劉生國
(中國水利水電建設(shè)工程咨詢中南有限公司,湖南 長沙 410014)
清蓄電站蝸殼焊接質(zhì)量控制研究與實施
劉生國
(中國水利水電建設(shè)工程咨詢中南有限公司,湖南 長沙 410014)
清遠(yuǎn)抽水蓄能電站采用高水頭、大容量、高轉(zhuǎn)速的可逆式蓄能機組,蝸殼材質(zhì)為厚板型高強鋼,焊接工藝復(fù)雜,施工質(zhì)量控制難度大,1號機組蝸殼焊縫超聲波探傷一次合格率未滿足南方電網(wǎng)示范工程建設(shè)目標(biāo)要求。本文歸納分析了焊接缺陷的主要原因,通過研究與實施質(zhì)量控制對策,后續(xù)機組蝸殼焊接質(zhì)量達(dá)到了預(yù)期效果,可供類似工程監(jiān)理借鑒。
蝸殼;焊接;質(zhì)量;控制;對策
清遠(yuǎn)抽水蓄能電站位于廣東省清遠(yuǎn)市境內(nèi),直線距離廣州75 km,樞紐工程由上水庫、下水庫、輸水系統(tǒng)、地下廠房洞室群及開關(guān)站、永久公路等部分組成。地下廠房內(nèi)安裝4臺立式單級混流可逆式蓄能發(fā)電機組,總裝機容量4×320 MW。電站最大水頭504.5 m,額定水頭470 m,最小水頭449.3 m。
水泵水輪機部件包括尾水管、底環(huán)、座環(huán)、蝸殼、轉(zhuǎn)輪、導(dǎo)水機構(gòu)、水導(dǎo)軸承等,其中蝸殼材質(zhì)為B610CF高強鋼,壁厚32~74 mm,重約226 t,廠家分瓣制造及運輸,工地組裝與焊接。清蓄電站蝸殼安裝是南方電網(wǎng)示范工程建設(shè)項目,施工質(zhì)量需滿足規(guī)范優(yōu)良等級標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《水電水利基本建設(shè)工程單元工程質(zhì)量等級評定標(biāo)準(zhǔn)》DL/T5113.3-2012,焊接質(zhì)量是蝸殼安裝質(zhì)量評定的主要檢查項目,其優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)為超聲波探傷檢測一次合格率≥95%,且同一部位焊縫的返工次數(shù)不超過1次。
水泵水輪機蝸殼的水力條件要比常規(guī)水輪機復(fù)雜,其焊接質(zhì)量直接關(guān)系到蝸殼結(jié)構(gòu)強度和機組運行安全。清蓄蝸殼采用厚板型高強鋼制造,管節(jié)最大壁厚達(dá)74 mm,最小管節(jié)內(nèi)徑僅為1 220 mm,焊接作業(yè)面狹小,焊接工藝復(fù)雜,施工質(zhì)量控制難度大。類似蓄能電站蝸殼焊接,普遍存在氣孔、夾渣、未熔合等質(zhì)量通病,甚至發(fā)生過蝸殼水壓試驗焊縫開裂、多次返工等質(zhì)量事故。
清蓄蝸殼組裝共有3條環(huán)縫需要現(xiàn)場焊接,每條焊縫長度分別為3 405 mm、6 225 mm、7 870 mm。1號機組蝸殼焊接完成后,按照焊接工藝規(guī)程要求,對焊縫進(jìn)行了100%PT、100%UT和20%TOFD無損探傷檢測,其中超聲波探傷(UT)一次合格率為92.5%,雖滿足規(guī)范的合格等級標(biāo)準(zhǔn),但低于規(guī)范優(yōu)良等級標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)檢測結(jié)果統(tǒng)計分析(詳見表1、表2),1號機組蝸殼焊縫存在氣孔、夾渣、形狀缺陷、未融合、咬邊、裂紋等缺陷,以氣孔缺陷為主,占焊縫總?cè)毕蓍L度的80%。
為確保蝸殼焊接質(zhì)量和實現(xiàn)南方電網(wǎng)示范工程建設(shè)目標(biāo),有必要分析焊接缺陷成因,研究焊接過程質(zhì)量控制對策,以提高后續(xù)機組蝸殼安裝施工質(zhì)量水平。
表11 號機組蝸殼焊縫超聲波探傷一次合格率統(tǒng)計表
根據(jù)1號機組蝸殼焊接的施工作業(yè)指導(dǎo)書、監(jiān)理日志、驗收記錄、施工記錄等文件資料,并結(jié)合對施工現(xiàn)場的調(diào)查,從“人、機、料、法、環(huán)、測”六個方面分析,排查出可能造成焊縫缺陷的14個末端原因:崗前系統(tǒng)培訓(xùn)不完善、焊接過程監(jiān)控力度不夠、烘箱和保溫筒保養(yǎng)維修不及時、焊接材料受潮、母材含碳量超標(biāo)、焊縫清根方法欠妥、焊接電流太小、坡口清理未徹底、坡口角度及間隙超標(biāo)、預(yù)熱溫度偏低、焊接環(huán)境相對濕度超標(biāo)、焊接部位風(fēng)速過大、檢測人員操作誤差、探傷儀器精度誤差。
表2 1號機組蝸殼焊縫缺陷類型調(diào)查統(tǒng)計表
經(jīng)過逐項核查和論證,確認(rèn)造成1號機組蝸殼焊縫“氣孔缺陷多”的主要原因有5個(詳見表3),分別是:崗前系統(tǒng)培訓(xùn)不完善、焊接過程監(jiān)控力度不夠、烘箱和保溫筒保養(yǎng)維修不及時、采用風(fēng)鏟清根、焊接電流太小。
表3 主要缺陷原因分析確認(rèn)表
4.1 制定對策
1)監(jiān)理部牽頭成立蝸殼焊接質(zhì)量控制小組,配備機械、焊接、電氣、檔案管理等專業(yè)技術(shù)人員,以加強事前、事中、事后施工質(zhì)量管控。
2)完善崗前系統(tǒng)培訓(xùn)。督促施工項目部重新組織培訓(xùn)及考核,要求培訓(xùn)內(nèi)容覆蓋率100%,焊工需取得高強鋼焊接技能認(rèn)定證書方可上崗。
3)修訂焊接過程監(jiān)控制度。修訂焊接過程質(zhì)量監(jiān)控制度,制定相關(guān)記錄表格,增加監(jiān)理旁站點,固定施工質(zhì)檢專職人員,并逐項落實職責(zé)。
4)按規(guī)定及時檢查維修焊接設(shè)備。制定焊接設(shè)備檢查維修記錄表,每月檢修次數(shù)不少于1次。
5)改變焊縫清根方法。采用碳弧氣刨清根,焊縫應(yīng)無熔渣和表面缺陷,清根合格率100%。
6)控制焊接電流滿足要求。督促施工項目部組織焊接工藝參數(shù)專項技術(shù)交底,技術(shù)員適時監(jiān)測調(diào)整電流大小,保證焊接電流滿足工藝規(guī)程要求。
在關(guān)系數(shù)據(jù)庫中,關(guān)系模式是有概念模式生成的。概念模式的表示方法一般為E-R圖。在E-R圖中,包括實體和聯(lián)系兩個元素,實體與實體之間的聯(lián)系類型有“1對1”、“1對多”和“多對多”三種,根據(jù)一定的規(guī)則和規(guī)范化要求,可以導(dǎo)出由實體和聯(lián)系生成的關(guān)系模式。因此,關(guān)系模式可以分為實體關(guān)系模式(實體表)和聯(lián)系關(guān)系(聯(lián)系表)模式兩類。根據(jù)關(guān)系數(shù)據(jù)模型的參照完整性要求,關(guān)系表之間存在主外鍵的約束關(guān)系,形成了關(guān)系圖。
4.2 對策實施及效果
4.2.1 完善崗前系統(tǒng)培訓(xùn)
在2號機組蝸殼焊接前,質(zhì)量控制小組重新組織業(yè)主、監(jiān)理、施工項目部的質(zhì)量技術(shù)管理人員和焊接作業(yè)人員進(jìn)行了崗前培訓(xùn)考核,內(nèi)容涵蓋施工安全規(guī)程、蝸殼焊接施工流程及其質(zhì)量控制要點、焊接材料的選擇、倉儲、烘焙及保溫注意事項、坡口清理及焊縫清根的注意事項、碳弧氣刨清根操作要領(lǐng)、焊接方法及工藝參數(shù)的選擇、焊接常見缺陷的預(yù)防及處理、高強鋼焊接技能考核等。
通過崗前系統(tǒng)培訓(xùn),全體人員對蝸殼焊接工藝規(guī)程和常見缺陷的預(yù)防方法,有了更深刻的認(rèn)識,素質(zhì)有了較大提高,焊接作業(yè)人員根據(jù)崗前培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行了焊接生產(chǎn)性試驗,6名專職焊工一次性通過了考試,取得了高強鋼焊接技能認(rèn)定證書。
4.2.2 修訂并落實焊接過程監(jiān)控制度
為規(guī)范蝸殼焊接質(zhì)量管理,施工項目部修訂了《蝸殼焊接過程監(jiān)控制度》,監(jiān)理部同步完善了《蝸殼焊接旁站監(jiān)理實施細(xì)則》,重點在定位焊接、正式焊接、焊縫清根、后熱消應(yīng)、探傷檢測、缺陷處理等施工環(huán)節(jié)增加監(jiān)理旁站點。
為有效落實蝸殼焊接過程監(jiān)控制度,質(zhì)量控制小組制定了《清蓄電站蝸殼焊接過程檢查表》,內(nèi)容涵蓋焊材倉儲保管及檢測、設(shè)備檢查維修、焊接參數(shù)監(jiān)測、工序驗收、質(zhì)量評價等管理環(huán)節(jié),并逐項落實到人。
為加大蝸殼焊接過程質(zhì)量監(jiān)控力度,按照焊接施工計劃,監(jiān)理和施工方各自指派1名專業(yè)人員跟班監(jiān)控施工質(zhì)量,并要求質(zhì)檢人員不得隨意更換。
質(zhì)量控制小組對蝸殼焊接過程監(jiān)控制度的可行性及落實情況進(jìn)行了效果檢查,發(fā)現(xiàn)修訂后的制度及其檢查記錄表格內(nèi)容健全、可操作性強。現(xiàn)場質(zhì)檢人員已落實到位,并進(jìn)行了跟班旁站監(jiān)控,旁站記錄完整、數(shù)據(jù)詳實可靠。通過蝸殼焊接過程監(jiān)控制度的實施,監(jiān)理工程師和施工質(zhì)檢人員不但明確了各自的職責(zé),同時也掌握了質(zhì)量控制的內(nèi)容和方法,真正落實了事前、事中、事后控制。
4.2.3 按規(guī)定及時檢查維修焊接設(shè)備
按照南方電網(wǎng)《施工機械(具)和設(shè)備管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》規(guī)定,督促施工項目部每月對焊接設(shè)備進(jìn)行2次檢查維修,及時更換故障設(shè)備。
在后續(xù)3臺機組蝸殼施工期間,電焊機、烘箱和保溫筒等設(shè)備運行正常,相關(guān)檢查記錄表格歸檔及時,確保了焊條烘焙及保溫滿足要求和正常生產(chǎn)。
4.2.4 清根方式由風(fēng)鏟改為碳弧氣刨
采用碳弧氣刨代替風(fēng)鏟清根,清根后人工打磨滲碳層和刨槽表面缺陷。清根工作由通過崗前培訓(xùn)考試合格的焊工進(jìn)行,首先在清根前檢測焊縫溫度,低于80℃時需對焊縫重新預(yù)熱;再將清根側(cè)的焊縫表層清除;然后用砂輪人工打磨修整刨槽,磨除滲碳層和氧化物、凹坑、氣孔等表面缺陷;最后采用滲透探傷檢查,確認(rèn)刨槽無缺陷。
經(jīng)過檢查,后續(xù)機組蝸殼焊縫清根合格率全部達(dá)到了100%,取得了預(yù)期效果。
4.2.5 控制焊接電流滿足工藝規(guī)程要求
為確保作業(yè)人員完全掌握焊接工藝要領(lǐng),施工項目部重新組織焊接工藝專項技術(shù)交底,重點講解焊接電流的選擇及其注意事項。質(zhì)量控制小組成員全過程旁站監(jiān)督,每隔15 min記錄一次焊接電流值,施工技術(shù)人員適時調(diào)整電流大小,使其滿足焊接工藝規(guī)程要求(Φ3.2焊條:平焊90~140 A,立焊80~130A,仰焊80~130A;Φ4.0焊條:平焊140~190A,立焊110~180 A,仰焊110~180 A)。
經(jīng)過統(tǒng)計核查,2號~4號機組蝸殼焊接電流實測值全部滿足工藝規(guī)程要求。
后續(xù)3臺機組蝸殼焊接完成后,按照焊接工藝規(guī)程要求,對焊縫進(jìn)行了100%PT、100%UT和20% TOFD無損探傷檢測。根據(jù)檢測結(jié)果統(tǒng)計分析,其中2號~4號機組蝸殼焊縫UT探傷一次合格率分別為97.8%、99%、99.2%,與1號機組相比,每條焊縫質(zhì)量有了明顯的提高,均高于目標(biāo)合格率,質(zhì)量控制活動取得了持續(xù)改進(jìn)的效果(詳見表4)。
全廠4臺機組的蝸殼焊縫UT探傷一次合格率平均達(dá)97.2%,焊接質(zhì)量整體達(dá)到了規(guī)范優(yōu)良等級標(biāo)準(zhǔn),實現(xiàn)了南方電網(wǎng)示范工程建設(shè)目標(biāo)。質(zhì)量控制小組的活動成果,榮獲2014年度國家工程建設(shè)優(yōu)秀QC小組一等獎,被評為2014年度全國優(yōu)秀質(zhì)量管理小組。
表4 4臺機組蝸殼焊縫超聲波探傷一次合格率統(tǒng)計表
目前,清蓄電站已有3臺機組投產(chǎn)發(fā)電,機組運行平穩(wěn),各項主要技術(shù)指標(biāo)均優(yōu)于國內(nèi)同類蓄能機組。通過蝸殼焊接質(zhì)量專項控制活動,我們摸索出了一套蓄能機組蝸殼安裝與焊接的施工監(jiān)理工作方法,將《蝸殼焊接作業(yè)指導(dǎo)書》、《旁站監(jiān)理實施細(xì)則》和《焊接施工過程監(jiān)控制度》形成企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),向今后類似工程推廣實施。
[1]東芝水電設(shè)備(杭州)有限公司.清遠(yuǎn)抽水蓄能電站蝸殼現(xiàn)場組焊要領(lǐng)書[Z],2012.7.
[2]Q/CSG411002-2011基建工程質(zhì)量控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(WHS)[S].中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司,2012.2.
[3]DL/T5070-2012水輪機金屬蝸殼現(xiàn)場制造安裝及焊接工藝導(dǎo)則[S].
[4]GB/T8564-2003水輪發(fā)電機組安裝技術(shù)規(guī)范[S].
[5]DL/T5113.3-2012水電水利基本建設(shè)工程單元工程質(zhì)量等級評定標(biāo)準(zhǔn)[S].
TV547.3
B
1672-5387(2016)10-0037-04
10.13599/j.cnki.11-5130.2016.10.011
2016-03-18
張廣川(1979-),男,工程師,從事水工金屬結(jié)構(gòu)設(shè)計工作。
收稿日期:2016-06-04
作者簡介:劉生國(1975-),男,高級工程師,從事水電站機電工程設(shè)計、監(jiān)理工作。