摘要:闡述了碼頭隧道左洞出口淺埋段超前大管棚的施工,通過對監(jiān)控量測結(jié)果進行分析,總結(jié)了超前預(yù)支護技術(shù)在通過軟弱圍巖時的作用。`
關(guān)鍵詞:雨季;隧道;超前預(yù)支護;堆積體;施工;效果評價
1.工程簡介
寶天高速公路牛背至天水段的碼頭隧道全長862.5m,隧道設(shè)計為上下線分離的四車道,建筑限界凈寬10.25m,凈高5m。右洞進口樁號YK34+495,設(shè)計標高89.42m。隧道右洞進口段位于淺埋地段,埋深12~19m,為第四紀(Qc4)坡積層與強風化花崗閃長巖接觸地帶。表層為松散無粘性的砂狀土,下伏強風化花崗閃長巖,巖石已風化呈土狀,夾雜部分角礫碎石,結(jié)構(gòu)松散,圍巖自穩(wěn)性極差,遇水易坍塌。隧道所處山體植被發(fā)育,地表、地下水豐富。
2.問題的提出及方案確定
隧道施工隨著表土清除,洞口開挖工作面形成,時值雨季提前到來,長時間降雨造成圍巖受浸泡富水飽和,地表泉水涌出,造成洞口段圍巖軟化,仰坡地表多處產(chǎn)生裂縫,最大裂縫寬12cm,形成2~3cm錯臺。洞口開挖工作面發(fā)生坍塌,施工進洞困難。
根據(jù)現(xiàn)場實際情況,結(jié)合其他隧道施工經(jīng)驗,認為較為合理的施工方法是采用大管棚超前預(yù)注漿,先對洞口段堆積體進行固結(jié)處理再進行開挖,可以有效保證洞口邊仰坡安全,確保順利進洞。
3.施工設(shè)計
3.1 注漿機理
由于堆積體結(jié)構(gòu)松散破碎,本工程采用滲透注漿及壓密注漿。
3.2 施工參數(shù)選擇
3.2.1 大管棚設(shè)計
大管棚采用φ108mm,壁厚6mm的熱軋無縫鋼管,節(jié)長分別為3 m、6m。管棚環(huán)向間距拱部為30cm,墻部為50cm。外插角3°~ 5°。有孔、無孔鋼管交叉布設(shè)。有孔鋼管布設(shè)注漿完畢后再布設(shè)無孔鋼管。有孔鋼管上注漿孔孔徑12mm,孔間距20cm,梅花型布置,尾部50cm范圍內(nèi)不鉆孔作為止?jié){段。
3.2.2 注漿參數(shù)設(shè)計
(1)注漿材料及配合比:注漿漿液采用水泥漿,水泥采用32.5(R)普通硅酸鹽水泥,水泥漿液水灰比為0.8:1~1:1;
(2)注漿壓力:2.0~3.0MPa;
(3)漿液擴散半徑:不小于0.5m;
(4)單根鋼管注漿量:
Q=π×r2×L+π×R2×L×η×α×β
式中:r為鋼管半徑,L為鋼管總長度,考慮與鉆機連接,取29m;R為漿液擴散半徑,取0.5m;η為地層孔隙率,堆積體經(jīng)測試η為12%;α為漿液有效充填率,取0.9;β為漿液損耗系數(shù),取1.15。
經(jīng)計算,單根鋼管注漿量Q=3.09 m3。
4.方案實施
4.1 大管棚施工前準備工作
4.1.1 疏排地表水
洞口仰坡穩(wěn)定地層,增設(shè)環(huán)型截水溝一道,攔截地表雨水;
4.1.2 引排地下水
在洞口附近位置鉆設(shè)2個φ20CM降水井,利用深井潛水泵和螺桿泵抽取地下水以疏干土體,降低洞口周圍地下水位。
4.1.3 施作套拱作為大管棚導向墻
洞口前端采用4m 長套拱(25#砼)作為大管棚導向墻??卓谔坠苎毓叭Νh(huán)向布設(shè)間距、位置及方向應(yīng)準確。
4.2 管棚施工
先施鉆、安設(shè)及注漿所有有孔鋼管,再施作無孔鋼管。
4.2.1 鉆孔
(1)根據(jù)套拱中預(yù)埋的鋼套管作為導向管進行鉆孔。掌子面必須按要求先噴一層素混凝土作為止?jié){墻,以確保掌子面在進行壓力注漿時不出現(xiàn)漏漿、坍塌。
(2)鉆孔速度應(yīng)保持勻速,特別是鉆頭遇到夾泥夾沙層時,應(yīng)控制鉆進速度,避免發(fā)生夾鉆現(xiàn)象。
(3)為避免鉆桿太長,鉆頭因自重下垂或遇到孤石鉆進方向不易控制等現(xiàn)象,開鉆上挑角度控制在 3°~ 5°之間,并隨時用測斜儀量測角度和鉆進方向。
4.2.2 安設(shè)管棚
⑴鉆孔完成后及時安設(shè)管棚鋼管,避免出現(xiàn)塌孔。
⑵鋼管逐節(jié)頂入,采用絲扣連接,絲扣長15cm。
⑶及時將鋼管與鉆孔壁間縫隙填塞密實,在鋼管外露端焊上法蘭盤、止?jié){閥,并檢查焊接強度和密實度。
4.3 管棚注漿
4.3.1施工程序及方法
⑴注漿前先檢查管路和機械狀況,確認正常后做壓漿實驗,確定合理的注漿參數(shù),據(jù)以施工。
⑵注漿過程中隨時檢查孔口、鄰孔、覆蓋層較薄部位有無串漿現(xiàn)象,如發(fā)生串漿,應(yīng)立即停止注漿或采用間歇式注漿封堵串漿口,也可采用麻紗、木楔、快硬水泥砂漿或錨固劑封堵,直至不再串漿時再繼續(xù)注漿。注漿過程中壓力如突然升高,可能發(fā)生堵管,應(yīng)停機檢查。
⑶注漿壓力達到2.5Mpa,并持壓5min以上,可停止注漿,并及時封堵注漿口。
⑷注漿過程應(yīng)派專人負責,填寫《注漿記錄表》,記錄注漿時間、漿液消耗量及注漿壓力等數(shù)據(jù),觀察壓力表值,監(jiān)控連通裝置,避免因壓力猛增而發(fā)生異常情況。
4.3.2 待有孔鋼管已全部注漿完畢后,再進行無孔鋼管的鉆孔、安設(shè)。
4.3.3 注漿效果評定
⑴對注漿加固區(qū)進行鉆孔取芯,觀察注漿充填情況。
⑵在進行無孔鋼管鉆孔時觀察孔內(nèi)涌水顏色及涌水量,水顏色如較澄清或夾帶水泥渣塊,涌水量小于0.4L/min,則注漿效果較好,如涌水為泥漿顏色或涌水量較大時,應(yīng)補注或重注。
5.堆積體段開挖
該段洞身開挖采用雙側(cè)壁導坑法,進洞前先施做超前小導管,將圍巖固結(jié)。超前小導管采用φ50×5mm無縫鋼管,節(jié)長5m,鋼管上注漿孔孔徑8mm,孔間距15 cm,梅花型布置,尾部40 cm范圍內(nèi)不鉆孔作為止?jié){段,小導管環(huán)向間距50 cm,縱向間距250 cm,外插角15°。
6.效果評價
為保證施工安全及檢查大管棚的實施效果,施工單位專門組織對堆積體段的凈空收斂量測。在25m堆積體處理段埋設(shè)了3條收斂基線,監(jiān)測數(shù)據(jù)分析見表1。從量測情況看,埋設(shè)初期3條曲線收斂增長較慢,上核心土開挖時收斂變形急劇增長,然后趨于穩(wěn)定,均滿足設(shè)計要求。充分說明了大管棚預(yù)注漿超前支護對防止圍巖惡化,控制隧道變形作用是顯著的。
表1 凈空收斂監(jiān)測變形分析mm/d
里 程緩慢增長階段速率
(0~30天)急劇增長階段速率
(30~40天)基本穩(wěn)定速率
(40~60天)
YK34+5000.221.390.04
YK34+5060.431.570.05
YK34+5150.752.030.07
7總結(jié)及體會
面臨雨季施工的不利環(huán)境,利用大管棚作為穿越堆積體段的超前支護,其成功之處在于:通過注漿將松散的堆積體固結(jié)起來,利用大管棚支護圍巖,注漿體和管棚連成一個整體而受力,在隧道開挖輪廓線外形成一個環(huán)向的支撐體,有效地阻止了松散體出現(xiàn)坍塌,為隧道洞身安全、順利地施工創(chuàng)造條件,是新奧法與其他輔助施工方法的完美結(jié)合。
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