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        混流式機組轉(zhuǎn)輪裂紋原因分析及解決辦法

        2016-11-17 05:18:10馬劍瀅
        水電站機電技術(shù) 2016年10期
        關(guān)鍵詞:裂紋

        馬劍瀅

        (甘肅電投大容電力有限責任公司,甘肅 蘭州 730030)

        混流式機組轉(zhuǎn)輪裂紋原因分析及解決辦法

        馬劍瀅

        (甘肅電投大容電力有限責任公司,甘肅 蘭州 730030)

        通過對某水電站機組轉(zhuǎn)輪葉片產(chǎn)生裂紋的原因分析,找出了解決辦法,達到了較好效果,并對同類型機組提出了應(yīng)注意的問題和預防措施。

        混流式機組;轉(zhuǎn)輪;裂紋;處理

        1 概述

        水電站工程位于甘肅省迭部縣花園鄉(xiāng)東約0.3 km的益高村附近,距迭部縣城約75km。廠房內(nèi)安裝3臺單機容量20MW立軸混流式水輪發(fā)電機組。多年平均發(fā)電量為24705萬kW·h,年利用小時4118h。

        3臺機組相繼于2013年2月、4月和5月投產(chǎn)發(fā)電,3號機組最晚投產(chǎn)發(fā)電。在2014年機組檢修過程中發(fā)現(xiàn)1號機組、3號機組轉(zhuǎn)輪存在裂紋,且3號機組有兩條貫穿性裂紋,長度達到650 mm,后經(jīng)過返廠處理,安裝后目前運行穩(wěn)定。本文就轉(zhuǎn)輪裂紋產(chǎn)生的原因以及處理方法做一詳細的闡述,供大家學習交流。

        2 機組參數(shù)

        最大水頭 65.45 m

        加權(quán)平均水頭 61.78 m

        額定水頭 59 m

        最小水頭 54.6 m

        極端最小水頭 46.14 m

        多年平均含沙量 0.633 kg/m3

        多年平均懸移質(zhì)輸沙量 11.9×104t

        水輪機型號 HLX240-LJ-220

        額定出力 21 MW

        最大出力 24.0 MW

        額定轉(zhuǎn)速 272.7 r/min

        飛逸轉(zhuǎn)速 530 r/min

        額定流量 38.47 m3/s

        最大流量 45.45 m3/s

        額定點效率 94.4%

        最大效率 95.22%

        機組旋轉(zhuǎn)方向 俯視順時針

        軸向水推力 最大水頭65.45 m時,最大水推力為110 t。

        3 現(xiàn)象描述

        2013~2014年年度設(shè)備檢修時未發(fā)現(xiàn)異常,2014~2015年年度檢修時發(fā)現(xiàn)3號轉(zhuǎn)輪2個葉片出水邊與下環(huán)焊接部位出現(xiàn)650 mm、700 mm長的貫穿性裂紋。后經(jīng)仔細檢查在轉(zhuǎn)輪的13個葉片中除7號葉片外,其余葉片均存在裂紋,長度從20mm到200 mm不等。詳見表1、圖1。

        表1 各葉片裂紋長度

        從表1及圖1中可見轉(zhuǎn)輪裂紋數(shù)量之多、裂紋之長在近年來都是罕見的。

        1號葉片及13號葉片裂紋見圖2及圖3所示:

        圖1 轉(zhuǎn)輪

        圖2 1號葉片裂紋

        圖3 13號葉片裂紋

        13號葉片的裂紋從出水邊根部延伸至葉片中部位置,幾乎貫穿整個葉片,從圖2、圖3看出裂紋位置位于葉片出水邊與下環(huán)連接根部部位,在焊縫的熱影響區(qū)域內(nèi)。

        4 原因分析

        為解決轉(zhuǎn)輪裂紋問題,筆者從應(yīng)力分析、生產(chǎn)制造、安裝運行等方面對轉(zhuǎn)輪裂紋產(chǎn)生的原因進行分析。從而提出解決問題的方法措施。

        4.1 應(yīng)力分析

        從花園電站轉(zhuǎn)輪計算結(jié)果可以看出,轉(zhuǎn)輪在各種工況下應(yīng)力最大值均出現(xiàn)在葉片出水邊與下環(huán)連接根部位置,最大應(yīng)力值達到204.8MPa。此計算結(jié)果顯示的最大應(yīng)力位置與轉(zhuǎn)輪發(fā)生裂紋的部位相吻合。

        圖4 轉(zhuǎn)輪網(wǎng)格劃分

        圖5 轉(zhuǎn)輪葉片計算模型

        圖6 轉(zhuǎn)輪葉片計算結(jié)果

        4.2 選型方面

        從圖7可以看出,機組在選型之初,過分追求超負荷能力,而忽略了低負荷運行區(qū)域的穩(wěn)定性能。

        圖7 模型特性曲線

        4.3 焊接原因

        圖8看出在轉(zhuǎn)輪葉片與下環(huán)焊接根部存在氣孔現(xiàn)象;圖9顯示焊角處存在頸縮現(xiàn)象,并且過渡圓角過小,未能達到設(shè)計要求。

        圖8 轉(zhuǎn)輪葉片根部氣孔

        圖9 轉(zhuǎn)輪葉片出水片與下環(huán)焊接部位焊角

        4.4 制造、安裝原因

        在準備檢修轉(zhuǎn)輪,分解機組的過程中,發(fā)現(xiàn)上導、下導軸承間隙均超標,下導總間隙由安裝時的0.35 mm,增加到0.79~1.11 mm不等。遠遠超出設(shè)計要求。

        在檢查中還發(fā)現(xiàn)下導軸瓦瓦托于支柱螺栓接觸部位出現(xiàn)裂紋。如圖10所示。

        圖10 下導軸瓦瓦托裂紋

        4.5 主要原因

        通過以上4項內(nèi)容,綜合分析轉(zhuǎn)輪裂紋產(chǎn)生的原因主要有4方面:

        1)機組選型不當,過分追求機組的超發(fā)能力,而忽略了機組在額定工況以外運行區(qū)域的穩(wěn)定范圍,導致機組在低負荷運行區(qū)域運行時,轉(zhuǎn)輪應(yīng)力過大,機組存在安全隱患。

        2)轉(zhuǎn)輪在設(shè)計階段已經(jīng)測算出最大應(yīng)力在葉片出水邊與下環(huán)連接部位,在結(jié)構(gòu)設(shè)計時未針對性的采取降低應(yīng)力有效措施,導致最大應(yīng)力點始終存在于葉片出水邊與下環(huán)連接部位的薄弱環(huán)節(jié)。

        3)轉(zhuǎn)輪焊接階段,對焊接質(zhì)量把控不嚴,在焊縫處出現(xiàn)氣孔,以及縮頸現(xiàn)象,加劇應(yīng)力集中。

        4)下導軸瓦瓦托設(shè)計不合理,與頂瓦支柱螺栓接觸的部位厚度只有5 mm,無法承載軸瓦受力,在運行時發(fā)生斷裂,導致導瓦間隙變大,使得機組運行時振動、擺度值加大,加劇轉(zhuǎn)輪裂紋的產(chǎn)生。

        5 處理方法

        5.1 方案確定

        處理方案有兩種:1)新加工一臺轉(zhuǎn)輪替換有裂紋的轉(zhuǎn)輪;2)修復原有轉(zhuǎn)輪繼續(xù)使用。

        綜合上述兩種處理方案,為不影響現(xiàn)場發(fā)電,減少損失,最終選擇將舊轉(zhuǎn)輪進行修復后暫時解決今年汛期發(fā)電問題,然后投制一臺新轉(zhuǎn)輪,在檢修期間進行更換。

        5.2 修復轉(zhuǎn)輪的工藝方案

        基于轉(zhuǎn)輪裂紋長度大以及裂紋數(shù)量多的特征,研制修復方案采取以下措施:

        1)在裂紋頭部鉆止裂孔,孔徑不小于6 mm。2)開設(shè)焊接坡口、并打磨至要求,防止焊接時葉片開裂。

        3)在葉片出水邊與下環(huán)連接處、葉片出水邊與上冠連接處增加三角型筋板,以降低此處應(yīng)力提高抗裂紋能力。

        4)采取焊后退火的措施,消除焊接應(yīng)力。

        5.3 防止轉(zhuǎn)輪裂紋再次發(fā)生采取的措施

        1)降低轉(zhuǎn)輪葉片應(yīng)力。采取在應(yīng)力集中部位增加三角型筋板的方式,改善葉片受力情況和降低容易發(fā)生裂紋部位的應(yīng)力。

        2)提高安裝精度。在轉(zhuǎn)輪修理完成后,機組回裝階段,嚴格控制安裝質(zhì)量,將機組軸線調(diào)整至優(yōu)良范圍內(nèi)。

        3)增加下導瓦托的強度。將瓦托原來的厚度由5 mm增加至8 mm,重新加工8套瓦托。

        4)改善機組運行范圍。將機組運行范圍限定在1萬~2萬kW之間,避免在低負荷、以及振動區(qū)域運行。

        通過采取以上措施,機組于2015年1月28日并網(wǎng)發(fā)電,機組運行良好。

        6 結(jié)語

        轉(zhuǎn)輪裂紋是在世界范圍內(nèi)廣泛存在的現(xiàn)象,裂紋產(chǎn)生的原因與多種因素有關(guān),如:選型設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、材料選擇、加工制造、焊接工藝、安裝調(diào)試、運行范圍等,每一個環(huán)節(jié)都密切相關(guān),互相影響。轉(zhuǎn)輪裂紋嚴重影響電站的安全運行。在發(fā)生裂紋后需要準確分析原因,對癥及早處理。

        轉(zhuǎn)輪處理后已經(jīng)使用一個汛期,經(jīng)過檢查再未發(fā)現(xiàn)裂紋,目前運行穩(wěn)定。實踐證明轉(zhuǎn)輪裂紋臨時處理的方法是得當?shù)?,但是要徹底解決轉(zhuǎn)輪裂紋問題,還需要從根本上杜絕裂紋產(chǎn)生的原因。從設(shè)計、選型階段就要綜合考量轉(zhuǎn)輪的性能,不單純追求高效率、高指標,把電站的長期安全、穩(wěn)定運行放在首要位置。

        TV730.3

        B

        1672-5387(2016)10-0054-04

        10.13599/j.cnki.11-5130.2016.10.016

        2016-06-01

        馬劍瀅(1974-),男,高級工程師,從事水電站機電設(shè)備檢修維護管理工作。

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