楊 平,張延智,王世魁
(1.黃河明珠水利水電建設(shè)有限公司,河南省三門峽市 472000;2.黃河水利水電開發(fā)總公司,河南省濟(jì)源市 459017)
小浪底水電站位于河南省濟(jì)源市與洛陽市孟津縣交界處,是黃河最后一個峽谷出口,安裝了6臺300MW混流式水輪發(fā)電機(jī)組,是河南電網(wǎng)重要的調(diào)峰調(diào)頻電廠。由于黃河多泥沙、小浪底機(jī)組設(shè)計年利用小時數(shù)低等因素,小浪底水電廠機(jī)組采用了目前國內(nèi)較為少用的筒閥。小浪底機(jī)組的調(diào)速器和筒閥液壓系統(tǒng)共用一套壓油系統(tǒng),兩者電氣部分相互獨立控制。
筒閥安裝在固定導(dǎo)葉和活動導(dǎo)葉之間,如圖1所示,在機(jī)組正常開機(jī)時,先提升筒閥,再打開導(dǎo)葉。正常關(guān)機(jī)時,則先關(guān)閉導(dǎo)葉,再關(guān)閉筒閥。當(dāng)發(fā)生事故時,筒閥快速關(guān)閉;當(dāng)調(diào)速系統(tǒng)失靈時,筒閥靠自重實現(xiàn)動水自動關(guān)閉,防止事故擴(kuò)大。
圖1 筒閥結(jié)構(gòu)示意圖
筒閥為碳鋼筒形環(huán)狀體,分成二瓣制作,在現(xiàn)場組焊調(diào)圓,直徑為8100 mm、高1710 mm、厚142mm。筒閥的外圓均勻分布10個青銅導(dǎo)軌,在與導(dǎo)軌相對應(yīng)的10個固定導(dǎo)葉的出水邊加工與導(dǎo)軌相配合的導(dǎo)向面,在筒閥上下移動時起導(dǎo)向作用,避免發(fā)生傾斜[1]。為避免筒閥在下落時發(fā)卡,筒閥體的底部外緣成圓弧狀,便于筒閥關(guān)閉。
筒閥系統(tǒng)分為油壓裝置和液壓控制系統(tǒng)。油壓裝置由兩臺壓油泵向壓油罐供油,其額定工作壓力為6.4MPa,當(dāng)油壓系統(tǒng)壓力低于6MPa時,啟動主泵,當(dāng)油壓系統(tǒng)壓力低于5.8MPa時,啟動主泵和備泵。液壓控制系統(tǒng)由1套控制模塊、1個分流模塊、5個配油模塊及5臺直缸液壓接力器組成。控制模塊主要通過接收PLC的信號來控制比例電磁閥開啟或關(guān)閉的油口開度,進(jìn)而控制接力器的開啟或關(guān)閉速度。分流模塊通過同軸液壓馬達(dá)來實現(xiàn)控制管路的集成布置。配油模塊通過粗調(diào)電磁閥、微調(diào)電磁閥、液控單向閥來調(diào)整筒閥接力器上下腔供、排油和電氣同步。
筒閥系統(tǒng)的同步調(diào)整功能主要通過一套PLC來實現(xiàn),如圖2所示,安裝在5個筒閥接力器上的直線位移傳感器,實時向PLC反饋筒閥接力器位置。當(dāng)筒閥打開或關(guān)閉時,PLC通過接力器的位移及位移偏差運算,輸出電壓量信號控制比例閥開度,從而控制筒閥動作速度。當(dāng)接力器的偏差小于允許位移偏差時,則認(rèn)為筒閥同步運行;當(dāng)接力器的偏差大于允許偏差,未超過最大偏差,則PLC通過配油模塊中的粗調(diào)電磁閥和微調(diào)電磁閥調(diào)節(jié)筒閥偏差,使筒閥重新保持同步運行。當(dāng)筒閥接力器偏差超過最大偏差時,筒閥報“發(fā)卡”信號,并停止工作。
筒閥系統(tǒng)經(jīng)多年運行,總體運行穩(wěn)定可靠,故障率低,但也存在以下問題:
圖2 筒閥液壓同步控制系統(tǒng)原理圖
(1)筒閥系統(tǒng)電氣控制核心元件采用美國SAIA公司生產(chǎn)的PLC,該類型PLC已停產(chǎn)。
(2)筒閥系統(tǒng)電氣控制部分已進(jìn)入壽命末年,故障率和缺陷發(fā)生率明顯增高。
(3)筒閥系統(tǒng)未改造前,其主要以信號燈和按鈕為主,缺乏各個重要狀態(tài)點的數(shù)據(jù)監(jiān)測和趨勢分析功能,不能完全滿足現(xiàn)設(shè)備維護(hù)需求,給實際維護(hù)檢修工作帶來不便。
(4)筒閥系統(tǒng)對油質(zhì)要求很高,現(xiàn)場油的清潔度難以滿足要求,液壓管路中存在的金屬碎屑等雜質(zhì)易使比例閥、調(diào)節(jié)電磁閥等元器件無法正常工作,導(dǎo)致筒閥發(fā)卡。為改善油質(zhì)問題,在壓油裝置加裝在線濾油裝置和慮水裝置,較大程度改善液壓油質(zhì)量。當(dāng)機(jī)組長時間并網(wǎng)運行,筒閥長期處于全開狀態(tài),待停機(jī)時仍然會發(fā)生筒閥發(fā)卡的情況,無法得到很好的解決。
小浪底水電站承擔(dān)著河南電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻任務(wù),年機(jī)組開停機(jī)次數(shù)約500次/臺,筒閥系統(tǒng)常年頻繁動作。小浪底水電站原筒閥系統(tǒng)具有操作靈活方便、開閉速度快、密封良好等特點,比較適應(yīng)小浪底水電站機(jī)組工作要求。綜合權(quán)衡筒閥系統(tǒng)的優(yōu)點和存在的問題,決定于2015年8月至2015年9月對小浪底水電站6號機(jī)組筒閥系統(tǒng)電氣部分進(jìn)行了更新改造,使用美國SAIA公司生產(chǎn)的型號為PCD 3.M5540的PLC作為控制核心,并針對以上問題進(jìn)行了重新優(yōu)化。
筒閥位移測量的準(zhǔn)確性是保持筒閥接力器同步的重要環(huán)節(jié)。在原測量系統(tǒng)中,接力器位置測量由BTA-D11數(shù)字處理卡和與其配套的BTL2/5位移傳感器(安裝在接力器頂部)完成。傳感器為磁桿結(jié)構(gòu),可直接測出接力器活塞位置的絕對值。傳感器配置16位輸出,將位移信號通過PLC的通道以16位不連續(xù)信號輸入PLC。BTA-D11以最高達(dá)1Hz的頻率發(fā)送10V方波給BTL2。BTL2根據(jù)磁桿的位移量返回方波,返回的方波中包含了位移與時間的關(guān)系,由此可計算出某一時刻位移的大小,即筒閥接力器的位置。
鑒于筒閥改造不能在大修期間進(jìn)行,舊傳感器則無法得到更換。在新測量系統(tǒng)中,筒閥接力器位置測量采用兩套測量系統(tǒng)。第一套為BTME1UV300數(shù)字處理卡和與其配套的BTL2/5位移傳感器組成(目前采用此測量系統(tǒng)),測量原理同舊測量系統(tǒng);第二套采用BTL7位移傳感器,測量信號通過4~20mA模擬量直接傳輸給PLC(待大修時更換BTL7,并切換位移測量系統(tǒng))。新測量系統(tǒng)中采用容錯處理,當(dāng)一個筒閥接力器位移傳感器出現(xiàn)故障,使用相鄰兩個筒閥接力器位移信號平均值代替。
原筒閥電氣同步系統(tǒng),PLC內(nèi)部設(shè)定了與筒閥接力器位移相關(guān)的允許偏差,以筒閥接力器活塞中位置最低的接力器位移作為基準(zhǔn)值。如圖3所示,在筒閥運動過程中,當(dāng)筒閥其他4個接力器與基準(zhǔn)接力器之間的最大偏差小于允許偏差,則認(rèn)為筒閥運行同步;如果某個接力器位移與基準(zhǔn)接力器位移的偏差大于允許偏差的30%,則微調(diào)電磁閥動作使接力器下腔排油;如果偏差大于允許偏差的70%,則粗調(diào)電磁閥動作使接力器下腔排油,從而使有偏差的接力器與其他接力器保持同步。如果實際偏差大于允許偏差,經(jīng)過延時反向運動仍不能調(diào)整到允許偏差范圍之內(nèi),筒閥停止運動,發(fā)出發(fā)卡報警。
新筒閥同步系統(tǒng)中,同步控制方式更加精準(zhǔn)、智能、安全、可靠、多樣,主要體現(xiàn)在:基準(zhǔn)值選取、同步判斷、同步調(diào)整、減速運行、報警處理等方面。
圖3 筒閥運行允許誤差曲線
基準(zhǔn)值選取方式共三種,以接力器活塞相對位置最小值作為基準(zhǔn);以接力器活塞相對位置最大值作為基準(zhǔn);以接力器活塞位置平均值作為基準(zhǔn)。筒閥控制柜觸摸屏OP可選擇任何一種基準(zhǔn)值,筒閥處于自動方式下時自動以最小值為基準(zhǔn)值。
同步判斷主要是接力器位置值與基準(zhǔn)值之間偏差的計算和判斷、相鄰接力器之間位置值的偏差計算和判斷。當(dāng)接力器位置值與基準(zhǔn)值之間偏差小于5mm或者相鄰接力器之間位置值偏差小于3mm,認(rèn)為筒閥同步運行,否則筒閥處于不同步運行或者發(fā)卡。
同步調(diào)整主要是當(dāng)接力器位置值與基準(zhǔn)值之間偏差大于5mm時,微調(diào)電磁閥動作,當(dāng)接力器位置值與基準(zhǔn)值之間偏差大于7mm時,粗調(diào)電磁閥動作。當(dāng)相鄰接力器之間位置值偏差大于3mm時,微調(diào)電磁閥動作。
減速運行分為筒閥減速一級速度運行和在減速基礎(chǔ)上再減一級速度運行兩種方式。當(dāng)超過3個細(xì)調(diào)電磁閥動作、超過2個粗調(diào)電磁閥動作、接力器位置值與基準(zhǔn)值之間偏差大于12mm并延時5s后、相鄰接力器之間位置值偏差大于10mm并延時5s則筒閥減一級速度運行。當(dāng)超過5個細(xì)調(diào)電磁閥動作、超過3個粗調(diào)電磁閥動作、接力器位置值與基準(zhǔn)值之間偏差大于12mm并延時10s后、相鄰接力器之間位置值偏差大于12mm并延時5s則筒閥再減一級速度運行。
在筒閥報警處理方面,當(dāng)接力器位置值與基準(zhǔn)值之間偏差大于12mm,直接報警;當(dāng)接力器位置值與基準(zhǔn)值之間偏差大于15mm,延時2s后報筒閥發(fā)卡;開啟或關(guān)閉筒閥時,超過3min則停止運行,并發(fā)出延時報警。
筒閥在運動過程中,PLC按照曲線(如圖4所示)向比例閥發(fā)出調(diào)節(jié)信號,比例閥根據(jù)調(diào)節(jié)信號控制開啟側(cè)或關(guān)閉側(cè)的油口開度,進(jìn)而控制接力器運動速度。在筒閥運動過程中,中間段速度為最大,起始段和終止段運動速度相對小很多。此設(shè)計方法是為了防止筒閥在行程的起始段和終止段運動速度過快產(chǎn)生發(fā)卡或撞擊到相鄰部件。
筒閥新系統(tǒng)程序中,筒閥速度控制分為13段,如圖5所示,筒閥運動速度曲線形如梯狀。在筒閥提升的起動階段,輔助電磁閥向5個接力器下腔供高壓油沖洗,幫助筒閥起動快速脫離底座。筒閥開度隨比例閥開度不斷增加,筒閥運動速度也隨之分段變化。筒閥運動速度不斷上升,在筒閥47.5%至52.5%開度時速度達(dá)到最大值。筒閥開度持續(xù)增加直至筒閥全開,筒閥運動速度逐漸下降。當(dāng)筒閥達(dá)到全開時輔助電磁閥勵磁,接力器下腔注入高壓油,筒閥保持全開狀態(tài)不下落。筒閥下落與提升過程類同,當(dāng)筒閥達(dá)到全關(guān)時輔助電磁閥勵磁,接力器下腔油被排空,筒閥保持全關(guān)狀態(tài)。
圖4 筒閥運行速度曲線
當(dāng)機(jī)組長時間并網(wǎng)運行,筒閥長期處于全開狀態(tài),待停機(jī)時仍然會發(fā)生筒閥發(fā)卡,無法下落的情況。改造后,通過先打開輔助電磁閥,使筒閥下腔供油和排油管路接通,對筒閥接力器下腔持續(xù)3s沖洗,保證筒閥順利下落。
圖5 筒閥運動速度曲線(新)
小浪底水電站機(jī)組筒閥系統(tǒng)自投運以來,其可靠性、控制精度、運行穩(wěn)定性相對較好。通過對小浪底水電站6號機(jī)組筒閥系統(tǒng)更新改造,運行穩(wěn)定性和可靠性得到了進(jìn)一步的提升,原筒閥系統(tǒng)存在的不足得到了很好的解決,運行性能較之前有了很大程度地提高。鑒于筒閥系統(tǒng)改造完成時間較短,我們將對筒閥系統(tǒng)以后的運行狀態(tài)繼續(xù)加以關(guān)注。
[1] 張建生,劉定友,趙旭春.電液同步控制筒閥在小浪底水電廠的應(yīng)用.水電自動化與大壩監(jiān)測,2003,27(4):29-31.
[2] 馬新紅,李濤,鐘光華.小浪底電廠筒閥液壓控制系統(tǒng).大電機(jī)技術(shù),2006,2:67-70.
[3] 馬新紅,等.小浪底水電站筒閥發(fā)卡信號出現(xiàn)原因分析.水力發(fā)電,2006,32(2):89-91.