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        DXC—500大修列車換枕施工探討與實(shí)踐

        2016-10-21 16:24:37張鋒鏑
        裝飾裝修天地 2016年4期
        關(guān)鍵詞:軌枕大修油缸

        張鋒鏑

        摘要:傳統(tǒng)的大修換枕作業(yè)方式大致有兩種:龍門架更換軌排和人工換枕。隨著無縫線路的大范圍鋪設(shè),長軌的應(yīng)用,加之龍門架軌排車屬于超級超限車輛,作業(yè)安全系數(shù)低,無論作業(yè)和運(yùn)行都要受諸多限制,用龍門架換枕的作業(yè)方式,已經(jīng)逐漸被淘汰,退出大修換枕作業(yè)行列。人工成段換枕,勞動(dòng)強(qiáng)度大且需要大量勞力,尤其是困難地段,外雇勞務(wù)人員,安全意識差,現(xiàn)場作業(yè)組織困難,隨著鐵路改革步伐的加快,安全要求的不斷提高,原有人工換枕作業(yè)模式已經(jīng)不適應(yīng)鐵路改革和發(fā)展的需要。為確保施工安全、提升換枕作業(yè)效率,采用機(jī)械換枕取代人工換枕施工是鐵路發(fā)展的必然方向。

        關(guān)鍵詞:大修列車;DXC-500;換枕施工

        一、大修列車換枕施工

        2014年我段引進(jìn)金鷹重型工程機(jī)械有限公司生產(chǎn)的DXC-500型大修列車,于2015年進(jìn)行試車并上線換枕。

        1.大修列車主要技術(shù)參數(shù)

        1.1運(yùn)用條件

        線路最大超高 180mm

        線路最大坡度 26‰

        鋼軌類型 50kg/m、60 kg/m、75 kg/m

        軌枕類型 69型、Ⅱ型、Ⅲ型

        運(yùn)行通過最小曲線半徑 180m

        作業(yè)通過最小曲線半徑 250m

        1.2整機(jī)性能參數(shù)

        最高連掛運(yùn)行速度 100km/h

        最高自運(yùn)行速度 5km/h

        作業(yè)速度 0~1.1km/h

        1.3作業(yè)性能參數(shù)

        軌枕鋪設(shè)間距精度 ±10mm

        軌面水平 ±10 mm

        線路高低 ±10 mm

        軌枕方正 ±10 mm

        軌枕鋪設(shè)間距調(diào)整范圍 500mm~750mm

        2.成立車間及學(xué)習(xí)培訓(xùn)

        2.1成立車間

        為便于管理和突出專業(yè)化管理,2015年2月,我段專門成立了大修列車車間,具體負(fù)責(zé)大修列車的運(yùn)用和管理。

        段安排一名副段長具體主抓大修列車的調(diào)試和施工,在組建大修車間過程中,按照“業(yè)務(wù)精、技術(shù)熟、作風(fēng)實(shí)并具有現(xiàn)場實(shí)際經(jīng)驗(yàn)”的標(biāo)準(zhǔn),在全段范圍選拔精通機(jī)械、電氣、液壓等技術(shù)人員參加調(diào)試,選拔有豐富現(xiàn)場管理經(jīng)驗(yàn)技術(shù)業(yè)務(wù)骨干,擔(dān)任大修列管理人員,大修列車各操作人員都具有大專以上學(xué)歷,從各車間抽調(diào)精通機(jī)械、電氣焊、鉗工修理等專業(yè)人員加入大修列車間。

        2.2學(xué)習(xí)培訓(xùn)

        2014年接車后,段領(lǐng)導(dǎo)非常重視,為了盡快掌握這門新技術(shù),駕馭這臺巨無霸,段從大專畢業(yè)生中精選部分人員,組成學(xué)習(xí)小組,對應(yīng)大修列車關(guān)鍵號位,派到武漢大機(jī)段換枕施工現(xiàn)場,跟班學(xué)習(xí)大修車換枕實(shí)作,為下一步大修列車的順利使用打好基礎(chǔ)。

        2015年3月,主管副段長帶隊(duì),組織段技術(shù)、設(shè)備、安全及大修列車全體操作人員,到武漢大機(jī)段大修列換枕現(xiàn)場學(xué)習(xí),為了達(dá)到良好的學(xué)習(xí)效果,我們主要從以下四個(gè)方面開始學(xué)習(xí)。

        一是操作人員初步分工,對應(yīng)相應(yīng)的操作號位專項(xiàng)學(xué)習(xí)。

        二是要求每個(gè)學(xué)員帶著問題學(xué)習(xí),每天返回駐地后開研討會,討論消化當(dāng)天學(xué)習(xí)情況,提出次日的學(xué)習(xí)問題。

        三是要求學(xué)員把武漢大修列車的全車工裝改進(jìn)部位,對應(yīng)自己的號位,拍好照片或錄像帶回。

        四是學(xué)習(xí)武漢段的內(nèi)業(yè)管理,研討技術(shù)安全措施。

        3.設(shè)備調(diào)試階段

        2015年4月,在金鷹重工技術(shù)人員的指導(dǎo)下,大修車間在榆樹屯大修基地,對大修列車的作業(yè)機(jī)構(gòu)、液壓系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、測量裝置等系統(tǒng)進(jìn)行了全面調(diào)試和改進(jìn),其主要調(diào)試項(xiàng)目如下。

        第一、要求操作人員掌握整車作業(yè)機(jī)構(gòu)的功能和原理,熟悉每一個(gè)操作手柄所對應(yīng)的控制部位和機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)方向。

        第二、整車對液壓系統(tǒng)的走行和工作壓力參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,使其達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)節(jié)新、舊枕輸送帶馬達(dá)轉(zhuǎn)速,使各輸送帶速度達(dá)到均衡。

        第三、對新枕鋪設(shè)機(jī)構(gòu)計(jì)數(shù)器位置進(jìn)行調(diào)整,避免計(jì)數(shù)的損壞,消除了計(jì)數(shù)器的錯(cuò)誤反饋信號,保證放枕有序,從而避免軌枕門卡枕。

        第四、對龍門吊整體框架平行度進(jìn)行校正;通過人員操作來驗(yàn)證走行速度和制動(dòng)效果。

        第五、在動(dòng)力犁、新枕鋪設(shè)機(jī)構(gòu)上部增設(shè)吊裝立柱和吊環(huán),有利于升降系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)懸掛手拉葫蘆,進(jìn)行起復(fù)作業(yè)時(shí)提升動(dòng)力犁和新枕鋪設(shè)機(jī)構(gòu)。

        通過設(shè)備調(diào)試,不僅讓設(shè)備性能得到了改善,同時(shí)也讓培訓(xùn)人員對大修列車有了更為深刻的認(rèn)識,逐步熟悉作業(yè)機(jī)構(gòu)的操作步驟和系統(tǒng)的調(diào)試方法。

        4.現(xiàn)場換枕作業(yè)

        2015年5月8日,我段大修列車在佳富線正式換枕施工,天窗時(shí)間是6小時(shí),在施工初期,安排的計(jì)劃任務(wù)比較少大致每天200m-500m,一是為了保正點(diǎn)和鍛煉隊(duì)伍,同時(shí)繼續(xù)調(diào)試設(shè)備;二是發(fā)生機(jī)械設(shè)備故障時(shí),預(yù)留充足的維修及處理時(shí)間。隨著換枕作業(yè)的進(jìn)行,熟練程度的增加,在無限制條件時(shí),逐漸提高了施工進(jìn)度,最高時(shí)達(dá)到日進(jìn)度1.05km。

        4.1斷軌

        2015年施工中共計(jì)發(fā)生3次斷軌,為防止發(fā)生斷軌,在施工前已經(jīng)請工務(wù)部門,對施工區(qū)段的鋼軌進(jìn)行了探傷,未發(fā)現(xiàn)傷軌。分析原因:發(fā)現(xiàn)3次斷軌均在長軌的焊口處,而且3次都是陰雨天氣,作業(yè)軌溫低,與長軌的鎖定軌溫差都超過20度,由于軌溫差比較大,鋼軌內(nèi)部產(chǎn)生拉應(yīng)力,是在鋼軌薄弱處發(fā)生斷軌直接原因。第一斷軌時(shí),由于缺乏相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和措施,險(xiǎn)些碰傷作業(yè)人員。

        4.2翻枕

        現(xiàn)場作業(yè)初期,一旦作業(yè)速度加快,舊枕拾取超過每分鐘9根時(shí),拾取到舊枕輸送帶OT1上的舊枕就開始翻滾,發(fā)生翻滾后,舊枕堆積在一起,必須停車處理,嚴(yán)重制約了換枕進(jìn)度,同時(shí)處理翻枕也比較危險(xiǎn),容易擠傷手指。

        采取措施:專門設(shè)2人處理翻枕,為減少翻枕實(shí)驗(yàn)了很多辦法,但是沒有效果,一直到2015年施工后期,在廠家的幫助下,逐步調(diào)整NT1的轉(zhuǎn)速和拾取機(jī)構(gòu)的液壓系統(tǒng),使舊枕拾取與NT1的輸送同步,取得了可喜的效果,舊枕拾取可達(dá)到每分鐘12根不翻枕。由于翻枕量的大幅減少,從根本上提高了換枕進(jìn)度。

        4.3舊枕拾取油缸損壞

        由于換枕作業(yè)時(shí),舊枕拾取油缸要頻繁地往復(fù)動(dòng)作,若按一個(gè)作業(yè)點(diǎn)完成500米的換枕任務(wù)來計(jì)算,需更換軌枕833根,這就意味著舊枕拾取機(jī)構(gòu)各油缸需聯(lián)合完成833個(gè)往復(fù)動(dòng)作;另外,軌枕自身的重量對拾取機(jī)構(gòu)會造成一定的沖擊,使部分油缸活塞桿受到剪切力,時(shí)間一長,油缸活塞桿或缸壁將出現(xiàn)變形,甚至斷裂。舊枕拾取機(jī)構(gòu)處作業(yè)面空間狹小,現(xiàn)場更換油缸困難,幾次險(xiǎn)些因油缸損壞造成晚點(diǎn)。

        計(jì)劃采取的措施:為避免在作業(yè)過程中因油缸問題造成誤點(diǎn),一是計(jì)劃對舊枕拾取機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵油缸進(jìn)行標(biāo)示,另外再準(zhǔn)備一套油缸按周期(一般為一個(gè)星期)進(jìn)行更換,將換下的油缸送交檢修車間進(jìn)行檢驗(yàn)修理,以便用于下一周期的更換。

        二是盡量采購及使用優(yōu)質(zhì)的油缸,維修保養(yǎng)時(shí)仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更換,不把帶病油缸帶到現(xiàn)場。

        4.4動(dòng)力犁油缸泄壓

        施工初期由于動(dòng)力犁升降油缸泄壓,造成換枕后的線路高低、水平超限,影響搗固作業(yè)及開通后放行列車,檢查及調(diào)整油缸未解決泄壓問題。

        采取措施:在車的兩側(cè)自制2根深度拉桿,拉桿的長度可以調(diào)節(jié),兩端分別固定在車體和耳環(huán)上見圖3,當(dāng)動(dòng)力犁下降到設(shè)計(jì)深度時(shí)上好拉桿,從根本上解決了標(biāo)高不穩(wěn)問題。

        二、運(yùn)用體會及設(shè)想

        大修列車在我段運(yùn)用至今,通過不斷改進(jìn),在設(shè)備性能、施工組織等方面已有較大的改善。但機(jī)械操作、工序組織、工位的改造等問題依然存在,下步將從以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)。

        1.軌枕間距的控制

        2015年現(xiàn)場作業(yè)時(shí)多次測量軌枕間距,近20%的軌枕間距達(dá)不到技術(shù)要求,大修列設(shè)計(jì)的軌枕間距的技術(shù)參數(shù)是±10 mm,決定下步同廠家技術(shù)人員一起研究探討,攻克軌枕間距達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的難關(guān)。

        2.舊枕拾取處的粉塵

        舊枕拾取作業(yè)斷面附近粉塵較大,特別是春秋干燥季節(jié)更為嚴(yán)重,為改善職工的作業(yè)環(huán)境,計(jì)劃增加抑塵或降塵設(shè)備,或者給操作人員配備良好的防塵備品,保證作業(yè)人員的身體健康。

        3.龍門吊作業(yè)效率問題

        通過一年的換枕作業(yè),可以看出一旦龍門吊運(yùn)距超出6個(gè)平板的距離,1臺龍門吊作業(yè)效率制約著換枕作業(yè)效率,新枕運(yùn)不進(jìn),舊枕運(yùn)不出,特別是在曲線地段和運(yùn)距遠(yuǎn)的時(shí)候,軌枕運(yùn)輸跟不上,這種現(xiàn)象更為突出,在天窗時(shí)間長的作業(yè)區(qū)段,今后考慮使用2臺吊車交叉作業(yè),提高換枕作業(yè)效率。

        三、成效評估

        從大修列車總體上看,因大修列車本身組成結(jié)構(gòu)復(fù)雜,工作機(jī)構(gòu)、鎖定機(jī)構(gòu)是已有的大型機(jī)械最復(fù)雜的一臺,相對它發(fā)生故障率、風(fēng)險(xiǎn)概率增高,換枕作業(yè)程序復(fù)雜,操作號位多,再加上預(yù)卸扣件、撤除舊膠墊、墊上新膠墊等地面配合工序,作業(yè)環(huán)節(jié)多,工序銜接緊湊,往往一個(gè)小的工序、小的環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,大修列車全列不得不停車,直接影響作業(yè)進(jìn)度,所以說大修列車操作的消化吸收和熟練過程是必不可少的一個(gè)階段。盡量縮短這個(gè)階段和少走彎路是我們下步追求的目標(biāo)。

        大修列車換枕作業(yè),在橋梁、隧道、站內(nèi)等空間狹小的特殊地段施工中發(fā)揮出顯著優(yōu)勢,特別是橋上換枕的難度已大幅降低,接近普通線路,大修列車解決了多年困擾大修人困難地段換枕的難題。

        從施工組織上看,同人工換枕相比,由于機(jī)械取代了人力,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,減少了作業(yè)人員,縮短作業(yè)區(qū)段,有利于施工組織,使安全達(dá)到有序可控。

        從安全上看,同人工換枕相比,省去了預(yù)卸新枕、天窗外擺枕、回收舊枕、回收舊料等危險(xiǎn)的作業(yè)環(huán)節(jié),大修列車作業(yè)能夠做到“活完場清”,提高了換枕的安全系數(shù),同時(shí)換后的線路的高低、水平、方向等線路狀態(tài),比人工換枕有了很大提高,大修列車換枕,完全能夠滿足當(dāng)前施工高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的需要。

        從經(jīng)濟(jì)效益上看,同人工換枕相比,機(jī)械換枕降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,比較人工換枕節(jié)省了大量外雇勞動(dòng)力,降低人工使用費(fèi)。隨著市場人工換枕勞務(wù)費(fèi)的不斷增加,深刻體會到大修列車換枕取代人工換枕將是鐵路發(fā)展的必然趨勢,特別是在困難地段換枕有明顯的優(yōu)勢。下步工作努力方向,將在減少設(shè)備故障、加強(qiáng)工序組織、降低換枕成本等多方面下功夫,不斷提升大修列車作業(yè)效率。

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