張本峰 吳 培 王銀鈴 張寶珠
(河南心連心化肥有限公司河南新鄉(xiāng)453731)
尿素裝置流化風機振動原因及改造
張本峰 吳 培 王銀鈴 張寶珠
(河南心連心化肥有限公司河南新鄉(xiāng)453731)
300 kt/a大顆粒尿素項目是河南心連心化肥有限公司差異化戰(zhàn)略的重要一環(huán),2014年12月30日,該大顆粒尿素項目順利開車,開車過程較為平穩(wěn),并生產(chǎn)出合格的大顆粒尿素產(chǎn)品,唯一不足的是尿素裝置中的主要設(shè)備流化風機振動較大。流化風機的振動不僅影響設(shè)備本身的運行,同時振動傳遞到鋼結(jié)構(gòu)框架,引起包裝秤飄移,進而使整個包裝系統(tǒng)無法正常運行,嚴重影響了大顆粒尿素裝置的正常生產(chǎn)運行。為解決這一問題,特成立攻關(guān)小組對該問題進行深入研究,探究流化風機振動的根源,并提出相應(yīng)的解決方案,最終使該問題得以解決。
300 kt/a大顆粒尿素裝置開車之后,便發(fā)現(xiàn)流化風機振動較大,與流化風機相連接的風管振動也較大。由于流化風機的振動引起了鋼結(jié)構(gòu)框架的振動,最終將振動傳遞到包裝秤,引起包裝秤漂移,導(dǎo)致無法正常包裝,進而被迫停車,給裝置的正常運行帶來了巨大的隱患,嚴重影響裝置的長周期穩(wěn)定運行。
通過現(xiàn)場攻關(guān)小組人員實際測量,對各處可能引發(fā)振動的振源進行了分析統(tǒng)計。改造前風機基礎(chǔ)及本體振動測量數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 改造前風機基礎(chǔ)及本體振動測量數(shù)據(jù) mm/s
通過對現(xiàn)場流化風機本體及流化風機基礎(chǔ)的實際測量,結(jié)果顯示:流化風機本體的振動在標準范圍內(nèi),由此可以排除流化風機本體原因?qū)е抡駝?;但流化風機基礎(chǔ)的振動值要遠遠高于設(shè)定值,由此可以初步判斷流化風機的基礎(chǔ)存在一定問題,下一步需要著重對流化風機的基礎(chǔ)進行分析研究。
流化風機出口風道較寬,寬度達到3 600 mm,之后又分為5個支路。由于流體分布不均,可能產(chǎn)生渦流,進而導(dǎo)致風管振動,由風管振動帶動風機振動,同時風管與鋼框架之間為剛性連接,通過風管將振動直接傳遞到框架上,再由框架傳遞到包裝秤,引起包裝秤漂移。為此,現(xiàn)場對風管的振動數(shù)據(jù)進行了測量,風管振動實際測量數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 風管振動實際測量數(shù)據(jù) mm/s
由表2可以看出:風管振動的平均值為3.1 mm/s,雖然小于規(guī)定值,但在實際的個體測量中存在高于規(guī)定值的數(shù)據(jù),同時平均值也較接近規(guī)定值,所以風管的振動不是引起風機振動的主要原因,但對風機的振動還是產(chǎn)生了一定的影響,對包裝秤的正常使用也存在一定的隱患,下一步也需要對風管進行改造。
通過分析,初步認為引起流化風機振動的原因為流化風機的基礎(chǔ)及風管這兩大因素,下一步需要對其進行具體的研究,最終確定改造方案,消除產(chǎn)生振動的根源。
2.1 流化風機基礎(chǔ)加固
由于導(dǎo)致本次風機振動的主要原因是風機基礎(chǔ),故先對風機基礎(chǔ)進行計算。
基礎(chǔ)質(zhì)量應(yīng)為機器質(zhì)量的5倍,按F機器=84.9 kN,G基礎(chǔ)=2.26×1.6×4.2×20=303.7(kN),則G基礎(chǔ)/F機器=3.58<5。
基底平均凈壓力Pk≤0.5f0(f0為施工現(xiàn)場修正后地基承載力)。
Pk=(F機器+G基礎(chǔ))/A=(84.9+303.7)/(2.2×1.6)=110.4(kPa)>0.5f0=104(kPa)。
通過計算得知,風機基礎(chǔ)質(zhì)量與風機質(zhì)量的比值要低于經(jīng)驗值,同時該風機基礎(chǔ)在設(shè)計時為節(jié)省材料,將電機基礎(chǔ)、風機軸承基礎(chǔ)以及風機機殼基礎(chǔ)進行分開設(shè)計,各部分之間均留有空隙,而且該風機基礎(chǔ)設(shè)計垂直度較高,也是導(dǎo)致風機基礎(chǔ)振動的一個原因。為解決該問題,將風機的電機基礎(chǔ)與風機軸承基礎(chǔ)兩者的中間連接起來,形成一個整體。
對改造加固后的流化風機基礎(chǔ)重新進行核算,核算結(jié)果如下。
G基礎(chǔ)=(1.8+3.2)×4.2×0.5×2.26×20=474.6(kN),則G基礎(chǔ)/F機器=5.59>5。
Pk=(F機器+G基)/A=(84.9+474.6)/(3.6×2.26)=68. 7(kPa)<0.5f0=104(kPa)
2.2 風管減振及加固
為解決風管振動導(dǎo)致風機本體振動以及隔離風管與框架之間振動的傳遞,主要措施有:①在3 600 mm的風管集箱內(nèi)增加導(dǎo)流板,消除渦流產(chǎn)生的可能,同時在風管集箱外側(cè)增設(shè)加固筋,以增加風管集箱的強度;②在風管集箱后5個支管上增加金屬膨脹節(jié)與后續(xù)設(shè)備進行隔離,將原有的剛性連接改為柔性連接,杜絕由其他裝置的振動而引起流化風機的振動。
通過以上改造,對改造后風機及包裝秤處的振動情況進行再次測量(見表3)。
表3 改造后現(xiàn)場實際測量數(shù)據(jù) mm/s
結(jié)果表明:改造后風機基礎(chǔ)振動值小于0.3 mm/s,達到了設(shè)定值,風機本體的振動值較改造前也有了一定的下降;包裝機的振動值在2.0 mm/s以下,在該振動范圍內(nèi),包裝秤不再進行漂移。
通過本次對尿素裝置流化風機的優(yōu)化改造,解決了流化風機的振動問題,保證了流化風機安全、穩(wěn)定運行,同時延長了其使用壽命。另外,通過將流化風機與鋼框架進行隔離,解決了因流化風機振動而引起尿素產(chǎn)品包裝秤漂移的問題,保證了大顆粒尿素裝置的長周期穩(wěn)定運行。
2016- 08- 18)