梁存良,王德偉,鞏孟祥,可成河
(1.沈陽黎明航空發(fā)動機(集團)有限責(zé)任公司,沈陽 110043;2.駐沈陽黎明發(fā)動機制造公司軍事代表室,沈陽 110043)
主軸承是航空發(fā)動機的關(guān)鍵部件,其性能質(zhì)量是影響發(fā)動機壽命和可靠性的重要因素,若飛行過程中主軸承出現(xiàn)失效故障,后果不堪設(shè)想[1]。軸承故障種類繁多,其中保持架開裂、斷裂較為常見,且危害性巨大。軸承失效的影響因素復(fù)雜,由于工作條件和失效因素的差異,產(chǎn)生的失效形式和形貌各不相同,因此,對發(fā)動機主軸承的失效分析具有非常重要的意義。
航空發(fā)動機工廠試車過程中振動超上限,停車后高壓轉(zhuǎn)子抱轉(zhuǎn)。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),金屬屑末信號器濾網(wǎng)和潤滑油濾網(wǎng)附著有少量金屬屑。進一步分析金屬屑末成分,確認(rèn)為軸承保持架材料。發(fā)動機分解檢查后,發(fā)現(xiàn)主軸承保持架斷裂,總工作時間不足2 h。
故障軸承D1002926K1NQ1U為外圈無擋邊的圓柱滾子軸承,套圈和滾子材料為Cr4Mo4V,保持架材料為硅青銅QSi3.5-3-1.5,表面采用變極脈沖鍍銀,采用環(huán)下供油潤滑方式。復(fù)查試驗機試驗和歷次裝機記錄,未出現(xiàn)保持架斷裂記錄。
軸承套圈和30個滾子表面完好,顏色正常。
保持架其中一個兜孔的2個轉(zhuǎn)角處發(fā)生斷裂,將其編為30#;從打字面朝上的方向觀察,按順時針方向依次將兜孔編號1#~29#,如圖1所示。熒光檢查發(fā)現(xiàn),幾乎所有兜孔的轉(zhuǎn)角都存在大小不一的裂紋。
圖1 保持架外觀Fig.1 Appearance of cage
將30#兜孔非打字側(cè)的斷口編為30-1#,打字側(cè)的斷口編為30-2#。30-1#斷口宏觀形貌如圖2所示。由圖可知,裂紋從側(cè)梁內(nèi)表面(與滾子端面的接觸面)轉(zhuǎn)角處起源,呈線源特征;斷口分為Ⅰ區(qū)(靠外徑側(cè))和Ⅱ區(qū)(靠內(nèi)徑側(cè)),2個區(qū)域的裂紋擴展交匯形成臺階。
圖2 30-1#斷口宏觀形貌Fig.2 Macro morphology of fracture 30-1#
30#兜孔橫梁內(nèi)表面(與滾子工作面的接觸面)接觸痕跡的宏觀形貌如圖3所示。由圖可知,接觸痕跡較重,寬約2.6 mm,且明顯存在3處邊界:邊界3位于靠近鎖點側(cè)(外側(cè)),向里依次為邊界2和邊界1。
圖3 30#兜孔橫梁內(nèi)表面接觸痕跡宏觀形貌Fig.3 Macro morphology of contact trace on beam inner surface of pocket30#
由宏觀觀察結(jié)果可知,保持架除了一個兜孔轉(zhuǎn)角處發(fā)生斷裂,其他兜孔的4個轉(zhuǎn)角處均存在裂紋;橫梁內(nèi)表面存在較重的接觸痕跡;套圈和滾子表面完好,顏色正常。
將兜孔裂紋斷口用丙酮超聲波清洗后放入掃描電鏡進行微觀觀察。
30-1#斷口微觀全貌如圖4a所示,Ⅰ區(qū)可見由側(cè)梁內(nèi)表面起始的放射棱線(圖4b),即裂紋從內(nèi)表面起始,源區(qū)高倍下呈類解理形貌(圖4c);Ⅱ區(qū)源區(qū)低倍形貌如圖4d所示,裂紋從內(nèi)表面起始,源區(qū)存在明顯,高倍下呈摩擦形貌(圖4e);Ⅰ區(qū)擴展中、后期的疲勞條帶形貌分別如圖4f和圖4g所示,Ⅱ區(qū)擴展后的疲勞條帶形貌如圖4h所示,由圖可知,該斷口疲勞擴展充分,未見明顯瞬斷區(qū)。
圖4 30-1#斷口微觀形貌Fig.4 Micro morphology of fracture 30-1#
30-2#斷口和隨機選擇的26#兜孔轉(zhuǎn)角裂紋的微觀檢查結(jié)果類似于30-1#斷口。
2.3.1 軸承尺寸和形狀精度
為分析故障原因,對故障軸承套圈和滾子(配新保持架)的尺寸、精度及游隙進行檢測,檢測結(jié)果見表1。由表可知,各項指標(biāo)均符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。
表1 成品精度檢測結(jié)果Tab.1 Test results of finished product precision μm
2.3.2 兜孔表面粗糙度
任意選取2個兜孔測量表面粗糙度Ra,測量值在0.604~0.705μm之間。因此,兜孔側(cè)梁表面及轉(zhuǎn)角表面的粗糙度Ra未超出設(shè)計要求(Ra<1.25μm)。
從保持架3個相鄰兜孔切取金相試樣8 mm×10 mm×4 mm,磨制拋光后測量兜孔轉(zhuǎn)角R,R在0.203~0.279 mm之間,因此轉(zhuǎn)角略小于設(shè)計要求(0.3~0.5 mm)。
將金相試樣浸蝕后觀察其金相組織,3個兜孔的金相組織未見明顯差異,組織正常。
從上述檢查可知,軸承保持架斷口和裂紋微觀可見疲勞條帶形貌,其斷裂性質(zhì)為疲勞斷裂;熒光檢查發(fā)現(xiàn),幾乎所有的轉(zhuǎn)角都存在大小不一的裂紋。由此可知,保持架在運轉(zhuǎn)過程中存在異常振動的現(xiàn)象。由于保持架的異常振動,滾子對圓周方向兩側(cè)的橫梁均存在較大的撞擊力,這點由橫梁表面較重的接觸痕跡(圖3)可以證實。該接觸痕跡分成2部分:一部分是初始痕跡,寬約1.8 mm,相對于其他使用時間更長的軸承,該痕跡較寬,說明滾子施加在兜孔橫梁上的撞擊力更大;另一部分(邊界1與邊界2之間)是保持架斷裂后形成的,由于保持架向外徑側(cè)張開,痕跡沿保持架內(nèi)徑方向發(fā)生了竄動。
保持架發(fā)生異常振動通常與以下幾方面因素有關(guān):
1)軸承設(shè)計不合理,使得工作過程中振動較大,甚至發(fā)生共振,使保持架發(fā)生疲勞失效,但該軸承已大量使用,在試車過程中首次發(fā)生保持架斷裂失效,因此軸承設(shè)計不合理導(dǎo)致異常振動的可能性可以排除。
2)軸承其他部件失效,如套圈滾道剝落、滾子剝落或磨損等,造成軸承運轉(zhuǎn)失穩(wěn),使得振動增大,從而導(dǎo)致保持架疲勞斷裂。由于該軸承套圈、滾子未見明顯損傷,因此,這種可能性可以排除。
3)軸承尺寸精度及游隙超差。若軸承尺寸精度及游隙超出設(shè)計要求,則可能造成滾子運轉(zhuǎn)異常,進而造成保持架振動異常。但從軸承出廠合格證和故障后尺寸測量可知,軸承尺寸精度及游隙均在標(biāo)準(zhǔn)值范圍,因此軸承尺寸精度及游隙超差也可以排除。
4)保持架受激振動[3-4]。保持架異常振動可能與系統(tǒng)存在較大振動有關(guān)。經(jīng)復(fù)查試車記錄,該臺發(fā)動機試車過程中出現(xiàn)不正當(dāng)操作:由于轉(zhuǎn)速不夠,試車工人短時期內(nèi)反復(fù)推動拉桿,加力20多次,導(dǎo)致零件受到異常振動。
另外,測得保持架兜孔側(cè)梁及轉(zhuǎn)角的表面粗糙度Ra未超出設(shè)計要求;保持架的金相組織正常。兜孔轉(zhuǎn)角R略小于設(shè)計要求,使得應(yīng)力集中增大,對保持架發(fā)生疲勞斷裂有一定影響。
綜上所述,保持架的斷裂性質(zhì)為疲勞斷裂,兜孔轉(zhuǎn)角處的裂紋性質(zhì)為疲勞裂紋;保持架發(fā)生疲勞斷裂主要與異常振動有關(guān),兜孔轉(zhuǎn)角R尺寸偏小也有一定影響;保持架受到異常振動與試車時不正常操作有關(guān)。
引起軸承零件斷裂和開裂的原因是零件的實際載荷(或至少在局部區(qū)域)超過其強度極限,但也可能與其他因素(如過熱、磨損和片狀剝落)有關(guān)[1]。文中軸承保持架斷裂故障就是由發(fā)動機異常振動引起的。
航空發(fā)動機在試車過程中,因轉(zhuǎn)速不夠,試車工人短時期內(nèi)反復(fù)推動拉桿,導(dǎo)致發(fā)動機振動值異常,再加上保持架兜孔轉(zhuǎn)角R略小于設(shè)計要求,使得應(yīng)力集中增大,造成保持架發(fā)生疲勞斷裂。
加強保持架外觀檢查,必要時對兜孔轉(zhuǎn)角R尺寸做進一步檢測;對試車工人的操作進行規(guī)范管理并制定應(yīng)急預(yù)案,發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施。