王克玉,寇國成
(天津軋一冷軋薄板有限公司設(shè)備部,天津 300000)
鍍鋅線退火爐爐底輥換輥方案的優(yōu)化
王克玉,寇國成
(天津軋一冷軋薄板有限公司設(shè)備部,天津 300000)
針對天津軋一冷板公司鍍鋅線退火爐爐底輥更換過程中,軸承易損壞,換輥時間長,檢修人員勞動強度大等一系列問題,經(jīng)過分析找到解決方案,并進行強度校核計算,通過實踐取得良好效果。
爐底輥;軸承;更換
天津軋一冷板公司鍍鋅線退火爐為臥式爐,直徑為φ150mm爐底輥,最高爐溫可達 1250℃,爐底輥的作用為爐內(nèi)帶鋼的支撐及運輸,爐底輥為離心澆鑄空心輥,內(nèi)管采用水冷,爐輥兩端為耐火纖維套,防止爐內(nèi)高溫向外傳導(dǎo),爐底輥軸承采用調(diào)心輥子軸承21315CCW33,傳動側(cè)為固定端,操作側(cè)為自由端,允許輥子因熱漲后延軸向自由滑動。
退火爐爐底輥輥面材質(zhì)為 ZGCr25Ni35Nb1.5(爐底輥在爐體上的安裝結(jié)構(gòu)如圖1);
型式:單獨變頻傳動輥道;
輥數(shù):爐內(nèi)爐底輥總數(shù)為53根;
輥間距:2 500 mm;
輥子直徑:φ150 mm;
輥身長度:2 050 mm(有效);
輥面速度:18 0m/min。
圖1 爐底輥在爐體上的安裝結(jié)構(gòu)圖
原爐底輥軸承為直接熱裝在爐底輥軸承安裝位,由于軸承與軸為過盈配合,安裝結(jié)構(gòu)如圖2,拆軸承時需要用自己拉馬與千斤頂配合才能將軸承拆卸下來,十分不便,浪費人力物力,還要占用較長時間,有時還因為過緊,只能用氧氣乙炔切割破壞性拆卸。
圖2 原安裝結(jié)構(gòu)
在安裝新輥時,即使是用軸承加熱器均勻加熱,速度較快,也需要將近1h才能安裝好爐底輥兩端的軸承,檢修人員在這段時間效率較低。
爐底輥因為輥面磨損及結(jié)瘤等原因,需要定期更換,爐底輥數(shù)量較多,每次拆卸爐底輥需要將兩個軸承全部拆卸后才能順利抽出爐內(nèi),安裝新爐底輥時需要先將爐底輥穿入爐腔內(nèi)后才能開始軸承的安裝工作,這樣就造成檢修時間長,作業(yè)效率低,勞動強度大等影響檢修進度的問題。
如果制作一個軸套,軸套套在爐底輥的軸承安裝位,選擇較小的間隙配合,在傳動側(cè)的固定端用鍵及圓螺母將軸套與軸固定成為一體(如圖3),在操作側(cè)自由端只用鍵將軸套與軸做轉(zhuǎn)動方向的固定,延軸向可以自由伸縮(如圖4),將現(xiàn)有爐底輥軸承直接安裝在軸套上,這樣在拆裝爐底輥軸承時,可以與軸承座一起拆卸或者安裝。
圖3 改造后傳動側(cè)固定端安裝結(jié)構(gòu)
圖4 改造后操作側(cè)自由端安裝結(jié)構(gòu)
選擇內(nèi)徑67mm軸套,進行強度校核計算(圖5):
圖2 爐底輥受力
爐底輥電機5.5 kW 輥子負重,帶鋼重量約60 kg,爐底輥內(nèi)部冷卻水管冷卻水20 kg,軸頭材質(zhì)為不銹鋼304,查表可知δ-1b=50 MPa。
(1)抗彎[1]
(2)抗扭
(3)彎矩
(4)扭矩
(5)彎曲應(yīng)力
(6)扭剪力
通過上面計算結(jié)果可知,根據(jù)所選擇軸套內(nèi)徑,將爐底輥軸頭外徑相應(yīng)縮減為67mm滿足生產(chǎn)使用。
(7)彎扭強度校核
在使用新的軸承安裝形式后,每次更換爐底輥時,原先需要的軸承加熱器,氧氣乙炔,自制拉馬等工機具不需要再準備和使用,在減少一名檢修人員的情況下,整體爐底輥更換時間縮短了4h,并降低的了作業(yè)人員的勞動強度,提高了檢修效率。
鍍鋅線退火爐爐底輥換輥方案的優(yōu)化,對鍍鋅機組生產(chǎn)工藝質(zhì)量的提高和設(shè)備技術(shù)的創(chuàng)新提供了巨大的推動作用,在降本增效的同時,降低了檢修人員勞動強度,以及檢修效率的提高都有著重要意義, 由此及彼,在今后的其它設(shè)備檢修中,我們要積極開拓思路,創(chuàng)新檢修方法,不斷優(yōu)化檢修作業(yè)方案, 改進不合理的設(shè)備結(jié)構(gòu),為生產(chǎn)的穩(wěn)定運行提供強大的技術(shù)保障。
[1] 成大先.機械設(shè)計手冊[M]. 北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2004.
TG155.1
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1671-0711(2016)07(上)-0035-02