連忠民福建省聯(lián)盛紙業(yè)有限責(zé)任公司(361000)
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電站鍋爐蒸汽吹灰系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化
連忠民
福建省聯(lián)盛紙業(yè)有限責(zé)任公司(361000)
摘要:首先這篇文章針對(duì)鍋爐蒸汽吹灰系統(tǒng)中的問題做了簡(jiǎn)要分析,進(jìn)行了簡(jiǎn)要介紹,提出了合理的改造方案,最后再簡(jiǎn)析了改造后系統(tǒng)中存在的問題和良好的解決對(duì)策,希望能為有關(guān)方面提供適當(dāng)?shù)膮⒖己徒梃b。
關(guān)鍵詞:鍋爐;改造;蒸汽吹灰器
蒸汽吹灰器是最新研發(fā)的一種全新的、革命性的設(shè)備,能清除各種鍋爐積灰。在電站鍋爐的實(shí)際工作中,它是必備的。然而,在運(yùn)行中仍存在著一些問題,從而影響了設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。因此,還需要對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化改造。這里主要分析了電站鍋爐蒸汽吹灰系統(tǒng)的優(yōu)化,希望能給各有關(guān)方面提供一定的幫助。
蒸汽吹灰器在電站鍋爐上的工作原理是:利用具有一定壓力和溫度的過熱蒸汽對(duì)積灰受熱面進(jìn)行吹掃,以達(dá)到清除積灰的目的,保證受熱面的安全運(yùn)行,提高受熱面與煙氣的換熱效果。因此有非常廣泛的應(yīng)用。
鍋爐吹灰器的位置分布會(huì)有所不同,例如:某電廠每臺(tái)鍋爐本體部分共有96臺(tái)爐膛吹灰器布置在爐膛部分,有46臺(tái)長(zhǎng)伸縮式吹灰器布置在爐膛上部、對(duì)流煙道、尾部煙道省煤器區(qū)域,4臺(tái)伸縮式雙介質(zhì)吹灰器布置在空預(yù)器煙氣側(cè)進(jìn)、出口端。而鍋爐本體吹灰汽源取自后屏過熱器出口集箱,在額定工況下,蒸汽溫度為508℃,壓力為25.8 MPa。吹灰蒸汽需經(jīng)調(diào)節(jié)閥來進(jìn)行減壓,而減壓閥前管路上布置有手動(dòng)截止閥和電動(dòng)截止閥作關(guān)閉汽源用,為了防止吹灰蒸汽超壓,還在減壓閥后管路上設(shè)有一只安全閥[1]。
由于鍋爐蒸汽吹灰用的蒸汽一般為高壓力的過熱蒸汽,因此容易出現(xiàn)閥門磨損快,導(dǎo)致蒸汽泄漏,受熱面吹損,吹灰蒸汽焓值高,熱能損失大等一系列問題。
2.1閥門磨損快,導(dǎo)致蒸汽泄漏
鍋爐本體吹灰汽源取自后屏過熱器出口集箱,而后屏過熱器出口集箱蒸汽參數(shù)較高,吹灰調(diào)節(jié)閥前后壓差較大(約23 MPa),吹灰調(diào)節(jié)閥工作環(huán)境惡劣,使得吹灰調(diào)節(jié)閥磨損較快,容易造成吹灰調(diào)節(jié)閥泄漏,閥門磨損加劇,增加了維護(hù)成本。
2.2受熱面吹損
鍋爐的安全運(yùn)行受吹灰提升閥嚴(yán)密影響,有些不夠嚴(yán)密就增加了受熱面被吹損的概率,所以對(duì)鍋爐的安全運(yùn)行造成了嚴(yán)重威脅。
2.3吹灰蒸汽焓值高,熱能損失大
鍋爐本體吹灰汽源取自后屏過熱器出口集箱,在額定工況下,蒸汽壓力為25.8 MPa,溫度為508℃,焓值較高,蒸汽經(jīng)調(diào)節(jié)閥減壓后,閥后壓力為2 MPa,由等效熱降法可知,蒸汽損失較大。因此,采用后屏過熱器出口集箱的高參數(shù)作為吹灰汽源,降低了熱力系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性,具體如表1所示。
表1 不同負(fù)荷下后屏出口蒸汽節(jié)流到2 MPa時(shí)的溫度
3.1吹灰系統(tǒng)對(duì)汽源的要求
根據(jù)吹灰器制造廠家對(duì)吹灰汽源壓力、溫度的要求來選擇吹灰汽源。具體要求為:①爐膛吹灰器壓力為0.8~1.5 MPa,溫度不超過370℃;②空預(yù)器吹灰器壓力為1.0~1.5 MPa,溫度不超過380℃;③長(zhǎng)伸縮式吹灰器壓力為1.0~1.5 MPa,溫度不超過380℃。由于爐膛和煙道吹灰蒸汽至少有80℃的過熱度,空預(yù)器吹灰至少有130~150℃的過熱度。因此,爐膛與煙道吹灰蒸汽溫度應(yīng)在280~380℃之間,空預(yù)器吹灰需要有350℃以上的過熱度。
3.2吹灰汽源的選定
根據(jù)上述要求,對(duì)擬選定的兩種汽源進(jìn)行對(duì)比分析,選用低溫再熱汽進(jìn)口汽源的優(yōu)點(diǎn)使降壓后的汽溫不超過450℃并且不需要減溫水裝置;而它的缺點(diǎn)是汽溫偏低,過熱度低,不能滿足空預(yù)器吹灰過熱度的要求。
而如果選用低溫再熱汽出口汽源的優(yōu)點(diǎn)是該汽源參數(shù)能滿足爐膛、煙道和空預(yù)器吹灰降壓后過熱度要求;不過不足之處是降壓后汽溫超過450℃,需要增加減溫水裝置,且就算改造后,其經(jīng)濟(jì)性也并未得到提升。
從安全性和經(jīng)濟(jì)性綜合考慮,將吹灰汽源改為取自低溫再熱器進(jìn)口的蒸汽,壓力為4.4 MPa,溫度為327℃,同時(shí)保留后屏出口汽源,供空預(yù)器吹換切換時(shí)使用。這樣的改造可同時(shí)滿足空預(yù)器吹灰、煙道和爐膛吹灰降壓后過熱度的要求,且經(jīng)濟(jì)性較好。
在原后屏過熱器出口吹灰汽源管道處加裝手動(dòng)隔離閥和電動(dòng)切換閥,再在低溫再熱進(jìn)口蒸汽母管上開口,將裝設(shè)管道接至原鍋爐本體吹灰母管,并將吹灰汽源改為取自低溫再熱器進(jìn)口的蒸汽[2]。
鍋爐低溫再熱器進(jìn)口蒸汽母管可用于改造吹灰氣源,工作環(huán)境因?yàn)檎羝麉?shù)降低,吹灰蒸汽系統(tǒng)吹灰閥門得到了大大改善,同時(shí)閥門泄漏故障大大減少。改造后,吹灰器的熱能消耗明顯降低,不僅安全、而且經(jīng)濟(jì)效益也提高了。
4.1減少吹灰調(diào)節(jié)閥泄漏,降低維護(hù)成本
改造后,通過對(duì)改造后的吹灰系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)了解吹灰蒸汽的各項(xiàng)參數(shù)完全滿足鍋爐蒸汽吹灰的要求有以下兩方面:①由于吹灰調(diào)節(jié)閥前后壓差減小,調(diào)節(jié)閥工作環(huán)境得到改善,吹灰調(diào)節(jié)閥內(nèi)漏故障大大減少,運(yùn)行安全性提高,維護(hù)成本降低;②吹灰汽源參數(shù)降低,通過減壓損失的熱能也大大減少,從而提升了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,降低了其本身消耗的熱能。
4.2降低受熱面吹損故障,延長(zhǎng)使用壽命
吹灰閥門泄漏的概率因?yàn)楦脑旌蟠蟠蠼档停瑫r(shí)鍋爐受熱面被吹損的概率大大降低,所以安全性提高。另外,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷從100%降至50%時(shí),因吹灰氣源改為了低溫再熱進(jìn)口的蒸汽后,吹灰母管蒸汽溫度僅變化了46℃,從而減少了金屬的熱疲勞,并延長(zhǎng)了其使用壽命。
4.3節(jié)能分析
根據(jù)鍋爐吹灰控制邏輯,可計(jì)算出吹灰耗汽量為37.04 t/d。改變吹灰汽源后,對(duì)照改變前、后的吹灰蒸汽壓力和溫度(降壓前),根據(jù)焓熵圖,鍋爐本體吹灰蒸汽參數(shù)焓值由3 316 kg下降至3 022 kg,焓值下降了10 889 760[(3 316 kg-3 022 kg)×37 040 kg=10 889 760],換算為功,相當(dāng)于多發(fā)電1 361.22 kW·h(10 889 760 3 600×45%=1 361.22 kW·h)。機(jī)組年運(yùn)行按330 d計(jì)算,一年節(jié)約的熱能用于發(fā)電449 202.6 kW·h(1 361.22 kW·h×330= 449 202.6 kW·h)。
按上網(wǎng)電價(jià)0.433元/kW·h計(jì)算,每年每臺(tái)爐可創(chuàng)收益19.45萬元(449 202.6 kW·h×0.433元/ kW·h=194 504.725 8元≈19.45萬元),2臺(tái)機(jī)組一年可創(chuàng)收益38.9萬元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
5.1空預(yù)器吹灰問題
鍋爐的啟動(dòng)期間是在油、煤混燒的狀態(tài),很多未燃盡的油、煤燃料因燃盡率較低聚集在空預(yù)器的蓄熱元件上。所以必須對(duì)空預(yù)器連續(xù)吹灰??蓪⑧彊C(jī)輔汽作為解決吹灰汽源將蒸汽吹灰汽源改為低再進(jìn)口蒸汽后,低再進(jìn)口蒸汽參數(shù)無法滿足空預(yù)器吹灰的問題[3]。
氣溫偏低和過熱度小是低再進(jìn)口汽源的缺點(diǎn),所以不能滿足空預(yù)器吹灰過熱度的要求,因此存在吹灰蒸汽過熱度較低而導(dǎo)致空預(yù)器堵塞的可能。
經(jīng)這一問題提出了解決對(duì)策:保留后屏過熱器汽源,供空預(yù)器、管道及閥門吹灰用,當(dāng)空預(yù)器進(jìn)出口煙氣壓差超過一定值時(shí),將空預(yù)器吹灰汽源切換至后屏過熱器蒸汽,通過編制邏輯來實(shí)現(xiàn)吹灰汽源的切換,可是在這之前要注意進(jìn)行暖管和疏水。
5.2吹灰蒸汽壓力波動(dòng)問題
低溫再熱蒸汽壓力是隨機(jī)組負(fù)荷的變化而變化的。當(dāng)機(jī)組負(fù)荷變化時(shí),可能導(dǎo)致吹灰蒸汽壓力波動(dòng)。
解決對(duì)策:當(dāng)機(jī)組負(fù)荷變化時(shí),可采取滑壓運(yùn)行方式。這樣既可以提高機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,又可以維持低溫再熱蒸汽的壓力。因此,將低溫再熱蒸汽作為吹灰汽源還是比較穩(wěn)定的。
綜上所述,電站鍋爐的蒸汽吹灰系統(tǒng)在正常工作中有著極為重要的意義。因此,保障蒸汽吹灰系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,并對(duì)其存在的問題進(jìn)行科學(xué)的分析,再做好改造工作,就可以提高鍋爐運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性。
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