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        一種汽車座椅安裝結(jié)構(gòu)的優(yōu)化

        2016-05-30 07:26:22陸毅初周源源
        企業(yè)科技與發(fā)展 2016年12期
        關(guān)鍵詞:結(jié)構(gòu)優(yōu)化強(qiáng)度

        陸毅初 周源源

        【摘 要】文章通過對某商用車在安全帶拉力試驗(yàn)中中排座椅右后腳安裝螺母脫開的原因進(jìn)行分析,并對中排座椅右后腳安裝點(diǎn)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,提高了安裝點(diǎn)的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。新結(jié)構(gòu)經(jīng)安全帶拉力試驗(yàn)驗(yàn)證可行,有效地保證了座椅安裝的可靠性。

        【關(guān)鍵詞】座椅安裝板;結(jié)構(gòu)優(yōu)化;強(qiáng)度;拉力試驗(yàn)

        【中圖分類號】U463.836 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A 【文章編號】1674-0688(2016)12-0055-03

        0 引言

        汽車安全座椅是汽車普遍采用的安全裝備,是一種有效的成員保護(hù)裝置。為使座椅在汽車上能充分發(fā)揮作用,除本身的結(jié)構(gòu)和強(qiáng)度外,它在車身上的安裝強(qiáng)度(車身座椅固定點(diǎn)強(qiáng)度)也至關(guān)重要。本文針對某商用車中排座椅右后腳安裝點(diǎn)結(jié)構(gòu)在安全帶拉力試驗(yàn)中出現(xiàn)的螺母脫開問題,采用CAE輔助分析手段,對其固定點(diǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)成功地解決了安全帶拉力試驗(yàn)中出現(xiàn)的安裝螺母脫開問題。通過這一實(shí)例,本文總結(jié)了座椅安裝點(diǎn)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),為今后進(jìn)一步優(yōu)化車身強(qiáng)度和功能的設(shè)計(jì)提供一些借鑒和參考。

        1 座椅安裝結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

        某商用車中排座椅安裝點(diǎn)位置分布在車架后地板橫梁一焊合件上,每個安全帶安裝板上有一個安裝點(diǎn),安裝點(diǎn)沿Y向布置,2個座椅安裝螺母均布于座椅安裝板上的安裝螺母板上,中排座椅右后腳安裝板與橫梁通過電阻點(diǎn)焊連接,而座椅則通過螺栓固定在中排座椅右后安裝板上(如圖1所示)。

        某商用車在安全帶拉力試驗(yàn)中,中排座椅右后腳安裝螺母出現(xiàn)脫開的問題(如圖2所示)。

        2 原因分析

        2.1 結(jié)構(gòu)應(yīng)力分析

        經(jīng)CAE模擬分析得知:座椅安全帶安裝板開裂處的最大應(yīng)變值為0.621(其應(yīng)變要求≤0.12),超出其應(yīng)變要求范圍,座椅安裝板的材料為ST37-2G,其理論屈服值≥215 MPa,安全使用范圍≤215×80%=172 MPa,安全裕度較?。ㄈ鐖D3所示)。在安全帶拉力試驗(yàn)中,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不足導(dǎo)致螺母直接脫開。

        2.2 結(jié)構(gòu)分析

        經(jīng)過調(diào)查分析,中排座椅的載荷通過安裝螺栓傳遞給座椅安裝板和橫梁,座椅右后腳安裝板一端懸空于橫梁上,懸空的一端在Z向上有螺母板支撐,而橫梁腔體中的座椅安裝點(diǎn)在Z向上沒有有效的結(jié)構(gòu)支撐(如圖4所示),座椅安裝結(jié)構(gòu)在承受拉力的同時(shí)還承受剝離力,導(dǎo)致應(yīng)力集中。

        從CAE的分析結(jié)果我們也可以得到有效的驗(yàn)證,故需對此處結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,以解決安全帶拉力試驗(yàn)中的螺母脫開問題。

        3 方案的制訂與確認(rèn)

        3.1 方案的制訂

        根據(jù)以上分析,只要在橫梁腔體上方的安裝點(diǎn)處增加Z向的結(jié)構(gòu)支撐或提高此處結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,加強(qiáng)此處結(jié)構(gòu)的剛度和抗拉強(qiáng)度,就可降低座椅安裝板的應(yīng)變和橫梁焊點(diǎn)的應(yīng)力。結(jié)合零件結(jié)構(gòu)特點(diǎn),制訂如下方案。

        方案一:新增螺母板,原座椅安裝板結(jié)構(gòu)更改,取消橫梁腔體內(nèi)座椅安裝板一側(cè)的翻邊(如圖5所示),螺母板與橫梁內(nèi)側(cè)面、座椅安裝板均通過焊點(diǎn)連接,以加強(qiáng)此處結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度。

        方案二:原座椅安裝板結(jié)構(gòu)不變,新增“U”形螺母板,螺母板與橫梁內(nèi)側(cè)面通過二保焊連接,螺母板與座椅安裝板通過焊點(diǎn)連接,以加強(qiáng)此處結(jié)構(gòu)強(qiáng)度(如圖6所示)。

        方案三:新增螺母板,原座椅安裝板結(jié)構(gòu)更改,螺母板與橫梁內(nèi)側(cè)面通過二保焊連接,螺母板與座椅安裝板通過焊點(diǎn)連接,以提高零件結(jié)構(gòu)的Z向強(qiáng)度(如圖7所示)。

        3.2 方案的確定

        通過運(yùn)用有限元虛擬分析軟件(CAE分析)對方案進(jìn)行分析,結(jié)果如圖8所示。

        從CAE的模擬分析發(fā)現(xiàn):方案一原座椅安裝板結(jié)構(gòu)更改,新增螺母板,座椅安裝板應(yīng)變值由0.621降為0.077,降低了約87%;焊點(diǎn)力值由2.7降為0.57,降低了約79%,應(yīng)變值與焊點(diǎn)力值均滿足要求,改善效果明顯。

        方案二原座椅安裝板結(jié)構(gòu)不變,新增螺母板,座椅安裝板應(yīng)變值由0.621降為0.076,降低了約88%;焊點(diǎn)力值由2.7降為0.36,降低了約87%,應(yīng)變值與焊點(diǎn)力值均滿足要求,改善效果明顯。

        方案三新增螺母板,原座椅安裝板結(jié)構(gòu)更改,座椅安裝板應(yīng)變值由0.621降為0.104,降低了約83%;焊點(diǎn)力值由2.7降為0.65,降低了約76%,應(yīng)變值與焊點(diǎn)力值均滿足要求,改善效果明顯。

        4 方案驗(yàn)證和實(shí)施

        結(jié)合零件結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、CAE分析結(jié)果、制造工藝性及更改費(fèi)用等因素,最終選擇方案二:在中排座椅右后腳安裝點(diǎn)處增加帶加強(qiáng)筋特征的“U”形螺母板,原座椅安裝板結(jié)構(gòu)不變,螺母板與橫梁側(cè)面通過二保焊連接,與座椅安裝板通過焊點(diǎn)連接。經(jīng)過優(yōu)化后,座椅安裝板此處的最大應(yīng)變值下降為0.076,焊點(diǎn)力值下降為0.36,此方案經(jīng)安全帶拉力試驗(yàn)驗(yàn)證,原安裝螺母脫開處沒有發(fā)生螺母脫開問題,說明此結(jié)構(gòu)滿足設(shè)計(jì)要求,改進(jìn)措施有效。通過實(shí)施該方案,基本上達(dá)到了如下效果。

        (1)提高此處結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度、剛度和抗扭強(qiáng)度,并能把座椅傳遞過來的載荷應(yīng)力快速分散到橫梁上,避免應(yīng)力集中,提升了座椅安裝結(jié)構(gòu)的可靠性和耐久性。

        (2)座椅安裝螺母脫開處應(yīng)變值降低了約88%,焊點(diǎn)力值降低了約87%,解決了中排座椅右后腳安裝點(diǎn)結(jié)構(gòu)在安全帶拉力試驗(yàn)中出現(xiàn)的安裝螺母脫開問題。

        原結(jié)構(gòu)跟優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)在安裝點(diǎn)處截面分別如圖9、圖10所示。

        5 總結(jié)

        在車身結(jié)構(gòu)開發(fā)設(shè)計(jì)過程中,要充分考慮零件的受力情況、材料強(qiáng)度及結(jié)構(gòu)的合理性等因數(shù),根據(jù)零件結(jié)構(gòu)的邊界條件及所承擔(dān)的功能對其進(jìn)行設(shè)計(jì),并利用CAE等模擬軟件對其進(jìn)行分析,同時(shí)通過安全帶拉力試驗(yàn)等進(jìn)行驗(yàn)證,不斷對其結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化和改善,最終達(dá)到優(yōu)化設(shè)計(jì)的效果。

        參 考 文 獻(xiàn)

        [1]黃天澤.汽車車身結(jié)構(gòu)與設(shè)計(jì)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1997.

        [2]《汽車工程手冊》編輯委員會.汽車工程手冊[M].北京:人民交通出版社,2001.

        [3]王偉,段茂才,劉劍.汽車后排座椅安裝點(diǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)[J].中國新技術(shù)新產(chǎn)品,2015(4).

        [責(zé)任編輯:陳澤琦]

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