高建文
摘 要:SNCR+SCR聯(lián)合脫硝技術(shù)越來越多的受到廣泛應(yīng)用,特別是在舊鍋爐改造上優(yōu)勢明顯,本文介紹某電廠280噸/h燃煤鍋爐SNCR+SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)的脫硝原理,并對運(yùn)行中出現(xiàn)的如噴槍槍頭易磨損、燒壞;爐膛出口煙道內(nèi)易結(jié)焦等問題進(jìn)行分析并采取措施予以防范。
關(guān)鍵詞:煙氣脫硝;SNCR+SCR聯(lián)合;改進(jìn)措施
0 引言
SNCR+SCR混合脫銷工藝兼有SNCR和SCR技術(shù)的優(yōu)點(diǎn),利用SNCR反應(yīng)逃逸的氨供SCR反應(yīng),當(dāng)NOx脫除率不是很高時(shí),采用SNCR+SCR聯(lián)合脫硝工藝更加經(jīng)濟(jì)合理,它將是脫硝市場的一種新的發(fā)展模式。
1 工藝系統(tǒng)說明
某煤業(yè)集團(tuán)烯烴4×280t/h鍋爐煙氣脫硝工程動力站鍋爐煙氣脫硝裝置采用SNCR+SCR綜合脫硝工藝,還原劑為氨水。在設(shè)計(jì)煤種、校核煤種、鍋爐最大連續(xù)出力工況(BMCR)、處理100%煙氣量、鍋爐原始設(shè)計(jì)NOx排放濃度小于或等于200mg/Nm3(6%含氧量,標(biāo)態(tài)干基)條件下NOx排放濃度不大于100mg/Nm3,SNCR脫硝效率不低于45%,總的脫硝效率≥75%。
該工程使用氨水作為脫硝還原劑,氨水正常為濃度20%,濃度會在15%~25%范圍內(nèi)波動,控制系統(tǒng)可根據(jù)氨水濃度的信號進(jìn)行流量調(diào)節(jié)。脫硝系統(tǒng)滿足鍋爐在80%~100%BMCR 負(fù)荷范圍內(nèi),SNCR入口濃度不高于370mg/Nm3(干基,6%O2)時(shí),出口NOx 濃度均不高于200mg/Nm3。在85%~100% 負(fù)荷范圍內(nèi)NH3逃逸量不高于10ppm,在80%至100% 負(fù)荷范圍內(nèi),氨逃逸可控制在12ppm以內(nèi)。脫硝裝置可用率不小于95%。
2 SNCR+SCR 聯(lián)合脫硝機(jī)理
SNCR+SCR聯(lián)合脫硝工藝結(jié)合了兩種技術(shù)的各自優(yōu)點(diǎn),在提高 NOx脫除率的同時(shí)可降低脫硝成本并減少氨的泄漏。在聯(lián)合脫硝系統(tǒng)中,SNCR脫硝過程中氨的泄漏為SCR提供了所需的還原劑。通過SCR脫硝過程可脫去除掉更多的NOx,并且進(jìn)一步的減少了氨泄漏的機(jī)會。
SNCR技術(shù)把還原劑如氨氣、氨水稀溶液等噴入爐膛溫度為 850~1100℃的區(qū)域,其主要反應(yīng)為:(1)氨為還原劑:NH3+NOx→N2+H2O(2)氨水為還原劑:CO(NH2)2→2NH2+CO;NH2+NOx→N2+H2O;CO+NOx→N2+CO2(3)當(dāng)溫度過高超過反應(yīng)溫度范圍時(shí),氨就會被氧化成 NOx:NH3+O2→NOx+H2O
在聯(lián)合脫硝系統(tǒng)中,氨氣作為脫硝劑被噴入高溫?zé)煔饷撓跹b置中,多余的氨氣在催化劑的作用下可以在280~420℃ 的煙氣溫度范圍內(nèi)將煙氣中NOx分解成為N2和H2O,其反應(yīng)式如下:4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O;NO+NO2+2NH3 →2N2+3H2O
3 存在問題及處理措施
3.1 噴槍槍頭易磨損
由于SNCR脫硝噴槍的工作溫度比較高(煙氣溫度850℃~1100℃),而且煙氣流速也較快,煙氣中夾帶著大量粉塵,對噴槍的磨損很厲害。所以采取如下措施:
(1)改進(jìn)噴槍材質(zhì):如噴槍關(guān)鍵部位噴槍桿采用316L、904 L材質(zhì)或鈦基合金材質(zhì),噴嘴采用特殊合金如C276或硬質(zhì)合金等,為了提高抗耐磨性,可在保護(hù)罩上噴涂碳化鎢耐磨層。(2)噴霧與煙氣混合均勻度:SNCR脫硝噴槍噴霧角度從10°~150°不等,小角度的噴槍穿透能力強(qiáng),大角度的噴槍覆蓋面積大,噴槍長度、伸入爐內(nèi)的噴射點(diǎn)深度也有所不同。采用多種不同角度、不同位置的噴槍通過CFD流場模擬分析結(jié)合現(xiàn)場測量情況達(dá)到最佳設(shè)計(jì),可達(dá)到較高的脫硝效率。(3)霧化顆粒粒徑:SNCR噴槍的霧化顆粒不是像煙氣冷卻一樣,越細(xì)越好,而應(yīng)該是顆粒適中才行。顆粒太細(xì),則穿透性太差,降低脫硝效率。顆粒太粗,則顆粒的總體表面積太小,也降低脫硝效率,而且太大的顆粒,煙氣流速也比較快,會導(dǎo)致噴霧顆粒在短時(shí)間內(nèi)不能完全氣化,有時(shí)會產(chǎn)生滴液,導(dǎo)致爆管。
3.2 爐膛出口煙道內(nèi)易結(jié)焦
SNCR投入運(yùn)行后,爐膛出口煙道內(nèi)渣垢堵塞現(xiàn)象比以前嚴(yán)重。爐膛出口煙道內(nèi)渣垢狀態(tài):最下層渣垢致密牢固呈灰白色、層狀,較硬;中間層呈灰色,最上層呈灰黑色,自上而下越來越堅(jiān)硬、致密。
分析認(rèn)為:隨著SNCR的投入,爐膛出口煙道內(nèi)的濕度增大了,為SO2氣體與煤粉燃燒生成的游離CaO反應(yīng)提供了更為有利的條件,并生成易結(jié)晶析出的CaSO4●2H2O和CaSO4,使?fàn)t膛出口煙道內(nèi)垢物中硫酸鈣的比例增大,爐膛出口煙道內(nèi)結(jié)垢量隨噴入爐膛氨水的增多而提高,即SNCR的運(yùn)行促進(jìn)了爐膛出口煙道內(nèi)堵塞,為此采取了以下措施:(1)改進(jìn)運(yùn)行工況。在保證脫硝效果的同時(shí)適當(dāng)降低稀釋水流量。(2)對噴射器系統(tǒng)進(jìn)行改造,提高霧化效果,使氨水液滴大小和分布區(qū)域更均勻,液滴蒸發(fā)時(shí)間縮短。(3)對冷灰斗進(jìn)行水封改造,使灰渣與水接觸面減小,避免生成板結(jié)的CaSO4●2H2O。
4 結(jié)論
燃煤電站鍋爐應(yīng)用SNCR+SCR聯(lián)合脫硝技術(shù)脫硝效果明顯,該SNCR+SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)除催化劑和部分煙氣分析儀表外,設(shè)備均實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化,為國內(nèi)同類燃煤鍋爐脫硝改造提供了很好的借鑒。
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(作者單位:神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)烯烴一分公司)