劉君濤
摘 要:本文介紹了澀寧蘭干線截斷閥汽車電子控制單元的運行機制,分別闡述了其常見的故障,對常見故障的分析方法亦做出了簡單論述,對氣路連接、壓力變送器、供電系統(tǒng)和電控單元失效故障及其可能造成的結(jié)果進行了重點分析,針對各種故障提出了相應的解決方案。
關鍵詞:干線截斷閥;電控單元;故障;方案
1 前言
干線截斷閥是為防止管道事故擴大、減少環(huán)境污染與管內(nèi)氣體損失,便于維修而在管道沿線安裝的用于截斷管線的閥門。從理論上講,澀寧蘭全線干線的截斷閥閥門上具有電子爆管檢測裝置,這是配備在Shafer執(zhí)行機構上的電子單元,截斷閥可憑借檢測天然氣管線內(nèi)的壓力,記錄管道內(nèi)氣壓變化值,在短時間內(nèi)控制閥門的開關,以此來及時自動中斷命令,防止管道泄漏,從而快速有效地控制截斷閥,以達到管道系統(tǒng)的安全運行。
2 閥室電子單元的工作原理
2.1 部件組成
Lineguard2200型電控單元主要由Fisher ROC300系列遠程控制器、電磁閥、電池組和壓力變送器四部分組成,使用以Windows為基礎的軟件Roclink,用以監(jiān)控壓力、記錄數(shù)據(jù)和控制閥門。
HPG系統(tǒng)為國產(chǎn)爆管檢測系統(tǒng),同樣由遠程控制器、電磁閥、電池組和壓力變送器四部分組成,使用可以在Windows環(huán)境下運行的HPGlink軟件,與Lineguard2200型電控單元一樣具有壓力監(jiān)測、數(shù)據(jù)記錄和閥門控制功能,能夠?qū)aniel modbus協(xié)議的信息進行處理。同時用戶還可以自行配置相關參數(shù)。
2.2 檢測原理
首先,我們設定一個取樣周期,在每5秒記錄一次兩種檢測系統(tǒng)的壓力傳感器對管線壓力值的基礎上,計算出其壓力的平均值。當觸動警報值時,控制器便會發(fā)出警報。當平均壓力或其壓降速率達到關斷值且關斷報警超過180秒后控制器則會進行關斷,在電磁閥作用下,氣路疏通,由此讓執(zhí)行系統(tǒng)借助氣缸中的動力進行關斷。其中,用戶可自行設定電控單元的警報參數(shù)值、延遲時間等,控制器和CF卡會完整保存報警記錄。
3 故障類型和分析方法
3.1 按故障影響分類
從閥門的關斷是否對生產(chǎn)運行產(chǎn)生直接影響看,一般性故障、失效故障和誤關斷故障是電控單元的三大主要失效故障。其中,一般性故障是指系統(tǒng)某一部分元件失效或不滿足運行條件,但系統(tǒng)仍然可以執(zhí)行和檢測管線超壓、破管等情況;失效故障是指不能執(zhí)行和檢測管線超壓、破管等情況;誤關斷故障是指管道在正常情況下執(zhí)行關斷命令導致中斷輸氣,這時只有及時處置,才能維持管道的正常運行,保持安全性。
3.2 按故障部位分類
從硬件故障角度看,按照電子控制單元的故障位置分類,大體上包括氣路連接、壓力傳感器失效、主板硬件以及供電等方面的故障。從軟件故障角度看,程序丟失、主板數(shù)據(jù)漂移也能夠造成故障。除此之外,電控單元的固有缺陷同樣會使監(jiān)控功能失效。筆者主要從氣路連接故障、壓力傳感器失效、供電故障和電控單元自身失效進行分析并提出相應的解決方法。
4 故障原因分析及對策
4.1 壓力傳感器失效
壓力傳感器連線虛接、斷開或其固有故障所產(chǎn)生的測量值如果有偏差就會致使壓力檢測值失真。例如,澀寧蘭全線爆管檢測系統(tǒng)配置Rosemount 3051TG,這一系列的壓力變送器采用兩線制結(jié)構,變送器準確度達到0.5級,量程在0~10MPa。在實踐中,筆者發(fā)現(xiàn),變送器的測量值或偏大或發(fā)生故障,由此導致壓力測量值超出報警限值,造成閥門關斷。
為解決此類故障,我們需定期檢定變送器,并在檢定作業(yè)時進行必要的清洗,以此保障傳感元件不被雜質(zhì)侵襲。除此之外,HPG系統(tǒng)本身具有壓力變送器失效檢測功能,Lineguard2200系統(tǒng)可通過加載與之相應配套的補丁程序進行檢測,其原理是關注壓力變送器的高低壓狀況。當壓力變送器失效,系統(tǒng)將通過初始化壓力變送器或重新熱啟動ROC來使壓力變送器恢復到正常的工作狀態(tài)。
在電控單元中增加監(jiān)測程序以求監(jiān)測電源電壓。如果電源電壓在壓力變送器正常工作電壓值的10.5V以下,該功能將使電控單元的自動關斷功能失效(如果系統(tǒng)正在下發(fā)關閥命令,則等待閥門全關到位之后系統(tǒng)自動關斷功能失效),直至電源電壓恢復到正常工作范圍。
4.2 電控單元失效
當出現(xiàn)以下兩種情況時,電控單元失效。第一,當系統(tǒng)電源電壓低于10.5V時,電源電壓檢測程序或太陽能控制器工作,使得電控單元自動關斷功能失效或電控單元自動休眠,失去對干線截斷閥的緊急關斷功能。第二,當電控單元本身存在故障時,會發(fā)出誤關斷命令到氣液聯(lián)動執(zhí)行機構中,導致關斷截斷閥,進而致使管道系統(tǒng)產(chǎn)生安全隱患。為防止上述問題產(chǎn)生,澀寧蘭管線提出了相應的解決方案,即在RTU程序中新增單獨的壓力監(jiān)測功能。
RTU控制器與電控單元組成主備控制器,共同檢測天然氣管線的壓力,確保在管道泄漏時及時且自動進行關斷,以此快速關斷截斷閥來排除危險。該方案中,如果RTU控制器失效,則DO1無輸出,KR繼電器線圈掉電,常閉觸點M2閉合,電控單元控制器接管控制權,由DO3口控制電磁閥的開關;當RTU控制器工作正常時,DO1輸出,KR通電閉合,常開觸點M1接通,RTU控制器接管控制權,DO2開關電磁閥。
5 總結(jié)
閥室電控單元失效故障大都是由于壓力變送器、蓄電池、接線等故障所致,在對全線電控單元加裝壓力變送器失效監(jiān)測程序、電源電壓監(jiān)測程序以及太陽能控制器后,澀寧蘭未出現(xiàn)過干線截斷閥誤關斷事件,說明之前所采取的改進措施成效顯著。同時,在RTU閥室中針對電控單元失效事件提出了專門的整改意見,進一步提高了干線截斷閥的安全性和可控性。
參考文獻
[1]楊雪富,賴河平,徐淑鳳.輸氣干線截斷閥LineGuard 2200電控單元故障探討[J].中國科技博覽,2014(21):385-385.
(作者單位:中石油管道聯(lián)合有限公司西部管道蘭州輸氣分公司)