王鵬飛 夏訓峰 王曉偉 王隨林# 席北斗 張 穎
(1.北京建筑大學環(huán)境與能源學院,北京 100044;2.中國環(huán)境科學研究院,北京 100012;3.中國鐵道科學研究院,北京 100081)
據(jù)統(tǒng)計,我國生活垃圾無害化處理量在2004—2013年由8 088.7萬t增至15 394.0萬t,其中填埋比例增加1.5倍,堆肥比例增加0.3倍,焚燒比例增加10.3倍[1]。焚燒使垃圾減容量達90%以上,同時還能獲得電能,被認為是種有效的處理方法[2]。然而國外垃圾處理的主流方式并不是垃圾焚燒技術[3],垃圾焚燒所產(chǎn)生的二次污染也一直制約著該技術的廣泛應用[4]。
垃圾氣化[5]是垃圾在缺氧條件下裂解產(chǎn)氣,還原性氣氛可減少煙氣排放、抑制二噁英產(chǎn)生,且使垃圾中金屬以單質形式存在,便于回收。氣化技術雖沒有焚燒減容率高,但氣化氣經(jīng)凈化、加壓后便于存儲、運輸,是未來垃圾處理的重要途徑[6]。
在垃圾氣化條件良好時,氣化氣低位熱值可達5.65 MJ/m3,氣化效率可達75%[7]。氣化溫度可有效調節(jié)氣化氣中可燃氣成分比例[8]。風量過小會增加焦油和焦炭產(chǎn)量,過大又會降低氣化氣低位熱值[9]。合適的料層高度能增強垃圾氣化強度,穩(wěn)定氣化反應狀況[10]。盡管有學者已對垃圾氣化條件進行了較多的實驗[11-13],但實驗室數(shù)據(jù)對實際運行的氣化爐氣化條件參考價值有限,且垃圾最高氣化效率的條件不明確。因此,本研究以實際運行的上吸式固定床生活垃圾氣化爐(簡稱氣化爐)為對象,分析不同氣化段溫度、空氣當量比、料層高徑比對垃圾氣化產(chǎn)氣特性的影響,以期為氣化爐運行提供參考。
表1 垃圾物理組成成分1)
注:1)以質量分數(shù)計。
表2 垃圾工業(yè)成分、元素和低位熱值
注:1)以質量分數(shù)計,且均為垃圾經(jīng)分選后的空氣干燥基。
采集經(jīng)過篩選、破碎、磁選及干燥后的垃圾,其物理組成成分和工業(yè)成分、元素以及低位熱值分別見表1、表2。
采集經(jīng)過旋風除塵、電捕焦后的氣化氣,其采集方法分以下3種條件:
(1) 控制空氣當量比(ER)為0.36、料層高徑比(H/D)為2.7,通過控制爐壁夾層中循環(huán)水流量,將氣化段溫度(T)分別調至600、650、700、750、800、850 ℃,運行穩(wěn)定后各采集3次氣體。
(2) 控制T為700 ℃、H/D為2.7,通過調節(jié)風機頻率,ER分別控制為0.30、0.33、0.36、0.39、0.42、0.45,運行穩(wěn)定后各采集3次氣體。
(3) 控制ER為0.36、T為700 ℃,通過添加物料,將H/D分別調至2.3、2.7、3.0、3.3、3.6、4.0,運行穩(wěn)定后各采集3次氣體。
試驗裝置為處理量50 t/d的氣化爐,總高為16.0 m,爐體外徑為3.2 m,內徑為3.0 m,內外壁夾層中有循環(huán)水流動,濕式出渣。垃圾由液壓進料裝置密封推進,爐渣由魚鱗形爐排緩慢旋轉的同時配合焊接在爐裙上的擋板排出。氣化段溫度由位于距出渣口上部約2 m處的2根K型鎧裝熱電偶測定,氣化氣流量采用上太儀器STF系列DN700高溫型靶式氣體流量計測定。取樣口位于氣體流量計上游附近,氣化氣經(jīng)過濾、干燥后由抽氣泵采集于鋁箔采樣袋。試驗裝置如圖1所示。
氣化氣采集完畢后,用Agilent 7890A型氣相色譜分析其H2、N2、O2、CO、CO2、CH4、C2H6、C2H4、C3H8和C3H6等含量。H2、N2、O2和CO用5A分子篩色譜柱檢測,柱前壓力為2.07×105Pa,熱導檢測器(TCD)溫度為150 ℃,參比流量為30 mL/min,進樣口溫度為50 ℃,柱箱溫度為120 ℃。檢測CO2時,用Porplot Q毛細柱換下5A分子篩即可。烴類用Porplot Q毛細柱檢測,氫火焰離子化檢測(FID)溫度為250 ℃,H2流量為50 mL/min,進樣口溫度為225 ℃,柱箱溫度為100 ℃,閥箱溫度為120 ℃。He為載氣,載氣流速為4 mL/min。
1—進料口;2—氣化爐;3—熱電偶;4—水夾層;5—出渣口;6—空氣入口;7—旋風除塵;8—電捕焦;9—取樣口;10—過濾器;11—干燥器;12—抽氣泵;13—采樣袋;14—流量計;15—二燃室接口圖1 試驗裝置Fig.1 Diagram of the experimental setup
以氣化爐最高氣化效率為評價指標,以T(A)、ER(B)和H/D(C)為影響因素,因素水平設計(L9(33))見表3。
表3 因素水平設計
采集垃圾氣化氣時,記錄送風量、產(chǎn)氣流量、氣化段溫度和壓力。根據(jù)氣化氣中各可燃氣體積分數(shù),計算氣化氣低位熱值(Qg,kJ/m3)、單位小時產(chǎn)氣熱量(Q,MJ/h)和氣化效率(η,%),計算公式如下:
Qg=108VH2+126VCO+359VCH4+643VC2H6+594VC2H4+932VC3H8+874VC3H6
(1)
Q=0.001Vg×Qg
(2)
(3)
式中:VH2、VCO、VCH4、VC2H6、VC2H4、VC3H8和VC3H6分別為H2、CO、CH4、C2H6、C2H4、C3H8和C3H6的體積分數(shù),%;Vg為產(chǎn)氣流量,m3/h(經(jīng)氣體方程轉化為標況下流量);Qs為垃圾低位熱值,MJ/kg;Ms為垃圾進料速率,kg/h。
在前學者研究基礎上,初定試驗參數(shù)ER為0.36和H/D為2.7進行研究[14-16]。氣化段溫度對垃圾氣化產(chǎn)氣特性的影響如圖2所示。由圖2(a)可以看出,氣化效率隨氣化段溫度增加呈增長趨勢,750 ℃以后氣化效率增長緩慢。升溫過程中,CO和H2先升后降,CO2先降后升,氣化段溫度增加促進了大分子裂解,但同時也加強了可燃氣的氧化。750 ℃之前,由于焦油和重質烴類熱穩(wěn)定性較差,會發(fā)生脫氫聚合反應,使H2、CO和小分子烴類稍有增加,氣化段溫度繼續(xù)升高(>750 ℃),使得焦油和重質烴類裂解加劇[17],但其裂解成CO2的速率要大于H2和CO的速率。由勒夏特列原理可知,升高溫度,有利于吸熱反應(Boudouard反應、水煤氣反應),抑制放熱反應(水煤氣變換反應)的進行。然而,由于在實際氣化過程中,氣體停留時間很短,反應通常達不到平衡即排出爐外[18],這使氣化氣中CO2含量較高。氣化氣中C2H6、C2H4、C3H6、C3H8含量始終很低,體積分數(shù)均小于2%,圖中不一一體現(xiàn)。
由圖2(b)可以看出,氣化氣低位熱值、產(chǎn)氣流量一直呈增長趨勢,750 ℃以后增長幅度逐漸變小。600~750 ℃時,單位小時產(chǎn)氣熱量由9 500 MJ/h左右增大至12 012.0 MJ/h,增幅25%以上;而750~850 ℃時,單位小時產(chǎn)氣熱量由12 012.0 MJ/h增大至12 250.0 MJ/h,增幅僅2.0%。由此可知,升高溫度可提高垃圾氣化效率,但有一定局限。
空氣當量比對垃圾氣化產(chǎn)氣特性的影響如圖3所示。由圖3(a)可以看出,當0.30
圖2 氣化段溫度對垃圾氣化產(chǎn)氣特性的影響Fig.2 The influence of gasification temperature on MSW gasification characteristics
圖3 空氣當量比對垃圾氣化產(chǎn)氣特性的影響Fig.3 The influence of equivalence ratio on MSW gasification characteristics
圖4 料層高徑比對垃圾氣化產(chǎn)氣特性的影響Fig.4 The influence of height-diameter ratio on MSW gasification characteristics
值得注意的是,在ER大于0.36后,可能由于爐內氣固兩相流動組織不均勻而出現(xiàn)溝流現(xiàn)象,使得O2體積分數(shù)一直在5%以上。
由圖3(b)可以看出,ER為0.30~0.45時,雖然產(chǎn)氣流量從3 088.9 m3/h增加到4 101.2 m3/h,氣化氣低位熱值卻由3 954.2 kJ/m3降至2 104.0 kJ/m3,造成氣化效率急劇下降,單位小時產(chǎn)氣熱量由12 214.5 MJ/h逐漸降至8 626.4 MJ/h,降低幅度達29.4%,說明空氣當量比對氣化效率的影響較大。
料層高徑比對垃圾氣化產(chǎn)氣特性的影響如圖4所示。由圖4(a)可以看出,H/D為2.3時,由于料層過低,可燃氣被氧化程度較大,氣化效率相對較低。根據(jù)氣化反應動力學可知,垃圾氧化段高度是垃圾粒徑的3.0~3.5倍,在風量不變的情況下,燃燒段高度幾乎不變。因此,在2.3
由圖4(b)可以看出,H/D由2.3增至3.0時,氣化氣低位熱值和單位小時產(chǎn)氣熱量分別從2 713.1 kJ/m3和9 444.3 MJ/h升高至3 565.6 kJ/m3和12 686.4 MJ/h,當H/D>3.0后,單位小時產(chǎn)氣熱量由12 686.4 MJ/h降低至11 450.8 MJ/h,焦油大量累積降低了單位小時產(chǎn)氣熱量。
以氣化段溫度、空氣當量比和料層高徑比進行3因素3水平正交試驗,結果如表4所示。
表4 正交試驗結果
由表4可知,空氣當量比對氣化效率的影響最大,氣化段溫度影響次之,料層高徑比影響最小??疾霢、B、C因素在3個水平上的變化,得出最佳條件為:B2A2C2,即氣化段溫度為750 ℃,空氣當量為0.36(即風量為2 600 m3/h),料層高徑比為3.0時(即料層高度為9 m),垃圾氣化效率最高。在此條件下進行驗證試驗,氣化效率達79.3%,氣化氣低位熱值為4 021.0 kJ/m3,單位小時產(chǎn)氣熱量為13 198.3 MJ/h,結果最佳。
由圖5可以看出,試驗中垃圾氣化效率為65%~78%,氣化氣低位熱值總體在3 000~3 900 kJ/m3。實際運行的氣化爐氣化效率與實驗室氣化條件下基本持平,但氣化氣低位熱值比實驗室氣化條件下略低。實驗室垃圾氣化時采用外熱源供熱,ER較小時依然能保持垃圾氣化段溫度穩(wěn)定、均勻。然而實際垃圾氣化時,氣化熱量全部由燃燒段供應,ER過小,就會使氣化爐燃燒段放熱量減少[22],不能保證氣化爐正常運行;ER過大,會加強氣化氣燃燒反應,而且大量N2稀釋氣化氣,造成氣化氣低位熱值下降[23]。
通過正交試驗分析,可認為氣化效率大于75%的氣化條件為較好工況。基于上述較好工況,對垃圾在該氣化條件下所產(chǎn)生的含焦油量和碳轉化率進行分析。結果發(fā)現(xiàn),含焦油量在9.2~22.5 g/m3,碳轉化率為74.5%~85.9%,氣化氣出口溫度為350~425 ℃。與下吸式固定床生活垃圾氣化爐相比,含焦油量稍高,碳轉化率較高,且氣化氣出口溫度低,熱損失少。
(1) 升高氣化段溫度可提高垃圾氣化效率,但有一定局限,主要是由于焦油裂解成CO2的速率大于H2和CO,限制了氣化效率的提高。小范圍內改變氣化爐風量不會破壞其自平衡機制。當ER>0.36后,風量超過氣化爐自平衡機制所承受的能力,氣化效率迅速下降。增加料層高度,能延長富含CO2和焦油的氣化氣與水蒸氣發(fā)生氧化還原反應轉變成H2和CO時間,提高產(chǎn)氣品質及氣化效率,但過高的料層高度會增加含焦油量,降低氣化爐整體氣化效率,H/D為3.0時效果最好。
(2) 對于處理量50 t/d的氣化爐(Φ 3.0 m×16.0m),T為750 ℃,ER為0.36,H/D為3.0時,垃圾氣化效率最高(79.3%),氣化氣低位熱值為4 021.0 kJ/m3,單位小時產(chǎn)氣熱量為13 198.3 MJ/h。3個因素對氣化效率的影響依次為ER>T>H/D。實際運行的氣化爐氣化效率與實驗室氣化條件下基本持平,但氣化氣低位熱值相對較低,維持氣化反應所需熱量的供應等因素限制了氣化氣品質。
圖5 正交條件下的試驗結果分析Fig.5 Analysis of the orthogonal array test results
(3) 氣化氣中含焦油稍高,但碳轉化率要高于下吸式固定床生活垃圾氣化爐。垃圾氣化在較好工況下,含焦油量為9.2~22.5 g/m3,碳轉化率為74.5%~85.9%。
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