摘 要:某型工程機械驅動橋在使用過程中頻發(fā)驅動橋故障,主要故障現(xiàn)象為機械直行時驅動橋正常,轉彎行駛時輪胎發(fā)生顫動、卡滯,并伴隨異響。維修過程中發(fā)現(xiàn)主要問題出現(xiàn)在差速器、輪邊減速器、剎車系統(tǒng)上,差速器問題主要表現(xiàn)為行星齒輪、半軸齒輪及摩擦片磨損嚴重;輪邊減速器問題主要為行星齒輪軸承損壞;剎車系統(tǒng)主要問題為液壓控制系統(tǒng)不暢,剎車抱死。由于施工現(xiàn)場不具備專業(yè)檢測條件,因此維修過程中通過不斷調整試驗,并對相關現(xiàn)象進行分析,最終得到一些快速診斷與排除技巧,為類似故障的排除提供借鑒。
關鍵詞:工程機械;驅動橋;異響;快速;排除
引言
目前國外工程機械驅動橋普遍采用限滑差速器(多摩擦片式)、濕式制動器、全液壓四輪驅動、四輪轉向等先進技術[1],國內工程機械驅動橋也在逐漸普及應用,這些技術給工程機械用戶帶來了很好的使用體驗,使得工程機械操控更加靈敏、便捷,作業(yè)更加高效、安全。但伴隨這些先進技術隨之而來的也有維護要求的提高,維修難度、成本的提高。尤其是進口工程機械驅動橋,零配件大多完全依靠進口,導致零配件費用較高且供貨周期過長,已經(jīng)嚴重影響到工程機械的使用。本文針對某型進口工程機械在使用過程中遇到的驅動橋[2]異響,在施工現(xiàn)場對故障進行研究診斷及排除過程的總結,得出驅動橋異響診斷及故障排除快速解決方法,排除類似故障提供借鑒。
1 故障的出現(xiàn)
我單位使用的中聯(lián)CIFA CSS-3及普茨邁斯特PM500型混凝土噴射機械手,裝配DANA Spicer系列驅動橋,其中CIFA裝配212/657型驅動橋[2],PM500裝配357/212/398[3]型驅動橋,兩種底盤行駛系統(tǒng)均為四輪驅動、四輪轉向(三種轉向模式:前輪轉向、四輪平行轉向、四輪向內轉向)系統(tǒng)[4]。該兩種機械在使用過程中先后出現(xiàn)后輪顫動,并伴隨有節(jié)奏的咯…咯異響。
CIFA CSS-3混凝土噴射機械手在使用過程中突然出現(xiàn)后輪抖動、后橋異響狀況。經(jīng)仔細觀察鑒別發(fā)現(xiàn),該機直行時未見異常,轉向時出現(xiàn)異常,且隨著轉向幅度增大,輪胎抖動及響聲逐漸增大,聲源為后橋主減速器處。經(jīng)支撐起車身使四輪懸空,進行開機檢測,發(fā)現(xiàn)無論直行或轉向狀態(tài)均未見明顯抖動及異響,但后橋左右兩驅動輪轉速明顯不同,其中一輪轉速與前輪相同,另外一側后輪轉速明顯較慢。
PM500型混凝土噴射機械手在行駛過程中出現(xiàn)動力不足現(xiàn)象,動力加至最大狀態(tài)時機器依然行駛吃力,甚至爬坡時無法行進,并伴隨有后橋較為劇烈異響。經(jīng)仔細觀察鑒別發(fā)現(xiàn),該機無論直行或轉彎后橋均有顫動,且有強烈異響發(fā)出,支撐起車體使四輪懸空后開機試驗,發(fā)現(xiàn)前述狀況有所減輕,但仍表現(xiàn)出動力欠缺、后橋輕微抖動并伴隨異響現(xiàn)象。
2 故障分析及排除
2.1 故障分析
上述兩臺機器發(fā)生后橋異響故障后,首先對驅動橋各部螺栓緊固情況進行檢查,其次對剎車油缸、輪邊減速器、主減速器內油量及油質進行檢查[5]。在排除緊固因素、油量及油質因素后對驅動橋進行拆解,由易到難,由外至內逐一進行排查。具體排查程序為:① 檢查剎車系統(tǒng),查看剎車油缸內液壓油壓力及油質是否正常,剎車是否存在抱死現(xiàn)象;②查看輪邊減速器(拆解圖見圖2[6])潤滑油量及油質是否達標,內部法蘭齒輪組、行星齒輪、行星齒輪軸承及半軸齒磨損狀況,是否有齒輪或軸承損壞③查看主減速器(拆解圖見圖3[6])潤滑油油量及油質是否達標,內部主傳動齒輪組、半軸齒輪、行星齒輪、角盆齒輪軸承、半軸齒輪軸承、軸承墊片、差速器摩擦片、行星齒輪軸等的磨損狀況,是否存在齒輪及軸承損壞,差速器摩擦片是否嚴重磨損。
2.1.1 CIFA CSS-3故障分析
在CIFA CSS-3發(fā)生后橋異響故障后,按照上述故障排除方法逐一進行排查,未發(fā)現(xiàn)剎車系統(tǒng)及輪邊減速器問題,初步斷定故障源為驅動橋主減速器。經(jīng)對主減速器拆解發(fā)現(xiàn):主減速器內潤滑油油質較差,主減速器內主傳動齒輪組、半軸齒輪有較為明顯磨損,差速器內行星齒輪磨損嚴重,行星齒輪之間及行星齒輪與半軸齒輪嚙合間隙過大,手動轉動差速器時內部齒輪有明顯“曠動”現(xiàn)象。經(jīng)對差速器拆解發(fā)現(xiàn),差速器內摩擦片、瓦狀墊片磨損嚴重(見圖4、5),據(jù)此可判定該機后橋異響故障原因為:主減速器內齒輪組及摩擦片磨損量過大,使齒輪嚙合間隙超出合理范圍,進而導致傳動過程中出現(xiàn)卡滯現(xiàn)象,發(fā)出異響及輪轂抖動現(xiàn)象。
2.1.2 PM500故障分析
PM500在發(fā)生后橋異響故障后,按照上述故障排除方法逐一進行排查,未發(fā)現(xiàn)主減速器問題。發(fā)現(xiàn)剎車油缸存在供油不暢問題,針對此問題進行油路檢查,最終發(fā)現(xiàn)制動踏板損壞,進而導致剎車抱死,機器在行駛時無力,并伴隨輪胎卡滯現(xiàn)象;經(jīng)拆解輪邊減速器發(fā)現(xiàn):輪邊減速器潤滑油內有大量鐵屑,四個行星齒輪軸承中有一個軸承架損壞,導致行星齒輪在運轉過程中摩擦到法蘭齒輪固定螺栓(見圖6、7),進而導致后橋異響。
2.2故障排除
針對CIFA驅動橋抖動及異響故障分析情況,對主減速器中主傳動齒輪組、半軸齒輪、行星齒輪、軸承、摩擦片、墊片等部件進行更換。因施工現(xiàn)場缺乏塞規(guī)等專業(yè)工具對裝配精度進行檢測,裝配過程根據(jù)拆解前的裝配間隙及拆解時所施加的扭矩情況,進行多次裝配試驗,最終得出裝配精度及施加扭矩經(jīng)驗:①差速器的裝配:差速器的裝配關鍵在于半軸齒輪下摩擦片總厚度的調整,在保證按照原裝摩擦片數(shù)量及順序裝配的前提下(保證足夠的摩擦力),摩擦片總厚度應略低于(壓實后1mm左右)摩擦片安裝槽;②驅動橋總成裝配:驅動橋總成裝配好(未安裝輪轂及輪胎)后懸空直向轉動(約施加15N*m扭矩)一側輪盤,另一側輪盤應向相反方向等速轉動,即為驅動橋裝配成功。
針對PM500驅動橋異響及卡滯故障分析情況,經(jīng)更換制動踏板總成及損壞的輪邊減速器行星齒輪軸承后,故障消除。
3 應用效果
CIFA CSS-3型混凝土噴射機械手于2014年10月使用上述方法排除故障后使用至今后橋工作正常,未見出現(xiàn)驅動橋異響、卡滯等現(xiàn)象;PM500型混凝土噴射機械手于2015年4月使用上述方法排除故障后使用至今后橋工作正常,未見驅動橋異響、卡滯等現(xiàn)象出現(xiàn)。
4 總結
本文所述兩種型號機械均裝配國際知名品牌系列底盤系統(tǒng),其具有全液壓控制、四輪驅動、四輪轉向等強大功能,往往應用于施工項目關鍵環(huán)節(jié)。由于其系統(tǒng)復雜,保養(yǎng)、維修專業(yè)性要求高,而此類工程機械往往作業(yè)條件較差,路況復雜,施工現(xiàn)場缺乏較為專業(yè)的維修人員及工具,且由于投資成本較高,缺乏備用設備,出現(xiàn)故障尤其是底盤系統(tǒng)故障后會給施工生產(chǎn)帶來巨大影響。結合實際應用中遇到的該類系統(tǒng)驅動橋異響、顫動、卡滯等故障的現(xiàn)場排除過程,得出該類工程機械驅動橋異響故障快速診斷與排除方法,有效解決了施工現(xiàn)場該類機械驅動橋故障。