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        轉(zhuǎn)爐鋼水終點殘錳含量預(yù)估數(shù)學(xué)模型研究

        2016-01-01 17:08:20王皎月毛朝貴左建華
        四川冶金 2015年5期
        關(guān)鍵詞:渣量渣中煉鋼

        王 松,龔 波,王皎月,王 林,毛朝貴,左建華

        (1.西安建筑科技大學(xué)研究生院,冶金工程學(xué)院,陜西西安710055; 2.四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)公司,四川達(dá)州635002)

        轉(zhuǎn)爐鋼水終點殘錳含量預(yù)估數(shù)學(xué)模型研究

        王 松1,龔 波1,王皎月2,王 林2,毛朝貴2,左建華2

        (1.西安建筑科技大學(xué)研究生院,冶金工程學(xué)院,陜西西安710055; 2.四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)公司,四川達(dá)州635002)

        分析了轉(zhuǎn)爐鋼水終點殘錳量的影響因素,針對達(dá)鋼80t轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)實際數(shù)據(jù),研究表明終點殘錳量與鐵水Si、Mn含量和鋼水終點C含量成正相關(guān),并建立了達(dá)鋼80t轉(zhuǎn)爐鋼水終點殘錳量的數(shù)學(xué)模型。將該模型用于現(xiàn)場檢驗,其預(yù)估值與分析值的偏差值≤0.01%的準(zhǔn)確率達(dá)到88%,可以把預(yù)估殘錳值用于配加含錳合金計算,達(dá)到減少合金加入量,降低成本的目的。

        轉(zhuǎn)爐;鋼水;終點殘錳;數(shù)學(xué)模型

        1 引言

        錳是鋼中重要的合金元素,在轉(zhuǎn)爐吹煉過程中大部分被氧化進(jìn)入渣中,為滿足鋼種成分要求須在出鋼過程或精煉時補(bǔ)加大量錳鐵合金。提高轉(zhuǎn)爐終點鋼水殘錳含量是降低出鋼合金化錳鐵用量,降低煉鋼生產(chǎn)成本的重要手段。在轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)過程中,為了給合金準(zhǔn)備留有充足時間,煉鋼工一般在轉(zhuǎn)爐吹煉中期根據(jù)前幾爐鋼水終點殘錳量經(jīng)驗值計算合金加入量,并開始準(zhǔn)備該爐的合金用量并送至轉(zhuǎn)爐爐后備用。而從實際情況看,憑經(jīng)驗預(yù)估的終點殘錳值與實際分析值往往存在較大偏差,因此在生產(chǎn)現(xiàn)場準(zhǔn)確預(yù)估終點殘錳量可以提前減少錳合金備用量,也就達(dá)到了降低錳合金用量,降低成本的目的。下面對影響終點殘錳的因素進(jìn)行研究,建立簡單可靠,適合現(xiàn)場生產(chǎn)的終點殘錳預(yù)估數(shù)學(xué)模型用于指導(dǎo)合金加入量。

        2 轉(zhuǎn)爐鋼水終點殘錳影響因素

        目前國內(nèi)研究者對提高鋼水終點殘錳的影響因素進(jìn)行了定性研究[1-7],主要從鐵水Si、Mn含量、轉(zhuǎn)爐終點C含量、終點溫度及終渣的氧化性、渣量等幾個方面研究了對終點殘錳量的影響。其結(jié)論有:轉(zhuǎn)爐終點C含量越高,越有利于提高終點殘Mn含量;增加鐵水中Mn含量,經(jīng)過轉(zhuǎn)爐內(nèi)化學(xué)反應(yīng),增加了渣中Mn O含量,利用渣-金化學(xué)平衡增加鋼水中殘錳含量,但單純通過提高鐵水錳含量不能獲得較高的轉(zhuǎn)爐終點殘錳量,它還受渣量的影響;單純提高轉(zhuǎn)爐終點溫度也不能獲得較高的轉(zhuǎn)爐終點殘錳量,終點溫度高有利于渣中Mn還原,但同時帶來鋼水氧化性增加,又不利于渣中Mn O還原;它還受渣量變化的影響,鐵水Si含量增加,造渣材料用量增加,降低了渣中Mn O含量,不利于提高殘錳量,其實質(zhì)是渣量問題;改善吹煉過程動力學(xué)條件,減少渣量,防止噴濺,有利于提高終點殘錳量。

        根據(jù)上述研究結(jié)論,有研究者利用熔池中的錳在鋼液和爐渣間分配,根據(jù)渣-金化學(xué)平衡建立了終點殘錳量的數(shù)學(xué)模型[8]:

        式中:∑Mn,g鋼,KMn,(FeO),g渣分別代表進(jìn)入熔池的總錳量,終點鋼液量,平衡系數(shù),渣中FeO含量,渣量。

        從該數(shù)學(xué)模型看,鋼水終點殘錳主要與總錳量、鋼水氧化性、鋼液量、渣量及Mn的渣-金化學(xué)平衡常數(shù)有關(guān)。

        根據(jù)終點鋼水C-O積原理,控制終點鋼水氧化性主要因素是終點C,因此,提高終點C有利于降低鋼水氧化性,提高殘錳量。轉(zhuǎn)爐渣量與入爐原料和造渣材料密切相關(guān),若廢鋼條件穩(wěn)定,熔池中Si、Mn來自于鐵水,若冶煉操作無大的噴濺,其渣量變化也與鐵水中Si、Mn含量有關(guān),因此可以在轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)過程中利用鐵水Si、Mn含量及鋼水終點C含量三個參數(shù)預(yù)估終點殘Mn含量。

        3 轉(zhuǎn)爐終點殘錳預(yù)估數(shù)學(xué)模型

        為研究鐵水Si、Mn含量及鋼水終點C含量與終點Mn含量之間的定量關(guān)系,2015年7月份根據(jù)現(xiàn)場跟蹤的達(dá)鋼3座80t轉(zhuǎn)爐共468爐次的生產(chǎn)情況,整理相關(guān)數(shù)據(jù)見表1。

        表1 鐵水成分及鋼水終點成分

        根據(jù)所收集的468爐的鐵水Si、Mn含量、鋼水終點C、終點Mn含量數(shù)據(jù),利用Excel辦公軟件進(jìn)行了回歸分析。

        打開Excel表→工具→數(shù)據(jù)分析→回歸,取終點Mn含量數(shù)據(jù)為因變量Y,取鐵水Si、Mn含量、鋼水終點C含量為自變量X進(jìn)行回歸分析見表2、3、4。

        表2 回歸統(tǒng)計分析

        表2相關(guān)系數(shù)達(dá)到0.825,說明所選因變量與自變量高度正相關(guān)。標(biāo)準(zhǔn)誤差

        0.009 58,極小,說明擬合程度極高。從表3看,Significance F(F顯著性統(tǒng)計量)的P值接近0,小于顯著性水平0.05,說明擬建立的回歸方程回歸效果顯著。從表4看,各自變量的t統(tǒng)計量的P值均小于顯著性水平0.05,因此各自變量與因變量Y密切正相關(guān)。根據(jù)表4建立三元一次方程數(shù)學(xué)模型:

        w%殘Mn=0.041 8 W%鐵水Si+0.048 W%鐵水Mn+0.552 W%終點C+0.046

        式中:W%鐵水Si、W%鐵水Mn、W%終點C分別為鐵水Si、Mn含量、鋼水終點Mn含量,%。

        表3 方差分析

        表4 回歸系數(shù)

        4 數(shù)學(xué)模型檢驗

        在達(dá)鋼1#、2#轉(zhuǎn)爐操作室成本統(tǒng)計電腦上建立Excel文檔,利用函數(shù)建立上述數(shù)學(xué)模型,在鐵水入爐后輸入鐵水Si、Mn成分,同時根據(jù)經(jīng)驗輸入終點C成分,得到終點殘錳預(yù)估值,并以該殘錳預(yù)估值為依據(jù)計算該爐硅錳合金加入量。2015年8月份利用此模型預(yù)估了15爐轉(zhuǎn)爐終點殘錳含量,列出部分計算結(jié)果,見表5。從表5看,模型預(yù)估Mn與分析Mn差值在0.01%以內(nèi)占88%,其準(zhǔn)確性完全可以滿足生產(chǎn)需要。

        表5 殘錳含量預(yù)估值與分析值的比較

        5 結(jié)論

        (1)在入轉(zhuǎn)爐廢鋼結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定,冶煉操作水平基本穩(wěn)定的情況下,轉(zhuǎn)爐鋼水終點殘錳含量與鐵水Si、Mn含量和鋼水終點C含量顯著相關(guān),可以定量描述。

        (2)統(tǒng)計鐵水Si、Mn含量、鋼水終點C含量和Mn含量,利用Execl辦公軟件的回歸分析工具得到達(dá)鋼80t轉(zhuǎn)爐終點殘錳預(yù)估數(shù)學(xué)模型為w%殘Mn=0.041 8 W%鐵水Si+ 0.048 W%鐵水Mn+0.552 W%終點C+0.046,其檢驗準(zhǔn)確率達(dá)到88%。

        (3)轉(zhuǎn)爐鋼水終點殘錳預(yù)估數(shù)學(xué)模型可以用于指導(dǎo)配加合金量,達(dá)到準(zhǔn)確配加含錳合金,降低合金消耗,節(jié)約成本的目的。

        [1] 薛正良,吳麗嘉,王煒,等.轉(zhuǎn)爐終點鋼水殘錳含量及錳收得率的影響因素分析[J].煉鋼, 2011(6):40-43.

        [2] 楊傳信,李鵬超,盧昭軍,等.轉(zhuǎn)爐終點鋼水殘錳質(zhì)量分?jǐn)?shù)及其影響因素分析[J].中國冶金,2012(11):42-46.

        [3] 丁長江,周俐.提高轉(zhuǎn)爐終點殘錳效果的探討[J].中國冶金,2015(3):30-32.

        [4] 范樹璐,周丕富,葉飛來,等.轉(zhuǎn)爐冶煉終點鋼水殘錳影響因素分析[J].萊鋼科技,2013 (5):63-65.

        [5] 鄭毅,胡建光,陳志平.提高轉(zhuǎn)爐終點殘錳含量的生產(chǎn)實踐[A].金屬學(xué)會煉鋼分會、北京金屬學(xué)會、西安建筑科技大學(xué).第十八屆(2014年)全國煉鋼學(xué)術(shù)會議論文集——S04:氧氣轉(zhuǎn)爐煉鋼與電爐煉鋼[C].金屬學(xué)會煉鋼分會、北京金屬學(xué)會、西安建筑科技大學(xué):,2014:7.

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        [8] 師志宏.轉(zhuǎn)爐終點殘錳量的數(shù)學(xué)模型[J].南方鋼鐵,1995(3):2-3.

        Research of Converter Molten Steel Residual Manganese Content Estimated Mathematical Model

        WANG Song1,GONG Bo1,WANG Jiao-yue2, WANG Lin2,MAO Chao-gui2,ZUO Jian-hua2
        (1.School of Metallurgical Engineering graduate,Xi’an building university of science and technology,Xi’an 710055,Shanxi,China;2.Sichuan Dazhou Iron and Steel Group Co.,Ltd.,Dazhou 635002 Sichuan,China)

        This paper analyzes the influence factors of residual manganese content in molten steel by steel converter.According to the 80t converter actual production data of dagang,research shows that residual manganese is positively related to the amount of Si,Mn content in molten iron and C content in molten steel.A mathematical model of molten steel residual manganese content in dagang’s 80t steel converter was set up.Using the model for on-site testing,the accuracy rate of deviation value≤0.01%between estimate value and analytical value has reached up to 88%.The estimate residual manganese value can be used to calculate the amount of manganesecontent alloy to add to the steel,achieving the purpose of reducing the alloy addition amount and costs.

        converter;molten steel;end residual manganese;mathematical model

        TF345

        :A

        1001-5108(2015)05-0029-03

        王松,工程師,主要從事鋼鐵冶煉方面的工作。

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