唐萊智 林森 孟青春
【摘 要】基于核安全要求,核電廠需要多種系統(tǒng)運行支持其穩(wěn)定安全運行,而這些系統(tǒng)中包括了大量的電機設(shè)備,通過對電機設(shè)備故障長期的大數(shù)據(jù)歸納可以看出,電機設(shè)備的損害很大一部分是其轉(zhuǎn)動要件——軸承的失效造成。本文通過對一些典型的軸承失效案例進行剖析,找出軸承失效的原因,為保證此類部件的保養(yǎng)維護以及電機設(shè)備的長久穩(wěn)定工作提供借鑒。
【關(guān)鍵詞】電機;軸承;振動
1 軸承失效說明
1.1 軸承失效原因
根據(jù)最新的軸承壽命理論可知,只要軸承在特殊的工作條件地,當(dāng)軸承的滾動面(滾動體及滾道)之間有一層限制污染物且能有效地分隔的油膜時,在理想狀況下,就能避免軸承的表面破壞,以達到良好的運行狀態(tài),延長軸承的使用壽命。但在實際的運用過程中,經(jīng)常會出現(xiàn)軸承失效的問題,軸承損壞的原因有:超負荷運行;裝配配合過緊造成軸承間隙減?。惠S承室密封不嚴混入污染物;電機轉(zhuǎn)動部件不平衡衍生的振動等。不管何種因素造成軸承失效都會在軸承的上呈現(xiàn)與之相對應(yīng)的損壞痕跡。找出這些軸承損壞的痕跡便可反推出失效的原因,再采取相應(yīng)的對策。
1.2 軸承失效發(fā)展過程
軸承開始失效的表現(xiàn)是會出現(xiàn)材料疲勞現(xiàn)象,當(dāng)軸承生產(chǎn)出廠到出現(xiàn)第一個材料疲勞的時間長短與軸承的存放、軸承使用工況的轉(zhuǎn)數(shù)、負荷大小、潤滑品質(zhì)有關(guān)。在負載表面下出現(xiàn)的周期性剪應(yīng)力會造成疲勞,再運行一定時間后,這些剪應(yīng)力就會發(fā)展成一些細微的裂損然后延伸到軸承的材料表面。軸承運轉(zhuǎn)時滾動體會擦過這些裂痕,裂痕附近就會出現(xiàn)材料脫落。雖然最開始這種脫落情況很輕微,但隨著應(yīng)力和裂痕材料增加,會導(dǎo)致材料脫落面積不斷增加,達到在一定程度后缺陷就會在軸承運轉(zhuǎn)的振動和噪音方面表現(xiàn)出來,最終導(dǎo)致軸承失效不可用。
2 核電廠某電機軸承典型失效案例分析
其中核電廠的電機設(shè)備軸承失效大體上來說有30%屬于疲勞損傷,40%屬于潤滑不良,30%屬于軸承被染或裝配不當(dāng)。下面就0SEP601MO故障案例分析其軸承失效原因。
2.1 故障描述
2013年5月8日,淡水廠0SEP601MO電動機故障跳閘,同時上一級電源柜0SEP401AR跳閘,進一步檢查發(fā)現(xiàn)電動機卡澀無法轉(zhuǎn)動,隨后對電動機進行解體檢查處理,檢查其損壞情況如下:
在靠近非驅(qū)動端端部電動機定子與轉(zhuǎn)子有掃膛現(xiàn)象,鐵芯有損傷,定子磨損嚴重,出現(xiàn)繞組絕緣被破壞,造成定子繞組接地故障。
電動機驅(qū)動端軸承嚴重損毀,軸承卡澀無法轉(zhuǎn)動,軸承的保持架嚴重變形,軸承里滾子與軸承內(nèi)圈完全咬死,無法取出,且軸承的外圈與滾子間有明顯的磨損。軸承內(nèi)的油脂已有炭化現(xiàn)象,在軸承腔室內(nèi)產(chǎn)生大量的黑色結(jié)塊。
2.2 故障分析
通過 0SEP601MO出現(xiàn)的以上故障現(xiàn)象,對電機的驅(qū)動端軸承6319損壞列出如下故障模式:
1)0SEP601MO為變頻電機,根據(jù)用水負荷運行轉(zhuǎn)速不是恒定值,0SEP601MO電動機驅(qū)動端軸承設(shè)計要求的型號為6319型(銘牌要求),查檢修記錄發(fā)現(xiàn),在2012年對電機進行解體時,更換過軸承,由于當(dāng)時需向工程現(xiàn)場緊急供水,而備件只有6319/C3型軸承,所用軸承并非游隙正常,而是C3。選裝了錯誤規(guī)格軸承。
滾動軸承內(nèi)部游隙的大小直接關(guān)系到電機運轉(zhuǎn)過程中的溫振、噪音以及使用壽命等。0SEP601MO的使用載荷P/Cr在0.1以下,無須選用游隙為C3的軸承,其保持架的耐溫而磨性能不適用。因此,SEP電動機驅(qū)動端的軸承規(guī)格選型錯誤使其使用壽命大大降低。
2)對于軸承的安裝,采用基軸制過盈配合,軸承安裝的過盈量直接影響游隙的減小量。如果軸承和軸的配合過盈量不足,會在配合面之間發(fā)生所謂蠕變滑動,隨著軸承運行期間的磨損或溫度的升高,發(fā)生蠕變的配合面產(chǎn)生間隙以至出現(xiàn)相對滑動,其結(jié)果會由于磨損導(dǎo)致軸承和軸的損壞。但如果軸承與軸的配合過盈量過大,則會使軸承原有配合間隙(游隙)變小,精度降低。當(dāng)軸承在承受載荷旋轉(zhuǎn)時,軸承套圈上的應(yīng)力增大,軸承摩擦發(fā)熱情況會較為嚴重,由于外界或內(nèi)在因素的影響,如溫升引起的膨脹量、瞬時過載等,會引發(fā)軸承出現(xiàn)“咬死”現(xiàn)象(游隙變化失效)。因此,保證軸承與軸的配合在標(biāo)準(zhǔn)范圍是非常重要的。
從故障的結(jié)果看,軸承內(nèi)圈與軸產(chǎn)生了嚴重的滑動磨損,并且過熱溫度很高(故障后的最高溫度超過1600℃),軸承保持架損壞的特征是在原始位置過熱變形,未有斷裂或脫落跡象。因此,從軸承運行時間和軸徑磨損以及保持架損壞特征來看,懷疑軸承配合的過盈量不足。
3)軸承潤滑不足,從解體情況來看,軸承運轉(zhuǎn)長期處于缺油狀態(tài),軸承形成粘著磨損,軸承表面的狀態(tài)惡化。根據(jù)保養(yǎng)規(guī)程和銘牌信息驅(qū)動端軸承潤滑周期為2500h,而電機安裝調(diào)試完成后還沒有進行過潤滑加油處理。
4)聯(lián)軸器不對中
兩軸對中偏心會造成附加的彎矩,而在轉(zhuǎn)動一周的過程中,這個彎矩的方向也隨之發(fā)生周期性變化。在解體電機前,對聯(lián)軸器的對中情況進行測定,發(fā)現(xiàn)有一定的偏心最大值達到0.19mm,而轉(zhuǎn)速不到3000r/min的設(shè)備要求對中偏差不大于0.1mm,有嚴重偏心的現(xiàn)象。而不對中在嚴重時,會使軸承的油膜壓力偏離正常值,進而加大軸承的振動值。
5)異物污染
由于當(dāng)時處于工程建設(shè)高峰時期,塵土污染比較嚴重,從電機外殼的污染程度可以看出,電機所處的工作環(huán)境不理想,易造成塵土顆粒進入軸承室里,不能排入有異物進入的可能性。
3 軸承失效結(jié)論
電動機在之前解體時使用了不符要求型號的軸承,導(dǎo)致軸承承受載荷旋轉(zhuǎn)運行初期間隙過大,滾動體與內(nèi)外圈產(chǎn)生碰撞。也導(dǎo)致軸承套圈上的應(yīng)力增大,以致軸承在工作面上形成早期的異常磨損,即使在運行初期潤滑脂比較充分,軸承仍可能運行在一個相對較高的溫度。隨著運行時間的增加,因為溫度的升高,軸承內(nèi)部潤滑脂性能也會快速下降,從而長期磨損軸承表面,降低了軸承的疲勞壽命。溫度升高造成內(nèi)圈膨脹導(dǎo)致軸承與軸之間出現(xiàn)滑動,內(nèi)圈與軸發(fā)生滑動磨損,以致軸承內(nèi)部溫度急劇升高,滾子出現(xiàn)咬死甚至部分脫落,保持架也開始變形,軸承內(nèi)套與軸這種面與面的摩擦所產(chǎn)生的熱量更大,使得內(nèi)圈上兩個滾動體之間的部位因散熱差而導(dǎo)致局部熔化。并且由于軸承與軸繼續(xù)相對摩擦運動產(chǎn)生的異常磨損和高溫將軸承內(nèi)圈內(nèi)表面和軸頸磨損成環(huán)狀槽溝。
軸承與軸徑出現(xiàn)嚴重磨損后,電動機轉(zhuǎn)子出現(xiàn)動不平衡,隨故障的發(fā)展最終形成轉(zhuǎn)子掃膛。掃膛破壞該處繞組的絕緣,從而造成了定子繞組的接地短路故障。隨后保護動作,電動機的電源開關(guān)跳閘。
4 后續(xù)電機軸承關(guān)注問題
4.1 加強電機軸承的狀態(tài)監(jiān)測
在對電機的日常巡檢中,除了測量其振動值是否超標(biāo)外,還要加強軸承溫度的測量。當(dāng)出現(xiàn)溫振值異常升高的情況時,要進行電機參數(shù)的全面測量,包括電氣和機械參數(shù),如振動、溫度、分貝值、電壓、電流,振動方面盡可能進行頻譜分析。提早發(fā)現(xiàn)異常,以防軸承失效情況蔓延。
4.2 優(yōu)化添加油脂周期
電機銘牌雖然標(biāo)示的是2500小時的加油周期,但根據(jù)SKF軸承保養(yǎng)手冊給出的潤滑壽命期限是,6319軸承的潤滑周期在正常負荷的工況下是1200小時。除了正常添加油脂外,還要注意排掉軸承腔室內(nèi)的廢油,避免油脂過多造成軸承滾動面之間的擠壓。
總之,要延長滾動軸承的使用壽命,不僅要靠軸承生產(chǎn)的高質(zhì)量,還要靠正確地裝配,合理地使用以及精心的維護。盡量避免因人為的或外界因素給軸承帶來損害。
【參考文獻】
[1]楊瑞.交流感應(yīng)異步電機振動故障診斷新技術(shù)[J].中國設(shè)備工程,2005(5).
[2]SKF.軸承保養(yǎng)手冊,2006(2).
[責(zé)任編輯:王偉平]