閻曉雨 敬加強(qiáng) 晏梓洋 等
摘 要:起泡劑作為泡排工藝的核心化學(xué)助劑,在現(xiàn)場實際應(yīng)用前,對其各項性能的評價是必不可少的一個環(huán)節(jié)。本文對目前使用較為廣泛的UT-11C型起泡劑開展了室內(nèi)研究,采用經(jīng)典的靜態(tài)評價方法,并結(jié)合自行設(shè)計的泡沫管流可視化實驗裝置進(jìn)行動態(tài)評價。研究結(jié)果表明:該型起泡劑起泡和穩(wěn)泡性能良好,起泡基液濃度、溫度和礦化度對起泡劑有較為明顯的影響,起泡劑濃度5‰、溫度40 ℃時起泡性能最佳,而在礦化度高于60 g/L的環(huán)境中泡沫穩(wěn)定性極差。通過靜態(tài)、動態(tài)評價實驗方法的綜合考查,能夠更加全面的認(rèn)識起泡劑性能。
關(guān) 鍵 詞:泡沫排水;起泡劑;影響因素;評價實驗
中圖分類號:TE 357 文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A 文章編號: 1671-0460(2016)03-0526-04
Abstract: Foaming agent is the core chemical additive of the foam drainage gas recovery technology; its evaluation performance is an essential part before field application. In this paper, taking UT-11C foaming agent as research objective, combined with self-designed foam pipe-flow visual experimental apparatus, dynamic evaluation on UT-11C foaming agent was carried out by using classical static evaluation method. The research results indicate that, this foaming agent has good foamability and stability; its properties can be obviously affected by the concentration, temperature and salinity of base fluid. This foaming agent has the best performance under the condition of the concentration 5‰ and temperature 40 ℃.On the other hand, when the salinity is higher than 60 g/L, the foam stability is poor.
Key words: Foam drainage gas recovery; Foaming agent; Influence factors; Evaluating experiments
在氣田開發(fā)的過程中,為解決因地層水侵入導(dǎo)致的產(chǎn)量下降或停產(chǎn)的問題,優(yōu)選泡沫排水工藝,即通過向井底注入表面活性劑使得井內(nèi)水分散成低密度泡沫,增強(qiáng)氣井帶水能力,將地層水帶出井口升舉到地面。泡排工藝具有排液量大、較深井況適宜性強(qiáng)、地面及環(huán)境條件要求低、設(shè)計簡單、投資小、效益好、加注靈活且免修期長等優(yōu)點[1,2]。
起泡劑作為泡排工藝的核心化學(xué)助劑,其性能優(yōu)劣決定著泡排井能否實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)和延長自噴期的目標(biāo)[3]。起泡劑性能的常規(guī)評價手段,屬于靜態(tài)評價,包括氣流法、Ross-Miles法、攪拌法等。本文引入自行設(shè)計搭建的泡沫管流可視化實驗裝置,針對在某氣田廣泛應(yīng)用的UT-11C型起泡劑,采用動靜結(jié)合的評價方法,開展系統(tǒng)的性能評價。
1 實驗設(shè)計
1.1 起泡劑基本性能
泡沫排水采氣是一個從井底到井筒再到地面的長距離、復(fù)雜過程,因此對于起泡劑性能的考查也是多方面的:起泡能力強(qiáng),攜液量大,泡沫穩(wěn)定性適中,與地層介質(zhì)良好配伍[4-6]。
1.2 起泡劑性能評價方法
室內(nèi)靜態(tài)評價選用攪拌法(Waring-Blender法[7]),是將定量的試液置于一定規(guī)格的刻度容器內(nèi),再用攪拌器攪拌一段時間,記錄泡沫高度和析出液體時間,可用于衡量泡沫體系起泡能力、穩(wěn)定性兩方面的性能,實驗裝置選用GJ-1型高速攪拌機(jī)。
表面張力:參照SY/T 6465-2000推薦使用圓環(huán)法測定試液的表面張力,選用DT-102型全自動界面張力儀進(jìn)行實驗。
室內(nèi)動態(tài)評價選用泡沫管流可視化實驗裝置,該套裝置由氣體控制系統(tǒng)、起泡基液控制系統(tǒng)、泡沫生成系統(tǒng)、管流測試系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等五部分組成。它能夠?qū)崿F(xiàn)在多氣液比、多工況設(shè)定條件下的泡沫生成、流動、測定、收集等功能,模擬氣-液-泡沫流體在管道內(nèi)的流動,滿足起泡劑的動態(tài)起泡能力、攜液性能、半衰期等的測定。
1.3 實驗內(nèi)容
實驗以起泡高度、半衰期及起泡基液的表面張力作為起泡劑評價主要指標(biāo),具體實驗分為兩部分:(1)在不同濃度、溫度、pH值及地層水礦化度條件下,采用靜態(tài)評價測定UT-11C型起泡劑的起泡能力、半衰期及表面張力,分析各因素對其起泡性能的影響;(2)根據(jù)靜態(tài)評價結(jié)果,選擇影響程度明顯的因素,利用泡沫管流可視化實驗裝置,進(jìn)一步研究在流動過程中各因素的影響情況。
2 實驗結(jié)果與討論
2.1 靜態(tài)評價實驗
2.1.1 濃度影響
在常溫下,將UT-11C起泡劑分別配置兩組質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1‰、2‰、5‰、8‰、10‰的100 mL起泡基液。其中一組采用高速攪拌法測定泡沫體積V0和半衰期t1/2,取另一組基液測定其表面張力,結(jié)果如圖1。
隨著起泡劑濃度的增大,體系的發(fā)泡量先以較為明顯的趨勢增加,濃度5‰時達(dá)到最大起泡量,隨后增加的趨勢變緩,并出現(xiàn)發(fā)泡量一定程度的下降。不同濃度下每100 mL起泡基液起泡體積均達(dá)到550 mL以上,起泡劑起泡效果較好;泡沫體系的半衰期達(dá)到4.0 min以上,在實驗濃度范圍內(nèi),半衰期受起泡劑濃度影響較??;隨著溶液中起泡劑濃度的增加,溶液表面張力大幅下降,在濃度5‰左右達(dá)到最低值,5‰后表面張力變化不大。因此,起泡劑濃度在5‰時,能夠達(dá)到最佳起泡效果。
2.1.2 溫度影響
取UT-11C型起泡劑,分別配置兩組質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2‰,溫度為5、10、20、40、60 ℃的100 mL起泡基液。其中一組采用高速攪拌法測定泡沫體積V0和半衰期t1/2,取另一組基液測定其表面張力,結(jié)果如圖2。
泡沫體積隨著溫度的升高,呈較快增長的趨勢,在40 ℃時,泡沫體積達(dá)到624 mL,起泡效果最好;超過40 ℃后,泡沫的起泡量又隨著溫度升高,呈現(xiàn)緩慢下降的趨勢。而隨著溫度升高,泡沫體系半衰期呈顯著下降的趨勢,泡沫穩(wěn)定性變差。雖然溶液表面張力隨溫度升高而下降,但分析認(rèn)為較高溫度下表面活性增強(qiáng),有利于增強(qiáng)泡沫發(fā)泡性能。
2.1.3 pH值影響
取UT-11C型起泡劑,分別配置兩組質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2‰,pH值為2、4、6、8、10的100 mL起泡基液。其中一組采用高速攪拌法測定泡沫體積V0和半衰期t1/2,取另一組基液測定其表面張力,結(jié)果如圖3。
起泡劑在酸性、中性或者堿性條件下,起泡性能均未出現(xiàn)明顯變化,起泡量均能夠達(dá)到600 mL以上,起泡效果良好,起泡性能基本不受pH的影響;泡沫體系半衰期維持在3.5 min以上,泡沫穩(wěn)定性受溶液酸堿性影響不大;溶液表面張力保持在29.20 mN/m左右,基本不受溶液酸堿性影響。
2.1.4 礦化度影響
根據(jù)現(xiàn)場地層水水型,取UT-11C型起泡劑,分別配置兩組質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2‰,礦化度為20 000、40 000、60 000、80 000、100 000的100 mL起泡基液。其中一組采用高速攪拌法測定泡沫體積V0和半衰期t1/2,取另一組基液測定其表面張力,結(jié)果如圖4。
隨地層水礦化度越高,起泡劑起泡能力略有增強(qiáng),但增幅不大;泡沫半衰期隨礦化度增大而減小,在高礦化度中泡沫穩(wěn)定性減弱,在礦化度高于
60 000 mg/L的環(huán)境中泡沫穩(wěn)定性極差。因礦化度增加,表面張力減小,在高礦化度中達(dá)到超低表面張力。通過與濃度2‰的非礦化水起泡基液的起泡性能比較,發(fā)現(xiàn)在礦化水存在情況下的起泡量及半衰期都明顯偏小。
2.2 動態(tài)評價實驗
根據(jù)靜態(tài)評價實驗結(jié)果,起泡劑濃度、溫度和地層水礦化度是對起泡劑性能影響較大的因素。其中,由于單一氣井地層水礦化度在一定生產(chǎn)周期內(nèi)波動很小,且經(jīng)過使用前的配伍性測試的起泡劑均能適應(yīng)氣井的地層工況。因此礦化度不作為動態(tài)實驗因素,以下對起泡劑濃度和溫度在流動狀態(tài)下的起泡性能進(jìn)行分析。
2.2.1 濃度影響
取UT-11C型起泡劑,分別配置質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1‰、2‰、5‰的起泡基液。通過泡沫管流可視化實驗裝置,測試泡沫液流經(jīng)D25管道的平均壓差ΔP和生成的泡沫高度HD0,結(jié)果如圖5、6。
從圖中可以看出,同一氣液比條件下,起泡基液濃度越高,流經(jīng)管道的壓力損失也越大,在管道末端產(chǎn)生的泡沫量也越多。高濃度泡沫總體上流動壓差和泡沫量大于低濃度泡沫,其中在低氣液比時,三種濃度起泡液流動壓差、泡沫量均有波動,分析認(rèn)為在低氣液比范圍,泡沫流體經(jīng)歷了從段塞流、波動流、分層流等多種流態(tài),對泡沫流動壓差和泡沫量造成了影響,而在大氣液比情況下,三種濃度起泡液的流態(tài)基本保持分層流動,流動壓差已比較接近,泡沫量也趨于平穩(wěn)。
2.2.2 溫度影響
取UT-11C型起泡劑,分別配置質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1‰,溫度為20、40、60 ℃的起泡基液。通過泡沫管流可視化實驗裝置,測試泡沫液流經(jīng)DN25管道的平均壓差ΔP和生成的泡沫高度HD0,結(jié)果如圖7、8。
分析圖表可知,泡沫流體經(jīng)管道后,溫度對流動壓力損失和末端產(chǎn)生泡沫量影響都較小。在氣液比從小到大的變化過程中,三種溫度泡沫液的流動壓差和泡沫量始終都處在交叉變動且變動幅度不大的狀態(tài),說明在實際生產(chǎn)中泡沫從井底反出后,由于地面工藝裝置均處于大氣溫度下,故井底溫度波動并不會影響泡排井的正常生產(chǎn)。
3 結(jié) 論
通過對UT-11C型起泡劑室內(nèi)的靜態(tài)、動態(tài)評價,較為全面的認(rèn)識了該型起泡劑的基本性能。
(1)UT-11C起泡劑起泡性能良好,起泡速度較快,其產(chǎn)生泡沫穩(wěn)定性、泡沫攜液能力較好,抗酸堿性能力較高。
(2)濃度對起泡性能的影響,在靜態(tài)、動態(tài)評價實驗中均表現(xiàn)為起泡基液濃度越高,產(chǎn)生的泡沫量越大,說明濃度是泡排工藝中較為重要的一個影響因素。
(3)溫度則在靜態(tài)和動態(tài)評價中,展現(xiàn)出不同的影響趨勢,靜態(tài)實驗中溫度對起泡量有明顯的促進(jìn),但到達(dá)一定溫度后趨于平緩;在動態(tài)實驗中,起泡基液的溫度差異并未影響到管流中泡沫液的變化。
(4)起泡劑室內(nèi)評價作為泡沫排水采氣工藝中必不可少的一個環(huán)節(jié),應(yīng)采取靜態(tài)和動態(tài)實驗相結(jié)合的評價方法,以綜合考查起泡劑性能,為現(xiàn)場運用提供更加全面的技術(shù)支撐。
參考文獻(xiàn):
[1]春蘭,魏文興.國內(nèi)外排水采氣工藝現(xiàn)狀[J].吐哈油氣,2004,9(3):255-261.
[2]楊繼盛.采氣工藝基礎(chǔ)[M].北京:石油工業(yè)出版社,1992:402.
[3]馬成華.一種高溫泡排劑的實驗室評價[J].精細(xì)石油化工進(jìn)展,2007(12).
[4]牟春國.蘇里格氣田氣井產(chǎn)水分析及新型泡排劑試驗[J].石油化工應(yīng)用,2012,31(4):24.
[5]宋吉鋒.蘇里格氣田蘇20區(qū)塊泡排劑選型及加注制度優(yōu)化研究[D].西安:西安石油大學(xué),2013.
[6]廖銳全,曾慶恒,楊玲.采氣工程 [M].第2版.北京:石油工業(yè)出版社,2012:135.
[7]程文學(xué),邢曉凱,左麗麗,等.液體泡沫性能測試方法綜述[J].油田化學(xué),2014,31(1):153.