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        方向盤鎖擋片失效分析與改進(jìn)

        2016-07-08 06:39:06王化龍武運(yùn)寧朱磊
        汽車實(shí)用技術(shù) 2016年4期

        王化龍,武運(yùn)寧,朱磊

        (陜西重型汽車有限公司,陜西 西安 710200)

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        方向盤鎖擋片失效分析與改進(jìn)

        王化龍,武運(yùn)寧,朱磊

        (陜西重型汽車有限公司,陜西 西安 710200)

        摘 要:為了提高方向盤鎖的可靠性,采用質(zhì)量工具及理化分析方法,找出影響方向盤鎖擋片失效的關(guān)鍵因子,對(duì)方向盤鎖擋片結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)提升。用CAE分析方向?qū)Ω纳魄昂蟮姆较虮P鎖擋片結(jié)構(gòu)進(jìn)行了應(yīng)力分析及驗(yàn)證,提高了方向盤鎖擋片的強(qiáng)度。

        關(guān)鍵詞:方向盤鎖擋片;理化分析;疲勞斷裂

        10.16638/j.cnki.1671-7988.2016.04.039

        CLC NO.: U467.3Document Code: AArticle ID: 1671-7988(2016)04-118-03

        引言

        隨著社會(huì)的發(fā)展,汽車使用的頻率越來越多,汽車的安全性能、出勤率、生命周期都有了更嚴(yán)格的要求,因此需要對(duì)汽車進(jìn)行優(yōu)化提升來滿足用戶不斷增長的需求。轉(zhuǎn)向系作汽車上重要的一部分,它的質(zhì)量直接影響著整車的安全性能。因此對(duì)轉(zhuǎn)向系出現(xiàn)的故障需要深入分析失效原因,從源頭消除安全隱患。

        1、問題概述

        方向盤鎖作為轉(zhuǎn)向系的重要組成部分,主要負(fù)責(zé)起動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)和控制方向盤轉(zhuǎn)動(dòng)的鎖止。方向盤鎖止功能主要通過方向盤鎖上面的鎖止銷軸插入方向盤管柱上鎖止孔實(shí)現(xiàn)。點(diǎn)火鑰匙控制方向盤鎖鎖芯的轉(zhuǎn)動(dòng),鎖芯控制擋板的位置,擋板沖壓鑲嵌在軸銷上,見圖1。當(dāng)車輛啟動(dòng)時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng)點(diǎn)火鑰匙,鎖芯轉(zhuǎn)動(dòng)并帶動(dòng)擋板和軸銷向上運(yùn)動(dòng),軸銷脫離出轉(zhuǎn)向管柱上的限位孔,方向盤自由轉(zhuǎn)動(dòng)。當(dāng)點(diǎn)火鑰匙拔出后,鎖芯回到最初的位置,擋板失去鎖芯的約束處于自由狀態(tài)。軸銷在彈簧的恢復(fù)力的作用下向外運(yùn)動(dòng),插入轉(zhuǎn)向管柱上的鎖止孔,方向盤方向鎖死。

        圖1 方向盤鎖剖面圖

        在車輛行駛過程中方向盤鎖死將直接影響行車安全,因此必須盡量避免。其中擋板斷裂(圖2)將直接導(dǎo)致方向鎖死。擋板斷裂時(shí),軸銷在彈簧恢復(fù)力的作用下向外運(yùn)動(dòng),在轉(zhuǎn)動(dòng)方向盤時(shí)插入轉(zhuǎn)向管柱上的限位孔,方向盤鎖死。因此需要對(duì)方向盤鎖擋板斷裂進(jìn)行改進(jìn)提升。

        圖2 斷裂擋板故障照片

        2、失效原因分析

        2.1 新件拆解檢查

        圖3 軸銷與擋板側(cè)視圖

        圖4 軸銷與擋板俯視圖

        新件的軸銷與擋板拆解側(cè)視圖、俯視圖分別為圖3、圖4。因斷裂處為頸部,為了確認(rèn)方向盤鎖擋板與設(shè)計(jì)圖紙的符合性,隨機(jī)抽取新到貨的方向盤鎖進(jìn)行狀態(tài)確認(rèn),圖紙要求擋板與軸銷凹槽過盈配合,且明確軸銷上端面平面度,以確保方向盤鎖總成的可靠性。經(jīng)拆解測(cè)量發(fā)現(xiàn),擋板相關(guān)尺寸符合圖紙要求,經(jīng)顯微鏡觀察分析,擋板頸部在進(jìn)行折彎和加工加強(qiáng)筋的時(shí)候產(chǎn)生了磨損和毛刺,用肉眼很難觀察到有明顯缺陷,初步判斷該處存在應(yīng)力集中現(xiàn)象,表面已經(jīng)存在斷裂源。

        2.2 舊件失效分析

        為了進(jìn)一步確認(rèn)失效件的失效原因,對(duì)失效件從宏觀檢查、硬度檢查、化學(xué)成分、金相檢查四個(gè)方面進(jìn)行分析,具體如下:

        (1)宏觀檢查:方向盤鎖總成軸銷與擋板宏觀形貌圖見圖5,擋板斷裂位置處于擋板頸部折彎處,該處有沖壓的加強(qiáng)筋,斷口宏觀形貌見圖6所示。圖6斷面上有3個(gè)疲勞源,斷面上半部分起裂于箭頭所示的2個(gè)邊角部位,下半部分起裂于箭頭所示的中間部位。裂紋擴(kuò)展區(qū)均呈現(xiàn)明顯的貝紋狀形貌,說明失效模式屬于疲勞斷裂。

        圖5 銷軸與斷裂擋板宏觀形貌

        圖6 擋板斷口宏觀形貌

        (2)硬度檢查:斷裂限位板基體硬度平均為166HV10。

        (3)化學(xué)成分:

        零件的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))

        (4)金相檢查:

        對(duì)斷裂限位板進(jìn)行微觀檢查,基體組織為鐵素體+滲碳體,如圖7所示。

        圖7 失效件基體組織 500X

        圖8 改進(jìn)后新狀態(tài)擋板結(jié)構(gòu)

        通過理化分析可知斷裂擋板的的硬度、化學(xué)成分、金像組織符合設(shè)計(jì)要求,貝紋狀斷口表明擋板斷裂屬于長期使用后發(fā)生的疲勞斷裂,說明擋板強(qiáng)度不夠,需要加強(qiáng)。通過對(duì)新?lián)醢宓耐庥^檢查分析發(fā)現(xiàn),

        結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,擋板強(qiáng)度不滿足加工和長期使用要求,擋板頸部在進(jìn)行折彎和加工加強(qiáng)筋的時(shí)候產(chǎn)生了磨損和毛刺,存在應(yīng)力集中和斷裂源,在使用過程中容易疲勞斷裂失效,存在安全隱患。

        3、結(jié)構(gòu)改進(jìn)并對(duì)改進(jìn)前后結(jié)構(gòu)進(jìn)行CAE分析

        將擋板厚度加厚33%,頸部加寬33%(圖8),整體加強(qiáng)66%,并在兩種極限工況下對(duì)改進(jìn)前后的方向盤鎖擋片進(jìn)行CAE分析,約束鎖舌底部6個(gè)自由度(123456),工況設(shè)計(jì)及詳細(xì)分析結(jié)果如下:

        圖9 工況設(shè)定與受力圖

        圖10 疲勞工況設(shè)定的受力分析圖

        工況一:F1=36.4N,方向與軸銷軸線平行,與軸銷軸線距離11mm;

        工況二:F2=3.7N,方向與軸銷軸線一致;

        疲勞工況:工況一應(yīng)力為疲勞分析的上限,工況二應(yīng)力為疲勞分析的下限(圖9)。

        (2)工況一狀態(tài)下改進(jìn)前后的CAE圖如圖11:

        圖11 工況一狀態(tài)下改進(jìn)前后的CAE圖

        在工況一狀態(tài)下改進(jìn)前舊狀態(tài)擋板的應(yīng)力集中區(qū)域?yàn)榧t色區(qū)域,與故障件一致,面積較大,說明應(yīng)力集中現(xiàn)象嚴(yán)重。

        通過CAE分析對(duì)比結(jié)果可知,改進(jìn)后的應(yīng)力云圖紅色區(qū)域消失,應(yīng)力集中現(xiàn)象已經(jīng)消除,擋板的理論疲勞循環(huán)次數(shù)從9.74×1010次提高至2.89×1016次,疲勞壽命顯著提高,由此可見,方向盤鎖結(jié)構(gòu)改進(jìn)的效果明顯。

        4、結(jié)論

        對(duì)比擋板結(jié)構(gòu)改進(jìn)前后的結(jié)構(gòu)圖和CAE分析圖,擋板的厚度和頸部寬度分別增加了33%,強(qiáng)度增加了66%,提高了疲勞壽命。并依據(jù)QC/T 628-1999開展了方向盤鎖的相關(guān)臺(tái)架試驗(yàn),如強(qiáng)度、耐振性、耐久性試驗(yàn)等,試驗(yàn)結(jié)果良好,表明方向盤鎖改進(jìn)效果明顯,產(chǎn)品質(zhì)量顯著提升。

        中圖分類號(hào):U467.3

        文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

        文章編號(hào):1671-7988(2016)04-118-03

        作者簡介:王化龍,就職于陜西重型汽車有限公司。

        Failure analysis and Improvement of Steering wheel lock

        Wang Hualong, Wu Yunning, Zhu Lei
        ( Shaanxi Heavy Automobile Co. Ltd, Shaanxi Xi'an 710200 )

        Abstract:In order to improve the reliability of the steering wheel lock, the key factors affecting the failure of the steering wheel lock block are found by using quality tools and physical and chemical analysis methods, and the structure of the steering wheel lock block is improved. The stress analysis and verification of the structure of the steering wheel lock were made by CAE analysis to improve the strength of the steering wheel lock.

        Keywords:Steering wheel lock; physical and chemical analysis; fatigue fracture

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