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        用夾點技術對丙烷脫氫制丙烯裝置換熱網(wǎng)絡優(yōu)化分析①

        2016-11-14 05:33:08馮李立鄭小青
        石油與天然氣化工 2016年5期
        關鍵詞:夾點丙烷冷器

        魏 江 馮李立 鄭小青 鄭 松

        1.杭州電子科技大學自動化學院 2.杭州坤天自動化系統(tǒng)有限公司

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        用夾點技術對丙烷脫氫制丙烯裝置換熱網(wǎng)絡優(yōu)化分析①

        魏 江1馮李立2鄭小青1鄭 松1

        1.杭州電子科技大學自動化學院2.杭州坤天自動化系統(tǒng)有限公司

        丙烷脫氫制丙烯是一種較新的丙烯生產(chǎn)工藝,目前國內(nèi)已有多套丙烷脫氫裝置。為了有效地降低裝置能耗,采用夾點技術對丙烷脫氫制丙烯工藝的換熱網(wǎng)絡進行了分析及流程優(yōu)化。結合實際生產(chǎn)操作參數(shù),建立了裝置全流程模型,并從該模擬結果中提取參與換熱的冷、熱物流數(shù)據(jù)。利用夾點分析技術,找出原有換熱網(wǎng)絡存在的問題,并提出了節(jié)能優(yōu)化方案,對優(yōu)化方案進行模擬計算,證明方案的合理性及節(jié)能效益。

        丙烷脫氫換熱網(wǎng)絡夾點技術流程模擬節(jié)能

        丙烷脫氫(Propane Dehydrogenation,PDH)制丙烯是丙烷在催化劑作用下脫氫生成丙烯的工藝,是一種以丙烷替代各種餾分油為原料來集中生產(chǎn)丙烯的新型工藝。該工藝具有原料單一、產(chǎn)品質(zhì)量好、轉化率高、副產(chǎn)物少等優(yōu)點,其越來越為市場所關注。節(jié)能挖潛和技術改造是提高企業(yè)經(jīng)濟效益的重要途徑之一,其中換熱網(wǎng)絡是化工過程中能量回收利用的一個重要子系統(tǒng)。PDH工藝設備眾多,流程復雜,本文應用換熱網(wǎng)絡優(yōu)化中的夾點技術對現(xiàn)有PDH工藝中的換熱網(wǎng)絡進行分析,以期從理論上探討其進一步節(jié)能降耗的可能性。

        1 PDH工藝流程模擬

        利用HYSYS軟件,建立實際裝置的全流程穩(wěn)態(tài)模型,得到換熱過程所涉及的各物流數(shù)據(jù),以進行夾點分析。選取部分模擬結果與裝置運行結果進行對比,見表1。由表1可見,模擬結果與實際運行數(shù)據(jù)高度吻合,較好地反映了裝置的實際運行狀況,模擬結果可用于之后的優(yōu)化工作。

        表1 裝置穩(wěn)態(tài)模擬結果Table1 Steady-statesimulationresultsofplant項目進料脫丙烷塔脫乙烷塔丙烷丙烯分離塔模擬結果實際數(shù)據(jù)模擬結果實際數(shù)據(jù)模擬結果實際數(shù)據(jù)塔頂溫度/℃50.5149.5062.8862.2310.2910.50進料溫度/℃30.0030.0339.0039.0020.3721.00塔底溫度/℃52.7852.5091.4293.0022.1822.00塔頂壓力/MPa16.5916.593.303.300.690.69塔頂采出量/(t·h-1)21.8921.361.181.8115.0415.00塔底采出量/(t·h-1)4.634.4595.1594.5256.0755.50

        2 換熱網(wǎng)絡的夾點分析

        夾點技術是目前應用最廣泛的熱集成技術之一,它將熱力學原理和系統(tǒng)工程相結合,對過程系統(tǒng)的能量進行優(yōu)化配置,提高系統(tǒng)的能量利用率,從而達到節(jié)能降耗的目的。利用夾點技術設計換熱網(wǎng)絡時應遵循3個基本原則[1-5]:①不應有跨越夾點的傳熱;②夾點之上不應設置任何公用工程冷卻器;③夾點之下不應設置任何公用工程加熱器。Aspen Energy Analyzer是Aspen公司推出的基于過程綜合與集成的夾點技術應用軟件,本文利用Aspen Energy Analyzer軟件,結合優(yōu)化后的操作參數(shù),對現(xiàn)有換熱網(wǎng)絡進行夾點分析,并提出改造目標和方向。

        2.1數(shù)據(jù)提取

        在建立好的穩(wěn)態(tài)模型中提取換熱網(wǎng)絡所涉及的冷熱物流的溫度、熱負荷、熱容流量等數(shù)據(jù),見表2。

        2.2換熱網(wǎng)絡夾點分析

        將提取的冷熱物流數(shù)據(jù)導入Aspen Energy Analyzer軟件,進行能量分析與用能診斷。通過分析夾點溫差及操作費用關系,選取最優(yōu)夾點溫差。最優(yōu)夾點溫差是指換熱設備中冷、熱物流在逆流條件下冷端和熱端之間的最小溫差,它反映了投資與能耗的權衡關系。最優(yōu)夾點溫差的確定需要綜合考慮設備投資和操作費用的關系。一般取最小年總費用對應的溫差為最優(yōu)夾點溫差。通過對夾點溫差和操作費用及同類裝置的相關經(jīng)驗選取最優(yōu)夾點溫差為10 ℃,得出夾點溫度為90 ℃,即夾點處熱物流的溫度為100 ℃,冷物流的溫度為80 ℃。冷熱物流復合曲線如圖1所示??偟膹秃锨€如圖2所示。由圖2可以得出,最小加熱公用工程為17 279.43 kW,最小冷卻公用工程為40 508.04 kW。裝置實際公用工程用量與所需最小公用工程用量對比見表3。由表3可知,目前還有較大節(jié)能空間。

        表2 換熱網(wǎng)絡物流數(shù)據(jù)Table2 Streamdataofheatexchangernetwork物流起始溫度/℃終點溫度/℃熱負荷/kW熱容流量/(kW·℃-1)產(chǎn)品氣壓縮機一段出口116.8045.004639.7864.62產(chǎn)品氣壓縮機二段出口128.0045.005532.4366.66熱泵壓縮機一段出口36.0023.0039088.073006.78熱泵壓縮機二段出口75.0041.008828.11259.65

        2.3原始換熱網(wǎng)絡分析

        表3中所示的實際冷卻公用工程用量為91 424.62 kW,高于計算出的最小冷卻公用工程用量40 508.04 kW。通過對流程進行分析,當前流程中產(chǎn)品氣壓縮機一段C101A出口溫度116 ℃,通過空冷器AE101降溫至45 ℃;產(chǎn)品氣二段出口C101B溫度128 ℃,通過空冷器AE102降溫至45 ℃,這違背了夾點技術設計換熱網(wǎng)絡時夾點之上不應設置任何冷卻器的基本原則。即產(chǎn)品氣壓縮機一段C101A和二段C101B出口氣降溫應該首先采用內(nèi)部取熱的方式,而不是直接通過空冷器降溫。

        2.4改造方案

        換熱網(wǎng)絡改造需要結合工業(yè)實際進行。制定換熱網(wǎng)絡改造方案時,一方面需要對工藝過程及用能情況進行分析,以獲得最大的能量回收和最小的年費用;另一方面需要對裝置的設備及管線布局進行分析,充分利用原有設備,減少設備投資,同時需要考慮改造后流程的配管問題及可操作性,盡可能使換熱流程結構簡單,便于操作、維修和管理。本文根據(jù)裝置用能情況,結合工業(yè)實際,選取脫乙烷塔、丙烷丙烯精餾塔用能進行分析,并提出如下改造方案。

        2.4.1脫乙烷塔的用能優(yōu)化

        利用HYSYS軟件中的靈敏度分析工具,在保證塔底產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,對脫乙烷塔進料溫度、塔底熱公用工程用量的關系進行模擬分析,見表4。由表4可見,在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況下,可以提高進料溫度,以減少塔釜蒸汽用量。通過分析獲取最佳的操作參數(shù)。

        表4 脫乙烷塔參數(shù)優(yōu)化對比Table4 Parametersoptimizationandcomparisonofthedeethanizercolumn進料溫度/℃塔底熱公用工程用量/kW39.0014086.4749.0013119.4059.0012064.0869.0010890.8579.009531.6989.006921.66

        考慮將產(chǎn)品氣一段二段出口氣的兩處能量加以回收,用來對脫乙烷塔進料進行預熱。一方面可以減少產(chǎn)品氣出口空冷器的負荷,節(jié)省電能;另一方面可以減少脫乙烷塔底部蒸汽的用量。改進后的換熱流程如圖3所示。

        2.4.2丙烷丙烯精餾塔的用能優(yōu)化

        丙烷丙烯塔T205采用熱泵精餾流程,根據(jù)穩(wěn)態(tài)模擬可見熱泵壓縮機一段C201A出口物料溫度38 ℃,用來對T205底部物料加熱;熱泵壓縮機二段C201B出口物料溫度76 ℃通過空冷器AE205降溫至40 ℃,通過FV1201閥進入V205對塔頂氣進行噴淋降溫??紤]將熱泵壓縮機二段出口物料熱量加以回收,用作進料脫丙烷塔再沸器的熱源,以減少AE205的負荷,從而節(jié)省電能和降低進料脫丙烷塔蒸汽用量。改進后的換熱流程如圖4所示。

        2.5經(jīng)濟分析

        采用上述方案對換熱流程進行改造后,需要新增3組換熱器,整個改造費用預計214萬元。對改進后的換熱網(wǎng)絡進行模擬,結果表明,空冷器AE101入口溫度從116 ℃降至69.63 ℃,空冷器AE102入口溫度從128 ℃降至87.75 ℃,兩臺空冷器所節(jié)省電量為224 kW;脫乙烷塔進料溫度從40 ℃提高至85 ℃,塔底熱公用工程用量從14 086.47 kW降至8 214.23 kW,節(jié)省熱公用工程用量為5 872.24 kW;熱泵壓縮機二段空冷器入口溫度從76 ℃降至53 ℃,節(jié)省電量80 kW;進料脫丙烷塔底部熱公用工程用量從3 615.66 kW降至2 632.34 kW,節(jié)省熱公用工程用量為983.32 kW??偟墓?jié)能效益為443.52萬元[6-7]。

        3 結 語

        利用夾點技術對該PDH工藝原換熱網(wǎng)絡進行分析后,確定出最優(yōu)夾點溫差,進一步提出了改造方案。經(jīng)過模擬計算,預期可節(jié)省能量約占熱公用工程的11%。換熱網(wǎng)絡改造后,半年就可以回收成本。該技術使換熱網(wǎng)絡能耗最大回收,節(jié)能效益可觀,為后續(xù)的技術改造提供了可靠的技術依據(jù)。

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        Optimization and analysis for heat exchanger network of propane dehydrogenation plant by using pinch technology

        Wei Jiang1, Feng Lili2, Zheng Xiaoqing1, Zheng Song1

        (1.AutomationAcademy,HangzhouDianziUniversity,Hangzhou311100,China) (2.HangzhouKuntianAutomationSystemCo.,Ltd,Hangzhou311100,China)

        The propane dehydrogenation (PDH) to propylene is a new process for the production of propylene. In order to reduce the energy consumption of PHD plant, the heat exchanger network of propane dehydrogenation plant is analyzed and optimized by using pinch technology. The whole process model of PDH plant is established based on the actual operation parameters, from which the properties of hot and cold streams involved in the heat exchange are obtained. The problems of the old heat exchanger network are found out and the energy saving optimization scheme is proposed using pinch technology. And the optimization scheme is simulated and calculated. The simulation results show that the optimization scheme is reasonable and may save energy.

        propane dehydrogenation, heat exchanger network, pinch technology, process simulation, energy saving

        國家自然科學基金“基于時空域模型分解策略的流程企業(yè)級協(xié)同優(yōu)化方法研究”(61304211)。

        魏江(1979-),男,浙江杭州人,杭州電子科技大學自動化學院講師,主要研究領域為優(yōu)化控制算法、計算機仿真模擬。E-mail:lili.feng@ktcontrol.com

        TE09

        ADOI: 10.3969/j.issn.1007-3426.2016.05.009

        2016-05-24;編輯:康莉

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