劉傳勛
摘 要:本文主要對焦化廠自動配煤的特性和需求進(jìn)行分析,指出配煤系統(tǒng)的具體組成,對自動配煤系統(tǒng)的實現(xiàn)進(jìn)行重點介紹,分析設(shè)備運(yùn)行中出現(xiàn)的典型故障并給出了具體的處理方案。焦化廠自動配煤控制系統(tǒng)具有精度高、安全穩(wěn)定、全自動化的特性,能大幅降低配煤的成本。
關(guān)鍵詞:自動配煤系統(tǒng);精度高;安全穩(wěn)定
焦炭在很多領(lǐng)域具有還原劑、熱源與骨架的功能,生產(chǎn)焦炭的過程中通常將氣煤、肥煤、焦煤、瘦煤4種煤通過一定的配比合成混合煤后在焦?fàn)t中進(jìn)行高溫?zé)捊?。煉焦過程中配比的準(zhǔn)確與否以及配料系統(tǒng)是否可靠將會直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量。因此,提高焦炭的質(zhì)量,對提高自動配煤系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性至關(guān)重要,對社會效益和經(jīng)濟(jì)效益有著非常大的貢獻(xiàn)。自動配煤系統(tǒng)具有非線性、時變、帶純滯后的特點。本文通過對這些特點進(jìn)行分析,結(jié)合包鋼焦化廠自動配煤控制系統(tǒng),介紹如何實現(xiàn)自動配煤系統(tǒng)。
1 自動配煤控制系統(tǒng)系統(tǒng)的組成及功能
1.1 自動配煤系統(tǒng)的組成
自動配煤系統(tǒng)主要由13個振動給煤機(jī)、用來稱重的13條小皮帶以及1條用來混料的大皮帶組成??刂迫蝿?wù)由一套西門子S7-300PLC擔(dān)任,用WINCC組態(tài)系統(tǒng)來監(jiān)控、操作和實現(xiàn)人機(jī)交互。稱重積算器進(jìn)行PID控制,以保證配合煤的準(zhǔn)確性??刂葡到y(tǒng)采取PCL技術(shù)。實時采集數(shù)據(jù)技術(shù)、工業(yè)上的網(wǎng)絡(luò)和組態(tài)技術(shù)等組成了一套相對比較完善的配煤系統(tǒng)。
自動配煤系統(tǒng)操作過程:啟動混料的大皮帶,同時以大皮帶的啟動作為信號啟動小皮帶,接著以小皮帶的啟動作為信號運(yùn)行振動給煤機(jī)形成聯(lián)鎖。自動配煤系統(tǒng)包括稱重小皮帶13條和13套振動給煤機(jī)。自動配煤系統(tǒng)運(yùn)行之前需要在組態(tài)上選擇需要啟動的小皮帶,同時輸入各個皮帶所需的配煤比信息。隨著自動配煤系統(tǒng)的開始運(yùn)行,大皮帶起動同時選中的小皮帶隨之啟動,相對地,給煤機(jī)也開始工作。這時傳感器采集到的各種信號自動在積算器中計算,顯示出的數(shù)值就是實時煤量。將實時煤量與之前設(shè)定的煤量進(jìn)行比較,其中的偏差即控制量,利用PID系統(tǒng),輸入電流信號到給煤機(jī)整流裝置,通過對導(dǎo)通角的控制來改變整流輸出電壓和電流,以達(dá)到通過改變給煤機(jī)振幅來調(diào)節(jié)下煤量的目的。
自動配煤總控制系統(tǒng)的組成:
(1)PLC系統(tǒng)
PLC系統(tǒng)的主要功能為控制大小皮帶,以及給料機(jī)的啟停和聯(lián)鎖控制,接受和發(fā)送配煤現(xiàn)場的實際量設(shè)定量,以此達(dá)到控制模擬量的目的。
(2)稱重系統(tǒng)
稱重系統(tǒng)由兩部分組成:一部分是稱重小皮帶;另一部分是壓力傳感器,主要是采集小皮帶的運(yùn)行速度和載煤壓力的信號,作為儀表計算器運(yùn)算的數(shù)據(jù)支持。
(3)儀表積算器系統(tǒng)
儀表積算器系統(tǒng)的主要功能為分析運(yùn)算實際設(shè)定量和現(xiàn)場實時量,并用PID系統(tǒng)維持兩個量穩(wěn)定的同時準(zhǔn)確跟蹤,是自動配煤系統(tǒng)的核心系統(tǒng)。
(4)振動給煤機(jī)系統(tǒng)
振動給煤機(jī)系統(tǒng)是自動配煤總控制系統(tǒng)工作的執(zhí)行者,通過比較和運(yùn)算輸出積算器接收到的現(xiàn)場采集信號來控制給煤機(jī)的整流觸發(fā)導(dǎo)通角,達(dá)到改變電壓和電流,最終控制振幅調(diào)整煤量的目的。
(5)WINCC監(jiān)控畫面系統(tǒng)
WINCC監(jiān)控畫面是系統(tǒng)運(yùn)行情況最直觀的表現(xiàn),并且所有的操作都是通過鼠標(biāo)的點擊來實現(xiàn)。
1.2 自動配煤系統(tǒng)的主要功能
(1)對各個皮帶秤的流量進(jìn)行實時監(jiān)控和檢測。
(2)控制總的配料量和配比。
(3)控制系統(tǒng)按給定流量正常運(yùn)作。
(4)用畫面顯示流程和配比量。
(5)對操作過程中的參數(shù)進(jìn)行設(shè)置和改寫。
(6)防止安全隱患。
(7)對系統(tǒng)的配比精度進(jìn)行評價。
(8)總結(jié)數(shù)據(jù)并打印報表。
1.3 設(shè)備的聯(lián)鎖關(guān)系
(1)混料大皮帶啟動是小皮帶和給煤機(jī)啟動的前提。
(2)在啟動時,小皮帶先于給煤機(jī)啟動;停止時,是給煤機(jī)先于小皮帶停止。
(3)混料大皮帶和小皮帶的校秤沒有聯(lián)鎖關(guān)系。
(4)正常工作時,一條小皮帶的流量偏差超過設(shè)定量一定時間,整個系統(tǒng)會自動停止運(yùn)作。
1.4 設(shè)計
(1)PLC系統(tǒng)上位機(jī)由WINCC來實現(xiàn)監(jiān)視、操作、趨勢、報表的功能,下位機(jī)是由STEP7來采集、運(yùn)算、控制。
(2)操作上位機(jī)
①操作畫面
操作畫面的作用是在系統(tǒng)運(yùn)行過程中進(jìn)行監(jiān)視和操作。操作方式有兩種,一種是解鎖,另一種是聯(lián)鎖。解鎖時,畫面可以通過單啟、單停按鈕對單一設(shè)備進(jìn)行啟動和停止操作;聯(lián)鎖時,所有設(shè)備可以統(tǒng)一進(jìn)行順啟、順停、同啟、同停的操作。單獨一套設(shè)備完全獨立地進(jìn)行選中生產(chǎn)、報警和取消操作。啟動前需要確認(rèn)一些功能是否啟動。單設(shè)備校秤沒有聯(lián)鎖控制,操作完成后需要確認(rèn)復(fù)位。
②配料畫面
配料畫面主要用來監(jiān)視煤量和水分配比,還有實際、設(shè)定、累積的總煤量。每次操作之前都需要復(fù)位校秤確認(rèn)。
③綜合畫面
綜合畫面的作用是綜合了其他畫面的功能和顯示。
④趨勢畫面
趨勢畫面是一個描繪了各設(shè)備實際工作狀況和設(shè)定的煤量變化曲線。
⑤報表畫面
報表畫面的作用是匯報表的打印畫面。
2 出現(xiàn)的問題與解決方案
2.1 操作過程出現(xiàn)的問題
遠(yuǎn)程控制給煤機(jī)時沒有聯(lián)鎖停止,造成了煤料將小皮帶掩埋的故障。
2.2 出現(xiàn)的問題分析
自動配煤系統(tǒng)正常工作時,當(dāng)小皮帶停止,由于聯(lián)鎖關(guān)系使給煤機(jī)停止。設(shè)計中電源使用了交流電380V,輸送距離過遠(yuǎn),外加線圈與指示燈是并聯(lián)關(guān)系。因此當(dāng)小皮帶停止,指示燈的電阻使得電位不能斷開,造成給煤機(jī)不能正常停止工作,導(dǎo)致煤料繼續(xù)下落掩埋皮帶。
3 解決問題的方案
拆掉指示燈,并且不與線圈組成并聯(lián)。這樣改進(jìn)之后指示燈的影響便不再存在,使聯(lián)鎖結(jié)構(gòu)有效產(chǎn)生,當(dāng)小皮帶停止時給煤機(jī)也能及時停止工作。利用以上解決方法,使問題成功得到解決,故障不再發(fā)生。
4 結(jié)語
包鋼的系統(tǒng)是焦化廠自動配煤控制系統(tǒng)的典型應(yīng)用,包括PLC系統(tǒng)、儀表積算器、現(xiàn)場稱重系統(tǒng),并通過網(wǎng)絡(luò)連接實現(xiàn)信息的交互。本系統(tǒng)成功地應(yīng)用于現(xiàn)場控制,精度高,穩(wěn)定性好,功能全面,最主要的是操作簡便,在運(yùn)行中取得了非常大的成功,創(chuàng)造了很高的經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn)
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