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        雙向液力筒式減振器漏油淺析

        2016-07-26 10:01:50范平麗陳園明方亮王連連
        汽車實(shí)用技術(shù) 2016年6期
        關(guān)鍵詞:力值吊環(huán)活塞環(huán)

        范平麗,陳園明,方亮,王連連

        (安徽江淮汽車股份有限公司,安徽 合肥 230601)

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        雙向液力筒式減振器漏油淺析

        范平麗,陳園明,方亮,王連連

        (安徽江淮汽車股份有限公司,安徽 合肥 230601)

        文章對減振器總成漏油原因進(jìn)行系統(tǒng)的研究,通過對故障減震器總成示功圖性能測試、油量檢測及兩分鐘漏油示功分析,確認(rèn)該故障件漏油的主因,并進(jìn)行深入的分析和測試,最終找出漏油的根本原因。提供一種減震器總成漏油問題系統(tǒng)的分析方法。

        減振器總成;示功圖;油量檢測;復(fù)原力值衰減

        10.16638/j.cnki.1671-7988.2016.06.052

        CLC NO.: U463.33+5.1 Document Code: A Article ID: 1671-7988 (2016)06-150-03

        前言

        減振器是懸架系統(tǒng)的主要零部件之一,其主要功用是通過其阻尼衰減車輛在行駛過程中的振動。載貨汽車懸架系統(tǒng)中普遍使用雙向液力筒式減振器,此類型減振器的工作原理是連桿帶動工作缸中的活塞反復(fù)運(yùn)動,工作缸中的閥對油液的節(jié)流產(chǎn)生壓縮運(yùn)動的阻尼力,來起到衰減車輛的振動,因此,液力減振器的漏油問題解決尤其重要。

        本文基于對載貨車雙向液力減振器功能的分析,研究減振器漏油的原因和判定方法,并固化成一種分析思路。

        1、雙向液力減振器油液泄漏分類

        1.1漏油

        減振器中高度連續(xù)測試1分鐘以上連桿有潴留現(xiàn)象,可通過油液量對比判斷。

        1.2滲油

        減振器高溫油分子汽化后冷凝附著防塵罩,且減振器工作一段時間后儲油筒明顯有灼熱感。

        2、雙向液力減振器油液泄漏分析

        2.1示功圖形分析

        從圖形上看,示功圖形很飽滿和圓滑可以說明減振器做功是連續(xù)的。滿足使用要求。

        表1 

        根據(jù)表1試驗(yàn)數(shù)據(jù),該減振器復(fù)原、壓縮阻力均不合格。

        2.2減振器油液量對比

        減振器在設(shè)計、生產(chǎn)過程中,工作缸中的油液量是按照規(guī)定的容積加注的。在使用后出現(xiàn)漏油現(xiàn)象時(表現(xiàn)在防塵罩表面附著油漬),減振器的儲油量會有變化,設(shè)計的儲油量的變化有公差要求。

        具體測試方法:清潔干凈減振器,用天平等重量工具測試減振器重量,與新件重量比較,并計算重量損耗,換算成體積單位ml,與設(shè)計指標(biāo)對比損失率。

        表2 減振器油液量對比

        2.3兩分鐘漏油示功分析

        圖2 

        通過上述試驗(yàn)照片可以看出,在減振器高速0.6m/s兩分鐘連續(xù)實(shí)驗(yàn)的情況下,減振器表面未出現(xiàn)有明顯的油跡,可以排除減振器連桿與油封處有漏油現(xiàn)象。

        2.4減振器設(shè)計理論中關(guān)于耐久實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

        減振器設(shè)計理論中耐久實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第三條:油耗。無可視的泄漏,油霧化不超過加油量的15%。油耗通過測試減振器的臺架試驗(yàn)前后的重量獲得。

        根據(jù)以上試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)并綜上述原因分析,我們可以判定上述問題減振器油跡為減振器高溫霧化所致。當(dāng)減振器油筒溫度達(dá)到130度以上時,活塞桿表面的油膜存在著高溫汽化,在車輪下跳時,由于防塵罩內(nèi)部存在著負(fù)壓,在車輪上跳時根據(jù)氣流原理,高溫霧化的油蒸氣會隨著減振器空隙處流動,上端防塵罩與防塵蓋焊接存在著間隙,所以油蒸氣會附著在減振器的兩端,也就是我們開始看到的兩端有油霧的真正原因。該現(xiàn)象不影響減振器的正常使用。

        3、針對影響復(fù)原力值衰減大的原因進(jìn)一步分析

        3.1吊環(huán)對稱度測量

        吊環(huán)焊接偏差測量,我們對故障件上吊環(huán)焊接對稱度進(jìn)行測量。對稱度均在標(biāo)準(zhǔn)范圍0.5以內(nèi)??梢耘懦醐h(huán)焊接對稱度對復(fù)原力值衰減的影響。

        表3 

        3.2活塞、閥套測量

        我們對活塞外徑磨損程度和閥套進(jìn)行了測量,我們對活塞四周分別選取4個不同的點(diǎn)測得數(shù)據(jù)均在范圍內(nèi),即可排除活塞磨損產(chǎn)生泄露導(dǎo)致力值衰減過大。

        表4 

        3.3缸筒同軸度、缸筒內(nèi)徑對活塞配合密封的影響

        考慮缸筒同軸度偏差對活塞運(yùn)動的影響以及缸筒內(nèi)徑的大小對活塞配合密封的影響,是否會導(dǎo)致泄露產(chǎn)生力值衰減。我們對缸筒內(nèi)壁用酒精進(jìn)行了清洗。清潔后用檢具進(jìn)行了檢測。如圖:缸筒與檢具配合緊密,同軸度完好,鋼筒內(nèi)徑完好。此問題可以排除。

        圖3 

        3.4解剖后的連桿活塞組件檢查

        對解剖后的連桿活塞組件觀察發(fā)現(xiàn),1號件的活塞環(huán)下端磨損較嚴(yán)重。結(jié)合舊件返回時1號件吊環(huán)端膠套兩邊磨損不均,接頭端墊圈變形嚴(yán)重,可以判斷裝車時接頭固定端與吊環(huán)固定端不垂直。直接影響連桿活塞上下運(yùn)動時與缸筒四周摩擦不均,導(dǎo)致活塞環(huán)異常磨損。產(chǎn)生泄漏導(dǎo)致復(fù)原力值衰減。

        圖4 活塞環(huán)下端磨損

        圖5 膠套嚴(yán)重磨損

        3.5分析活塞底閥組件

        了進(jìn)一步分析活塞底閥組件有無損壞,我們對活塞底閥組件進(jìn)行了分解,未發(fā)現(xiàn)活塞組件和底閥組件有損壞現(xiàn)象。如圖:

        圖6 1號活塞底閥組件

        圖7 2號活塞底閥組件

        4、原因確認(rèn)及整改措施

        針對活塞環(huán)磨損對力值的影響,更換故障件活塞環(huán)重新示功。復(fù)原力值衰減滿足設(shè)計要求20%以內(nèi)。壓縮力值衰減雖然有一點(diǎn)超出設(shè)計20%范圍,但因故障件為已路試4000km的強(qiáng)化路面,考慮活塞及閥片有磨損對其的影響。應(yīng)在合理范圍內(nèi)。

        表5 

        通過以上分析,該故障為活塞環(huán)磨損導(dǎo)致的滲油問題。需要對活塞環(huán)進(jìn)行質(zhì)量控制即可。

        5、結(jié)論

        本文通過對減振器漏油問題的分析,分別介紹了減振器漏油分類、漏油原因分析方法及確認(rèn)。影響本文故障件復(fù)原力值衰減大的原因有以下三點(diǎn):一是活塞環(huán)磨損。二是持續(xù)示功2分鐘,油溫升高,油的粘度降低,力值衰減。此問題我們可以統(tǒng)一示功讀數(shù)方法,正常示功讀數(shù);三是減振器接頭端和吊環(huán)端裝車尺寸不垂直,導(dǎo)致活塞上下運(yùn)動時與缸筒四周摩擦力不均勻,加快活塞環(huán)磨損,導(dǎo)致內(nèi)泄漏,力值衰減。此問題需要貴公司重新裝配新減振器路試問題再現(xiàn)性。

        這種分析減振器漏油問題的方法,不僅系統(tǒng)、全面介紹了減振器漏油的原因,且提供復(fù)原力值衰減的驗(yàn)證方法,方法詳細(xì),為減振器漏油問題提供明確的分析依據(jù)。

        [1] 周長城. 汽車液壓筒式減振器設(shè)計及理論[M]. 北京大學(xué)出版社. 2012.2.

        [2] 楊信. 汽車構(gòu)造[M].北京:人民交通出版社,1996.

        [3] 姜年強(qiáng). 汽車修理工藝[M].北京:人民交通出版社,1996.

        Analysis of oil leakage in two way hydraulic cylinder shock absorber

        Fan Pingli, Chen Yuanming, Fang Liang, Wang Lianlian
        ( Anhui Jianghuai Automobile Co. Ltd, Anhui Hefei 230601 )

        This article focuses on the system research of the reason of suspension absorber's oil leakage, through the failure absorber's force value performance, quantity of oil and analysis of two minutes leakage.After in-depth analysis and test, finally confirm the root cause of leakage. Provide a system analysis method of oil leakage of absorber.

        suspension absorber; oil leakage; quantity of oil; Restoring force value

        范平麗,就職于安徽江淮汽車股份有限公司。

        U463.33+5.1

        A

        1671-7988 (2016)06-150-03

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