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        貨車制動(dòng)管系檢修存在問(wèn)題及改進(jìn)建議

        2016-07-13 07:24:33李鋒偉
        大科技 2016年2期
        關(guān)鍵詞:管系支管密封圈

        李鋒偉

        (武漢鐵路安全監(jiān)督管理辦公室駐襄陽(yáng)車輛段驗(yàn)收室 湖北省襄陽(yáng)市 441003)

        貨車制動(dòng)管系檢修存在問(wèn)題及改進(jìn)建議

        李鋒偉

        (武漢鐵路安全監(jiān)督管理辦公室駐襄陽(yáng)車輛段驗(yàn)收室 湖北省襄陽(yáng)市 441003)

        隨著我國(guó)鐵路運(yùn)輸事業(yè)的快速發(fā)展,特別是貨車重載提速技術(shù)的進(jìn)步,鐵路貨車檢修技術(shù)也有了較快的發(fā)展,特別是貨車關(guān)鍵部分的制動(dòng)系統(tǒng),其檢修質(zhì)量尤其倍受重視。本文從襄陽(yáng)車輛段貨車檢修過(guò)程入手,對(duì)鐵路貨車制動(dòng)管系檢修進(jìn)行了研究,重點(diǎn)對(duì)制動(dòng)管系單車試驗(yàn)器性能、檢修工藝要求和設(shè)計(jì)等方面的問(wèn)題進(jìn)行了分析,提出了相應(yīng)的改進(jìn)建議。

        鐵路貨車;制動(dòng);檢修;單車試驗(yàn)器

        現(xiàn)階段,我國(guó)鐵路貨車關(guān)鍵部分的制動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行了多次120閥改造,基本上淘汰了GK閥和103閥,提速改造車輛全部使用了密封制動(dòng)缸和空重車自動(dòng)調(diào)整裝置,使貨運(yùn)列車的制動(dòng)性能得到進(jìn)一步提高,為貨運(yùn)列車的安全運(yùn)行打下了良好的基礎(chǔ)。盡管如此,在實(shí)際運(yùn)行中,鐵路貨車制動(dòng)管系仍然常常發(fā)生故障,下面從貨車制動(dòng)系統(tǒng)發(fā)生故障的原因進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

        1 貨車制動(dòng)管系常見(jiàn)故障原因分析

        2015年三季度襄陽(yáng)車輛段正常反饋典型故障共668件,其中制動(dòng)類故障132件,占19.8%,是除地板破損、墻板破損、車門(mén)破損外最嚴(yán)重的故障。而制動(dòng)故障中制動(dòng)管系裂折13件,制動(dòng)管系漏泄31件,占制動(dòng)故障33.3%。制動(dòng)管系裂折、制動(dòng)管系漏泄主要表現(xiàn)為制動(dòng)支管或接頭發(fā)生漏泄。

        經(jīng)過(guò)對(duì)襄陽(yáng)車輛段貨車檢修過(guò)程中單車試驗(yàn)器性能、工藝規(guī)定和檢修質(zhì)量等方面進(jìn)行了調(diào)研分析,查找了其主要原因。

        1.1 單車試驗(yàn)器性能不穩(wěn)定

        (1)現(xiàn)車制動(dòng)主管漏泄但試驗(yàn)結(jié)果顯示為合格。在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行多次單車比對(duì),研究后發(fā)現(xiàn)造成這一結(jié)果的是單車試驗(yàn)器作用不靈敏導(dǎo)致的。經(jīng)過(guò)分析,認(rèn)為造成傳感器作用不靈敏的主要原因有:①單車試驗(yàn)器在移動(dòng)過(guò)程中震動(dòng)較大,長(zhǎng)期震動(dòng)造成傳感器電源線松動(dòng)虛接從而影響傳感器靈敏度。②單車試驗(yàn)器電池隨著使用時(shí)間的推移,容量也在不斷下降,降低到一定程度也會(huì)導(dǎo)致電源不足,造成試驗(yàn)結(jié)果不準(zhǔn)確。③數(shù)據(jù)采集不完整,部分單車試驗(yàn)器未接收到漏泄數(shù)據(jù)而判定為合格,繼續(xù)進(jìn)行下面試驗(yàn)程序[1]。

        (2)單車試驗(yàn)器性能受環(huán)境影響大。在日常生產(chǎn)中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)全車漏泄試驗(yàn)不合格但是又查找不到漏泄試驗(yàn)不合格的原因,間歇片刻重新試驗(yàn)又合格的現(xiàn)象。經(jīng)過(guò)仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn)在有電焊作業(yè)的情況下,單車試驗(yàn)PDA手持機(jī)的數(shù)據(jù)漂移會(huì)比較大,影響到試驗(yàn)結(jié)果,也就是電磁干擾是造成試驗(yàn)不合格的主要原因。

        1.2 工藝要求不明確

        (1)設(shè)計(jì)要求不具體?,F(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題重點(diǎn)集中在C62、C64系列車型的降壓氣室與DN20支管的絲扣連接處折斷,而設(shè)計(jì)時(shí)此處管系處未焊裝管吊,這種情況在車輛運(yùn)行過(guò)程中造成管系震動(dòng),影響管系連接質(zhì)量。

        (2)對(duì)管系除塵要求存在不合理之處?,F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)發(fā)現(xiàn)過(guò)球試驗(yàn)合格,但是在緊急制動(dòng)試驗(yàn)時(shí)現(xiàn)車不產(chǎn)生緊急制動(dòng),經(jīng)過(guò)對(duì)制動(dòng)管系分解檢查發(fā)現(xiàn)絲扣連接主管三通部位有不易被發(fā)現(xiàn)的銹垢、制動(dòng)管系內(nèi)有殘留的聚四氟乙烯薄膜等,影響了排風(fēng)速度,導(dǎo)致現(xiàn)車不產(chǎn)生緊急制動(dòng)。

        (3)前期提速改造或制造方案不完善,導(dǎo)致部分車型漏泄情況比較嚴(yán)重。①現(xiàn)場(chǎng)反饋JSQ6型車制動(dòng)支管(副風(fēng)缸到120閥體)漏泄較多,基本達(dá)到80%。主要原因是空氣控制閥至副風(fēng)缸間無(wú)支撐,運(yùn)行中振動(dòng)導(dǎo)致控制閥與支管連接的法蘭漏泄,后南車二七車輛有限公司進(jìn)行了改造設(shè)計(jì)。所有SQ6型車在改造后在此部位基本消除了漏泄。②段修檢查反饋G17系列加緩風(fēng)缸支管、制動(dòng)缸至調(diào)整閥支管漏泄嚴(yán)重。分析主要是連接管路較短,而水平方向與垂直方向都不在同一平面上,法蘭連接的兩端不平導(dǎo)致。③完善改造的車輛在K2提速改造中,因利舊原有DN10管吊座,導(dǎo)致傳感閥的DN10管路呈現(xiàn)立體波浪型,試風(fēng)時(shí)漏泄嚴(yán)重。

        1.3 管系檢修質(zhì)量不高造成制動(dòng)支管故障

        (1)車輛在定期檢修時(shí)未對(duì)制動(dòng)管系進(jìn)行徹底外觀檢查,鋼管裂紋或壁厚腐蝕超限時(shí)未更換。在對(duì)制動(dòng)管系檢修時(shí)投機(jī)取巧,未按要求使用法蘭連接,而是采用絲扣直接連接制動(dòng)支管。而這種連接方式在車輛運(yùn)行當(dāng)中,當(dāng)車輛發(fā)生制動(dòng)作用時(shí),制動(dòng)缸吊架螺栓松動(dòng),制動(dòng)缸發(fā)生位移,導(dǎo)致支管折裂。

        (2)檢修要求不明確或保證不了?,F(xiàn)場(chǎng)檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)密封圈槽深度、接頭體端面突出法蘭體的高度是理論值,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法精確檢測(cè)或控制,導(dǎo)致調(diào)整墊片安裝厚度靠經(jīng)驗(yàn),最后由單車試驗(yàn)來(lái)檢查[2]。

        2 改進(jìn)措施與建議

        2.1 監(jiān)控單車試驗(yàn)器使用狀態(tài)

        針對(duì)目前單車試驗(yàn)器每日工作時(shí)間長(zhǎng),電池不夠用的情況采取了以下的措施:

        (1)每日完工后必須及時(shí)充電,同時(shí)配置備用電池以便在電量不足時(shí)更換使用,確保電壓符合規(guī)定。

        (2)崗位作業(yè)人員必須做好單車試驗(yàn)器狀態(tài)監(jiān)控,手持機(jī)操作完成后,注意監(jiān)控單車試驗(yàn)器顯示狀態(tài),防止因單車試驗(yàn)器電磁閥不動(dòng)作而影響試驗(yàn)結(jié)果。

        (3)落實(shí)工藝要求。單車試驗(yàn)時(shí)在制動(dòng)缸尾部加風(fēng)表,試風(fēng)作業(yè)時(shí)加強(qiáng)核對(duì)單車試驗(yàn)器與尾部風(fēng)表數(shù)據(jù)。有異常,及時(shí)查找原因,從而保證試驗(yàn)的準(zhǔn)確性。

        2.2 改進(jìn)單車試驗(yàn)器

        建議改進(jìn)單車試驗(yàn)器,從源頭上保證試驗(yàn)的準(zhǔn)確性。

        (1)對(duì)單車試驗(yàn)器增加電壓顯示,并在電壓低于正常值時(shí)發(fā)出警示信號(hào),提示作業(yè)人員停止作業(yè),采取措施;

        (2)改進(jìn)單車試驗(yàn)器性能:①在設(shè)計(jì)上提高單車試驗(yàn)器各配件性能,使其適應(yīng)各種氣候條件;②對(duì)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)源質(zhì)量和溫度等影響因素進(jìn)行控制,在開(kāi)工前和完工后須對(duì)壓縮空氣管道進(jìn)行吹掃,排除水分和雜質(zhì),確保單車試驗(yàn)器在使用過(guò)程中性能穩(wěn)定;

        (3)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)不同實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)研,總結(jié)其性能變化規(guī)律,合理制定各種工況下機(jī)器的校驗(yàn)頻次,確保試驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確。

        2.3 完善工藝要求

        (1)針對(duì)集塵器、三通及兩管相連的法蘭接頭處應(yīng)加裝管吊卡問(wèn)題,建議工藝要求作更改,詳細(xì)規(guī)定何處焊接,焊接多少毫米,以防止運(yùn)行過(guò)程中因振動(dòng)導(dǎo)致伸縮引起漏風(fēng),確保管系質(zhì)量。

        (2)徹底清除三通連接處銹垢,確保排風(fēng)速度,保證試風(fēng)效果穩(wěn)定可靠。

        2.4 切實(shí)提高管系檢修質(zhì)量

        (1)落實(shí)管系檢查要求。各貨車車輛檢修部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)貨車車輛制動(dòng)管系的檢查,嚴(yán)格執(zhí)行《制動(dòng)裝置檢修規(guī)則》相關(guān)要求,組裝時(shí)所有固定裝置和管卡均應(yīng)處于松弛狀態(tài),須待制動(dòng)管組裝就位后再予以緊固。

        (2)對(duì)管系吊座進(jìn)行檢查處理,對(duì)制動(dòng)支管吊卡、墊木等懸掛部件檢查,盡可能減少因固定吊座安裝不正確而造成的制動(dòng)管系受力不良,確保車輛運(yùn)行安全[3]。

        (3)對(duì)管系安裝面進(jìn)行檢查,是各處大小尺寸否符合工藝規(guī)定。管系組裝時(shí)螺紋處須使用聚四氟乙烯薄膜,纏繞不得超過(guò)螺紋端部,連接處擰緊后須外露1扣以上的完整螺紋,旋入部分不得少于4扣。

        (4)要對(duì)密切關(guān)注密封圈的使用。法蘭用密封圈和壓緊式管接頭用密封圈須使用E型密封圈。組裝過(guò)程中不得損壞E型密封圈唇邊,唇邊損壞的不裝車使用。

        3 結(jié)語(yǔ)

        改進(jìn)單車試驗(yàn)器為檢查制動(dòng)管系檢修質(zhì)量奠定了較好基礎(chǔ);完善工藝要求可減少因工藝不合理造成的故障隱患;落實(shí)工藝要求為現(xiàn)有條件下提高管系檢修質(zhì)量提供保證;優(yōu)化管系設(shè)計(jì)從源頭上提高管系運(yùn)行品質(zhì)和可靠性。以上建議措施如若實(shí)施,可有效提高制動(dòng)管系在運(yùn)行中的穩(wěn)定性,減少故障的發(fā)生,確保車輛運(yùn)行安全。

        [1]中華人民共和國(guó)鐵道部.《鐵路貨車制動(dòng)裝置檢修規(guī)則》[S].北京:中國(guó)鐵道出版社,2012,2(6):112.

        [2]中華人民共和國(guó)鐵道部運(yùn)輸局.《關(guān)于鐵路貨車制動(dòng)管系及基礎(chǔ)制動(dòng)有關(guān)要求的通知》運(yùn)輛貨車函.2012,5(45):241.

        [3]中華人民共和國(guó)鐵道部.《鐵路貨車段修規(guī)程》[S].北京:中國(guó)鐵道出版社,2012,8(12):87~89.

        U279.3+4

        A

        1004-7344(2016)02-0137-02

        2015-12-22

        李鋒偉(1977-),男,陜西岐山人,工程師,本科,從事鐵路車輛驗(yàn)收工作。

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