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        鈦白廢酸加壓浸出鈦精礦制備富鈦料實(shí)驗(yàn)研究

        2016-08-31 08:43:28馬光強(qiáng)鄒敏夏冬
        無機(jī)鹽工業(yè) 2016年8期
        關(guān)鍵詞:鈦白廢酸反應(yīng)釜

        馬光強(qiáng),鄒敏,夏冬

        (攀枝花學(xué)院生物與化學(xué)工程學(xué)院,四川攀枝花617000)

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        鈦白廢酸加壓浸出鈦精礦制備富鈦料實(shí)驗(yàn)研究

        馬光強(qiáng),鄒敏,夏冬

        (攀枝花學(xué)院生物與化學(xué)工程學(xué)院,四川攀枝花617000)

        基于硫酸鈦白生產(chǎn)工藝的現(xiàn)狀,將鈦白廢硫酸綜合利用與富鈦料的生產(chǎn)相結(jié)合,開展了鈦白廢酸加壓浸出鈦精礦制備富鈦料的實(shí)驗(yàn)研究,并分別考察了酸礦比、浸出溫度、浸出時(shí)間等因素對富鈦料品位的影響。研究結(jié)果表明:在酸礦比(mL/g)為8∶1、酸浸溫度為150℃、酸浸時(shí)間為7~8 h的條件下,可獲得二氧化鈦品位達(dá)80%以上的富鈦料。通過XRD分析可知,酸浸完成后,鈦精礦中的主要物相FeTiO3已轉(zhuǎn)換為富鈦料中的二氧化鈦物相。

        鈦白廢酸;加壓浸出;鈦精礦;富鈦料

        四川省攀枝花是中國鈦白粉的主產(chǎn)地之一,年產(chǎn)量約為50萬t,主要生產(chǎn)工藝為傳統(tǒng)的硫酸鈦白法,其生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量廢酸,每生產(chǎn)1 t鈦白即產(chǎn)生質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%左右的廢酸6~8 t,為環(huán)境治理帶來巨大壓力。目前,鈦白廢酸的主要處理方式有中和法[1]、濃縮法[2-3]和分離綜合利用法[4-5]。此外,受選礦工藝和原料成本的限制,鈦白原料大多使用品位為45%左右的鈦精礦,較少使用品位在80%以上富鈦料,隨之帶來了生產(chǎn)中耗酸量大、產(chǎn)品品質(zhì)低、后處理綜合處理成本高等問題[6-7]。

        針對上述情況,筆者在結(jié)合國內(nèi)外富鈦料的生產(chǎn)工藝基礎(chǔ)上,提出了“硫酸鈦白廢酸加壓浸出鈦精礦制備富鈦料”的新工藝。經(jīng)實(shí)驗(yàn)研究證明,一方面,普通鈦精礦經(jīng)過加壓酸浸處理后,可得到TiO2品位超過80%以上的富鈦料;另一方面,鈦白廢酸經(jīng)過加壓處理后,廢酸中H2SO4質(zhì)量分?jǐn)?shù)由20%降至5%左右,為下一步綜合治理奠定了良好的基礎(chǔ)。

        1 實(shí)驗(yàn)部分

        1.1原料與設(shè)備

        原料:鈦白廢硫酸(攀枝花鈦都化工,硫酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)為21.3%)、鈦精礦(攀枝花安寧鐵鈦,鈦品位為46.5%),其他試劑無特別說明均為分析純。

        設(shè)備:加壓反應(yīng)釜(聚四氟乙烯內(nèi)襯,主要規(guī)格為250 mL和500 mL),其余為常規(guī)實(shí)驗(yàn)設(shè)備。

        1.2實(shí)驗(yàn)方法

        分別稱取一定質(zhì)量的鈦精礦和量取一定體積的鈦白廢硫酸放入加壓反應(yīng)釜中,硫酸體積不超過反應(yīng)釜容積的80%,再將反應(yīng)釜聚四氟乙烯內(nèi)襯放入超聲波發(fā)生器中震蕩混合30 min,將反應(yīng)釜封閉好置于電熱恒溫干燥箱中,在設(shè)定溫度條件下保溫反應(yīng)數(shù)小時(shí)后取出,待稍冷卻后打開反應(yīng)釜,趁熱使用減壓過濾分離濾渣與濾液,得到的濾渣再次用熱水洗滌過濾,將濾渣在700℃下煅燒1 h,即制得富鈦料產(chǎn)品。

        1.3檢測與表征

        采用硫酸高鐵銨標(biāo)液滴定法[8-9]測定物料中的二氧化鈦含量。采用D/max-2500/PC型轉(zhuǎn)靶X射線衍射儀對樣品進(jìn)行XRD表征[掃描速度為5(°)/min,掃描角度為10~85°]。

        2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論

        鈦白廢硫酸與鈦精礦的反應(yīng)是一個(gè)浸出與水解的平衡過程,其主要反應(yīng):

        理論分析與初步實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,富鈦料中TiO2品位主要受酸礦比、反應(yīng)溫度、反應(yīng)時(shí)間3因素的影響。

        2.1酸礦比對富鈦料品位的影響

        酸礦比反映所需鈦白廢硫酸體積(mL)與礦質(zhì)量(g)的比例關(guān)系。在浸出溫度為150℃、浸出時(shí)間為8 h的條件下,考察了酸礦比(5∶1、6∶1、7∶1、8∶1、9∶1、10∶1、11∶1、12∶1)對富鈦料中TiO2品位的影響,結(jié)果見圖1。由圖1可見,隨著酸礦比的增加,富鈦料品位明顯上升,在酸礦比為8∶1時(shí)達(dá)到頂點(diǎn),然后緩緩下降。其主要原因是當(dāng)酸礦比<8∶1時(shí),酸總量不足,反應(yīng)不充分,雜質(zhì)浸出量偏少;在酸礦比約為8∶1時(shí),酸量合適,反應(yīng)后酸濃度最低,偏鈦酸的水解量也最大,此時(shí)富鈦料的品位達(dá)到最大(83.2%);繼續(xù)增加酸量,酸濃度過大,抑制了偏鈦酸的水解,造成富鈦料的品位緩慢下降。綜合考慮,實(shí)驗(yàn)選擇適宜的酸礦比為8∶1。

        圖1 酸礦比對富鈦料中TiO2品位的影響

        2.2浸出溫度對富鈦料品位的影響

        在酸礦比為8∶1、浸出時(shí)間為8 h的條件下,考察了浸出溫度(120、130、140、150、160、170、180℃)對富鈦料中TiO2品位的影響,結(jié)果見圖2。由圖2可以看出,實(shí)驗(yàn)初始階段,隨著浸出溫度的升高,富鈦料的品位快速升高,直至150℃左右達(dá)到頂點(diǎn);超過150℃后,富鈦料品位隨之又快速下降。由此推斷,浸出溫度是影響浸出反應(yīng)關(guān)鍵因素。在低溫時(shí),雜質(zhì)與鈦的浸出率均較低,隨著溫度的升高,雜質(zhì)的浸出量大幅增加,而鈦的浸出與水解處于平衡狀態(tài),造成富鈦料品位快速升高。超過150℃后,雜質(zhì)已基本浸出完全,而鈦的浸出卻在快速增加并超過其水解速度,從而造成富態(tài)料品位以較快的速度下降。綜合考慮,實(shí)驗(yàn)選擇適宜的浸出溫度為150℃。

        圖2 浸出溫度對富鈦料中TiO2品位的影響

        圖3 浸出時(shí)間對富鈦料品位的影響

        2.3浸出時(shí)間對富鈦料品位的影響

        在浸出溫度為150℃、酸礦比為8∶1的條件下,考察了浸出時(shí)間(3、4、5、6、7、8、9、10 h)對富鈦料中TiO2品位的影響,結(jié)果見圖3。由圖3可見,時(shí)間因素對富鈦料品位的影響較小,隨著浸出時(shí)間的延長,富鈦料品位緩緩上升;浸出7~8 h時(shí),反應(yīng)基本趨于平衡。其主要原因是在固定的酸礦比和浸出溫度條件下,鈦精礦與鈦白廢硫酸的反應(yīng)速度較慢,只能給予充足的時(shí)間來保證反應(yīng)充分,一旦反應(yīng)趨于平衡,各組分將不在發(fā)生明顯變化。綜合考慮,實(shí)驗(yàn)選擇適宜的浸出時(shí)間為7~8 h。

        2.4XRD分析

        圖4a為鈦精礦原礦的XRD譜圖。分析圖4a衍射峰可知,原礦的主要物相為FeTiO3,還有少量的MgTiO3。圖4b為酸浸4 h的中間渣XRD譜圖。對比原礦可知,經(jīng)過4 h的酸浸后,圖4b中FeTiO3和MgTiO3物相的峰強(qiáng)度明顯減弱,說明此時(shí)這2種物相大量浸入廢硫酸中,與此同時(shí)出現(xiàn)了TiO2的特征峰,這是由浸入溶液中的鈦組分水解產(chǎn)生的。圖4c為最終制得的富鈦料XRD譜圖。與圖4a、4b對比可以明顯看出,F(xiàn)eTiO3和MgTiO3物相的特征峰此時(shí)已完全消失,說明這2種物相在反應(yīng)完成后,已全部浸入鈦白廢硫酸中,而剩下的均為水解后燒結(jié)生成的TiO2物相。

        圖4 原礦與富鈦料的XRD譜圖

        3 結(jié)論

        1)在酸礦比(mL/g)為8∶1、酸浸溫度為150℃、酸浸時(shí)間為7~8 h的條件下,可獲得的TiO2品位達(dá)80%以上的富鈦料;2)酸浸反應(yīng)完成后,鈦精礦中的FeTiO3已全部浸入鈦白廢硫酸中,富鈦料中的主要物相為水解后燒結(jié)生成的TiO2。

        [1]李亮.國內(nèi)外鈦白廢酸綜合治理及回收利用研究現(xiàn)狀[J].濕法冶金2010,29(3):150-154.

        [2]許惠,傅敏.鈦白廢液的治理與綜合利用研究進(jìn)展[J].礦產(chǎn)綜合利用,2006(4):34-37.

        [3]王建偉,任秀蓮,魏琦峰,等.鈦白廢酸的綜合利用研究現(xiàn)狀及展望[J].無機(jī)鹽工業(yè),2009,41(9):4-7.

        [4]謝宇奇,歐陽輝祥,胡波啟,等.鈦白廢酸-軟錳礦-硫鐵礦制備高純硫酸錳[J].無機(jī)鹽工業(yè),2013,45(7):49-51,60.

        [5]李海,童張法,陳志傳,等.鈦白廢酸中鈧的提取工藝改進(jìn)[J].無機(jī)鹽工業(yè),2006,38(9):51-53.

        [6]何林,蒲靈.鈦白粉酸解泥渣危險(xiǎn)特性及處置研究[J].無機(jī)鹽工業(yè),2015,47(8):69-72.

        [7]羅志強(qiáng),杜劍橋,楊仰軍,等.提鈦尾渣處理鈦白廢水試驗(yàn)研究[J].無機(jī)鹽工業(yè),2015,47(1):56-58.

        [8]周滿秀,王曉霞,陳蓉,等.高爐渣中二氧化鈦測定方法的研究[J].天津冶金.2005(5):35-36.

        [9]王海舟.耐火材料分析[M].北京:科學(xué)出版社,2005:263-266.

        聯(lián)系方式:magq3218@163.com

        Experimental study on titanium concentrate leaching to prepare Ti-rich material with titanium dioxide waste acid

        Ma Guangqiang,Zou Min,Xia Dong
        (School of Biological and Chemical Engineering,Panzhihua University,Panzhihua 617000,China)

        Based on the present situation of the sulfuric acid titanium dioxide production process,the comprehensive utilization of titanium dioxide waste acid and the preparation of Ti-rich material were combined.The experimental study on titanium concentrate leaching to prepare Ti-rich material with titanium dioxide waste acid was carried out.The influences of acid-mineral ratio,leaching temperature,and time etc.on the grade of Ti-rich material were investigated.Research results showed that:in a acid-mineral ratio(mL/g)of 8∶1,leaching temperature of 150℃,and leaching time of 7~8 h,the Ti-rich material with TiO2grade of more than 80%could be obtained.Through XRD analysis,the main phase FeTiO3of the titanium concentrate has been converted into the TiO2phase of the Ti-rich material after acid leaching

        titanium dioxide waste acid;pressure leaching;titanium concentrate;Ti-rich material

        TQ134.11

        A

        1006-4990(2016)08-0067-03

        2016-02-13

        馬光強(qiáng)(1977—),男,副教授,碩士,主要研究方向?yàn)殁伈牧弦苯稹?/p>

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