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        S-Y氣田集輸工藝裝置腐蝕與位移控制措施

        2016-03-09 08:21:25張健劉暢黎洪珍胡德芬蘇尚田
        天然氣勘探與開發(fā) 2016年2期
        關(guān)鍵詞:球閥進(jìn)站集輸

        張健 劉暢 黎洪珍 胡德芬 蘇尚田

        S-Y氣田集輸工藝裝置腐蝕與位移控制措施

        張健1劉暢2黎洪珍1胡德芬1蘇尚田1

        (1.中國石油西南油氣田公司重慶氣礦2.重慶凱源石油天然氣有限責(zé)任公司)

        S-Y高含硫氣田地面管線腐蝕以內(nèi)部坑蝕、點(diǎn)蝕為主,積液管線內(nèi)部腐蝕嚴(yán)重;地面管線高溫運(yùn)行,形成熱應(yīng)力集中,導(dǎo)致地面閥門抬高、匯管發(fā)生位移。為有效控制高含硫天然氣對(duì)地面管線、設(shè)備腐蝕以及地面管線高溫運(yùn)行發(fā)生位移,在對(duì)其腐蝕機(jī)理和地面工藝防腐的適應(yīng)性分析,以及對(duì)高溫運(yùn)行發(fā)生位移應(yīng)力計(jì)算分析基礎(chǔ)上,通過優(yōu)化調(diào)整緩蝕劑加注制度,更換關(guān)鍵部位管線材質(zhì);對(duì)管線應(yīng)力泄放適應(yīng)性技術(shù)整改?,F(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況來看,地面管線腐蝕得到了有效控制,地面管線受熱膨脹產(chǎn)生的應(yīng)力得到了有效釋放,控制在了規(guī)定范圍內(nèi)。圖6表6參7

        S-Y氣田集輸裝置腐蝕位移

        S-Y氣田包括22口單井和兩座預(yù)處理廠,單井產(chǎn)量(150~200)×104m3/d,集氣站處理規(guī)模1800×104m3/d,匯集單井來氣,經(jīng)匯管、一級(jí)三相分離器、空冷器、二級(jí)三相分離器、計(jì)量后輸送至下游處理廠進(jìn)行凈化處理。

        地面管線設(shè)計(jì)壽命為30年,腐蝕余量為3 mm,采用低碳鋼+緩蝕劑方案防腐[1]。管線運(yùn)行壓力9.4~9.6 MPa,各節(jié)點(diǎn)運(yùn)行溫度為:采氣樹井口溫度110~121℃,井口節(jié)流后溫度85~100℃,預(yù)處理廠進(jìn)站溫度80~95℃,空冷器進(jìn)口溫度85℃左右,出口溫度約55℃。

        1 腐蝕因素及腐蝕狀況

        1.1 氣田腐蝕因素

        S-Y氣田原料氣PH2S為0.31MPa,大于0.34×10-3MPa臨界值,PCO2為0.62 MPa,大于0.21 MPa臨界值,地面工藝管線及設(shè)備受H2S、CO2腐蝕明顯。由于PCO2/PH2S< 200,因此該壓力系統(tǒng)以H2S腐蝕為主。Cl-的存在可加速腐蝕2~5倍,特別促進(jìn)金屬的局部腐蝕(孔蝕、坑蝕),當(dāng)Cl-含量大于1×104mg/L時(shí),隨著Cl-含量的升高,腐蝕速率隨之升高[2]。

        1.2 地面工藝腐蝕狀況

        (1)采氣管線腐蝕狀況

        管線(L360QS)內(nèi)表面附著一層污物,厚度1.0mm左右。管線內(nèi)壁腐蝕集中在底部(6點(diǎn)區(qū))以坑蝕、點(diǎn)蝕為主,管線內(nèi)壁9點(diǎn)至3點(diǎn)區(qū)均勻腐蝕,且腐蝕相對(duì)較輕,見圖1。

        圖1 采氣管線進(jìn)站閥井低洼處腐蝕圖

        (2)匯管腐蝕狀況

        匯管(L360QS)內(nèi)壁積液區(qū)域腐蝕比氣相區(qū)域嚴(yán)重,水氣界面腐蝕大于底部,以局部坑蝕為主。一級(jí)分離前匯管積液,二級(jí)分離后匯管未見積液,但底部覆蓋一層厚厚的污物,清洗污物發(fā)現(xiàn)也出現(xiàn)不同程度的局部腐蝕,以坑蝕為主,腐蝕狀況見圖2。

        圖2 站內(nèi)匯管腐蝕圖

        (3)分離器排污管線及沖砂腐蝕狀況

        排污管線(L360QS)以內(nèi)壁坑蝕為主,法蘭(16MnIII)密封面凹坑,存在均勻坑蝕現(xiàn)象,腐蝕最大坑深約1.0 mm。其中5點(diǎn)至7點(diǎn)位置間腐蝕坑點(diǎn)較為密集。

        (4)腐蝕產(chǎn)物取樣分析

        采氣管線、分離器沖砂管線、匯管內(nèi)壁附著物取樣化驗(yàn),主要成分為FeS、FeS2、Fe3O4、Fe2O3、單質(zhì)S等

        表1 地面管線垢樣分析結(jié)果表

        (表1),其主要腐蝕為以H2S腐蝕和氧腐蝕為主。

        圖3 227井氣動(dòng)切斷閥脫空?qǐng)D23 mm

        2 高溫形成地面裝置位移

        2.1 地面裝置位移狀況

        預(yù)處理廠1和預(yù)處理廠2地面工藝裝置施工時(shí)環(huán)境溫度相差較大,預(yù)處理廠1主要在冬季施工,大氣溫度為-10~10℃,預(yù)處理廠2主要在夏季施工,大氣溫度為30~40℃。兩座預(yù)處理廠投運(yùn)后,受原料氣高溫影響,地面工藝裝置出現(xiàn)了不同程度的位移。預(yù)處理廠1進(jìn)站球閥(DN250)向上抬升最高達(dá)23mm(圖3),匯管沿氣流方向位移8 mm、沿軸向延伸6 mm,預(yù)處理廠2進(jìn)站球閥抬升高度在2~4 mm(圖4,表2)。

        圖4 進(jìn)站第一級(jí)管匯位移4 mm

        表2 預(yù)處理廠1進(jìn)站球閥位移統(tǒng)計(jì)表

        2.2 應(yīng)力分析計(jì)算

        2.2.1 應(yīng)力計(jì)算條件

        通過建立應(yīng)力分析模型(圖5),對(duì)管線進(jìn)行應(yīng)力計(jì)算,分析不同工況下是否會(huì)出現(xiàn)應(yīng)力超標(biāo)。管線應(yīng)力計(jì)算規(guī)范的選取,對(duì)于非埋地管線選用ASME B31.3,對(duì)于埋地管線選用ASME B31.8。

        圖5 預(yù)處理廠2應(yīng)力分析模型

        預(yù)處理廠管線應(yīng)力分析計(jì)算條件:

        (1)正常操作溫度T1=88.98℃;

        (2)可能出現(xiàn)的最高操作溫度T2=118.98℃(按節(jié)流前145℃計(jì)算最高溫度值);

        (3)設(shè)計(jì)壓力P=12 MPa;

        (4)管線的安裝溫度10℃。

        2.2.2 進(jìn)站球閥抬升分析

        進(jìn)站球閥抬升主要是由于停產(chǎn)與運(yùn)行時(shí)的溫差大,埋地管線變形無法完全釋放傳遞至地面管線所致。經(jīng)應(yīng)力軟件計(jì)算,進(jìn)站溫度在88.98~118.98℃范圍,進(jìn)站部分5D彎頭、氣動(dòng)球閥前后直管段在運(yùn)行狀態(tài)下,其一次應(yīng)力超出了規(guī)范許用范圍[3-4](表3)。

        2.2.3 匯管位移分析

        經(jīng)應(yīng)力計(jì)算分析,在管線溫度89℃條件下,地面匯管橫向位移計(jì)算值為15 mm,而實(shí)際管線運(yùn)行溫度在83~85℃(表4),匯管橫向位移實(shí)際值為6~8 mm,在規(guī)范允許范圍內(nèi),匯管處于安全運(yùn)行狀態(tài)。若安裝管卡限制匯管橫向位移,則會(huì)導(dǎo)致匯管二次應(yīng)力增加,超出規(guī)范要求,所以對(duì)地面匯管位移問題不進(jìn)行技術(shù)整改。

        表3 預(yù)處理廠1不同工況下計(jì)算出進(jìn)站球閥抬升位移值

        表4 匯管計(jì)算安全值與運(yùn)行位移結(jié)果表

        3 措施及效果

        3.1 優(yōu)化緩蝕劑加注方案

        該氣田產(chǎn)氣量大、管徑大、輸送溫度高,同時(shí)含CO2、H2S和高濃度Cl-,根據(jù)工況條件,依據(jù)ASTMG170,開展緩蝕劑實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià)及篩選,實(shí)驗(yàn)篩選出了合格的緩蝕劑為油溶水分散緩蝕劑。

        投產(chǎn)初期管線腐蝕速率為0.12 mm/a,根據(jù)投產(chǎn)初期地面工藝管線腐蝕狀況,調(diào)研國內(nèi)高含硫氣田防腐相關(guān)研究[5-7],開展腐蝕掛片評(píng)價(jià)、氣田水緩蝕劑殘余濃度檢測(cè),進(jìn)行緩蝕劑加注制度優(yōu)化,加注制度見表5。為避免緩蝕劑發(fā)生乳化,進(jìn)行有針對(duì)性的加注,緩蝕劑加注量由定量加注優(yōu)化為根據(jù)氣流量大小確定加注量,腐蝕檢測(cè)管線平均腐蝕速率為0.038 mm/a。

        表5 緩蝕劑加注優(yōu)化調(diào)整統(tǒng)計(jì)表

        3.2 優(yōu)選管線材質(zhì)

        站內(nèi)集輸匯管、一級(jí)分離高溫區(qū)易積液的沖砂管線、排污管線、閥門更換為鎳合金825材質(zhì),空冷后二級(jí)分離器易積液的沖砂管線、排污管線、閥門更換為316L材質(zhì)。

        3.3 應(yīng)力泄放適應(yīng)性整改

        采氣管線進(jìn)站閥井前彎頭上下游管線開挖10m,使其管線裸露,管溝內(nèi)不回填,管線和溝壁間隔20 cm空間,管溝頂部用蓋板密封,以泄放管線熱態(tài)下產(chǎn)生的應(yīng)力。

        3.4 措施效果評(píng)價(jià)

        (1)集氣管線防腐效果評(píng)價(jià)

        通過部分管段優(yōu)選材質(zhì)及緩蝕劑加注方案優(yōu)化調(diào)整后,地面管線腐蝕得到了有效控制,集氣管線在線腐蝕監(jiān)測(cè)點(diǎn)平均腐蝕速率為0.038 mm/a,達(dá)到設(shè)計(jì)要求,拆開檢查316 L和825材質(zhì)管線及閥門在水、氣相及水氣混相均無腐蝕。

        (2)應(yīng)力泄放適應(yīng)性整改效果評(píng)價(jià)

        采氣管線雖然設(shè)置了一個(gè)“π”型彎管,但由于沙?;靥罟軠虾?,管線位移受限,不能有效釋放熱應(yīng)力。采氣管線彎頭處修建管溝后,管線熱態(tài)下產(chǎn)生的應(yīng)力得到有效釋放,進(jìn)站球閥抬升高度出現(xiàn)不同程度的回落(表6),經(jīng)應(yīng)力計(jì)算符合規(guī)范要求。

        表6 預(yù)處理廠1應(yīng)力適應(yīng)性整改后進(jìn)站球閥抬升統(tǒng)計(jì)表

        5 結(jié)論

        (1)S-Y高含硫氣田地面管線腐蝕主要在管線或裝置底部,以坑蝕、點(diǎn)蝕為主,將腐蝕嚴(yán)重區(qū)低碳鋼材質(zhì)更換為合金材質(zhì),并對(duì)地面管線緩蝕劑加注制度優(yōu)化調(diào)整以后,對(duì)腐蝕現(xiàn)象實(shí)現(xiàn)了有效控制。

        (2)采氣管線修建與運(yùn)行溫變過大使預(yù)處理廠進(jìn)站球閥抬升、設(shè)備位移,通過修建管溝使其露空進(jìn)站采氣管線,使管線熱態(tài)下產(chǎn)生的應(yīng)力得到了有效釋放。

        (3)管線施工的環(huán)境溫度不同,對(duì)后期采氣管線熱應(yīng)力有較大影響。輸送高溫天然氣的管線,在夏季高溫環(huán)境施工最佳。

        [1]陳敬民.土庫曼斯坦南約洛坦氣田100×108m3/a商品氣產(chǎn)能建設(shè)工程(地面工程部分)內(nèi)部集輸及配套工程內(nèi)部集輸工程(SYBD-2/1-13GT-GS-01)[R].成都:中國石油集團(tuán)工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司西南分公司,2011.

        [2]李昌漢.含H2S、CO2氣井腐蝕機(jī)理和主要影響因素的研究研[R].成都:四川石油管理局勘察設(shè)計(jì)研究院,2000.

        [3]中華人民共和國建設(shè)部,中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局.GB 50251-20015,輸氣管線工程設(shè)計(jì)規(guī)范[S].北京:中國計(jì)劃出版社,2015.

        [4]李杰訓(xùn),等.GB50350-2005,油氣集輸設(shè)計(jì)規(guī)范[S]北京:中國計(jì)劃出版社,2005.

        [5]胡永碧,谷壇.高含硫氣田腐蝕特征及腐蝕控制技術(shù)[J].天然氣工業(yè),2012,12(5):92-96.

        [6]鮮寧,姜放,榮明,等.連續(xù)油管在酸性環(huán)境下的腐蝕與防護(hù)及其研究進(jìn)展[J].天然氣工業(yè),2011,31(4):113-116.

        [7]黃雪楹,安思彤,陳長(zhǎng)風(fēng).普光氣田集輸管材腐蝕評(píng)價(jià)及緩蝕劑加藥工藝優(yōu)化[J].天然氣工業(yè),2011,31(9):120-123.

        (修改回稿日期2016-03-18編輯景岷雪)

        張健,男,1981年出生,四川達(dá)州人,學(xué)士,工程師;主要從事天然氣開發(fā)工作。地址:(400042)重慶市江北區(qū)大慶村重慶氣礦氣田開發(fā)工藝研究所。電話:13452968571;E-mail:z_jian@petrochina.com.cn

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