闞言強
山東王晁煤電集團熱電有限公司
關(guān)于循環(huán)流化床鍋爐脫硝提效改造的實踐
闞言強
山東王晁煤電集團熱電有限公司
闡述了循環(huán)流化床鍋爐在脫硝運行方面存在的問題,通過控制入爐煤顆粒度,改進水平煙道的口徑和角度,增加煙氣再循環(huán)系統(tǒng),經(jīng)過實踐應用,得出了成功的經(jīng)驗,環(huán)保達到超低排放要求,節(jié)約了脫硝劑的使用,收到良好的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益;這種綜合的改造經(jīng)驗在電站流化床鍋爐方面值得推廣應用。
循環(huán)流化床鍋爐脫硝;提效;改造
循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)是近十幾年來迅速發(fā)展的一項高效低污染清潔燃燒技術(shù),特別在電站領域得到廣泛的商業(yè)應用,相對于煤粉爐來說煤種適應性廣、沒有復雜的制粉系統(tǒng),特別適用于區(qū)域性熱電聯(lián)產(chǎn)機組,最大的優(yōu)點是NOx的原始排放濃度小,所以一般采用SNCR+SCR聯(lián)合脫硝技術(shù),來滿足日趨嚴格的環(huán)保要求。
山東王晁煤電集團熱電有限公司兩臺濟南鍋爐廠生產(chǎn)的130T/H高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐,采用SNCR+SCR聯(lián)合脫硝技術(shù)進行脫硝,20%的氨水作為還原劑,但是在實際運行中脫銷效果不好,處于排放標準要求的上限,稍有波動就出現(xiàn)排放超標現(xiàn)象,一直是困擾生產(chǎn)運行的難題。
(1)鍋爐運行中負荷70~95%時,流化床溫950~990℃,爐膛上部出口770~800℃,爐膛出口煙氣含氧量5~6%,此時上部雙側(cè)水平煙道的10支氨水噴槍全部投入,尾部NOx的排放折算后濃度為180~200mg/M3,運行工況稍有波動,就會出現(xiàn)超標;尾部煙道省煤器處的催化劑經(jīng)常出現(xiàn)堵塞,催化劑模塊半年就需要再生或更換一次。經(jīng)過分析認為流化床溫與爐膛出口煙溫溫差大,床溫高造成NOx生成濃度高,而爐膛上部出口煙溫低,溫度過低,反應速率很慢,使大量反應劑來不及參與反應,因而降低了脫硝效率,并且增加反應劑逃逸量,造成大量的氨水浪費和二次污染。
(2)流化床溫與爐膛上部出口煙溫溫差大,主要原因燃煤顆粒度不均,小顆粒度的占比例少,爐膛差壓小0.1~1.3KPa,燃燒后煙氣攜帶困難;旋風分離器分離效率低,部分細小顆粒沒有分離出來就被帶到尾部煙道了,導致循環(huán)灰灰量少,返料量下降,返料對于床料的冷卻能力降低,從而導致原有的熱平衡打破,造成流化床的床溫較高,為降低床溫,需要加大風量,從而進一步導致過量空氣系數(shù)增大,能耗上升,最終表現(xiàn)在爐膛上、下部溫差大。
(3)大量使用一次風,一、二次風比例失調(diào),爐膛內(nèi)富氧燃燒使流化床溫高,且尾部煙氣含氧量增加,致使NOx的排放折算濃度高。
(1)控制入爐煤顆粒度。維修輸煤系統(tǒng)的滾筒篩,提高篩分率,減少破碎量以減輕破碎機負擔;制定出定期更換制度,定期更換破碎機的篦子和錘頭,避免超期服役;在破碎機出口增加震動回篩系統(tǒng),即把破碎過的煤再篩分一遍,使粒徑大于12毫米的煤重新回到破碎機二次破碎,從而保證入爐煤的顆粒度,以便煤顆粒在爐膛內(nèi)充分燃燒,增加爐膛差壓。
(2)提高旋風分離器的分離效率。第一:從加速煙氣入手,提高煙氣進入分離器的切向速度來增加灰顆粒的離心力,這樣灰顆粒更容易分離出來。采用耐火澆筑料和耐熱鋼筋,把水平煙道截面改造成縮口變徑和下傾方向,這樣煙氣流速得以提高,下傾的煙道口更容易分離飛灰顆粒;第二:采用與中心筒同樣材質(zhì)的耐熱合金鋼把中心筒沿高度方向增加100毫米,來保證分離效率的提高。
(3)采用煙氣再循環(huán)系統(tǒng),降低尾部煙氣含氧量。其原理是在鍋爐排煙前抽取一部分低溫煙氣直接送入爐內(nèi),或與一次風或二次風混合后送入爐內(nèi),這樣不但可降低燃燒溫度,而且也降低了氧氣濃度,進而降低了NOx的原始生成濃度。再循環(huán)煙氣量與不采用煙氣再循環(huán)時的煙氣量之比,稱為煙氣再循環(huán)率。煙氣再循環(huán)率一般控制在10-15%。當采用更高的煙氣再循環(huán)率時,燃燒會不穩(wěn)定,未完全燃燒熱損失會增加。在引風機出口取經(jīng)過除塵的凈煙氣,通過Φ600煙道,利用自身壓差送到一次風機入口,不需要增加加壓風機和控制系統(tǒng),再由一次風機加壓送入點火風室,根據(jù)鍋爐負荷大小掌握調(diào)節(jié)閥開度控制再循環(huán)煙氣量,達到最佳工況。此舉通過降低一次風的含氧量來降低床溫、降低排放折算系數(shù)。
通過以上幾條改造措施,效果明顯,改造前后各運行數(shù)據(jù)如下表:
負荷煙氣含氧量氨水用量L/H NOx排放mg/M3T/H 120改造前改造后床溫(平均)℃960爐膛出口煙溫(平均)℃790 280 190 120 30 850 840 % 6 3 25
在相同鍋爐負荷的前提下,經(jīng)過改造,鍋爐效率不變,飛灰可燃物未見增加,氨水使用僅相當于改造前的十分之一,而且達到了環(huán)保排放的要求。
在電站循環(huán)流化床鍋爐中普遍存在脫硝效率低,氨水用量高的問題,改造前、后通過報表分析,改造后,使入爐煤顆粒度均勻,燃燒效率提高了,通過煙氣再循環(huán)降低了床溫,爐膛上、下部溫差減小,降低NOx的原始生成,達到超低排放的要求;氨水使用量大幅減少,并能提高了反應效率,從而減小氨的逃逸率,延長尾部SCR催化劑的使用壽命。年節(jié)約氨水約150多萬元,經(jīng)濟效益明顯,環(huán)保效果顯著,是非常值得推廣的脫硝提效改造經(jīng)驗。
[1]GB13223--2011火電廠大氣污染物排放標準[S].
[2]王恩祿等,低氮燃燒技術(shù)及其在我國燃煤電站鍋爐中的應用[J].動力工程,2004(24)
闞言強(1975-),男,漢,畢業(yè)于山東科技大學熱能動力工程專業(yè),高級技師、工程師,現(xiàn)任山東王晁煤電集團熱電有限公司總經(jīng)理,研究方向:電站鍋爐節(jié)能、環(huán)保改造。