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        提高抽油機(jī)井系統(tǒng)效率的對(duì)策分析

        2016-05-31 08:09:46于慶大慶油田有限責(zé)任公司第九采油廠
        石油石化節(jié)能 2016年1期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)效率影響因素分析節(jié)能降耗

        于慶(大慶油田有限責(zé)任公司第九采油廠)

        提高抽油機(jī)井系統(tǒng)效率的對(duì)策分析

        于慶(大慶油田有限責(zé)任公司第九采油廠)

        摘要:抽油機(jī)井系統(tǒng)效率是反映機(jī)采系統(tǒng)高效舉升的綜合指標(biāo),系統(tǒng)效率越高,則無(wú)效損耗越低,為了進(jìn)一步降低機(jī)采井運(yùn)行成本,根據(jù)抽油機(jī)井的實(shí)際運(yùn)行情況,在分析系統(tǒng)效率影響因素的基礎(chǔ)上,提出了提高抽油機(jī)井系統(tǒng)效率的相應(yīng)對(duì)策,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施抽油機(jī)井237井次,年節(jié)電102×104kWh,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益63.3萬(wàn)元,取得了較好的節(jié)能成果。

        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)效率;影響因素分析;對(duì)策;節(jié)能降耗

        近幾年,通過(guò)開(kāi)展系統(tǒng)分析,整體優(yōu)化,按照以優(yōu)化抽油機(jī)選型為龍頭控制新井機(jī)采能耗,以應(yīng)用節(jié)能設(shè)備為進(jìn)攻措施實(shí)現(xiàn)老井規(guī)模節(jié)電,以精細(xì)機(jī)采管理為基礎(chǔ)鞏固節(jié)能效果,以技術(shù)進(jìn)步為依托拓展節(jié)能空間的整體節(jié)能思路,共實(shí)施各類節(jié)能措施498井次,同時(shí)又深入開(kāi)展了泵效挖潛工作,系統(tǒng)效率由12.4%提高到13.1%。

        1 系統(tǒng)效率影響因素分析

        為了進(jìn)一步降低機(jī)采井運(yùn)行成本,深入挖潛系統(tǒng)效率提升空間,根據(jù)抽油機(jī)井的實(shí)際運(yùn)行情況從系統(tǒng)效率各節(jié)點(diǎn)出發(fā),深入分析各影響因素(表1),明確挖潛主要方向。以光桿功率為節(jié)點(diǎn)將系統(tǒng)效率分為地面效率和井下效率2大部分,通過(guò)挖潛系統(tǒng)效率來(lái)提升空間。

        式中:η——系統(tǒng)效率,無(wú)量綱;

        P有——有效功率,kW;P光——光桿功率,kW;Pλ——輸入功率,kW;η地面——地面效率,無(wú)量綱;η井下——井下效率,無(wú)量綱。

        1.1地面因素

        1)部分抽油機(jī)井使用的電動(dòng)機(jī)能量損耗較高,而配置的額定功率遠(yuǎn)大于抽油機(jī)實(shí)際輸入功率,存在"功率不匹配"現(xiàn)象,造成負(fù)載率偏低,無(wú)功功率偏大,影響電動(dòng)機(jī)效率。

        表1 各節(jié)點(diǎn)效率及對(duì)系統(tǒng)效率的影響

        2)傳動(dòng)皮帶和減速箱對(duì)機(jī)采效率的影響主要表現(xiàn)在傳動(dòng)過(guò)程中摩擦造成的功率損失。

        3)抽油機(jī)四連桿機(jī)構(gòu)對(duì)機(jī)采系統(tǒng)效率的影響主要體現(xiàn)在摩擦傳動(dòng)過(guò)程的功率損失和在往復(fù)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的彈性變形所造成的損失。抽油機(jī)各部件松動(dòng)或潤(rùn)滑保養(yǎng)不好,造成抽油機(jī)各部件之間的摩擦、變形,致使抽油機(jī)不平穩(wěn)運(yùn)行,從而無(wú)功耗電,影響機(jī)采效率。在提高地面效率方面,主要挖潛方向?yàn)殡妱?dòng)機(jī)效率。

        對(duì)負(fù)載率低的電動(dòng)機(jī)進(jìn)行“大調(diào)小”,可提高抽油機(jī)電動(dòng)機(jī)負(fù)載率,降低油井能耗,提高機(jī)采系統(tǒng)效率。針對(duì)電動(dòng)機(jī)存在的“大馬拉小車”現(xiàn)象,重點(diǎn)采用永磁和司達(dá)電動(dòng)機(jī)替換原有電動(dòng)機(jī),提高功率因數(shù),降低裝機(jī)容量。近幾年,更換永磁和司達(dá)節(jié)能電動(dòng)機(jī)93臺(tái),統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量、參數(shù)變化不大的66口井,隨著電動(dòng)機(jī)服役時(shí)間的延長(zhǎng),能耗呈逐年上升趨勢(shì),見(jiàn)圖1、圖2。

        根據(jù)能耗上升速度,投資回收期按照2年計(jì)算,司達(dá)電動(dòng)機(jī)和永磁電動(dòng)機(jī)在服役第9年和第7年時(shí)應(yīng)該更換。

        表2 油井生產(chǎn)數(shù)據(jù)表

        表3 油井生產(chǎn)數(shù)據(jù)表

        圖1 66口井電動(dòng)機(jī)效率變化曲線

        圖2 電動(dòng)機(jī)動(dòng)態(tài)投資回收期

        1.2井下因素

        1)盤根盒的影響主要表現(xiàn)在光桿與盤根盒中密封填料的摩擦損失,尤其在密封填料的材質(zhì)、產(chǎn)出液含水率的高低和井口對(duì)中程度等方面。

        2)抽油桿的影響體現(xiàn)在抽油桿功率的損失,包括抽油桿與油管的摩擦損失、抽油桿與井下液體的摩擦損失和桿柱彈性伸縮損失,與生產(chǎn)參數(shù)的確定有直接關(guān)系。

        3)抽油泵效率是機(jī)采系統(tǒng)井下效率重要的一部分,其功率損失主要為抽油泵柱塞與襯套之間的摩擦損失、泵漏失損失和產(chǎn)出液流經(jīng)泵閥時(shí)由于水力引起的功率損失。

        4)油管柱功率損失直接影響到機(jī)采系統(tǒng)效率的高低,其損失主要包括油管漏失損失、產(chǎn)出液與油管內(nèi)壁產(chǎn)生的摩擦損失和油管彈性伸縮損失。在提高井下效率方面,主要挖潛方向?yàn)楸眯Ш蜅U柱效率。

        1.2.1泵效

        沉沒(méi)度與泵效有密切關(guān)系,隨著沉沒(méi)度的增加,泵效增加,當(dāng)沉沒(méi)度達(dá)到一定值時(shí),泵效增加趨于變緩。含水超過(guò)90%的井,合理沉沒(méi)度應(yīng)保持在200~250 m,含水低于80%的井,沉沒(méi)度在350 ~400 m,泵效達(dá)到最大。通過(guò)實(shí)施提高泵效調(diào)整抽油機(jī)井110井次,使泵效提高2.6百分點(diǎn)。在堅(jiān)持動(dòng)態(tài)調(diào)整基礎(chǔ)上,將工作方向由挖潛主要因素向挖潛全部因素轉(zhuǎn)變,將工作重點(diǎn)由調(diào)整地面參數(shù)向優(yōu)化井下管柱轉(zhuǎn)變,進(jìn)一步深入挖潛泵效提升空間。

        1.2.2桿柱效率

        近幾年,以合理流壓理論為基礎(chǔ),不斷優(yōu)化桿柱組合及下泵深度,通過(guò)優(yōu)化桿柱組合降低載荷的空間已經(jīng)很小,在泵效挖潛研究過(guò)程中得出高含水井合理沉沒(méi)壓力控制在1.2 MPa左右即可獲得較高泵效,因此對(duì)于高含水井在保證供采協(xié)調(diào)基礎(chǔ)上,可以進(jìn)一步加大桿柱組合優(yōu)化力度,減少桿管無(wú)效損失,提高系統(tǒng)效率。

        1)泵深不變時(shí),不同桿徑組合對(duì)系統(tǒng)效率影響分析,見(jiàn)表2。綜合考慮載荷與彈性形變對(duì)系統(tǒng)效率影響時(shí),在泵深1418 m情況下,桿柱組合由22 mm×19 mm降為19 mm×16 mm組合時(shí),系統(tǒng)效率提升1.9百分點(diǎn)(圖3),輸入功率減少0.5 kW(圖4)。

        圖3 桿柱組合與系統(tǒng)效率關(guān)系曲線圖

        圖4 桿柱組合與輸入功率關(guān)系曲線圖

        2)桿柱組合、舉升高度不變時(shí),泵深變化對(duì)系統(tǒng)效率影響分析,見(jiàn)表3。綜合考慮載荷與彈性形變對(duì)系統(tǒng)效率影響時(shí),在桿柱組合為25 mm×22 mm,舉升高度413 m的情況下,泵掛上提100 m系統(tǒng)效率提高0.2百分點(diǎn),消耗功率下降0.1 kW;泵掛上提300 m系統(tǒng)效率提高0.6百分點(diǎn),消耗功率下降0.2 kW;泵掛上提500 m,系統(tǒng)效率提高1百分點(diǎn),輸入功率下降0.4 kW,見(jiàn)圖5、圖6。

        圖5 上提泵掛長(zhǎng)度與系統(tǒng)效率關(guān)系曲線

        圖6 上提泵掛長(zhǎng)度與輸入功率關(guān)系曲線

        2 提高機(jī)采井系統(tǒng)效率的對(duì)策

        通過(guò)分析找出影響機(jī)采井系統(tǒng)效率的因素,從地面和井下入手,對(duì)抽油機(jī)井進(jìn)行綜合治理,提高了機(jī)采井系統(tǒng)效率,在降本增效方面取得了明顯的效果。

        2.1地面因素

        1)及時(shí)調(diào)整抽油機(jī)平衡,提高機(jī)采系統(tǒng)效率。調(diào)平衡60口抽油機(jī),系統(tǒng)效率由原來(lái)的11.8%提高到了12.3%,平均單井日節(jié)電3.1 kWh。

        2)合理匹配電動(dòng)機(jī)降低電動(dòng)機(jī)功率,減小空耗損失提高機(jī)采系統(tǒng)效率。更換節(jié)能電動(dòng)機(jī)11口抽油機(jī),功率因數(shù)平均超過(guò)0.85,負(fù)載率平均提高近1倍,系統(tǒng)效率由原來(lái)的18.5%提高到了25.7%。

        3)認(rèn)真落實(shí)機(jī)械設(shè)備的緊固、潤(rùn)滑、保養(yǎng)、調(diào)整工作,確保抽油機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。對(duì)于服役年限超過(guò)15年,配件磨損嚴(yán)重,導(dǎo)致單井能耗高的37口抽油機(jī)進(jìn)行更換,有效的減少了無(wú)功損失,降低了有功功率,提高了機(jī)采系統(tǒng)效率。

        以提高地面系統(tǒng)效率為目的,共實(shí)施抽油機(jī)井108井次,平均單井日節(jié)電10.9 kWh,年節(jié)電55.6×104kWh,每度電按0.621 4元計(jì)算,年創(chuàng)節(jié)電經(jīng)濟(jì)效益34.5萬(wàn)元。

        2.2井下因素

        1)加大桿柱組合優(yōu)化力度。通過(guò)采取上提泵掛措施,優(yōu)化設(shè)計(jì)10口抽油機(jī),不僅節(jié)省了大量的管桿材,而且在節(jié)能降耗延長(zhǎng)機(jī)采系統(tǒng)效率,偏磨治理,延長(zhǎng)檢泵周期中也取得很大效益。

        2)供液差井采用合理工作制度。針對(duì)一些供液能力較差的井,我們采取“合理泵徑、長(zhǎng)沖程、慢沖速”的經(jīng)濟(jì)調(diào)參理念,提高抽油泵的充滿程度,減少抽油泵來(lái)回往復(fù)的無(wú)用功。調(diào)小參數(shù)11口抽油機(jī),系統(tǒng)效率由原來(lái)的10.6%提高到了12.7%,平均單井日節(jié)電4.6 kWh。針對(duì)嚴(yán)重供液不足或間歇出油的油井,新增間歇采油72口抽油機(jī),間歇采油調(diào)整制度36口抽油機(jī),泵效提高,電動(dòng)機(jī)負(fù)載率提高,并且由于減少開(kāi)井時(shí)間而節(jié)約用電量。

        以提高井下系統(tǒng)效率為目的,共實(shí)施抽油機(jī)井129口,平均單井日節(jié)電9.8 kWh,年節(jié)電46.4× 104kWh,年創(chuàng)節(jié)電經(jīng)濟(jì)效益28.8萬(wàn)元。通過(guò)以上2方面措施的實(shí)施,年節(jié)電102×104kWh,經(jīng)濟(jì)效益63.3萬(wàn)元。

        3 結(jié)論

        針對(duì)抽油機(jī)系統(tǒng)效率的現(xiàn)狀,全面分析了影響抽油機(jī)系統(tǒng)效率的影響因素,確定電動(dòng)機(jī)效率,泵效和桿柱效率為主要影響要素,在現(xiàn)場(chǎng)采取更換節(jié)能電動(dòng)機(jī)和抽油機(jī),優(yōu)化設(shè)計(jì),加強(qiáng)調(diào)平衡和參數(shù)調(diào)整等措施,有效的提高抽油機(jī)系統(tǒng)效率,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗和節(jié)約成本的目的。

        (編輯沙力妮)

        DOI:10.3969/j.issn.2095-1493.2016.01.003

        作者簡(jiǎn)介:于慶,2006年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院,從事機(jī)采管理工作,E-mail:2377307898@qq.com,地址:黑龍江省大慶油田有限責(zé)任公司第九采油廠,163000。

        收稿日期2015-05-25

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