林漫亞
摘 要:本文針對(duì)某廠釉面磚在素?zé)?、釉燒過(guò)程中產(chǎn)生周邊小裂紋,導(dǎo)致燒成合格率偏低的現(xiàn)象,從原料配方、釉料配方、成型方法、燒成幾方面進(jìn)行了研究分析。實(shí)驗(yàn)證明:導(dǎo)致周邊小裂紋產(chǎn)生的原因是該廠的窯爐溫度、氣氛及壓力未得到控制,溫度梯度過(guò)大,經(jīng)過(guò)調(diào)整控制后問(wèn)題得到解決。
關(guān)鍵詞:釉面磚;合格率;裂紋;溫度梯度
1 引言
隨著人們住房條件的改善,釉面磚的需求量越來(lái)越大,質(zhì)量要求也越來(lái)越高。釉面磚的生產(chǎn),燒成是一關(guān)鍵環(huán)節(jié)。某廠釉面磚燒成合格率偏低,素坯合格率僅70%,釉坯合格率在80%左右,且產(chǎn)品規(guī)格越大,合格率越低。針對(duì)此問(wèn)題,本文從原料配方、釉料配方、成型方法以及燒成幾方面進(jìn)行了分析探索,以期提高該廠產(chǎn)品的合
格率。
2 實(shí)驗(yàn)原料
頁(yè)巖屬于沉積巖,該工廠附近蘊(yùn)藏著大量的紫紅色和淺黃色兩種頁(yè)巖,即黃桷頁(yè)巖和大坡頁(yè)巖,且易于開(kāi)采和加工。黃桷頁(yè)巖和大坡頁(yè)巖的原料化學(xué)組成如表1所示。
本實(shí)驗(yàn)所用的坯料配方(wt%)為:黃桷頁(yè)巖80;大坡頁(yè)巖11;廢素坯9。其中廢素坯是該廠在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格素坯。本實(shí)驗(yàn)配方的化學(xué)成分如表2所示。
3 實(shí)驗(yàn)工藝
3.1 實(shí)驗(yàn)工藝流程
本實(shí)驗(yàn)采用干法制粉,其工藝流程為:
粗碎(顎式破碎機(jī))→細(xì)碎(反擊式粉碎機(jī))→配料(稱量混合)→噴水造粒(輪碾機(jī))→過(guò)篩→陳腐→成型→素?zé)鷻z驗(yàn)→上釉→釉燒→檢驗(yàn)→包裝入庫(kù)。
3.2 實(shí)驗(yàn)工藝參數(shù)
本實(shí)驗(yàn)工藝參數(shù)為:反擊式粉碎機(jī)細(xì)碎粒度過(guò)80目篩;輪碾機(jī)造粒過(guò)14目篩;陳腐24~36 h;成型料水分7%±l%;素坯吸水率10%~12%;素?zé)郎囟?080 ℃,釉燒溫度950 ℃。其中素?zé)?0 m輥道窯中進(jìn)行,燒成周期50 min;釉燒在40 m輥道窯中進(jìn)行,燒成周期30 min。
4 釉料配方及參數(shù)
4.1 釉料配方
本實(shí)驗(yàn)釉料配方(wt%) 為:T4熔塊95;敘永土5。
4.2 工藝參數(shù)
本實(shí)驗(yàn)所用釉料的工藝參數(shù)如下:
1) 釉料細(xì)度:萬(wàn)孔篩余0.05%~0.1%;
2) 釉漿容重:1.5~1.6 g/cm3;
3) 施釉量:25~26 g/200 mm×200 mm方盤(pán);
4) 施釉方式:淋釉。
5 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
該廠利用上述坯、釉料配方和工藝參數(shù),生產(chǎn)200 mm×200 mm規(guī)格釉面磚,結(jié)果燒成合格率偏低,素坯合格率70%左右,釉坯合格率為80%左右。而且產(chǎn)品規(guī)格越大,合格率更低。經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析,造成燒成合格率降低的原因,主要是磚面周邊產(chǎn)生小裂紋。為解決此問(wèn)題,本文從坯、釉料配方、成型方法以及燒成幾方面著手,在原料和設(shè)備方面與其他廠家進(jìn)行了對(duì)比實(shí)驗(yàn)。研究分析步驟
如下:
(1)對(duì)原料配方進(jìn)行研究,把制得的粉料運(yùn)送到對(duì)比廠家進(jìn)行成型、素?zé)K責(zé)细衤蔬_(dá)到92%,說(shuō)明可排除原料配方的問(wèn)題;
(2)要求操作人員嚴(yán)格按照成型操作規(guī)則進(jìn)行成型,生坯強(qiáng)度達(dá)到19.6 Pa以上,也可排除成型過(guò)程中設(shè)備和人為因素的影響;
(3)將對(duì)比廠家的同類粉料運(yùn)送到該廠進(jìn)行成型素?zé)責(zé)细衤逝c本廠粉料生產(chǎn)的素坯相差無(wú)幾,據(jù)此,可認(rèn)為窯爐是導(dǎo)致燒成合格率偏低的重要原因;
(4)將對(duì)比廠家的同類釉料按同樣的方式施在該廠素坯上,燒成合格率無(wú)明顯變化,也可排除由于該廠配方的坯釉料適應(yīng)性不佳導(dǎo)致的釉裂。
經(jīng)過(guò)上述對(duì)比實(shí)驗(yàn)可得出如下結(jié)論:
素?zé)⒂詿蟠u面周邊裂紋的產(chǎn)生,主要是燒成過(guò)程造成的。對(duì)窯爐進(jìn)行分析研究后發(fā)現(xiàn),該廠窯爐沒(méi)有對(duì)氣氛、壓力制度進(jìn)行嚴(yán)格控制,只是依據(jù)以往生產(chǎn)152 mm×152 mm內(nèi)墻磚時(shí)的經(jīng)驗(yàn),而且溫度控制方面也只控制了最高燒成溫度,因此整條窯的溫度、氣氛、壓力制度幾乎處于失控狀態(tài)。經(jīng)測(cè)試,窯內(nèi)溫度沿縱向分布極不合理,在距燒成帶前4 m處的預(yù)熱帶溫度為500 ℃左右,而燒成帶溫度高達(dá)1080 ℃,從而造成窯內(nèi)縱向的溫度梯度過(guò)大。坯體本應(yīng)在預(yù)熱帶完成排除水分、氧化分解等過(guò)程,但這些反應(yīng)在生坯運(yùn)行到燒成帶才得以進(jìn)行,高溫下坯體中的水分急劇汽化,導(dǎo)致水分排出不均勻,造成坯體中部與邊部產(chǎn)生應(yīng)力而導(dǎo)致磚邊出現(xiàn)裂紋。
鑒于上述原因,為減小窯內(nèi)的縱向溫度梯度,對(duì)窯爐進(jìn)行如下調(diào)整:
1)將排煙風(fēng)管彎頭部分由90°垂直連接改為弧線連接,減小阻力損失,使窯的零壓面前移,讓更多的熱量由燒成帶進(jìn)入預(yù)熱帶,減小部分溫度梯度;
2) 增加燒成帶長(zhǎng)度,使更多的熱量進(jìn)入預(yù)熱帶;
3) 改變燒成帶和預(yù)熱帶底部的連接形式,使其由垂直過(guò)渡變?yōu)槠骄忂^(guò)渡,讓燒成帶的溫度在比較小的阻力損失情形下進(jìn)入預(yù)熱帶,減小溫度梯度。
6 結(jié)語(yǔ)
通過(guò)對(duì)窯爐內(nèi)的溫度、氣氛與壓力制度進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化,產(chǎn)品的素?zé)?、釉燒合格率均得到大幅度提高,磚面周邊裂紋明顯減少,大大節(jié)約了生產(chǎn)成本,提高了該廠的生產(chǎn)效益。