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        淺析窯灰對熟料質量的影響

        2016-10-21 00:25:33楊本華
        科學與財富 2016年9期
        關鍵詞:收塵生料預熱器

        楊本華

        摘要:窯灰作為增濕塔和窯尾收塵系統(tǒng)獲得的生料,由于其以飛灰形式捕集,同時部分經(jīng)過窯內的高溫煅燒,因此窯灰與經(jīng)過粉磨獲得的新鮮生料物料在形貌和組成上都有顯著的不同。隨著新型干法水泥技術的發(fā)展、嚴格的粉塵排放標準和純低溫余熱發(fā)電的普及應用,窯灰的數(shù)量也在逐步增加,同時部分采用旁路放風的企業(yè)所獲得的部分旁路放風灰也將重新回到燒成系統(tǒng),這些因素都會造成生料成分的變化,影響預期生料目標值的變化,另外生料粉磨系統(tǒng)錯峰開停的節(jié)電措施也在增加生料波動的頻率。

        我公司擁有一條5000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線,并配套了額定發(fā)電能力9MW 的純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)。生料粉磨系統(tǒng)采用立式輥磨,生料均化庫規(guī)格為Ф18m×50m,儲量約為15000t,燒成系統(tǒng)采用雙系列五級旋風預熱器和Ф4.8m×72m回轉窯。生料粉磨系統(tǒng)停止運行后,窯灰直接入庫。然而由于窯灰與生料性質的差異造成的生料質量波動,曾一度困擾著公司熟料質量的控制。經(jīng)過技術部門綜合分析并采取對應的措施,較好地解決了上述問題。

        1. 窯灰料對熟料質量的影響

        生料磨停機3h后,入窯生料的KH和SM明顯下降,入窯生料的AM卻逐步升高(見表1),由此可以判斷我公司的窯灰成分中含有較多的氧化鋁和氧化硅,這與生料配料中使用粘土質原料是分不開的。隨著停磨時間的延長以及生料均化庫料位的下降,熟料飽和比也呈現(xiàn)明顯下降趨勢,如表2所示,造成熟料質量的大幅波動,同時給下道工序的控制增加了困難。

        從表1和表2中還可以看出,生料磨停機3h后,入窯生料的KH下降,AM提高,入窯生料易燒性變化較快,熟料 KH 出現(xiàn)大幅(KH 下降了0.029)波動,在煅燒過程中,易形成長厚窯皮,造成窯內結圈結球,破壞窯內熱平衡,嚴重影響中控室的正常操作。

        2. 原因分析

        對于生料磨停機期間熟料質量波動的問題,公司技術部門從出磨生料入手,逐一查找原因,發(fā)現(xiàn)不同來源的窯灰成分差異明顯,對生料的質量影響各不相同,但共同點是與粉磨生料的化學組成明顯不同。旋風預熱器的C1旋風筒收塵效果差,窯灰的數(shù)量偏多,正常情況下,窯灰占入窯生料的10%左右。生料磨停機后,窯灰通過出磨生料提升機入生料庫中,隨著生料均化庫存料的減少,窯灰占的比例越來越大,造成熟料的KH值快速降低。生料均化庫的使用效果較差也是引起生料質量快速波動的重要原因。表3為不同位置窯灰的化學組成對比情況。

        2.1 窯灰的來源及化學成分

        從表3可以看出,與正常入窯生料相比,窯灰中含有的CaO偏低約1.16%以下,而SiO2和Al2O3則呈現(xiàn)一定程度的偏高,尤其是氧化鋁偏高最為明顯,這是因為生料采用石灰石、砂巖、粘土、有色金屬灰渣四組分配料,石灰石、砂巖比粘土和有色金屬灰渣的易磨性差,因此出磨生料中石灰石的顆粒大,煙氣帶入SP 爐的含量就少。反映在率值上,SP 爐窯灰比入窯生料KH、SM降低,AM提高。

        增濕塔回灰與SP爐窯灰相比捕集能力較弱,反映在率值上,增濕塔窯灰比SP爐窯灰SM提高,KH降低。窯尾大布袋收塵器主要是收集SP爐和增濕塔沒有收集的部分,與入窯生料相比窯尾收塵器的細粉更多,因此SiO2、Al2O3、Fe2O3含量提高,CaO 含量更低,反映在率值上,窯尾大布袋收塵窯灰比入窯生料AM提高,KH、SM降低,這與生料配料所采用原料的易磨性有關,也與水泥企業(yè)的生產(chǎn)工藝有關。值得注意的是,即使在生料磨正常運行期間,也有一部分的窯灰通過氣體攜帶進入生料磨,由于這部分粉塵與生料均勻混合而無法單獨取樣檢測,在生料磨停止運行后,轉化為上述三部分窯灰,從而造成窯灰的性質變化更為明顯,也就是說,粉塵收集數(shù)量越多,對窯況正常運行影響越明顯。

        2.2生料均化效果

        生料磨停磨后大布袋收集的粉塵(窯灰)直接進入生料均化庫,然而我公司在工藝設計上生料均化庫均化效果并不理想。生料均化庫底的6個充氣區(qū)的18個電磁閥有9個損壞無法使用,各個充氣區(qū)未能按程序自動充氣循環(huán)卸料,只有1~2個區(qū)正常使用,造成生料均化效果差。因此當生料磨停機后,大布袋收塵器的窯灰未經(jīng)充分均化,形成上進下出的通道情形,此時大布袋收塵器窯灰在入窯生料中所占比例較大,導致入窯生料三率值變化明顯,熟料三率值也跟隨發(fā)生較大的波動。

        2.3預熱器收塵效果

        預熱器旋風筒的翻板閥經(jīng)過長期高溫作用嚴重變形,旋風筒內筒磨損嚴重,收塵效果差,導致大量生料隨煙氣逃離預熱器進入窯尾各煙氣處理系統(tǒng),引起入窯生料三率值在輥磨停機后變化明顯。

        3.措施與效果

        針對熟料煅燒系統(tǒng)存在的問題,從減小窯灰數(shù)量和降低生料波動兩方面著手解決生料波動劇烈的問題,同時在生產(chǎn)中有計劃地開停設備,預先控制生料率值體系朝上限方向發(fā)展,以及時補償窯灰對生料率值的影響。

        (1)提高生料均化庫的均化效率。徹底檢修生料均化庫底,更換損壞的電磁閥,實現(xiàn)均化庫六區(qū)的自動控制,嚴格按照計算機程序,及時更換入窯生料的變化區(qū)間,保證1h輪換一周。

        (2)在接到通知計劃停磨前2h,適當提高出磨生料KH值(按出磨生料KH值指標上限控制)。

        (3)盡量避免生料磨長時間停機,尤其是4h以上的停機。

        (4)改進預熱器系統(tǒng)撒料裝置,調整和更換翻板閥,改善生料布料效果,提高翻板閥鎖風的效果,提高旋風筒收塵效率,降低廢氣中的粉塵濃度。

        通過以上措施,2012年下半年生料均化效果明顯提高,入窯生料三率值較穩(wěn)定,出窯熟料三率值也不再出現(xiàn)明顯波動,熟料質量得以穩(wěn)定(見表4、表5),上述改造措施基本達到了預期的效果。

        4.結論

        通過綜合分析生料與窯灰化學組成的差異和水泥生產(chǎn)工藝中存在的問題,采取針對性的措施,熟料質量取得了良好的效果。同時也為水泥粉磨過程的質量控制打下了良好基礎。這與其他企業(yè)改變回灰入窯或者建立窯灰儲庫的措施不同[1]、[2],減小了設備改造的代價,為最大限度降低生產(chǎn)成本創(chuàng)造了條件。

        窯灰的來源點越多,窯灰與生料的成分差異就越大,同時粉塵環(huán)保排放標準要求越嚴格,窯灰的數(shù)量越多,生料質量波動受窯灰的影響越明顯,因此控制合適的生料細度和選擇適宜的物料粉磨,是控制窯灰影響生料成分的最有效措施。

        參考文獻:

        [1] 任善國.窯灰對熟料質量和窯系統(tǒng)的影響分析及采取的措施[J].水泥,2010(7):32-34.

        [2] 王國慶.窯灰影響熟料質量的處理方法[J].水泥,2006(11):12-13.

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