張恩奎
[摘 要]文章針對反滲透系統(tǒng)出水管路存在的氣阻問題,對產(chǎn)生氣阻的原因進(jìn)行了分析。通過現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)了反滲透系統(tǒng)進(jìn)氣的隱患,并進(jìn)行了改進(jìn),保證了反滲透系統(tǒng)的安全生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
[關(guān)鍵詞]反滲透;氣阻;防爆膜;改進(jìn)
中圖分類號:TV523 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-914X(2016)17-0023-01
引言
隨著高參數(shù)大容量機(jī)組的不斷普及,對鍋爐補(bǔ)給水的水質(zhì)要求也越來越嚴(yán)格。反滲透裝置因其有著操作簡單、清潔、高效的水處理優(yōu)點(diǎn)在鍋爐補(bǔ)給水處理中系統(tǒng)中越來越被廣泛的應(yīng)用,其運(yùn)行的安全可靠性也直接影響到整個(gè)補(bǔ)給水處理系統(tǒng)穩(wěn)定性。因反滲透膜是單向膜,其給水側(cè)可承受較高的壓力,而產(chǎn)水側(cè)所能承受的壓力遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于給水側(cè),為保護(hù)反滲透膜不受背壓所產(chǎn)生的沖擊損壞,常在其出水管路設(shè)置定值壓力爆破的防爆膜作為膜組件的保護(hù)。
1、概況
某廠鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)配備了2套出力為80噸的反滲透裝置,回收率為75%。每套裝置采用膜元件96支,(10:6)×6排列,其系統(tǒng)脫鹽率在98%以上。正常運(yùn)行中反滲透一段入口壓力為1.2MPa至1.4MPa,淡水出口壓力為0.08MPa至0.1MPa,出口防爆膜的爆破定值為0.18MPa。當(dāng)除鹽水箱低液位時(shí)制水系統(tǒng)啟動(dòng),高液位時(shí)系統(tǒng)停運(yùn)。在反滲透系統(tǒng)停運(yùn)后設(shè)置立即啟動(dòng)對膜元件沖洗程序(時(shí)間為10min);為防止膜元件失水及微生物生長,在制水系統(tǒng)停運(yùn)期間,程序設(shè)置每間隔24h執(zhí)行反滲透沖洗10min。
該套反滲透系統(tǒng)自投運(yùn)以來,運(yùn)行中多次發(fā)生在其出水管路存在“氣阻”現(xiàn)象,使出口側(cè)壓力升高,引起防爆膜爆破,從而導(dǎo)致整個(gè)補(bǔ)給水處理系統(tǒng)不得不臨時(shí)停運(yùn),嚴(yán)重的影響到補(bǔ)給水處理系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。為了解決防爆膜頻繁爆破的問題,初步采取了在反滲透出口管路上加裝安全閥暫以替代防爆膜,但時(shí)常導(dǎo)致出口安全閥動(dòng)作現(xiàn)象發(fā)生,仍沒有徹底解決反滲透出口管路存在的氣阻問題。
2、氣阻的形成原因
我們知道在液體輸送管路中由于氣體的存在,形成 “氣囊或氣帶”,使管路局部阻力增大,造成液體斷流或流速下降的現(xiàn)象就是氣阻。氣阻現(xiàn)象的產(chǎn)生必須同時(shí)具備兩個(gè)基本條件:一是管路系統(tǒng)內(nèi)同時(shí)存在氣、液兩項(xiàng)介質(zhì)。二是管路系統(tǒng)存在波狀起伏①,使氣體能夠聚集在一起。我們根據(jù)反滲透系統(tǒng)的閥門、管路現(xiàn)場布置情況及該系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行情況,從這兩個(gè)方面對反滲透出水管路氣阻的形成原因進(jìn)行分析。
2.1 氣體的來源
2.1.1 溶解攜帶
在20℃、1.01×105Pa時(shí),氧氣溶解度的體積分?jǐn)?shù)為3.1%,氮?dú)馊芙舛鹊捏w積分?jǐn)?shù)是氧氣的1/2,經(jīng)過計(jì)算,在清水中溶解攜帶空氣的體積分?jǐn)?shù)為2%左右,而反滲透系統(tǒng)的進(jìn)水是經(jīng)過澄清、過濾的地表水,系統(tǒng)水中不可避免地存在著溶解攜帶的空氣。
2.1.2 外界進(jìn)入
從改進(jìn)前反滲透系統(tǒng)示意圖(如圖1所示)可以看出,預(yù)處理設(shè)備與高壓泵之間的管路連接處如果存在密封不良時(shí)(尤其是保安過濾器及其后的管路漏水),在預(yù)處理系統(tǒng)供水出力不足或保安過濾器濾芯發(fā)生堵塞的情況下,在密封不良的地方就會由于高壓泵入口段所形成的真空吸進(jìn)部分空氣。
另外根據(jù)現(xiàn)場的觀察發(fā)現(xiàn),反滲透沖洗水進(jìn)口閥F1是氣動(dòng)閥,沖洗水排放閥F2是電動(dòng)閥,該電動(dòng)閥的關(guān)閉速度要滯后于氣動(dòng)閥的關(guān)閉速度。當(dāng)反滲透系統(tǒng)進(jìn)行低壓沖洗結(jié)束時(shí),電動(dòng)閥完全關(guān)閉的時(shí)間要滯后氣動(dòng)閥21s,其結(jié)果造成反滲透沖洗水入口氣動(dòng)閥閥關(guān)閉時(shí),沖洗排放電動(dòng)閥仍處于打開狀態(tài),排放管路中仍有部分水流出,這就導(dǎo)致了在反滲透膜組件內(nèi)部形成一定的真空,外界空氣便從沖洗水排放管進(jìn)入到膜組件內(nèi)部,特別是在二段膜組件末端,便會積存一定量的空氣。
1.2 氣阻的形成
由于高壓泵的出口壓力為1.2MPa-1.4MPa,反滲透出水側(cè)壓力為0.08MPa-0.1MPa,在反滲透膜的滲透側(cè)與反滲透測的存在著較大的壓差。由于反滲透膜對氣體無阻礙作用,系統(tǒng)進(jìn)水中自身溶解攜帶的空氣以及從外部進(jìn)入系統(tǒng)中的空氣便會隨著壓力的釋放,在滲透側(cè)迅速膨脹,在系統(tǒng)出口水側(cè)釋放出大量的氣泡。一方面氣泡使水的流動(dòng)體積變大,使水與管壁的相對流速加大,摩阻水頭損失加大。另一方面當(dāng)大量的氣泡不斷聚集成為氣囊時(shí),使管道流水的截面減小,增加了水頭損失。我們經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)研發(fā)現(xiàn),反滲透系統(tǒng)出水管道的布置因躲避障礙物,形成一段較大的“U”形,如圖1所示(圖中加粗線段),其高程差為6m,管道的起伏較大,大量的氣泡就會在管路的高處聚集成氣囊,這樣就造成在管路內(nèi)氣囊段前面有液體推動(dòng),后面有液體壓住阻擋,氣囊最終被兩端的液體封堵而積聚形成氣阻。當(dāng)管中水流發(fā)生波動(dòng)時(shí),管道高處部位形成的氣囊,將不斷被壓縮、擴(kuò)張,氣體壓縮后所產(chǎn)生的壓強(qiáng),要比水被壓縮后所產(chǎn)生的壓強(qiáng)大幾十倍甚至幾百倍,結(jié)果造成反滲透出水壓力增高,達(dá)到了防爆膜的爆破定值。
3、解決措施
根據(jù)氣阻形成的兩個(gè)必要條件,我們只要解決全部或其中的一個(gè)問題,便可以防止氣阻的形成。我們從這個(gè)依據(jù)采取措施,考慮到反滲透系統(tǒng)出水管路的現(xiàn)場布置,如果要對出水進(jìn)行管路進(jìn)行更改,工程量及工程費(fèi)用較大,所以我們決定從氣體的來源方面進(jìn)行了解決。
3.1對預(yù)處理裝置出水至高壓泵入口段管路進(jìn)行檢查,將管路法蘭墊片由原來的橡膠墊片更換為四氟墊片,防止因墊片老化引起管路密封不良。
3.2建立保安過濾器濾芯更換檔案,根據(jù)周期水量及出入口壓差(ΔP=0.06MPa)兩個(gè)條件,滿足之一者便更換保安過濾器濾芯,防止因保安過濾器濾芯堵塞使出水不暢,在高壓泵入口段管路形成真空,從而引起外部空氣進(jìn)入到反滲透系統(tǒng)中。
3.3優(yōu)化反滲透系統(tǒng)低壓沖洗程序,將反滲透沖洗水排放電動(dòng)閥較沖洗水入口氣動(dòng)閥提前21s關(guān)閉,避免因電動(dòng)閥關(guān)閉速度滯后引起膜組件內(nèi)部形成真空導(dǎo)致外部空氣進(jìn)入的現(xiàn)象。
3.4在反滲透系統(tǒng)出水管路最高處(A點(diǎn))加裝一只自動(dòng)排空閥F3,如圖2所示,當(dāng)氣泡在管路高處積聚時(shí),排空閥自動(dòng)打開,將氣體排盡,避免在此處形成氣阻。
4、結(jié)論
經(jīng)過上述改進(jìn)措施后,反滲透系統(tǒng)出水管路再無氣阻現(xiàn)象發(fā)生,反滲透系統(tǒng)運(yùn)行一直很穩(wěn)定,出口安全閥也無動(dòng)作現(xiàn)象發(fā)生。
參考文獻(xiàn):
[1] 安金龍.長輸管道排水過程中的氣阻現(xiàn)象與氣阻定律. 江漢石油科技[J],2010年第6期.