控制模塊,并在水泥企業(yè)實(shí)際應(yīng)用,實(shí)時(shí)控制分料閥,調(diào)整左右預(yù)熱器的喂料量,保證物料與熱風(fēng)量相協(xié)調(diào),穩(wěn)定預(yù)熱器左右兩側(cè)溫度平衡,提高熱效率。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)長(zhǎng)期使用表明,生料分料控制器控制效果良好,能夠有效地減少左右預(yù)熱器的溫度差異,提高預(yù)熱器熱效率,提升預(yù)熱器預(yù)熱效果,在水泥企業(yè)生產(chǎn)中有重要的推廣意義。

        預(yù)熱器;雙系列;CAM;智能控制;預(yù)熱效果

        1 引言

        近十幾年來(lái),我國(guó)水泥生產(chǎn)以新型干法生產(chǎn)技術(shù)為主導(dǎo)[1],在預(yù)分解窯爐煅燒工藝、節(jié)能粉磨技術(shù)、環(huán)境保護(hù)技術(shù)等方面,從設(shè)計(jì)到裝備制造都迅速達(dá)到了國(guó)際水平[2]。

        懸浮預(yù)熱器是一種將生料與分解爐出口排出的氣體相混合,并使生料懸浮在熱氣中進(jìn)行熱交換的設(shè)備。懸浮預(yù)熱器主要分旋風(fēng)預(yù)熱器、立筒預(yù)熱器以及混合型預(yù)熱器三大類。近年來(lái),隨著懸浮預(yù)熱技術(shù)的發(fā)展,新型高效、低阻的預(yù)熱器以及更合理的預(yù)熱器組合系統(tǒng)不斷涌現(xiàn)。如何減少燒成熱耗、降低風(fēng)機(jī)電耗、提高預(yù)熱器的換熱效率以及整體綜合優(yōu)化已成為研究的重點(diǎn)[3]。

        浙江邦業(yè)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱邦業(yè)科技)針對(duì)水泥行業(yè)開(kāi)發(fā)了一套智能控制系統(tǒng)——CAM智能控制系統(tǒng),其核心技術(shù)包括以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為內(nèi)核的多變量模型預(yù)測(cè)技術(shù)、滾動(dòng)優(yōu)化技術(shù)以及反饋校正技術(shù)[4]。在工廠現(xiàn)有DCS系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,額外增加一套CAM智能控制系統(tǒng),在不影響原本DCS系統(tǒng)的情況下,通過(guò)對(duì)控制參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)分析、優(yōu)化,再反饋給DCS系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)被控裝置的智能化、全自動(dòng)化操作。本文主要講述生料分料控制模塊。通過(guò)長(zhǎng)期實(shí)踐驗(yàn)證,與操作員手動(dòng)控制相比,在CAM智能控制系統(tǒng)中,生料分料控制器能夠有效減少左右預(yù)熱器兩側(cè)溫度差異,提升預(yù)熱器預(yù)熱效果。

        2 生料分料控制技術(shù)原理

        2.1預(yù)熱器功能簡(jiǎn)介

        如圖1所示,在新型干法水泥生產(chǎn)線中,生料由生料庫(kù)底經(jīng)斗式提升機(jī)喂入預(yù)熱器。在五級(jí)預(yù)熱器中,生料和熱氣流進(jìn)行熱交換,在到達(dá)C4A、C4B旋風(fēng)筒后進(jìn)入分解爐內(nèi)分解,然后進(jìn)入五級(jí)旋風(fēng)筒進(jìn)行料氣分離后,物料入窯煅燒。

        懸浮預(yù)熱器的主要功能在于充分利用回轉(zhuǎn)窯及分解爐內(nèi)排出的廢氣預(yù)熱生料,并使部分碳酸鹽分解,然后進(jìn)入回轉(zhuǎn)窯或分解爐內(nèi)繼續(xù)加熱分解。因此它必須具備使氣固兩相充分均勻分散、迅速換熱、高效分離等三個(gè)功能,只有兼?zhèn)溥@三個(gè)功能并且盡力使之高效化,方可最大限度地提高換熱效率,為全窯系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)、高效、低耗和穩(wěn)定生產(chǎn)創(chuàng)造條件[5]。

        Research and Application of Cam Intelligent Control System on Raw Material Distribution

        圖1 新型干法水泥生產(chǎn)線流程圖

        2.2預(yù)熱器的熱效率

        預(yù)熱器的熱效率指生料粉體凈獲得的有效能和加入系統(tǒng)的總有效能之比。影響預(yù)熱器熱效率的主要因素有粉體的懸浮效率、系統(tǒng)氣固比、預(yù)熱器的系列數(shù)和級(jí)數(shù)、氣固相的分離效率、漏風(fēng)影響等,本文重點(diǎn)關(guān)注系統(tǒng)氣固比對(duì)預(yù)熱器熱效率的影響[6]。

        理論研究表明,當(dāng)氣固比小于某值時(shí),氣固換熱效率隨氣固比的增加而升高,且非常敏感;當(dāng)氣固比大于某值時(shí),氣固換熱效率隨氣固比的增加而降低。因此,保持預(yù)熱器內(nèi)生料粉體與高溫氣體的比例在一個(gè)合適值,有助于大幅提高熱效率。

        2.3神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

        人腦思維分為抽象(邏輯)思維、形象(直觀)思維和靈感(頓悟)思維三種基本模式[7]。其中,直觀性思維指的是將分布式存儲(chǔ)的信息綜合起來(lái),結(jié)果是忽然間產(chǎn)生想法或解決問(wèn)題的辦法[8]。這種思維方式的根本之點(diǎn)在于:信息是分布儲(chǔ)存在神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)上,信息處理是通過(guò)神經(jīng)元之間同時(shí)相互作用的動(dòng)態(tài)過(guò)程來(lái)完成的。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)就是對(duì)直觀性思維方式的模擬,是一個(gè)非線性動(dòng)力學(xué)系統(tǒng),其特色在于信息的分布式存儲(chǔ)和并行協(xié)同處理。雖然單個(gè)神經(jīng)元的結(jié)構(gòu)極其簡(jiǎn)單、功能有限,但大量神經(jīng)元構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所能實(shí)現(xiàn)的行為卻是極其豐富的[9]。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)工作原理如圖2所示。

        本文將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)工作原理應(yīng)用于控制系統(tǒng)中。生料穩(wěn)料控制策略如圖3所示,分為輸入層、隱含層和輸出層,從輸入層輸入所需要的參數(shù),經(jīng)過(guò)隱含層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算,得出最佳控制參數(shù)以調(diào)節(jié)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備,最后輸出層輸出控制目標(biāo)參數(shù)。

        圖2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)示意圖

        圖3 生料穩(wěn)料控制策略圖

        2.4預(yù)熱器分料的意義

        在預(yù)熱器之上存在一個(gè)分料閥,其作用是將斗式提升機(jī)運(yùn)送來(lái)的物料分成兩份分別送入預(yù)熱器左右兩側(cè)的一級(jí)筒(C1A、C1B)中。在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,由于施工問(wèn)題、老化問(wèn)題等種種原因,從分解爐進(jìn)入五級(jí)筒C5A、C5B的高溫氣體雖然溫度大致相同,但體積卻是隨機(jī)不定,這就導(dǎo)致了左右兩側(cè)預(yù)熱器所能提供的高溫氣體體積存在巨大差異且時(shí)時(shí)變化[10]。此時(shí),若按照原本比例將生料分送至左右兩側(cè)預(yù)熱器,必然導(dǎo)致兩側(cè)預(yù)熱器所接受的生料量與氣體體積達(dá)不到最佳比例,嚴(yán)重影響預(yù)熱器換熱效率。實(shí)驗(yàn)表明,若是左右兩側(cè)預(yù)熱器溫度差異巨大,將大大降低生料與熱風(fēng)的熱交換效率。在某廠實(shí)驗(yàn)所得的分料控制前后的數(shù)據(jù)如表1所示(其中分解爐溫度近似,生料喂料量不變)。

        從表1可以看出,在控制分料閥之前,以固定比例向左右兩側(cè)預(yù)熱器輸送生料,C1A和C1B的平均出口溫度為375.1℃;分料控制后,自動(dòng)調(diào)節(jié)分料閥,根據(jù)溫度差異,實(shí)時(shí)改變向左右兩側(cè)預(yù)熱器輸送的生料比例,C1A和C1B的平均溫度為373.25℃。

        由能量守恒定律[11]可知,在其他條件一定的情況下(假設(shè)能量損耗相同),一級(jí)筒出口溫度越低,則生料通過(guò)熱交換獲得的能量越多,熱交換效率越高,預(yù)熱效果越好[12]。因此,控制生料分料有助于提升生料預(yù)熱效果。

        表1 某廠現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        3 生料分料控制方案

        3.1系統(tǒng)架構(gòu)

        智能控制系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)如圖4所示。智能控制系統(tǒng)的核心為CAM服務(wù)器組。一方面,CAM服務(wù)器組通過(guò)OPC數(shù)據(jù)服務(wù)器與工廠采用的集散控制系統(tǒng)(DCS)進(jìn)行交互,從而實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵過(guò)程參數(shù)和調(diào)節(jié)變量的采集、分析、計(jì)算、調(diào)節(jié)、反饋等各項(xiàng)功能,而操作人員通過(guò)集成在操作員站的人機(jī)交互界面(HMI),與智能控制系統(tǒng)進(jìn)行交互;另一方面,CAM服務(wù)器組也和位于工業(yè)以太網(wǎng)上的Web客戶端,以及位于Internet上的遠(yuǎn)程維護(hù)客服端進(jìn)行連接,供工程技術(shù)人員進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試、維護(hù)等各項(xiàng)工作。另外,在DCS系統(tǒng)中新增人機(jī)交互界面,供操作人員日常使用。

        3.2兩側(cè)一級(jí)筒溫度差的控制

        減少預(yù)熱器兩側(cè)溫度差、提高熱交換效率,進(jìn)而提升生料預(yù)熱效果是生料分料控制器的最終目的。傳統(tǒng)水泥生產(chǎn)依靠操作員手動(dòng)調(diào)節(jié)甚至不調(diào)節(jié)分料閥,其局限性在于:不能有效克服分料閥與一級(jí)筒出口溫度之間的時(shí)滯影響,不能準(zhǔn)確提前響應(yīng)溫度變化。邦業(yè)科技開(kāi)發(fā)的生料分料控制器,通過(guò)建立的分料閥與一級(jí)筒兩側(cè)出口溫度差之間的模型來(lái)預(yù)測(cè)溫度差的變化趨勢(shì),在得到實(shí)際溫度差值后,適度調(diào)節(jié)分料閥的開(kāi)度,同時(shí)通過(guò)前饋來(lái)預(yù)測(cè)二級(jí)筒出口溫度、三級(jí)筒出口溫度等變化對(duì)一級(jí)筒出口溫度產(chǎn)生的影響,最終使兩側(cè)出口溫度差值穩(wěn)定在±5℃以內(nèi),極大地改善了一級(jí)筒兩側(cè)出口溫度的平衡性。

        圖4 CAM智能控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架

        表2 國(guó)內(nèi)某水泥公司投用前后各一個(gè)月數(shù)據(jù)

        4 實(shí)踐結(jié)果

        生料分料控制器在國(guó)內(nèi)某水泥公司實(shí)際應(yīng)用近一年后,取得了良好的效果。以投用前后各一個(gè)月為例,統(tǒng)計(jì)出如表2所示的數(shù)據(jù)。其中C1A1、C1A2表示左側(cè)一級(jí)筒出口溫度,C1B1、C1B2表示右側(cè)一級(jí)筒出口溫度。

        從表2可以看出,生料分料控制器投用率在98%以上,客戶相當(dāng)認(rèn)可生料分料控制器的控制效果;投用前一級(jí)筒出口溫度均值為362.79℃,投用后一級(jí)筒出口溫度均值為361.81℃,初步證明生料分料控制有助于提高預(yù)熱效果。

        截取8h控制效果如圖5所示,C1A1、C1A2表示左側(cè)一級(jí)筒出口溫度,C1B1、C1B2表示右側(cè)一級(jí)筒出口溫度。其中C1D=(C1A1+C1A2)/2-(C1B1+C1B2)/2,即一級(jí)筒左右兩側(cè)出口溫度差。

        從圖5可以看出,生料分料控制器控制效果良好,一級(jí)筒兩側(cè)出口溫度差控制在±5℃范圍內(nèi),基本達(dá)到預(yù)計(jì)要求。

        5 結(jié)語(yǔ)

        生料分料控制器能夠有效地平衡預(yù)熱器兩側(cè)溫度差,這對(duì)水泥企業(yè)意義重大。預(yù)熱器預(yù)熱效率的提高,有助于穩(wěn)定分解爐溫度和窯工況,進(jìn)一步降低企業(yè)生產(chǎn)成本,同時(shí)可以減少因燒煤而產(chǎn)生的環(huán)境污染,對(duì)水泥企業(yè)節(jié)能減排有實(shí)質(zhì)性的作用。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)長(zhǎng)期使用表明,生料分料控制器控制效果良好,值得推廣。

        圖5 生料分料控制效果圖

        [1]范毓林.我國(guó)新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)的創(chuàng)新歷程[J].水泥技術(shù),2007,(2):21-23.

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        Research and Application of Cam Intelligent Control System on Raw Material Distribution

        TP183

        A

        1001-6171(2016)05-0028-04

        國(guó)家國(guó)際科技合作專項(xiàng)項(xiàng)目:工業(yè)回轉(zhuǎn)窯能源管理和控制一體化關(guān)鍵技術(shù)(2015DFA60200)

        通訊地址:浙江邦業(yè)科技股份有限公司,浙江杭州310052;2016-05-08;編輯:趙蓮

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